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      抗高溫暫堵液的研究開發(fā)

      2017-05-21 03:25:43王仲廣權(quán)寶華周文遠逯學(xué)朝
      山東化工 2017年23期
      關(guān)鍵詞:修井老化淀粉

      任 奕,王仲廣,權(quán)寶華,楊 凱,周文遠,逯學(xué)朝

      (中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)

      目前在渤海油田的修井作業(yè)過程中,主要采用無固相暫堵液體系封堵漏失層,它具有封堵效果好、配制簡單、易于破膠、恢復(fù)期短的特點,但也存在著抗溫性能差的弱點,通常使用條件≤100℃,最佳使用溫度為40℃~80℃。隨著地層溫度的升高,體系降解速度加快,120℃溫度條件下,6h基本完全降解,140℃溫度條件下,降解更快。而對于BZ28-1、BZ34-2、QK18-1等平臺的高溫井,該體系無法滿足作業(yè)要求,因此提高暫堵液體系的抗溫能力,擴大暫堵液體系的使用范圍就顯得尤為重要。

      我國現(xiàn)有化學(xué)堵劑約70多種,目前應(yīng)用較多的約有30種。按照作業(yè)機理的不同,大致可分為以下幾種類型:水泥類封堵劑、樹脂類封堵劑、無機鹽沉淀類封堵劑、水溶性聚合物凝膠類封堵劑、顆粒橋接類封堵劑、泡沫類封堵劑、改變巖石表面潤濕性類及其他類型封堵劑[1-2]。

      現(xiàn)在的封堵劑雖然研究的很多,但是效果較好的抗高溫的堵劑卻很少有報道。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),抗高溫的堵劑主要包括三類:顆粒橋接類、聚合物凝膠類和吸水膨脹樹脂類。其中,顆粒橋堵類封堵劑的抗溫性較高,一般可達300℃以上,主要包括云母、蛭石、石棉、玻璃絲、貝殼等[3];聚合物凝膠類堵劑主要以聚丙烯酰胺在井內(nèi)實現(xiàn)深度交聯(lián),形成凍膠,它對成膠的時間和強度要求嚴格[4];吸水膨脹樹脂類堵劑以丙烯酰胺單體為主要原材料,在聚合過程中通過內(nèi)交聯(lián),形成可膨脹型樹脂,在吸收了自由水之后,體積可膨脹幾十倍甚至上百倍,形成固化水[5];另外還有無機-有機復(fù)合型的高溫堵劑,如GS-高溫暫堵劑[6]、HJG高溫屏蔽暫堵劑[7]等。但是這幾種抗高溫堵劑,降解困難,后期不易破膠,易對地層造成嚴重的堵塞。

      1 抗高溫暫堵劑開發(fā)

      1.1 研究思路

      改性淀粉是石油鉆井中常用的降濾失劑,具有原材料豐富、無毒、價格低廉、易生物降解、對環(huán)境友好等優(yōu)點,但由于其熱穩(wěn)定性差,在高溫井的應(yīng)用中受到了限制。國內(nèi)外學(xué)者對抗高溫改性淀粉的研究主要分為兩個方向:醚化類改性淀粉具有環(huán)保特性,但其抗溫性能較差,普遍抗溫在130℃以下;接枝共聚類改性淀粉的抗溫性能較好,但不易降解[8]。目前,接枝改性淀粉的研究主要集中在AM、AMPS、AA、DMDAAC、AN等單體與玉米淀粉的共聚上,另外還有學(xué)者用六甲基二硅氧烷、苯基有機胺、3-氯-2-羥丙基磺酸鈉與羧甲基淀粉進行共聚[9-12]。

      上述研究主要是針對淀粉的降濾失性能進行改性,而將淀粉作為一種無固相的封堵材料成功應(yīng)用到高溫井的修井作業(yè)中卻未見報道。本實驗將以淀粉的接枝改性為目標,改進生產(chǎn)方式,采用設(shè)備簡單、耗能低的爆聚的生產(chǎn)方式,而傳統(tǒng)的液體法生產(chǎn)方式的生產(chǎn)工藝復(fù)雜,對設(shè)備需求較多,投入較大,生產(chǎn)成本較高。其次,本產(chǎn)品采用適度交聯(lián)并同時引入酰胺基、羧基、磺酸基等多種基團的方法,既保證了改性淀粉的抗溫抗鹽能力(>140℃),又保證了生產(chǎn)后期易剪切粉碎的問題,這區(qū)別于之前的僅僅引入其中一種或兩種基團的聚合反應(yīng),使其在有效封堵住高溫漏失層后,能夠自動降解,不會嚴重污染地層。

      1.2 儀器與藥品

      AM(丙烯酰胺)、AMPS(2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸)、AA(丙烯酸)、交聯(lián)劑、玉米淀粉、氫氧化鈉、碳酸鈉、過硫酸銨、亞硫酸氫鈉,均為工業(yè)級。

      GJS-B12K數(shù)顯變頻無極高速攪拌機(青島泰峰石油儀器有限公司)、173-00-1五軸高溫滾子加熱爐(OFI)、DHG-9145A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(上海一恒科技有限公司)、SYH捏合機(南通范氏機械有限公司)、MODEL-900數(shù)顯全自動流變儀(OFI)、ZNS-2A中壓濾失儀(青島海通達專用儀器廠)、馬氏漏斗粘度計(青島海通達專用儀器廠)、多功能修井液評價儀(長江大學(xué)、采技服公司)。

      1.3 實驗方法

      實驗采用爆聚反應(yīng)進行合成:將稱量好的自來水打入搪瓷反應(yīng)釜中,開啟攪拌,依次加入單體AA、AM、AMPS等藥劑,攪拌至完全溶解;用堿調(diào)節(jié)pH值為弱酸性,觀察釜內(nèi)不再有氣泡產(chǎn)生后,加入交聯(lián)劑攪拌至完全溶解;在開啟攪拌器情況下加入玉米淀粉,攪拌至分散均勻后(避免糊化),轉(zhuǎn)至大托盤內(nèi),向托盤內(nèi)邊攪拌邊加入過硫酸銨溶液,繼續(xù)加入亞硫酸氫鈉溶液,攪拌約5min停攪拌,靜置等待反應(yīng);待爆聚反應(yīng)結(jié)束、物料干燥冷卻后,切割并轉(zhuǎn)移至捏合釜進行粉碎,篩分及后期包裝。

      2 實驗結(jié)果與分析

      2.1 原理分析

      吸水性樹脂是一種聚合材料,具有許多親水基團,其三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)能夠保持流體性質(zhì)并且吸收時膨脹,干燥時收縮[13]。實驗合成的陰離子改性淀粉,以親水的、半剛性鏈的淀粉大分子為骨架,通過AA、AM、AMPS在糊化淀粉中接枝的化學(xué)結(jié)合鍵使每一組份的吸水能力增強。

      2.2 結(jié)果分析

      2.2.1 樣品合成

      在室內(nèi)采用爆聚的方法,分別調(diào)節(jié)不同組分之間的比例,合成不同類型的暫堵劑,然后粉碎、篩分、包裝備用(如表1所示);以淡水+0.6%VIS+1.5%抗高溫暫堵劑為配比,分別評價所合成的幾種不同類型的暫堵劑,在140℃的溫度下老化16 h后的黏度變化,結(jié)果如表2所示。

      表1 各組分配比

      表2 不同暫堵劑對膠液的影響(常溫檢測)

      由上述實驗可知,經(jīng)過140℃@16 h老化之后,2#、3#、5#三種膠液的黏度降低,1#、4#兩種膠液的黏度升高,其中4#膠液黏度升高最為明顯,也就是說4#樣品吸水后顆粒溶脹效果最好,而6#和7#樣品較硬,不易粉碎。由此可知AM和玉米淀粉的量不能太高,否則體系不耐溫,AMPS和交聯(lián)劑對提高暫堵劑抗溫性有很大的作用,但加量也不能太大,否則不利于后期粉碎。因此,確定了4#樣品為最終的抗高溫暫堵劑,將其命名為ATS,合成配比(質(zhì)量比)為AM∶AA∶AMPS∶玉米淀粉=1∶2∶1∶3.3。

      2.2.2 體系抗溫性

      抗高溫暫堵劑ATS剛開始時主要以細小顆粒存在,對溶液沒有明顯的提粘作用,因此需要體系本身具備一定的黏度才能夠攜帶、分散ATS顆粒,實驗選取了生物聚合物VIS作為提切劑,通過調(diào)整二者之間的比例得出,淡水+0.4%~0.6%VIS+1.5%ATS的體系配比,其黏度性能可以滿足海上修井過程中對漏失層進行封堵的要求。

      室內(nèi)按照0.4%VIS+1.5%ATS的體系配比,配制了一份暫堵液樣品,平均分成三份,分別放置在60℃、100℃、140℃的溫度下進行老化,然后檢測其隨著時間的延長,黏度的變化情況,數(shù)據(jù)如表3所示。

      由上述實驗可知,對于不同溫度下的老化,隨著時間的延長,膠液的黏度基本上都逐漸降低。其中對于140℃溫度來說,老化一天后,膠液的黏度升高,原因在于其中的抗高溫暫堵劑顆粒在高溫下,經(jīng)過一定的時間,本來呈網(wǎng)狀的交聯(lián)高分子逐漸吸水溶脹,體積膨脹,造成體系黏度升高,隨著時間的延長,溶脹的高分子慢慢發(fā)生降解斷鏈成線性高分子,此時體系仍具有一定的黏度,大約3 d后,高分子基本完全降解為小分子,體系的黏度急劇下降至水的狀態(tài);對于100℃來說,剛開始體系的黏度逐漸降低,7 d后黏度突然增大,分析原因為在100℃下,VIS降解比較明顯,而ATS在這種溫度下,短時間內(nèi)未充分溶脹,仍然保持原來的狀態(tài),導(dǎo)致體系黏度降低,后期交聯(lián)高分子鏈慢慢舒展,黏度有所上升;對于60℃來說,ATS一直未能吸水充分溶脹,而VIS本身也沒有降解,因此體系的黏度始終變化不大。

      由此也可以看出,對于高溫井來說,ATS在到達井底之前,不會很快就發(fā)生溶脹,而VIS也不會很快降解至水的狀態(tài),因此,前期主要靠VIS的提粘作用進行封堵,待VIS降解之后,后期則主要依靠ATS的溶脹顆粒進行封堵。同時可以看出,該體系在140℃溫度下,3天后基本上完全降解,體系均勻,不存在任何顆粒,對地層污染很小。

      表3 不同溫度老化后的膠液粘溫數(shù)據(jù)(常溫測Ф600/Ф300)

      圖1為老化前(白色)和老化后(黃色)的抗高溫暫堵液體系,經(jīng)過中壓濾失儀后的濾餅照片。實驗發(fā)現(xiàn)老化前的濾失較老化后的濾失要多的多,老化后的顆粒充分溶脹,形成一層厚的濾餅,減少了濾失;從晾干后的圖片對比可以看出,老化后的濾餅極薄。另外,將兩個晾干后的濾餅,重新用水浸濕,結(jié)果又恢復(fù)到晾干之前的溶脹狀態(tài),從這也可以形象的看出溶脹的顆粒中確實吸附了大量的自由水。

      圖1 老化前后的濾餅及晾干前后的對比(左圖為晾干之前,右圖為晾干之后)

      Fig.1 The comparison of filter cake before and after high temperature

      2.2.3 體系抗鹽性

      實驗中固定VIS的加量為0.6%,調(diào)節(jié)抗高溫暫堵劑的加量,140℃老化16h后的黏度變化如表4所示。

      表4 不同礦化度對體系黏度的影響

      由上表可以看出,隨著礦化度的增加,ATS的加量也隨著增加,當(dāng)?shù)V化度達到30000ppm,ATS的加量需要達到5%。

      2.2.4 巖心滲透率恢復(fù)和配伍性

      通過實驗可知,該暫堵液體系封堵效果較好,對地層的污染性很低,后期滲透率恢復(fù)值較高,對于低滲、中高滲油藏,滲透率恢復(fù)均達到85%以上。

      另外,為了驗證該體系對后期的油氣集輸不會造成負面的影響,我們?nèi)Z34-1、QK18-1兩個平臺的油樣(含水30%~40%)與老化后的抗高溫暫堵液進行配伍性實驗[14],通過實驗可知,該體系與油水配伍性良好,對集輸系統(tǒng)不會產(chǎn)生影響。

      表5 配伍性實驗結(jié)果

      2.2.5 現(xiàn)場應(yīng)用

      QK18-1-5D井于2010年6月27日啟泵投產(chǎn),射孔層位為E3s1、E3s2(4、5)油組和E2s31油組,采用Y型電泵分采管柱,地層溫度大約在120~125℃。

      2011年9月2日該井進行檢泵作業(yè),在下鉆過程中遇阻,過電纜封隔器提前坐封,上提管柱活動解封時,管柱拔脫。9月29日該井進行洗壓井作業(yè),漏失較大,無返出。11月9日該井開始正擠油溶性樹脂類暫堵劑進行修井作業(yè),成功封堵住漏失層,隨后下放管柱使公錐引入過電纜封隔器魚腔,多次復(fù)探,緩慢上提管柱解封過電纜封隔器。后期反循環(huán)洗壓井直至返出干凈,下入Y型電泵分采生產(chǎn)管柱。

      12月21日5D井啟泵生產(chǎn),井下壓力28MPa,油壓2.0MPa,電流35/36/36,憋壓5s,油壓漲至10MPa;計量產(chǎn)液43 m3,未見油,瞬時產(chǎn)液量在逐步下降,井下壓力降至11.14MPa。22日對5D井井口憋壓無反應(yīng),懷疑泵吸入口堵塞,繼續(xù)補液觀察。經(jīng)分析,電泵僅將油套環(huán)空內(nèi)修井液排完,即無液體產(chǎn)出,說明地層仍存在堵塞。后經(jīng)柴油、有機溶劑浸泡,均不能很好的解除地層堵塞,說明油溶性樹脂對地層造成了較大的傷害。

      2013年4月22日,井下電泵機組故障,需檢泵作業(yè)。該井地層壓力系數(shù)僅為0.57,預(yù)計漏失嚴重,鑒于之前的油溶性暫堵劑對地層的傷害較大,而且地層溫度較高,因此本次采用剛研發(fā)的水溶性可降解的抗高溫暫堵劑ATS。2015年12月15日進行修井作業(yè),初期反循環(huán)洗井,漏失速率大于25 m3/h,后配制20 m3抗高溫暫堵劑ATS,采用先循環(huán)后正擠的方式,替入漏失層,泵壓由0MPa升至3.5MPa,排量10~15 m3/h,循環(huán)漏失1 m3/h,暫堵液封堵成功。

      2016年1月4日,該井作業(yè)結(jié)束,啟泵生產(chǎn),產(chǎn)液2天恢復(fù),含水6天即恢復(fù)。其中,日均產(chǎn)液量由修井前的13 m3/d增加到修井后的41.9 m3/d,日均產(chǎn)油量由修井前的2 m3/d增加到修井后的18.1 m3/d。

      圖2 生產(chǎn)恢復(fù)曲線

      Fig.2 The production recovery curve

      3 結(jié)論

      (1)實驗改進了生產(chǎn)方式,采用了操作簡單、耗能低的爆聚的生產(chǎn)方式,適度交聯(lián)并同時引入了酰胺基、羧基、磺酸基等多種基團,既保證了改性淀粉的抗溫抗鹽能力,又保證了生產(chǎn)后期易剪切粉碎的問題,這區(qū)別于傳統(tǒng)的液體法聚合方式,以及僅僅引入其中一種或兩種基團的聚合反應(yīng)。

      (2)實驗將淀粉改性為一種無固相的抗高溫封堵材料,與提切劑VIS復(fù)配作用,突破了之前僅僅作為降濾失劑的局限,其在140℃溫度下具有很好的封堵作用,3天之后自動降解,不需要專門的破膠,降解之后的殘渣含量很少,巖心滲透率恢復(fù)值較高,可達到85%以上,對地層污染較小。

      (3)抗高溫暫堵劑ATS在開始時主要以顆粒形式存在,對體系黏度無明顯影響,需要提切劑VIS來提黏、攜帶。ATS在到達井底之前,不會很快就發(fā)生溶脹,而VIS也不會很快降解至水的狀態(tài),因此,前期主要靠VIS的提粘作用進行封堵,待VIS降解之后,后期則主要依靠ATS的溶脹顆粒進行封堵。

      (4)該暫堵液體系具有一定的抗鹽能力,隨著礦化度的增加,ATS的量也需要提高,對于淡水至30000 ppm的配制用水,ATS的加量為1.5%~5%。

      (5)通過BZ34-1和QK18-1兩種油樣和暫堵液體系的配伍性實驗可知,該體系對后期的油氣集輸系統(tǒng)不會產(chǎn)生負面影響。 該暫堵液研究成功后,在QK18-1-5D井的高溫暫堵作業(yè)中得到了成功的應(yīng)用,有效的封堵了漏失層,保證了修井作業(yè)的順利進行,而且后期產(chǎn)液恢復(fù)良好,對地層傷害小。

      參考文獻

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