劉永
DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2017.30.095
摘 要:文章簡要介紹了我國煤液化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,對煤直接液化過程中的產(chǎn)排污節(jié)點以及產(chǎn)生的四股主要廢水高濃度廢水、低濃度廢水、含鹽廢水、催化劑制備廢水的水質(zhì)狀況進(jìn)行了詳細(xì)分析,通過比選采用膜生物反應(yīng)器(MBR)+超濾(UF)+反滲透(RO)組合工藝對A/O生化處理后的煤液化高濃度廢水進(jìn)行深度處理回用,結(jié)果表明,該工藝的使用解決了煤液化高濃度污水難生物降解和回用的難題,原水經(jīng)MBR系統(tǒng)處理后出水COD平均值為21mg/L,氨氮僅為1.1mg/L,MBR系統(tǒng)出水進(jìn)一步利用UF+RO工藝進(jìn)行深度處理,處理后出水COD平均值1.68mg/L,TOC平均濃度為0.25mg/L,電導(dǎo)率為34.1μs/cm。系統(tǒng)出水達(dá)到了《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)和回用作循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),極大的提高了煤液化污水的回用率,使得平均污水回用率達(dá)到96%以上。
關(guān)鍵詞:煤液化廢水 深度處理 MBR UF RO
中圖分類號:X703 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)10(c)-0095-05
我國的煤礦資源和水資源的分布呈逆向關(guān)系,煤礦密集的地域往往缺乏水資源和環(huán)境容量,據(jù)統(tǒng)計,全國67%的煤炭資源分布在陜西、山西、寧夏和內(nèi)蒙古自治區(qū)等省份,這些地區(qū)身處內(nèi)陸,年降雨量小,水資源的占有量不到4%,而煤化工項目的發(fā)展需要大量的水資源[1]。了使該產(chǎn)業(yè)走上可持續(xù)發(fā)展的道路,發(fā)展煤化工“零排放”技術(shù)和進(jìn)行廢水深度回用是十分有效的措施。我國先后發(fā)布了多項相關(guān)政策法規(guī)規(guī)范煤化工行業(yè)廢水排放。目前國內(nèi)大多數(shù)煤化工企業(yè)廢水處理采用常規(guī)“物化預(yù)處理生化處理”的二級處理方法。研究發(fā)現(xiàn),煤化工廢水生化處理進(jìn)水共檢出244種有機(jī)污染物。經(jīng)過二級處理后,出水中仍然會有一部分難降解、可生化性差的小分子有機(jī)物存在[2,3],如經(jīng)生物脫氮工藝處理后的焦化廢水仍有8%左右的有機(jī)物難以生化去除[4]。因此,尋求投資省、處理效果好、工藝穩(wěn)定性強(qiáng)、運行費用低的廢水處理工藝,開展中水回用設(shè)施建設(shè),提高水資源的重復(fù)利用率,最大限度地實現(xiàn)節(jié)水,已經(jīng)成為煤化工行業(yè)發(fā)展的迫切需求,所以研究煤液化廢水的深度處理回用具有很強(qiáng)的現(xiàn)實意義。
1 煤液化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2015年底,國內(nèi)煤制油項目產(chǎn)能達(dá)258萬t/年,即將投產(chǎn)的項目產(chǎn)能約735萬t/年,預(yù)計2017年中國煤制油將形成993萬t/年產(chǎn)能。未來如果國際油價理性回升,煤制油盈利能力增強(qiáng),2020年中國將形成總計2073萬t/年煤制油產(chǎn)能,投資額達(dá)3300億元(見表1)。
煤制油將低價值原料煤轉(zhuǎn)化為高價值成品油,實現(xiàn)了巨大的增值,但行業(yè)項目投資額較大,其增值稅負(fù)擔(dān)重,再加上成品油消費稅的上調(diào)和油價的降低,目前煤制油項目很難盈利。
煤制油產(chǎn)業(yè)作為國家提出的現(xiàn)代煤化工重要示范方向之一,對國家能源安全保障和清潔油品升級具有重大的戰(zhàn)略意義。2015年中國經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩,煤炭需求量減少,煤炭企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難,面臨轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。煤制油行業(yè)在環(huán)保方面積極接受國家主管部門監(jiān)管的同時,也迫切需要國家在政策層面加以支持和鼓勵,例如實行差別化的增值稅和燃油稅政策。這樣既有利于煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)煤炭高效清潔利用,也有利于國家的能源安全戰(zhàn)略。
2 煤液化廢水的概述
2.1 煤液化廢水的來源
煤液化廢水是指煤的液化工藝過程中產(chǎn)生的廢水,液化通常有直接液化和間接液化兩種情況。直接液化是在高溫高壓條件下將原煤加氫,使煤中復(fù)雜的高分子有機(jī)物裂解成分子量較小的有機(jī)物液態(tài)烴的過程,產(chǎn)生的廢水含大量的氨氮和硫化物[5]。煤直接液化生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水根據(jù)其水質(zhì)差異通常分為:低濃度廢水、高濃度廢水、含鹽廢水、催化劑廢水,煤直接液化生產(chǎn)過程具體的產(chǎn)排污節(jié)點見圖1。
2.2 煤液化廢水的特點
煤制油生產(chǎn)過程中排放大量的廢水,每生產(chǎn)1t產(chǎn)品的廢水排放量均在10t以上,因此,隨著煤制油工業(yè)的迅速發(fā)展,將有大量的煤制油生產(chǎn)廢水排放量。煤制油廢水具有色度大、乳化度程度高、可生化性差等特點,煤制油廢水的主要特征為:有機(jī)物濃度高且成分復(fù)雜、氨氮及酚類的濃度高、毒性大、色度大及可生化性差等特點,是一種典型的難處理的煤化工廢水。煤制油廢水中無機(jī)化合物主要為硫化物、氨氮、氰化物等,有機(jī)化合物主要為芳香族化合物及含氮、氧、硫的雜環(huán)化合物等。通常煤制油廢水的CODCr濃度為4000~6500mg/L、氨氮濃度為180~210mg/L、酚濃度為40~50mg/L等。煤制油廢水的大量排放及廢水成分復(fù)雜、難以生物降解的特點成為困擾我國煤制油行業(yè)的一個重大難題。
2.3 煤液化廢水的水質(zhì)水量
2.3.1 低濃度廢水水質(zhì)水量狀況
低濃度廢水包括含油污水、煤制氫氣化水、生活污水。含油污水主要為各裝置內(nèi)塔、容器、機(jī)泵排水、沖洗地面水、圍堰內(nèi)含油雨水及罐區(qū)切水、洗罐水等;生活污水來自辦公樓、化驗樓、食堂、浴室等生活用水的排水,以及廁所排水經(jīng)過化糞池處理后排水。煤制氫氣化水來自煤制氫氣化過程排水。低濃度廢水進(jìn)污水處理場含油污水處理系統(tǒng)進(jìn)行生化處理后進(jìn)入深度處理部分進(jìn)一步處理。污水來源及水質(zhì)如表2所示。
2.3.2 高濃度廢水水質(zhì)水量
高濃度污水是來自煤液化裝置、加氫穩(wěn)定、加氫改質(zhì)等裝置高、低壓分離器排水及硫磺回收尾氣急冷塔排水。其具體的來源及水質(zhì)情況見表3。
2.3.3 含鹽廢水的水質(zhì)水量
含鹽污水主要包括循環(huán)水場排污水、煤制氫裝置氣化廢水及水處理站排水,其中循環(huán)水場排污水占水量的一半。其污水特點為污水中CODCr含量不高,但鹽含量達(dá)到新鮮水的5倍以上。其具體的水質(zhì)情況見表4。endprint
2.3.4 催化劑制備廢水水質(zhì)水量狀況
催化劑制備廢水來自催化劑制備裝置,其具體的水質(zhì)情況見表5。
3 深度處理工藝設(shè)計思路
煤液化污水處理系統(tǒng)開車運行一年多時間,實際進(jìn)水運行數(shù)據(jù)與原設(shè)計存在部分偏差,水量水質(zhì)與原設(shè)計不符造成系統(tǒng)不匹配,出水不能穩(wěn)定回用。主要表現(xiàn)在:含油污水COD平均值為1100mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出CODCr設(shè)計值500mg/L,有一部分含油污水A/O池不能進(jìn)行處理。本深度處理工藝實施后將提高直接液化污水的處理深度,改善回用水的水質(zhì),把COD從60mg/L降到50mg/L,氨氮從15mg/L降到10mg/L,SS從20mg/L降到10mg/L;擴(kuò)大回用水的用戶范圍,進(jìn)而實現(xiàn)污水全部回用,零排放,提高污水處理系統(tǒng)運行的可靠性與穩(wěn)定性,降低對環(huán)境的潛在污染風(fēng)險。
4 煤液化廢水深度處理工藝流程
通過對進(jìn)水水質(zhì)的分析,以及處理技術(shù)的綜合比較和前期的驗證,確定本工藝采用MBR+UF+RO深度處理系統(tǒng)工藝流程簡圖如圖2。
煤液化高濃度污水首先進(jìn)入A/O系統(tǒng),對原水中的CODCr和NH3-N進(jìn)行降解,并盡可能提高生化系統(tǒng)的反硝化效率;最后污水進(jìn)入MBR膜池進(jìn)行泥水分離,出水進(jìn)入MBR產(chǎn)水池,MBR產(chǎn)水池的水部分回用,另一部分進(jìn)入超濾單元,超濾出水達(dá)到RO反滲透進(jìn)水水質(zhì)條件后送入RO反滲透系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步脫鹽處理,反滲透的產(chǎn)水進(jìn)入工藝單元代替新鮮水。
5 工藝改造后的處理效果
5.1 深度處理系統(tǒng)對生化出水中有機(jī)污染物的去除效果
(1)CODCr處理效果。
將深度系統(tǒng)穩(wěn)定運行30d,每天對出水水質(zhì)進(jìn)行檢測,出水CODCr和TOC的變化情況見圖3。
A/O生化后的出水CODCr濃度為55~70mg/L,無法達(dá)到回用作循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水的水質(zhì)要求,但生化出水經(jīng)MBR系統(tǒng)處理后,膜池出水CODCr為8~46mg/L,平均出水CODCr為21.6mg/L。開始階段,出水的CODcr濃度變化幅度較大,經(jīng)過一段時間的穩(wěn)定運行后,膜出水CODCr較為穩(wěn)定,受水質(zhì)波動影響較小,可見,膜本身的分離、截留能力比較強(qiáng),可以實現(xiàn)穩(wěn)定的處理效果。反滲透系統(tǒng)對污水中的有機(jī)污染物也具有極好的處理效果,經(jīng)RO系統(tǒng)處理后,產(chǎn)水的CODCr和TOC值多次檢測為0mg/L,連續(xù)穩(wěn)定運行35d后,平均產(chǎn)水CODCr為0.1mg/L,平均產(chǎn)水TOC為0.4mg/L,而且出水水質(zhì)波動較小,能夠穩(wěn)定運行不受進(jìn)水水質(zhì)影響。
(2)NH3-N的處理效果。
連續(xù)穩(wěn)定運行30d,期間每天產(chǎn)水NH3-N的變化情況見圖4。經(jīng)生化系統(tǒng)處理后污水的NH3-N為8~16mg/L,未能達(dá)到回用水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),將生化出水經(jīng)MBR系統(tǒng)處理后,出水NH3-N為0~7.8mg/L,平均NH3-N濃度為1.1mg/L。運行期間,出水氨氮濃度波動較小,MBR系統(tǒng)保持較好的的去除效果,主要是由于系統(tǒng)污泥濃度高和膜組件的截留作用,使得生長緩慢的硝化細(xì)菌容易積累[6],表現(xiàn)出很強(qiáng)的硝化作用,保證了系統(tǒng)具有較好的NH3-N去除效果和抗沖擊負(fù)荷能力。
5.2 RO對污水中鹽度和硬度的去除效果
經(jīng)深度處理系統(tǒng)處理后,產(chǎn)水平均電導(dǎo)率低于100μs/cm,平均電導(dǎo)率為34.73μs/cm,污水中鈣離子的濃度低于5mg/L,二氧化硅的濃度更是小于0.05mg/L,見圖5。
生化系統(tǒng)出水的鹽度得到了很大程度上的去除,極大的提高了產(chǎn)品水水質(zhì),產(chǎn)生的優(yōu)質(zhì)再生水穩(wěn)定回用于鍋爐原水。而且在整個運行階段,反滲透出水水質(zhì)穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)膜通量明顯下降。
5.3 工藝改造前后高濃度污水的處理量和出水水質(zhì)比較
原有A/O處理工藝無法達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求,出水更無法滿足回用要求,通過對原有工藝的改造,采用膜生物反應(yīng)器(MBR)+超濾(UF)+反滲透(RO)組合工藝,穩(wěn)定運行數(shù)月后可發(fā)現(xiàn),工藝改造前后高濃度污水無論是在處理能力上,還是在處理深度上都得到了很大程度的提升,具體結(jié)果見表6、圖6。
由上表可知,工藝改造前污水處理后水質(zhì)較差,出水COD均值322mg/L,氨氮均值為43.6mg/L,水質(zhì)波動較大,出水水質(zhì)較差,除存儲在污水罐中污水,排放率為100%,污水的回用率極低;工藝改進(jìn)后高濃度污水實現(xiàn)了零排放,產(chǎn)品水的COD的平均值達(dá)到21.9mg/L,氨氮均值僅為1.1mg/L,水質(zhì)得到較大提高,并且波動較小,污水回用率達(dá)到95%以上。
5.4 工藝改造前后污水回用率的變化情況
工藝改造前后污水的回用率變化情況見圖7。
本工藝改造前,煤直接液化工程污水的回用率低于70%,大量的高濃度污水以及催化劑廢水排放至蒸發(fā)塘。工藝改造后除蒸發(fā)器的濃鹽液需要排放二渣場蒸發(fā)外,所有的污水經(jīng)過處理后都能合格回用,平均污水回用率達(dá)到95%以上。
6 結(jié)語
深度處理工藝改造后,采用MBR深度生化處理、反滲透進(jìn)行脫鹽處理,能夠獲得優(yōu)質(zhì)再生水,擴(kuò)大了回用水用量,可以穩(wěn)定實現(xiàn)污水回用,解決了煤液化裝置排放污水及高濃度污水的處理回用問題,同時也解決了進(jìn)入RO產(chǎn)品水水質(zhì)出水有機(jī)物含量超出進(jìn)水要求的問題,實現(xiàn)了污水的穩(wěn)定回用和近零排放。
污水深度處理系統(tǒng)的實施完成后,出水指標(biāo)達(dá)到回用水指標(biāo)甚至更好,可以回用于電廠、循環(huán)水、去全廠工藝單元替代新鮮水,實現(xiàn)污水全部回用,零排放,減少了污水對環(huán)境的污染,實現(xiàn)了污水場長周期穩(wěn)定運行目標(biāo)。
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