潘麗娜,王景龍
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 煙臺 261400)
1 000 MW機組高速混床樹脂泄漏事故分析
潘麗娜,王景龍
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 煙臺 261400)
對某火電廠1 000 MW機組前置過濾器進出口壓差異常、高速混床泄漏樹脂、樹脂捕捉器泄漏樹脂、高速混床旁路門未動作的原因進行綜合分析,造成樹脂泄漏并進入汽水系統(tǒng)的原因為鍋爐大面積換管致使大量水溶紙進入系統(tǒng)、未采取再熱器沖洗措施、運行人員監(jiān)盤不到位、樹脂捕捉器密封墊材老化,針對各種原因提出了相應的處理措施。
高速混床;前置過濾器;樹脂;泄漏;樹脂捕捉器;水溶紙
某火電廠1 000 MW機組單獨設有一套凝結水精處理系統(tǒng),處理流程為:凝結水泵→精處理進口母管→前置過濾器(以下簡稱前過)→高速混床(以下簡稱高混)→樹脂捕捉器→精處理出口母管→軸封加熱器。需處理凝結水量(額定/最大),2 279/2 285 t/h;凝結水入口壓力(額定/最大),3.4/4.5 MPa;凝結水入口溫度(額定/最大),≤50/60 ℃。凝結水精處理系統(tǒng)包括A,B 2臺前過,A,B,C,D 4臺高混,1臺再循環(huán)泵及相應的旁路。凝結水精處理系統(tǒng)的進出口母管設有整套系統(tǒng)的大旁路,前過進出口母管之間設有前過旁路,高混進口母管和樹脂捕捉器出口母管之間設有高混旁路,在系統(tǒng)進出口壓差、溫度等超限時旁路門能自動打開。
前過為精處理系統(tǒng)的前置機械過濾裝置,主要作用是除去凝結水中較大顆粒腐蝕產物。每臺機組設置2臺50%容量的管式前過:工作/試驗壓力,≤4.2/4.2 MPa;正常/最大流速,2.2/3.4 m/s;正常/最高溫度,≤50/60 ℃。
高混進行凝結水的精除鹽,以保證處理后的凝結水符合超臨界機組對高純度水質的要求。每臺機組設置4臺33.3%容量的高混:工作/試驗壓力,≤4.2/4.2 MPa;額定/最大壓差,≤0.175/0.350 MPa;額定/最大流速,100/120 m/h;額定/最大流量,759/960 m3/h;工作溫度,≤60 ℃。
每臺高混設置1臺樹脂捕捉器:設計/試驗壓力,≤4.5/4.5 MPa;額定/最大出力壓差,0.05/0.15 MPa;工作溫度,≤60 ℃[1]。
2.1前過壓差異常
2016年11月23日,該火電廠A前過進出口壓差快速上漲,2 h后升至表計量程上限(100 kPa),前過旁路門頻繁開關。開啟前過旁路,投用B前過并反洗A前過。A前過反洗后投入運行,在關閉前過旁路門后,A,B前過壓差均再次快速上漲,判斷凝汽器進入劣質水源,檢測凝結水鈉離子質量濃度為348.0 μg/L,氯離子質量濃度為5.0 mg/L,排放凝結水并對前過進行反洗。凝結水好轉后,鈉離子質量濃度為98.1 μg/L,氯離子質量濃度為1.0 mg/L,再次投入前過并關閉旁路門,前過壓差仍快速上漲。至24日,A/B前過各反洗10/4次,反洗無效果。
2.2高混壓差異常,泄漏樹脂
11月23日,在前過旁路開啟期間,A,B高混進出口壓差快速上漲,高混樹脂捕捉器壓差、進水流量和壓力無明顯變化。
前過旁路因壓差高第2次開啟后,A,B高混及高混旁路壓差隨之快速上漲,最高達到394 kPa,但是高混旁路門未聯(lián)鎖開啟。高混前過旁路壓力表量程上限為300 kPa,聯(lián)鎖保護設定值為350 kPa。
23日21:33,A/B高混壓差直線下降至145/168 kPa,A/B樹脂捕捉器壓差快速上漲至35/35 kPa。
24日,清理汽泵密封水濾網(wǎng)時發(fā)現(xiàn)被樹脂堵塞。對高混進行排查,發(fā)現(xiàn)A,B高混樹脂捕捉器進水側排污門內有樹脂,退出A,B高混,檢查高混樹脂層面無明顯變化。
檢查汽泵前置泵入口濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)4/5面積黏附一層纖維狀物及少量樹脂,如圖1所示。
檢查A,B高混,發(fā)現(xiàn)進水水帽中均有黑色膠狀物,出水裝置外圈水帽各有6個松動,松動水帽底部托板固定齒變形。
圖1 汽泵前置泵入口濾網(wǎng)上附著的纖維狀物及樹脂
檢查A樹脂捕捉器進水側,有類似前置泵入口濾網(wǎng)附著的纖維狀物,B樹脂捕捉器出水管道中有殘存樹脂,捕捉器內濾元密封墊有一個破損,斷口呈撕裂狀,有細小裂紋,同時判斷密封墊老化。
對前置泵濾網(wǎng)中的纖維狀物和高混水帽中的黑色膠狀物進行試驗,用水可溶解,疑為水溶紙。取新水溶紙溶解于水后,發(fā)現(xiàn)水溶液中懸浮大量細小的纖維狀物,判斷堵塞濾網(wǎng)的纖維狀物和膠狀物為水溶紙的分解產物。
3.1前過壓差異常原因
前過壓差快速上漲且反洗不能清除,在后續(xù)的高混進水裝置和樹脂捕捉器中均發(fā)現(xiàn)水溶紙,判斷引起前過壓差異常的原因為水溶紙黏附在過濾器濾芯上,導致濾芯污堵。
3.2水溶紙進入前過的原因
小修時鍋爐再熱器大面積換管、割管,管內殘留的大量水溶紙無法經(jīng)水壓試驗溶解排出,在機組啟動期間隨蒸汽及疏水直接進入凝汽器,透過凝結水泵濾網(wǎng)進入前過。
3.3高混泄漏樹脂的原因
前過旁路開啟時,水溶紙進入高混,造成高混及旁路壓差上漲并超過保護值(350 kPa),旁路未動作。超壓1 h后,A,B高混出水水帽發(fā)生變形松動,樹脂泄漏。
3.4樹脂捕捉器泄漏樹脂的原因
超壓時樹脂捕捉器密封墊與高混出水水帽同時損壞,高混漏出的樹脂部分被截留,造成捕捉器壓差上升,部分樹脂透過密封墊破損口進入熱力系統(tǒng),引起汽泵密封水濾網(wǎng)和前置泵濾網(wǎng)堵塞。
樹脂捕捉器密封熱破損的另一個原因是密封墊老化。密封墊為生膠墊,工作介質溫度高于40 ℃,長期高溫導致材質老化、承壓強度下降。
3.5高混旁路門未動作的原因
高混旁路門未動作的原因是分散控制系統(tǒng)(DCS)中高混旁路壓差表的量程設定值(300 kPa)低于保護值(350 kPa),在高混旁路壓差超過300 kPa后,測量值仍為300 kPa,高混旁路壓差達到保護值350 kPa時不能觸發(fā)保護動作。
4.1處理措施
(1)全面檢查和緊固A,B高混出水水帽,更換損壞水帽,清理進水水帽,更換全部4套高混樹脂捕捉器密封墊。
(2)高混樹脂全部再生完畢后,利用機組低負荷機會對前過濾芯附著的水溶紙纖維進行檢查清理,不能清理時考慮更換濾芯。
(3)修改高混旁路壓差量程,設置每套高混壓差高報警值,對精處理設備聯(lián)鎖保護定值及聯(lián)鎖參數(shù)的量程進行全面排查。
4.2防范措施
(1)規(guī)范水溶紙的使用管理,對水溶紙的溶解性能進行質量驗收,并在每次割管檢修時記錄使用量,防止過量使用;規(guī)范水溶紙的使用工藝,將水溶紙折疊成喇叭狀放入爐管做封堵。
(2)鍋爐主、再熱系統(tǒng)進行大面積割管檢修時,水壓試驗結束后,采取帶壓放水措施,通過爐水側排水沖洗殘留水溶紙及其他雜物,避免進入凝汽器。機組啟動前,在凝結水泵入口安裝細濾網(wǎng),對可能進入系統(tǒng)的雜質進行截留。
(3)高混出水水帽及樹脂捕捉器密封墊隨設備大修定期檢查更換,并將工作內容補充進檢修規(guī)程。
(4)運行人員嚴格執(zhí)行監(jiān)盤制度,按時對所有參數(shù)進行巡檢,開展精處理設備培訓,提高運行人員操作及異常處理技能。
造成高混樹脂泄漏的原因是多方面的,對水溶紙?zhí)匦哉J識不足、高混旁路壓差表量程設定不當、高混壓差異常未及時發(fā)現(xiàn)和處理、設備檢修時未檢查更換樹脂捕捉器密封墊是主要原因。
[1]華電萊州發(fā)電有限公司1 000 MW機組化學運行規(guī)程:Q/HD-104.1701—2014[S].
TM 621.8
B
1674-1951(2017)10-0056-02
2017-07-05;
2017-09-19
(本文責編:劉芳)
潘麗娜(1975—),女,山東威海人,工程師,從事大型火力發(fā)電廠化學監(jiān)督工作(E-mail:panrena@163.com)。