李業(yè)功
摘 要在工業(yè)中溫度控制有非常廣泛的應(yīng)用,如鋼鐵廠、發(fā)電廠、化工廠等鍋爐溫度控制系統(tǒng),針對火電廠主蒸汽溫度控制對象的大慣性、大延遲和非線性特征。提出了PID控制算法結(jié)合模糊控制算法,實現(xiàn)了主蒸汽溫度的有效控制。并仿真驗證其控制效果。
【關(guān)鍵詞】主汽溫度控制 模糊控制 PID控制 火電廠
隨著我國電力行業(yè)的飛速發(fā)展,大容量火電機組已成為電網(wǎng)的骨干,為保證機組正常安全運行。 對機組提出了更高的自動化要求。 由于單元滯后大、慣性大、非線性等特性,傳統(tǒng)的控制方式不能滿足電網(wǎng)的要求,采用先進的智能控制策略來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的控制策略,已成為電廠過程控制的發(fā)展趨勢。
智能控制理論和計算機通信技術(shù)相關(guān)學(xué)科的發(fā)展,使智能控制在火電廠主蒸汽溫度過程控制中發(fā)揮著越來越重要的作用。本文的目的是研究一種新的智能控制系統(tǒng)及其在溫度控制中的應(yīng)用。 具有一定的理論意義和工程實用價值。
1 火電廠主汽溫控制系統(tǒng)概述
現(xiàn)代鍋爐過熱器工作條件是高溫高壓。鍋爐出口過熱蒸汽溫度是汽水運行過程中整個系統(tǒng)最高溫度,影響著火電廠的安全經(jīng)濟運行。當(dāng)主蒸汽溫度的測量值等于設(shè)定值,液壓閥不動作,系統(tǒng)處于動態(tài)平衡。此時,如果爐膛燃燒室條件變化使溫度上升,導(dǎo)致測量值與給定值出現(xiàn)偏差,通過控制器判斷偏差的方向,產(chǎn)生控制信號,使噴水閥以適當(dāng)?shù)姆绞酱蜷_。測量值返回到設(shè)定值,系統(tǒng)恢復(fù)平衡。
2 模糊PID控制器的設(shè)計
火力發(fā)電廠主蒸汽溫度控制系統(tǒng)控制對象具有大滯后、大慣性的特點。典型的PID只能由一組固定控制參數(shù)控制,對動態(tài)性能與靜態(tài)性能、設(shè)定值和擾動之間的矛盾無法解決。 模糊控制方法可以有效克服復(fù)雜系統(tǒng)的非線性和不確定性。 然而,模糊控制系統(tǒng)的控制效果非常粗糙,使得穩(wěn)態(tài)控制精度較低。 模糊控制結(jié)合常規(guī)PID控制技術(shù),可以根據(jù)初始PID參數(shù)校正提高主蒸汽溫度控制系統(tǒng)的動態(tài)性能。 模糊自適應(yīng)PID控制基于偏差e和偏差率ec作為輸入,可以滿足不同時間PID參數(shù)自整定的要求。 模糊PID控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
3 模糊PID控制器仿真研究
根據(jù)專家經(jīng)驗和實際情況,當(dāng)|e|較大時,為了使系統(tǒng)具有良好的快速跟蹤性能,應(yīng)把kp取大一些,kd取小一些,同時,針對積分進行限制,避免超調(diào)量大,通常為零;當(dāng)|e|中等大小,為了避免大的超調(diào),kp應(yīng)取得小一些,各變量取值適度;當(dāng)|e|很小時,kp和ki要大,為了避免設(shè)定點附近振蕩,kd值非常重要,通常取中等值。 如圖2所示,是模糊自適應(yīng)PID和常規(guī)PID仿真比較圖。 通過模糊自適應(yīng)PID的輸入偏差和偏差率自動調(diào)節(jié)PID參數(shù),從而達到良好的控制效果。 模糊自適應(yīng)PID可以提高系統(tǒng)的動態(tài)性能和穩(wěn)態(tài)精度。 PID控制穩(wěn)態(tài)輸出值為0.99979,模糊自適應(yīng)PID控制輸出值為0.99996。從仿真圖。 使用模糊自適應(yīng)PID控制器控制高精度控制系統(tǒng)是一個很好的選擇。
4 結(jié)論
模糊控制結(jié)合常規(guī)PID控制,完成模糊自適應(yīng)PID控制器的設(shè)計。 仿真表明,模糊自適應(yīng)PID控制在火電廠主蒸汽溫度控制系統(tǒng)中效果良好。 控制效果優(yōu)于常規(guī)PID控制策略,可適應(yīng)參數(shù)變化,顯示出良好的控制品質(zhì),具有很強的魯棒性和適應(yīng)性。 有效提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。 模糊PID控制器的研究,有很多工作要做,如多變量模糊PID控制等。
參考文獻
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作者單位
國網(wǎng)山西省電力公司電力科學(xué)研究院 山西省太原市 030000