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      水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極線圈開(kāi)裂故障分析及處理

      2017-08-30 10:23:42周清周若愚
      中國(guó)設(shè)備工程 2017年16期
      關(guān)鍵詞:匝間磁極引線

      周清,周若愚

      (中國(guó)水利水電第三工程局有限公司,陜西 西安 710032)

      水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極線圈開(kāi)裂故障分析及處理

      周清,周若愚

      (中國(guó)水利水電第三工程局有限公司,陜西 西安 710032)

      金沙江魯?shù)乩娬玖⑹剿啓C(jī)組在大修期間,發(fā)現(xiàn)6#機(jī)組磁極出現(xiàn)不同程度的磁極線圈開(kāi)裂現(xiàn)象。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)測(cè)量,對(duì)事故原因進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的處理方案。

      立式水輪機(jī)組;線圈開(kāi)裂;故障原因;處理方案

      1 立式水輪機(jī)組

      魯?shù)乩娬景惭b有6臺(tái)立軸、半傘式、三相、空冷式同步發(fā)電機(jī),其額定容量為400MVA 、額定轉(zhuǎn)速為100r/min、定子額定電壓為18kV、轉(zhuǎn)子磁極個(gè)數(shù)為60個(gè)。

      該機(jī)組發(fā)電工況轉(zhuǎn)向?yàn)楦┮曧槙r(shí)針?lè)较?,主要結(jié)構(gòu)由定子、轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)子上方的上導(dǎo)軸承、轉(zhuǎn)子下方的推力軸承、下導(dǎo)軸承、水導(dǎo)軸承以及輔助系統(tǒng)組成。其發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)與常規(guī)發(fā)電機(jī)相似,由主軸、轉(zhuǎn)子支架、磁軛及磁極等組成;磁極是提供勵(lì)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)結(jié)構(gòu),常采用T尾進(jìn)行固定;磁軛主要作用是構(gòu)成磁路,其外緣加工有T尾,以固定磁極。

      2 磁極線圈引線開(kāi)裂現(xiàn)場(chǎng)情況

      2016年汛后至2017年訊前魯?shù)乩娬舅啓C(jī)組檢修期間,發(fā)現(xiàn)6#機(jī)組磁極線圈引線存在不同程度開(kāi)裂、接頭變形等現(xiàn)象,給機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了不確定性因素,為防止事故因素?cái)U(kuò)大,對(duì)相關(guān)開(kāi)裂磁極進(jìn)行了拆除處理?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、調(diào)查記錄如下。

      (1)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,6#機(jī)組共有60個(gè)磁極,其中有15個(gè)磁極存在引線匝間開(kāi)裂現(xiàn)象,絕大部分磁極主要集中在上端引線側(cè)、引線處開(kāi)裂,其中有一個(gè)磁極線圈在四個(gè)角部均存在開(kāi)裂,另有兩個(gè)引線和定子側(cè)角部開(kāi)裂,另其余磁極均是輕微開(kāi)裂現(xiàn)象。如圖1所示。

      (2)磁極連接線與磁極線圈引線的把合孔存在螺紋擠壓痕跡,經(jīng)現(xiàn)在觀察及測(cè)量,有些明顯為環(huán)氧膠滲入所致的痕跡,也有部分為螺栓與銅排孔擠壓痕跡。

      (3)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)試驗(yàn),拆開(kāi)極間連接時(shí)架設(shè)百分表監(jiān)測(cè)引線位移情況,未發(fā)現(xiàn)有位移情況;同時(shí)把合螺栓取出情況也是非常輕松,沒(méi)有卡阻現(xiàn)象。

      (4)出現(xiàn)引線開(kāi)裂的磁極,均有不同程度的引線接頭低垂現(xiàn)象。

      圖1 磁極線圈開(kāi)裂現(xiàn)場(chǎng)示意圖

      (5)在磁極拆除時(shí)磁極鍵連接較緊,磁極與磁軛間未發(fā)現(xiàn)明顯的間隙,可以確認(rèn)磁極與磁軛連接比較緊固。

      (6)轉(zhuǎn)子下端,磁極線圈非引線端未發(fā)現(xiàn)磁極匝間開(kāi)裂現(xiàn)象。

      3 故障原因探討

      魯?shù)乩娬緳C(jī)組運(yùn)行以來(lái),首次出現(xiàn)磁極引線開(kāi)裂現(xiàn)象,事故原因存在較多不確定因素;結(jié)合該電站機(jī)組運(yùn)行方式及運(yùn)行頻度,導(dǎo)致磁極開(kāi)裂現(xiàn)象的原因,分析主要如下。

      (1)結(jié)合磁極內(nèi)側(cè)引線低垂現(xiàn)象,經(jīng)與廠家設(shè)計(jì)探討,分析主要是因?yàn)榇跑椄叨葹檎睿瑯O間連接線在包完絕緣后厚度也比設(shè)計(jì)值偏厚,最終導(dǎo)致上層極間連接線與內(nèi)側(cè)引線的高度差較大;兩者若要連接在一起,上層極間連接線必然需要向下傾斜,同時(shí)也需要引線隨著傾斜。因此,內(nèi)側(cè)引線在安裝前需要調(diào)整,使引線與傾斜的極間連接線接觸面平行,因調(diào)整量較大,如果調(diào)整不當(dāng)可能會(huì)造成引線開(kāi)裂。

      (2)根據(jù)引線孔螺紋痕跡,再結(jié)合磁極固定方式采用傳統(tǒng)的ALSTOM設(shè)計(jì),主要依靠一對(duì)楔塊來(lái)楔緊磁極壓板固定磁極。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),磁極在巨大的徑向離心力作用下,與磁軛緊貼,不會(huì)產(chǎn)生松動(dòng),但在甩負(fù)荷、水泵斷電等過(guò)渡過(guò)程中,機(jī)組振動(dòng)較大,不可避免會(huì)存在運(yùn)行擺渡、軸向方向加速力,而磁極楔塊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使其自由度不能有效約束磁極在這兩個(gè)方向的運(yùn)動(dòng),會(huì)導(dǎo)致磁極整體晃動(dòng),產(chǎn)生磁極線圈開(kāi)裂因素。磁極壓緊示意圖,如圖2。

      圖2 磁極固定局部示意圖

      (3)根據(jù)磁極結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可知發(fā)電機(jī)磁極線圈套入磁極鐵心后,僅僅依靠在線圈和鐵心間塞緊絕緣板和在末端纏繞φ20玻璃纖維繩的方式來(lái)固定,而這種固定方式屬于強(qiáng)度較弱的一種固定方式,只能防止磁極在運(yùn)輸、吊裝等過(guò)程中線圈不松動(dòng)。機(jī)組在正常運(yùn)行時(shí)磁極線圈所受徑向離心力可傳遞到磁極前段極靴處,但在過(guò)渡中線圈其他方向受力就無(wú)法通過(guò)目前固定方式完全約束,會(huì)出現(xiàn)微小的往復(fù)運(yùn)動(dòng),如松動(dòng)、晃動(dòng),而磁極和線圈晃動(dòng)會(huì)導(dǎo)致線圈與極間連接線相互拉扯,相互出現(xiàn)位移,最終導(dǎo)致磁極線圈開(kāi)裂的現(xiàn)象。

      4 故障處理方案

      結(jié)合事故分析原因,雖然6#機(jī)組磁極引線開(kāi)裂的現(xiàn)象,至今未發(fā)生任何事故,但長(zhǎng)期運(yùn)行,可能存在轉(zhuǎn)子回路匝間短路的危險(xiǎn)因素,以及損壞其相關(guān)部件,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致發(fā)電機(jī)燒毀。針對(duì)磁極開(kāi)裂現(xiàn)象,暫以個(gè)別案例進(jìn)行處理,主要以磁極在安裝期間調(diào)整引線受外力引起因素為主。

      根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制定以下兩種修復(fù)方案,方案一是通過(guò)對(duì)磁極引線開(kāi)裂處進(jìn)行清理、絕緣、夾緊修復(fù),而方案二是作為方案一在執(zhí)行過(guò)程中遇到必須脫級(jí)才能修復(fù)時(shí)的備案,以備現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)使用。待修復(fù)處理完畢后,再按原圖紙及相關(guān)的技術(shù)要求重新安裝磁極,并按安裝程序進(jìn)行相關(guān)的電氣試驗(yàn);機(jī)組投入運(yùn)行后,再觀察、記錄相關(guān)運(yùn)行參數(shù),以利最終的分析判斷。詳細(xì)方案如下。

      4.1 修復(fù)準(zhǔn)備

      (1)清點(diǎn)物料和工裝工具物料表。

      (2)清理現(xiàn)場(chǎng),保持干凈,隔絕污染源,如焊接粉塵源。

      (3)測(cè)試磁極絕緣電阻、阻抗。

      4.2 方案一

      (1)墊好支撐(兩層方鋼管橫豎垂直交叉放置),相對(duì)于磁極線圈對(duì)稱放置。

      (2)將線圈匝間用壓力氣源等清理干凈,其中對(duì)于開(kāi)裂較小的縫隙,用壓力氣源吹凈;對(duì)于開(kāi)裂間隙較大的縫隙,將原有NOMEX紙盡量去除,然后再用壓力氣源吹凈。

      (3)配EP139膠,對(duì)0.18的NOMEX紙刷膠,然后對(duì)于開(kāi)裂較小的縫隙,用0.18的NOMEX紙將膠帶入縫隙填充開(kāi)裂縫隙;對(duì)于開(kāi)裂間隙較大的縫隙,將雙面刷0.18的NOMEX紙塞入開(kāi)裂縫隙,兩層。

      (4)在線圈銅排表面墊一層厚布,然后墊好硬質(zhì)木塊,再用大力卡蘭夾緊,目視縫隙縮小至0并排膠,即停止加力,注意對(duì)稱分布施力。

      (5)溫室固化24小時(shí)。

      (6)測(cè)試絕緣電阻,再將修完匝間開(kāi)裂的磁極線圈放在一起,做阻抗實(shí)驗(yàn),并做好相關(guān)照片和記錄。實(shí)驗(yàn)方法參考末段。

      4.3 方案二

      對(duì)于開(kāi)裂情況較輕,以方案一進(jìn)行處理,而那些開(kāi)裂情況嚴(yán)重的進(jìn)行脫極處理,并配合工裝夾具。

      4.3.1 拆除玻璃纖維繩

      將磁極穩(wěn)定平放,鏨子或?qū)S霉ぞ邔⒉AЮw維繩切斷,順序?qū)⑵鋸臏喜壑刑蕹?/p>

      4.3.2 脫極

      做好支撐定位,使用脫極工裝,將磁極鐵芯從磁極線圈中頂出,任何人決不允許在千斤頂頂出施力方向以避免造成傷害。

      將兩根吊帶放置在線圈的兩端,將磁極慢慢吊起,注意高度,將磁極線圈與磁極鐵芯完全脫離。

      4.3.3 標(biāo)記和清理

      標(biāo)記:拿開(kāi)上托板并在上托板上做標(biāo)記,清理后待用。

      清理:清理線圈和鐵芯上的適型粘、NOMEX紙、玻璃膠,必要時(shí)重新補(bǔ)9130漆。

      4.3.4 修理匝間開(kāi)裂

      待脫極完成后,參照方案一步驟進(jìn)行后續(xù)處理。

      4.3.5 重新裝配

      (1)清理線圈和鐵芯,防止任何異物、毛刺的存在,補(bǔ)絕緣漆。

      (2)測(cè)試匝間阻抗,并記錄。

      (3)圍磁極極身絕緣,0.25X210 NOMEX紙、無(wú)膠紙+0.25xNOMEX 無(wú)膠紙(L型)。

      (4)空套磁極,監(jiān)測(cè)絕緣電阻,記錄數(shù)據(jù)。

      (5)浸漬滌綸氈,裹包塞板,按圖紙位置塞入極身,常溫固化24小時(shí)。

      (6)復(fù)測(cè)絕緣電阻。

      (7)絕緣電阻合格后,進(jìn)行滌綸玻璃纖維繩浸漬,然后封繩(將膠AY103和HY956充分混合后,用手反復(fù)揉搓,讓膠安全浸入繩中)。

      (8)絕緣膠固化后磁極進(jìn)行清理,補(bǔ)9130漆。

      (9)補(bǔ)漆完成24小時(shí)后,可以做絕緣電阻、阻抗實(shí)驗(yàn)、對(duì)地耐壓實(shí)驗(yàn),其中阻抗實(shí)驗(yàn)要求在環(huán)境溫度比較穩(wěn)定的時(shí)候在同一時(shí)間內(nèi)完成。

      阻抗實(shí)驗(yàn)要求通電20A,50HZ或6HZ,各磁極間阻抗值差異要求小于10%;絕緣電阻實(shí)驗(yàn)2500V絕緣電阻表,測(cè)量1分鐘,最小阻值須達(dá)到126兆歐;對(duì)地耐壓試驗(yàn)通AC3960V,50HZ或60HZ,1分鐘,無(wú)擊穿現(xiàn)象。

      5 結(jié)語(yǔ)

      磁極開(kāi)裂現(xiàn)象通過(guò)運(yùn)用該技術(shù)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)處理,并按照機(jī)組大修后試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行了相關(guān)機(jī)組轉(zhuǎn)子試驗(yàn)。機(jī)組調(diào)試時(shí),通過(guò)機(jī)組動(dòng)平衡試驗(yàn)、甩負(fù)荷試驗(yàn)及機(jī)組水泵工況斷電試驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)均未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,并在機(jī)組投入并網(wǎng)發(fā)電運(yùn)行后,也未出現(xiàn)運(yùn)行參數(shù)報(bào)警,運(yùn)行穩(wěn)定。通過(guò)此次對(duì)磁極開(kāi)裂現(xiàn)象的事故分析以及詳細(xì)的解決方案,可對(duì)今后低轉(zhuǎn)速機(jī)組出現(xiàn)類似情況提供設(shè)計(jì)、維護(hù)的參考。

      [1]張征平,劉石.大型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子故障分析與診斷[M].中國(guó)電力出版社,2011(12).

      TM312.033

      A

      1671-0711(2017)08(下)-0048-03

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