賈光華
(河北華電石家莊熱電有限公司,河北 石家莊 050041)
電廠螺旋卸車機升降機構(gòu)導(dǎo)向裝置的改進
賈光華
(河北華電石家莊熱電有限公司,河北 石家莊 050041)
針對某電廠輸煤系統(tǒng)螺旋卸車機升降機構(gòu)導(dǎo)向裝置使用中存在的耐磨襯塊碎裂、固定螺絲松動脫落甚至C型槽變形、斷裂等問題,分析了其故障原因,提出了結(jié)構(gòu)性改進措施,取得了良好的改進效果,為消除螺旋卸車機的類似故障提供參考。
螺旋卸車機;升降機構(gòu);導(dǎo)向裝置;C型槽;耐磨襯塊
某熱電廠配備2臺LX-13.5型橋式螺旋卸車機,跨距13.5 m,卸車出力400 t/h,由武漢開源電力設(shè)備有限公司生產(chǎn),于2002年投產(chǎn),是電廠火車來煤的主要卸煤設(shè)備。
該卸車機主要由大車行走機構(gòu)、小車行走機構(gòu)、螺旋升降機構(gòu)、螺旋旋轉(zhuǎn)機構(gòu)等組成。其中螺旋升降機構(gòu)安裝在小車車架上,左右各1套,采用鏈條傳動,垂直升降。每套螺旋升降機構(gòu)由2套導(dǎo)向裝置組成,導(dǎo)向裝置可沿垂直布置的方鋼導(dǎo)軌上下滑動。導(dǎo)向裝置由2段間隔式C型槽、耐磨襯塊組成,在運行中經(jīng)常出現(xiàn)耐磨襯塊尚未磨損卻早已碎裂,耐磨襯塊固定螺絲松動、脫落甚至C型槽變形、斷裂的現(xiàn)象,導(dǎo)致卸車機不能正常作業(yè)。而且更換耐磨襯塊、導(dǎo)向裝置相當(dāng)困難,有時更換后不到10天就會損壞,維修成本較高,嚴重影響卸煤作業(yè)。為改變這一被動局面,以下對螺旋卸車機升降機構(gòu)導(dǎo)向裝置進行了改進。
1.1 耐磨襯塊碎裂、脫落
導(dǎo)向裝置耐磨襯塊材料為耐磨鑄鐵,用M8沉頭螺栓鑲嵌在導(dǎo)向裝置C型槽內(nèi)(見圖1),C型槽采用2段間隔式布置(見圖2)。在螺旋卸車機大車行走卸煤作業(yè)時,導(dǎo)向裝置要克服很大的煤層阻力,所以C型槽兩側(cè)面受力較大,加之C型槽為2段間隔式設(shè)計,與方鋼導(dǎo)軌接觸面積變小,每段C型槽受力相對集中。因耐磨襯塊為脆性材料,在如此大的沖擊載荷作用下極易被擠壓碎裂、脫落。由于受沖擊、振動影響,固定耐磨襯塊的沉頭螺栓也易松動、脫落,進而導(dǎo)致耐磨襯塊脫落。
圖1 原導(dǎo)向裝置C型槽實物
1.2 C型槽變形、斷裂
導(dǎo)向裝置C型槽為焊接結(jié)構(gòu),首先,由于鑲配耐磨襯塊,C型槽內(nèi)側(cè)需機加工,削弱了C型槽焊縫的結(jié)構(gòu)強度;其次,C型槽為2段間隔式結(jié)構(gòu),與方鋼導(dǎo)軌接觸面積變小,每段C型槽受力相對集中且較大;再者,耐磨襯塊碎裂、脫落后,C型槽與方鋼導(dǎo)軌之間間隙變大,如不能及時發(fā)現(xiàn),繼續(xù)使用螺旋卸車機作業(yè),在強烈的沖擊載荷下,結(jié)構(gòu)薄弱的C型槽兩側(cè)面必然發(fā)生變形甚至斷裂。
螺旋卸車機運行實踐證明,螺旋升降機構(gòu)導(dǎo)向裝置在螺旋卸車機大車行走卸煤作業(yè)時受力較大,因此首先要提高導(dǎo)向裝置的結(jié)構(gòu)強度,確保受載荷沖擊時不變形、不斷裂,延長使用壽命,保證正常卸車作業(yè);其次是提高其耐磨性。為此提出如下改進方案:
圖2 改進前的導(dǎo)向裝置結(jié)構(gòu)
(1) 取消導(dǎo)向裝置耐磨襯塊,簡化結(jié)構(gòu);
(2) 加厚導(dǎo)向裝置C型槽壁厚,焊縫不進行機加工,保證焊接強度;
(3) 將2段間隔式C型槽改為整體貫通式,增加C型槽與方鋼導(dǎo)軌接觸面積,提高結(jié)構(gòu)強度,改善應(yīng)力集中的狀況(見圖3、圖4)。
圖3 改進后的導(dǎo)向裝置結(jié)構(gòu)
3.1 提高了設(shè)備運行的可靠性
導(dǎo)向裝置改進前,每月處理此類缺陷不少于2次,而螺旋卸車機大修周期為2年,設(shè)備運行的可靠性極差。導(dǎo)向裝置改進后使用至今已3年,C型槽雖有輕微磨損,但從未出現(xiàn)過導(dǎo)向裝置C型槽損壞故障,極大提高了設(shè)備運行的可靠性。
圖4 改進后的導(dǎo)向裝置C型槽
3.2 創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益
導(dǎo)向裝置改進前,每年僅采購導(dǎo)向裝置備件費用就需8萬余元,再加上因?qū)蜓b置故障而增加的卸車延時費、人工卸車費等費用,每年共需20余萬元。導(dǎo)向裝置改進后,螺旋卸車機該部位實現(xiàn)了零缺陷、免維護、零成本運行,不再需要采購此類備件。每套導(dǎo)向裝置改進約需3 700元,2臺卸車機共需8套導(dǎo)向裝置,費用約3萬元,當(dāng)年即可收回成本。導(dǎo)向裝置改進后使用至今3年共節(jié)省費用約57萬元。
3.3 減輕了檢修人員的勞動強度
導(dǎo)向裝置改進前,每月處理此類缺陷不少于2次,需要頻繁消缺。導(dǎo)向裝置改進后使用至今3年,從未出現(xiàn)過此類缺陷,徹底把檢修人員從原來頻繁消除此類缺陷的艱苦、被動狀況中解脫出來。
3.4 簡化了導(dǎo)向裝置檢修工藝
導(dǎo)向裝置改進簡化了結(jié)構(gòu),取消了耐磨襯塊、沉頭螺栓等零件,達到了免維護的效果。
通過對螺旋卸車機升降機構(gòu)導(dǎo)向裝置的改進,消除了導(dǎo)向裝置耐磨襯塊碎裂、脫落及C型槽變形、斷裂等缺陷,提高了設(shè)備運行安全可靠性,降低了維護工作量,大大節(jié)省了維護成本,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,為消除螺旋卸車機的類似缺陷提供了改進經(jīng)驗。
1 賈光華.裝卸橋制動輪齒輪聯(lián)軸器的改進[J].電力安全技術(shù),2005,7(5):32-33.
2 胡 勝,吳志慧,謝英文,等.機械制圖[M].北京:機械工業(yè)出版社,2014.
3 朱躍建.機械加工技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2014.
2016-12-23;
2017-04-15。
賈光華(1966—),男,工程師,主要從事電廠輸煤運行與檢修技術(shù)管理工作,email:guanghua-jia@chd.com.cn。