曾利蘭
(廣東紅海灣發(fā)電有限公司,廣東 汕尾 516623)
660 MW火電機(jī)組節(jié)能優(yōu)化控制策略
曾利蘭
(廣東紅海灣發(fā)電有限公司,廣東 汕尾 516623)
為降低汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失,根據(jù)調(diào)節(jié)閥流量特性試驗(yàn),對(duì)機(jī)組配汽方式進(jìn)行優(yōu)化。配汽方式優(yōu)化后,會(huì)部分削弱機(jī)組一次調(diào)頻和自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)響應(yīng)能力,為提高機(jī)組對(duì)電網(wǎng)一次調(diào)頻和AGC的響應(yīng)速度,提出一種凝結(jié)水參與機(jī)組一次調(diào)頻和AGC的技術(shù),在一定程度上提高機(jī)組升降負(fù)荷的能力,從而緩解電網(wǎng)考核對(duì)機(jī)組節(jié)能運(yùn)行的制約,進(jìn)一步降低調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失,實(shí)現(xiàn)節(jié)能的運(yùn)行目標(biāo)。
汽輪機(jī);調(diào)節(jié)閥;節(jié)流;凝結(jié)水;一次調(diào)頻;自動(dòng)發(fā)電控制;節(jié)能
廣東紅海灣發(fā)電有限公司#4機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠制造的N660-25.0/600/600型超超臨界、一次中間再熱、沖動(dòng)式、單軸、三缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī)。機(jī)組于2011年5月15日首次沖轉(zhuǎn),2011年5月31日完成168 h試運(yùn)行后投入生產(chǎn)。汽輪機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)采用復(fù)合配汽方式,部分負(fù)荷區(qū)間調(diào)節(jié)閥重疊度較大,始終存在多個(gè)調(diào)節(jié)閥同時(shí)節(jié)流的情況。近年來(lái),廣東紅海灣發(fā)電有限公司機(jī)組負(fù)荷率逐年下降,汽輪機(jī)常年運(yùn)行在40%~75%額定負(fù)荷區(qū)間,不必要的節(jié)流損失顯著,節(jié)能潛力巨大。
本文對(duì)機(jī)組現(xiàn)有配汽方式和滑壓運(yùn)行方式等進(jìn)行深入的試驗(yàn)、分析,吸收同類型機(jī)組已有的配汽和滑壓優(yōu)化運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行配汽方式控制優(yōu)化和基于凝結(jié)水變負(fù)荷技術(shù)的深度滑壓優(yōu)化。
DEH采用復(fù)合配汽方式,常規(guī)調(diào)節(jié)閥非線性修正和重疊度調(diào)整只能解決調(diào)節(jié)閥開度-通流能力的非線性問題,而通過(guò)調(diào)節(jié)閥的流量除了與閥門開度有關(guān),還與閥前主蒸汽壓力有關(guān),因而機(jī)組的閥位指令-流量非線性問題需要同時(shí)解決,否則可能因閥門流量非線性的大幅修正導(dǎo)致機(jī)組總的閥位指令-流量非線性問題加劇,引起不同負(fù)荷段一次調(diào)頻響應(yīng)能力偏差過(guò)大,使一次調(diào)頻能力進(jìn)一步惡化。調(diào)節(jié)閥非線性修正和重疊度調(diào)整適用于機(jī)組閥位指令-流量曲線有明顯突起和毛刺等情況,當(dāng)機(jī)組閥位指令-流量曲線比較光滑時(shí),必須結(jié)合閥位指令-流量非線性問題一起處理,這不僅對(duì)一次調(diào)頻特性有重要影響,而且協(xié)調(diào)控制器對(duì)象的良好線性化對(duì)協(xié)調(diào)品質(zhì)也有重要的作用。
將原復(fù)合閥控制方式優(yōu)化為順序閥方式,啟停過(guò)程中高壓調(diào)節(jié)閥開啟過(guò)程見表1。
表1 配汽特性數(shù)據(jù) %
因此,在25%閥位指令以下,應(yīng)與原復(fù)合配汽曲線取得近似,以滿足緊急控制的需要。這樣,優(yōu)化后的CV2,CV3→CV1→CV4配汽數(shù)據(jù)見表2。
表2 優(yōu)化后的配汽特性數(shù)據(jù) %
續(xù)表 %
在每個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥的閥門動(dòng)作管理邏輯中新增一個(gè)f(x)函數(shù),并設(shè)置表2的曲線,完成與原有復(fù)合配汽方式的切換。
配汽方式優(yōu)化后,會(huì)部分削弱機(jī)組一次調(diào)頻和自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)響應(yīng)能力,為提高機(jī)組對(duì)電網(wǎng)一次調(diào)頻和AGC的響應(yīng)速度,提出一種凝結(jié)水參與機(jī)組一次調(diào)頻和AGC的響應(yīng)優(yōu)化控制系統(tǒng)。
運(yùn)行人員可在運(yùn)行界面進(jìn)行該系統(tǒng)的投切(無(wú)擾)操作,系統(tǒng)設(shè)置了允許投入前提條件,當(dāng)這些條件不具備時(shí)系統(tǒng)不能投運(yùn),或自動(dòng)將原投運(yùn)狀態(tài)轉(zhuǎn)為退出狀態(tài)。
基于凝結(jié)水變負(fù)荷的深度滑壓節(jié)能控制系統(tǒng)包含凝結(jié)水系統(tǒng)的除氧器水位控制回路和主蒸汽壓力給定回路,新增輸出主蒸汽壓力給定、除氧器水位給定和凝結(jié)水泵變頻前饋3個(gè)控制目標(biāo)。
此外,為了加快凝結(jié)水泵主動(dòng)變頻的動(dòng)作響應(yīng)速度,在分散控制系統(tǒng)(DCS)邏輯內(nèi)還需增加凝結(jié)水量控制前饋信號(hào),該信號(hào)在變頻滑壓節(jié)能優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)的情況下有效,直接將負(fù)荷指令偏差經(jīng)一系列環(huán)節(jié)判斷后前饋施加給凝結(jié)水泵控制回路。
3.1切換邏輯修改
回來(lái)之后,我仿佛覺得里昂顯得更加陰沉。離我家不遠(yuǎn)的地方,在圣巴德勒米路上坡的右邊,有一所天主教遣使會(huì)的寄宿學(xué)校。山坡上建了幾幢房子,它們外表凄涼,俯視著下面的大街。學(xué)校的大門嵌在一堵大墻之中,在我看來(lái),那年九月的里昂仿佛是寄宿學(xué)校的那堵大墻。郁黑的圍墻上,偶爾停落幾縷秋日的陽(yáng)光。那時(shí),寄宿學(xué)校似乎是被人們遺棄了一般,雨中的圍墻就像監(jiān)獄的高墻一樣,我隱約感到,它成了通往我未來(lái)道路的一道屏障。
系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)調(diào)節(jié)回路,其切換邏輯如圖1所示:投/退按鈕以脈沖形式輸出指令;自動(dòng)控制投入指令與ON/OFF塊輸出相與,可通過(guò)ON/OFF塊的在線復(fù)位清零來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制回路的硬切除;當(dāng)ON/OFF塊處于置位狀態(tài),邏輯允許投入自動(dòng)控制運(yùn)行。
主切換邏輯是一個(gè)RS觸發(fā)器,設(shè)置端在投入允許條件全部滿足時(shí),運(yùn)行人員通過(guò)投入按鈕啟動(dòng)RS觸發(fā)器,RS觸發(fā)器的Reset端存在3種退出條件:運(yùn)行人員點(diǎn)擊退出按鈕、不允許投入條件出現(xiàn)或系統(tǒng)內(nèi)置的相關(guān)保護(hù)邏輯被觸發(fā)。
圖1 自動(dòng)投入切換邏輯
3.2控制邏輯修改
控制邏輯對(duì)原有主蒸汽壓力給定邏輯和凝結(jié)水系統(tǒng)邏輯進(jìn)行以下修改,增加相應(yīng)的控制邏輯回路。
3.2.1 節(jié)能滑壓優(yōu)化
根據(jù)節(jié)能優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果,實(shí)時(shí)計(jì)算滿足電網(wǎng)考核要求的主蒸汽壓力優(yōu)化控制目標(biāo),并可根據(jù)環(huán)境溫度變化條件自動(dòng)進(jìn)行控制目標(biāo)的修正輸出。原有主蒸汽壓力給定邏輯中的主蒸汽滑壓曲線f(x)模塊優(yōu)化后,增加背壓的修正邏輯及相應(yīng)的信號(hào)限幅,最終輸出新的主蒸汽滑壓運(yùn)行目標(biāo)。
3.2.2 凝結(jié)水變負(fù)荷
3.2.3 凝結(jié)水變負(fù)荷啟動(dòng)恢復(fù)控制
啟動(dòng)恢復(fù)控制模塊可根據(jù)各種指令動(dòng)作進(jìn)行更為精細(xì)的啟動(dòng)和恢復(fù)控制,從而最大限度發(fā)揮凝結(jié)水變負(fù)荷作用,并盡可能降低其滯后帶來(lái)的不利影響。
3.2.4 水位動(dòng)態(tài)恢復(fù)
凝結(jié)水變負(fù)荷調(diào)節(jié)過(guò)程會(huì)影響除氧器水位的調(diào)節(jié),當(dāng)機(jī)組連續(xù)多次降負(fù)荷或連續(xù)多次升負(fù)荷后,除氧器水位的偏差可能持續(xù)升高或降低,并接近除氧器水位的控制安全裕量邊界,造成凝結(jié)水變負(fù)荷能力削弱甚至消失,因此需在非凝結(jié)水變負(fù)荷調(diào)節(jié)區(qū)間采用極小的流量偏置,緩慢補(bǔ)償前期凝結(jié)水變負(fù)荷產(chǎn)生的水位偏差。
3.2.5 其他修改
(1)改造前除氧器水位三沖量控制系統(tǒng)一般很少進(jìn)行大擾動(dòng)調(diào)節(jié),而改造后由于變頻指令通過(guò)除氧器水位給定偏置施加,因此除氧器水位控制回路需要頻繁進(jìn)行大范圍調(diào)節(jié),其控制器參數(shù)一般需要優(yōu)化和調(diào)整。
(2)根據(jù)需要調(diào)整凝結(jié)水母管壓力低條件。
(3)必要情況下,適當(dāng)調(diào)整除氧器水位報(bào)警定值。
基于凝結(jié)水變負(fù)荷的深度滑壓節(jié)能控制技術(shù)可實(shí)時(shí)根據(jù)環(huán)境和參數(shù)變化修正滑壓運(yùn)行曲線,并采用凝結(jié)水變負(fù)荷技術(shù)大幅提升機(jī)組功率的快速調(diào)節(jié)能力,提高機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)品質(zhì),同時(shí)兼顧機(jī)組運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性。由于凝結(jié)水變負(fù)荷技術(shù)的響應(yīng)時(shí)間、調(diào)節(jié)速度和幅度都有限,無(wú)法獨(dú)立滿足一次調(diào)頻或AGC的要求,因此凝結(jié)水參與機(jī)組一次調(diào)頻和AGC響應(yīng)優(yōu)化控制系統(tǒng)主要針對(duì)大擾動(dòng)一次調(diào)頻和AGC,起輔助作用,相對(duì)于單純靠調(diào)節(jié)閥節(jié)流方式來(lái)調(diào)節(jié)負(fù)荷,可在一定程度上提高機(jī)組升降負(fù)荷的能力,從而緩解電網(wǎng)考核對(duì)機(jī)組節(jié)能運(yùn)行的制約,進(jìn)一步降低調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失,實(shí)現(xiàn)節(jié)能的運(yùn)行目標(biāo)。
TM 621
B
1674-1951(2017)10-0072-02
2017-08-04;
2017-10-09
(本文責(zé)編:劉芳)
曾利蘭(1987—),女,廣東興寧人,工程師,從事火電機(jī)組熱控方面的工作(E-mail:zelan06@163.com)。