顧如艷+王興明+杜明明
摘要:針對(duì)煤層氣井智能排采技術(shù)的具體應(yīng)用進(jìn)行探討與分析,并闡述現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用實(shí)際效果,希望能夠從理論層面上為煤層氣井生產(chǎn)的發(fā)展提供一點(diǎn)指導(dǎo)與支持。
關(guān)鍵詞:煤層氣井;智能采排技術(shù);應(yīng)用
一、概述
在生產(chǎn)井的排采中,主要面臨的問(wèn)題包括:第一,動(dòng)液面測(cè)量精度不足。在動(dòng)液面測(cè)量中目前以回聲儀為主,然而達(dá)到臨街解吸壓力時(shí),井下會(huì)析出煤層氣,如此一來(lái)純氣流端、混流端以及純液端就會(huì)影響到回聲儀精度,導(dǎo)致液位測(cè)量發(fā)生較大偏差第二,當(dāng)井底壓力達(dá)到臨界解吸壓力,就需要對(duì)排采強(qiáng)度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,對(duì)井底壓力就進(jìn)行嚴(yán)格控制,如此一來(lái)就需要采用大量的人工操作,進(jìn)而導(dǎo)致技術(shù)運(yùn)用效果不甚理想;第三,在工作井?dāng)?shù)量不斷增加的情況下,每口井?dāng)?shù)據(jù)需要進(jìn)行定期收集與整理,并制作成報(bào)表,顯然該項(xiàng)工作內(nèi)容比較繁雜,難度較大。
煤層氣井排采技術(shù)的運(yùn)用對(duì)周期性要求較長(zhǎng),液面控制會(huì)影響到氣量,一旦達(dá)到臨界解吸壓力,那么控制難度就會(huì)進(jìn)一步增加。這就要求工作人員對(duì)排采規(guī)律進(jìn)行深入研究與細(xì)致分析,對(duì)智能排采技術(shù)與設(shè)備加以合理運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)排采強(qiáng)度控制自動(dòng)化,確保井底動(dòng)液面控制符合煤層氣井的排采規(guī)律,使整個(gè)開(kāi)采過(guò)程中具有高效性,實(shí)現(xiàn)整體開(kāi)發(fā)效果的改善。
二、煤層氣井智能排采技術(shù)的具體應(yīng)用
在智能排采技術(shù)的具體應(yīng)用中,對(duì)智能煤層氣排采機(jī)加以運(yùn)用,該設(shè)備的組成部分包括提升總成、進(jìn)口裝置、撈水桶、數(shù)控排繩器以及智能控制系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)具體如下圖所示。
根據(jù)上圖,提升總成的工作是撈水桶的提放,進(jìn)口裝置則是對(duì)撈水桶位置進(jìn)行監(jiān)控,并對(duì)液體排除進(jìn)行自動(dòng)控制,數(shù)控排繩器則是對(duì)鋼絲繩進(jìn)行排列,保證其整齊度,使其使用壽命得到延長(zhǎng)。智能控制系統(tǒng)則是對(duì)動(dòng)液面高度進(jìn)行檢測(cè),并實(shí)現(xiàn)液面下降速率的有效控制。
在開(kāi)采煤層氣時(shí),供材平衡具有核心意義。如果儲(chǔ)層壓力與井底壓力梯度趨于合理,才能夠使煤層氣最大限度的流入到井中。在高解吸壓力的影響下,會(huì)有速敏反應(yīng)的產(chǎn)生,進(jìn)而導(dǎo)致井內(nèi)流入大量的煤粉,堵塞通道。而解吸壓力不足則會(huì)對(duì)產(chǎn)量造成影響。煤層氣智能排采技術(shù)的運(yùn)用需要及時(shí)收集與整理相關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)井筒內(nèi)與儲(chǔ)層特性以及地面設(shè)備的相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行歸集與耦合,然后管理者結(jié)合實(shí)際情況,對(duì)工作制度進(jìn)行自動(dòng)編制。
基于控制系統(tǒng)的控制,煤層氣智能排采機(jī)的撈水桶會(huì)自動(dòng)下井,并對(duì)液面進(jìn)行自動(dòng)跟蹤,如果撈水桶被水充滿,就會(huì)向進(jìn)口自動(dòng)上升,并將液體排除,并一直循環(huán)上述流程,直到排水采氣目的得以實(shí)現(xiàn)。
智能控制系統(tǒng)在各方面都具有突出的應(yīng)用價(jià)值,該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)與設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的自動(dòng)化收集與記錄;對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)、實(shí)時(shí)耦合,使生成的工作制度得到最大限度的優(yōu)化,使供采平衡得以實(shí)現(xiàn),對(duì)壓力進(jìn)行合理解析;在維護(hù)方面,智能控制系統(tǒng)也更加便捷,不需要在井上完成管、桿、泵等維護(hù)作業(yè),也不需要壓井,操作相對(duì)簡(jiǎn)便,不需要耗費(fèi)較大成本;在排采狀態(tài)正常的情況下,系統(tǒng)允許攜帶少量煤粉,使井底煤粉過(guò)量堆積問(wèn)題得到有效緩解;系統(tǒng)功能豐富,涉及到排采、測(cè)量、維修以及撈煤粉等內(nèi)容;在井下巡視方面,工作人員可以對(duì)手機(jī)加以利用,對(duì)井況與設(shè)備工況進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控與操作,一旦發(fā)生異常,可以維護(hù)人員可以通過(guò)短信得知情況;智能控制系統(tǒng)的節(jié)能性優(yōu)勢(shì)也非常突出,如果出水量不高,撈水桶則會(huì)在井上停止并處于待機(jī)狀態(tài),不會(huì)有能耗產(chǎn)生;此外,智能控制系統(tǒng)在效益與綜合運(yùn)營(yíng)成本上也具有突出優(yōu)勢(shì)。
三、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用
本文所述的煤層氣田A煤層氣井運(yùn)用了智能排采技術(shù),該煤層氣井深度為720m,其中1號(hào)煤層深590m,2號(hào)煤層深670m,采用規(guī)格為5-1/2的套管。在工程實(shí)踐中,由于抽油泵損壞情況嚴(yán)重,因此生產(chǎn)停滯不前,到目前已經(jīng)停產(chǎn)數(shù)年。
2015年該氣井開(kāi)始針對(duì)煤層氣智能排采機(jī)進(jìn)行嘗試,并取得了顯著效果。初始液面為150m,排水量超過(guò)8噸/天。當(dāng)液面深度達(dá)到450m,井內(nèi)壓力為0.14MPa,并進(jìn)行儲(chǔ)層震蕩,并在620m處下放儲(chǔ)液桶,按照3m/s的速度進(jìn)行提升,使煤層負(fù)壓得以形成,進(jìn)而緩解堵塞問(wèn)題。由于水中煤粉含量較大,井內(nèi)壓力越來(lái)越多,最高供氣憋壓達(dá)到0.5MPa。該年5月底對(duì)管道進(jìn)行維修,并實(shí)現(xiàn)正常并氣,初始?xì)饩鈮毫_(dá)到0.14MPa,煤氣產(chǎn)量達(dá)到120m?/天,在液面深度不斷增加的情況下,其產(chǎn)量也逐漸增加。7月初對(duì)動(dòng)液面數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)與記錄,得知距1號(hào)煤層35m處的產(chǎn)量達(dá)到940m?/天,產(chǎn)量依然具有上升空間。關(guān)于該煤層氣井現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用效果,具體如下圖所示。
對(duì)于煤層氣井產(chǎn)能而言,抽采設(shè)備質(zhì)量的影響十分關(guān)鍵。關(guān)于本文所述的煤層氣井對(duì)智能排采技術(shù)的應(yīng)用,整個(gè)設(shè)備運(yùn)行與生產(chǎn)參數(shù)得到了實(shí)時(shí)采集與記錄,工作制度也得以自動(dòng)耦合生產(chǎn),并得到最大限度的優(yōu)化。在未來(lái)生產(chǎn)中,工作人員還需要以井田工況進(jìn)行細(xì)致分析,提高數(shù)據(jù)測(cè)量準(zhǔn)確性,對(duì)液面與產(chǎn)氣量之間的關(guān)系進(jìn)行合理分析,對(duì)液面位置進(jìn)行合理判斷,使產(chǎn)氣量得到最大限度的提升。
參考文獻(xiàn):
[1] 白利軍,張大陸,張金薇等.煤層氣井智能排采技術(shù)應(yīng)用研究[J].中國(guó)煤層氣,2014,11(5):28-30.
[2] 陳秀萍,梅永貴,陳勇智等."雙環(huán)三控法"在煤層氣井智能排采中的應(yīng)用[J].天然氣工業(yè),2015,35(12):48-52.endprint