萬勇剛,徐峰,田旭峰,趙利鑫,王鑫
(1.國電漢川發(fā)電有限公司,湖北 漢川 431600;2.北京朗新明環(huán)保科技有限公司南京分公司,南京 210000;3.合眾高科(北京)環(huán)保技術(shù)股份有限公司,北京 100023)
國電漢川發(fā)電有限公司脫硫廢水蒸發(fā)結(jié)晶項(xiàng)目工藝解析
萬勇剛1,徐峰2,田旭峰3,趙利鑫3,王鑫3
(1.國電漢川發(fā)電有限公司,湖北 漢川 431600;2.北京朗新明環(huán)保科技有限公司南京分公司,南京 210000;3.合眾高科(北京)環(huán)保技術(shù)股份有限公司,北京 100023)
電廠脫硫廢水含鹽量高,水質(zhì)波動(dòng)大,對后續(xù)水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)提出很高要求。應(yīng)用機(jī)械式蒸汽再壓縮(MVR)蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)來處理脫硫廢水,實(shí)現(xiàn)脫硫廢水資源化零排放。對MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,可為蒸發(fā)結(jié)晶工藝在電廠脫硫廢水處理的實(shí)際應(yīng)用提供借鑒。
電廠;脫硫廢水;機(jī)械式蒸汽再壓縮;蒸發(fā)結(jié)晶;零排放
國電漢川發(fā)電有限公司三期擴(kuò)建工程2×1 000 MW超超臨界火力發(fā)電機(jī)組脫硫廢水深度處理(蒸發(fā)結(jié)晶)項(xiàng)目,是全國首個(gè)采用機(jī)械式蒸汽再壓縮(MVR)蒸發(fā)結(jié)晶工藝來處理電廠脫硫廢水的項(xiàng)目,于2016年12月20日成功通過168 h調(diào)試運(yùn)行驗(yàn)收。該項(xiàng)目由國電北京朗新明環(huán)??萍加邢薰灸暇┓止驹O(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包,合眾高科(北京)環(huán)保技術(shù)股份有限公司(以下簡稱合眾高科)負(fù)責(zé)脫硫廢水深度處理(蒸發(fā)結(jié)晶)項(xiàng)目成套設(shè)備供貨和技術(shù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了脫硫廢水資源化零排放。
國電漢川發(fā)電有限公司是湖北省第1個(gè)大型火電廠,分3期建設(shè),共6臺機(jī)組,脫硫廢水量共計(jì)36 m3/h。脫硫廢水的原水采用常規(guī)處理方法進(jìn)行中和(堿化)、絮凝處理后[1],送至澄清池/濃縮池,澄清池/濃縮池中的出水在清水箱內(nèi)加酸調(diào)節(jié)至合格,其底部的污泥經(jīng)污泥輸送泵送至脫水機(jī),產(chǎn)生的泥餅外運(yùn)。常規(guī)脫硫廢水處理設(shè)備布置在脫硫島內(nèi),脫硫島排放的廢水進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)。脫硫廢水系統(tǒng)流程為:原水→納濾系統(tǒng)→產(chǎn)水→高壓膜濃縮→蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)→工業(yè)精制二級鹽。
通過前面預(yù)處理和膜濃縮工藝后,進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶器的廢水量為8 m3/h。蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的進(jìn)水為上游裝置排放的濃鹽水,其水質(zhì)參數(shù)見表1。濃鹽水經(jīng)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)處理后得到產(chǎn)品水和結(jié)晶鹽。其中水的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為:pH值6.8~7.8;總?cè)芙夤腆w(TDS)質(zhì)量濃度≤100 mg/L。結(jié)晶鹽的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為:氯化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥97.5%;水分≤0.80%;水不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.20%;鈣鎂離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.60%;硫酸根離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤0.90%(GB/T 5462—2003《工業(yè)鹽》標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的精制工業(yè)鹽二級標(biāo)準(zhǔn))。
表1 蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)
3.1工藝說明
合眾高科結(jié)合該項(xiàng)目中廢水的特點(diǎn),選用了MVR強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng),采用蒸發(fā)結(jié)晶和干燥的方法將濃鹽廢水轉(zhuǎn)化為結(jié)晶鹽,蒸發(fā)濃縮流程如圖1所示。MVR強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)由合眾高科與威亭斯溫森公司共同設(shè)計(jì),威亭斯溫森公司提供了蒸發(fā)器、結(jié)晶器及相關(guān)設(shè)備。
圖1 蒸發(fā)濃縮流程
MVR的基本原理是將蒸發(fā)器原本需要用冷卻水冷凝的二次蒸汽,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后提高其壓力和飽和溫度,增加熱焓,然后再送入蒸發(fā)加熱器作為熱源來加熱料液。二次蒸汽的潛熱得到了充分利用,從而達(dá)到了節(jié)能的目的。
和傳統(tǒng)的蒸發(fā)器相比較,MVR蒸發(fā)器具有以下優(yōu)點(diǎn)。
(1)壓縮比高,熱效率高,節(jié)省能源,比能耗低,蒸發(fā)1 t清水所需能耗是傳統(tǒng)蒸發(fā)器的1/6~1/5(物料不同時(shí)能耗有所變化),運(yùn)行成本大大降低。
(2)智能化,可以通過軟件監(jiān)控壓縮機(jī)的各個(gè)運(yùn)行參數(shù),而且可以得出分析報(bào)告。
(3)壓縮機(jī)采用變頻控制,實(shí)際使用過程中可針對現(xiàn)場的情況自動(dòng)進(jìn)行變頻控制。
(4)壓縮機(jī)系統(tǒng)具有多方位自動(dòng)保護(hù)功能,在溫度、壓力等發(fā)生變化的情況下自動(dòng)進(jìn)行保護(hù),保證壓縮機(jī)的正常使用。
(5)由于其既是加熱器又是二次蒸汽的冷凝器,所以不需要另外的冷凝器。
(6)占地面積小、操作人員少,配套的公用工程項(xiàng)目少。
3.2設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
MVR蒸發(fā)結(jié)晶的設(shè)計(jì)原理是濃鹽廢水進(jìn)入MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)時(shí),當(dāng)濃鹽廢水溫度達(dá)到沸點(diǎn)時(shí)溶劑開始蒸發(fā),濃鹽廢水不斷濃縮,當(dāng)廢水濃縮至飽和溶液后,溶質(zhì)以鹽的形式結(jié)晶出來,因此,濃鹽廢水的溶解度和沸點(diǎn)是MVR蒸發(fā)結(jié)晶的關(guān)鍵。根據(jù)提供的水樣參數(shù)可知,廢水中的主要物質(zhì)是氯化鈉,查閱文獻(xiàn)可知,氯化鈉的溶解度隨著溫度變化波動(dòng)不明顯[2],而氯化鈉溶液中氯化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)與沸點(diǎn)的關(guān)系如圖2所示。
圖2 氯化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)與沸點(diǎn)的關(guān)系
3.3工藝描述
3.3.1 濃鹽水運(yùn)行路線
原水濃縮后的高含鹽水作為原液進(jìn)入原液槽,在進(jìn)料泵加壓后經(jīng)過預(yù)熱進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶器單元,結(jié)晶器的液位計(jì)控制調(diào)節(jié)原料進(jìn)料閥門,從而控制物料的進(jìn)料量。結(jié)晶器內(nèi)物料在設(shè)定的溫度下蒸發(fā),物料溫度及蒸發(fā)溫度由壓縮機(jī)的設(shè)定值確定,可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。結(jié)晶、干燥流程如圖3所示。
物料在循環(huán)泵的推動(dòng)下經(jīng)加熱器加熱,沿結(jié)晶器中心管上升,在液面表面蒸發(fā),產(chǎn)生最大過飽和度,由于同時(shí)有大量的晶粒隨液體一同循環(huán),液面蒸發(fā)時(shí)有大量的晶粒存在,使過飽和度消耗在晶粒生長上,避免了自發(fā)形成晶核。結(jié)晶器中設(shè)有密度檢測儀,當(dāng)物料的密度達(dá)到設(shè)定值時(shí),晶漿泵開始將晶漿送至離心分離單元。結(jié)晶器內(nèi)部設(shè)有高效捕沫器,可以提高汽液分離效率,降低霧沫夾帶對冷凝水的污染以及對蒸汽壓縮機(jī)的腐蝕。經(jīng)過多次的循環(huán)蒸發(fā)、去沫、汽液分離后,水分被蒸發(fā)出去,鹽水中氯化鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不斷提升,當(dāng)“鹽含量自動(dòng)檢測系統(tǒng)”檢測到母液中氯化鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到設(shè)定值時(shí),蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)定工作狀態(tài)。
圖3 結(jié)晶、干燥流程
溶液中的氯化鈉達(dá)到過飽和狀態(tài)開始連續(xù)結(jié)晶析出,當(dāng)固液比達(dá)到設(shè)定值時(shí),晶漿混合物通過排料泵送至旋流器進(jìn)行體外濃縮,清液回流至原料液罐,濃縮液進(jìn)入晶漿罐,晶漿罐濃漿進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)行脫水,離心后的母液回流至原料液罐,濕氯化鈉晶體進(jìn)入干燥系統(tǒng),將含水率降至0.5%,最終得到產(chǎn)品純度達(dá)97.5%的氯化鈉結(jié)晶鹽。
3.3.2 蒸汽運(yùn)行路線
蒸發(fā)結(jié)晶器中產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入蒸汽壓縮機(jī)加壓升溫后繼續(xù)進(jìn)入蒸發(fā)器中為廢水加熱,在蒸發(fā)器中發(fā)生相變,釋放能量后轉(zhuǎn)為冷凝水。
3.3.3 蒸汽壓縮機(jī)系統(tǒng)
該系統(tǒng)采用強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶工藝,系統(tǒng)運(yùn)行過程中,母液隨運(yùn)行時(shí)間的增加被不斷濃縮,母液中的雜質(zhì)含量升高,同時(shí)沸點(diǎn)也隨之升高。為保持蒸發(fā)量不變,必須提高壓縮機(jī)溫升。離心式壓縮機(jī)溫升可調(diào)性較差,同時(shí)需要考慮蒸汽溫度和壓力波動(dòng)導(dǎo)致的“喘振”現(xiàn)象。為保證系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行,該系統(tǒng)選用溫升適應(yīng)范圍更寬的羅茨式壓縮機(jī)。
羅茨式壓縮機(jī)為容積式壓縮機(jī),溫升可調(diào)范圍寬,適用于蒸汽量較小且需要較高溫升的場合,單臺壓縮機(jī)即可實(shí)現(xiàn)溫升16 ℃以上。相對于多級串聯(lián)實(shí)現(xiàn)溫升達(dá)到設(shè)計(jì)要求的離心式壓縮機(jī),單級羅茨式壓縮機(jī)效率更高、更節(jié)能。
二次蒸汽經(jīng)壓縮后進(jìn)入蒸發(fā)器的加熱器管程并發(fā)生相變,釋放熱量后轉(zhuǎn)變?yōu)槠?/p>
3.3.4 冷凝水運(yùn)行路線
蒸發(fā)器換熱產(chǎn)生的冷凝水進(jìn)入冷凝水罐收集,與原料液換熱后,進(jìn)入冷凝水回收系統(tǒng)。
聯(lián)合使用膜濃縮和MVR蒸發(fā)結(jié)晶工藝后,脫硫廢水中的水以冷凝液的形式被最大限度回用,溶解鹽被分質(zhì)結(jié)晶,得到純度為97.5%的工業(yè)精致二級鹽,實(shí)現(xiàn)資源化利用。國電漢川發(fā)電有限公司脫硫廢水蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)投運(yùn)后,按照年運(yùn)行8 000 h計(jì)算,每年可節(jié)水272 800 t,少產(chǎn)生固體廢棄物6 960 t,在實(shí)現(xiàn)電廠廢水“零排放”的情況下,降低了水處理成本,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
[1]沈榮澍,代厚兵,楊韋.脫硫廢水常規(guī)處理及零排放技術(shù)綜述[J].鍋爐制造,2013(2):44-47.
[2]席華.氯化鈉溶液物性關(guān)系式[J].天津輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),1997(2):72-74.
X 703
B
1674-1951(2017)10-0074-03
2017-04-01;
2017-09-04
(本文責(zé)編:劉芳)
萬勇剛(1974—),男,湖北武漢人,工程師,從事電廠化學(xué)環(huán)保管理方面的工作(E-mail:wyg740912@163.com)。
徐峰(1978—),男,江蘇鹽城人,工程師,從事廢水零排放方面的研究工作(E-mail:81686893@qq.com)。
田旭峰(1973—),男,內(nèi)蒙古巴彥淖爾人,從事環(huán)保水處理設(shè)備及解決方案市場化應(yīng)用方面的工作(E-mail:michael@horwater.com)。
趙利鑫(1981—),男,黑龍江牡丹江人,工程師,從事膜處理系統(tǒng)及高濃鹽水蒸發(fā)方面的研究工作(E-mail:zhaolx@horwater.com)。
王鑫(1977—),男,內(nèi)蒙古烏海人,從事環(huán)保水處理市場方面的工作(E-mail:604181068@qq.com)。