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    BBD3854磨煤機螺旋輸送器故障原因分析與對策

    2017-04-24 03:40:29桑長勇杜福明高全海李新建
    綜合智慧能源 2017年3期
    關鍵詞:鏈環(huán)襯板制粉

    桑長勇,杜福明,高全海,李新建

    (華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)

    BBD3854磨煤機螺旋輸送器故障原因分析與對策

    桑長勇,杜福明,高全海,李新建

    (華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)

    對華電濰坊發(fā)電有限公司制粉系統(tǒng)中BBD3854型雙進雙出磨煤機螺旋輸送器出現(xiàn)的支撐棒斷裂故障進行分析,提出了兩種改進措施。利用大、小修組織實施改造,通過對比,確定將螺旋輸送器改為彈性自補償結(jié)構(gòu)可徹底解決存在的問題,提高了制粉系統(tǒng)出力,保證制粉系統(tǒng)安全經(jīng)濟運行。

    磨煤機;螺旋輸送器;支撐棒;斷裂;磨損;彈性自補償結(jié)構(gòu)

    圖1 BBD3854型雙進雙出磨煤機螺旋輸送器

    0 引言

    華電濰坊發(fā)電有限公司二期為2×670 MW燃煤機組,采用BBD3854型雙進雙出鋼球磨煤機正壓直吹制粉系統(tǒng),每臺機組配備6臺磨煤機,每臺磨煤機兩側(cè)各有一套螺旋輸送器。螺旋輸送器是磨煤機的重要設備,主要作用是將原煤推入磨煤機筒體中進行研磨,其結(jié)構(gòu)通道既是進原煤通道,也是出煤粉通道。螺旋輸送器本身無動力,外側(cè)支撐在熱風盒外部的軸承支座上,內(nèi)側(cè)通過4根支撐棒與筒體相連,靠磨煤機筒體帶動做旋轉(zhuǎn)運動,承載力大,工況惡劣。該公司燃煤機組自投產(chǎn)以來,制粉系統(tǒng)運行中多次出現(xiàn)磨煤機減速箱及螺旋輸送器損壞[1-2],迫使磨煤機退出運行進入檢修,嚴重影響鍋爐制粉系統(tǒng)的安全、經(jīng)濟運行。

    1 磨煤機螺旋輸送器存在的問題

    BBD3854型雙進雙出磨煤機螺旋輸送器主要由主軸、螺旋輸送器筒體、螺旋葉片、鏈環(huán)、螺旋輸送器圓盤等部件構(gòu)成(如圖1所示)。螺旋輸送器為磨煤機重要輸送設備,長期受煤粉沖刷,缺陷多[3]。運行時進入磨煤機內(nèi)部檢修螺旋輸送器,環(huán)境惡劣,危險性較高,工作量大,對人身、設備均有許多不利影響,具體存在如下問題。

    (1)螺旋輸送器內(nèi)側(cè)由4根支撐棒固定,兩側(cè)固定端不同心,運轉(zhuǎn)時發(fā)生擺動,產(chǎn)生額外的內(nèi)部應力。由于應力集中,運行中內(nèi)側(cè)支撐棒螺紋經(jīng)常斷裂;外側(cè)軸承及軸承座承受額外擺動負荷,易損難修。

    (2)螺旋葉片采用鏈環(huán)連接,鏈環(huán)為點接觸,磨損后導致鏈節(jié)加長、螺旋葉片下垂,螺旋葉片和中空軸套管發(fā)生剮蹭磨損。

    (3)葉片為熱成形,成形過程中,鋼帶燒紅后用模具校成形,退火導致耐磨鋼性能降低。

    (4)檢修時必須先拆熱風盒,才可抽出螺旋輸送器,更換維修難度大,拆除時大量灰塵溢出,影響環(huán)境衛(wèi)生。

    (5)結(jié)構(gòu)設計存在缺陷,熱風盒內(nèi)易積粉,死角堆積的煤粉存在爆燃隱患。

    2 改造方案

    2.1 方案1

    (1)機組大、小修時,及時更換磨損嚴重的螺旋輸送器,增加1套新螺旋輸送器鏈環(huán),改為2套并列,減少了因鏈環(huán)斷裂造成的損壞;將支撐棒找正誤差降至2 mm以下;將支撐棒材質(zhì)由34CrNi3Mo改為40CrNiMo,焊接固定時進行熱處理,以消除內(nèi)應力,提高支撐棒的強度。運行3個月后檢查發(fā)現(xiàn),鏈環(huán)問題得到解決,支撐棒仍會斷裂,說明支撐棒強度仍然不足。

    (2)增加支撐棒數(shù)量,分解受力。磨煤機內(nèi)側(cè)端襯板共16塊,4塊為帶孔襯板,拆除4塊不帶孔襯板,更換為帶孔襯板,在螺旋輸送器體相對位置進行開孔,將支撐棒由有原來的4根增加為8根,調(diào)整后安裝固定支撐棒。

    該公司利用#3鍋爐小修機會對3B,3F磨煤機螺旋輸送器實施了改造。將支撐棒改為8根,取消了支撐棒護罩,防止額外擠占粉煤流通環(huán)形通道。雖然沒有從根本上消除因螺旋輸送器兩端不同心、傳動不穩(wěn)帶來的額外內(nèi)部應力,但分解了支撐棒所受應力,大大延長了支撐棒更換周期,減少了運行時螺旋輸送器因支撐棒斷裂造成的故障,但軸承擺動損壞問題沒有得到改善。

    2.2 方案2

    (1)支撐棒改為彈性自補償結(jié)構(gòu)(如圖2所示)。將支撐棒分為兩段,一段放置于襯板孔內(nèi),長度比襯板孔深度小15~20 mm,上部做成凹面,另一段支撐棒下部為凸面,兩段凹凸結(jié)構(gòu)連接。支撐棒上部與螺旋輸送器體連接部位加裝彈性組件。通過上、下兩部分彈性連接,有效補償、消除螺旋輸送器兩端不同心、傳動不穩(wěn)帶來的額外內(nèi)部應力。

    圖2 彈性自補償式支撐棒

    (2)螺旋葉片采用掛鏈式設計,點接觸變?yōu)榫€接觸,葉片活動范圍減小,波動小,消除葉片外圓與中空軸套管的剮蹭磨損。

    (3)葉片采用耐磨鋼板冷彎成形,保證了耐磨鋼板的耐磨強度。

    (4)熱風盒(如圖3所示)采用端面法蘭結(jié)構(gòu),內(nèi)側(cè)端面加裝可拆卸式密封擋板,防止鋼球、煤粉進入熱風盒內(nèi)造成擠壓磨損;外側(cè)端面法蘭中部設置軸承箱,安裝螺旋輸送器支撐軸承;內(nèi)側(cè)加裝骨架密封,箱體采用射流卷吸風式密封風結(jié)構(gòu),保護軸承免受高溫輻射;檢修時無需拆熱風盒,只需拆除外側(cè)端面法蘭蓋板即可抽出螺旋輸送器,檢修方便,工作量大大減小,現(xiàn)場清潔。

    圖3 熱風盒

    該公司利用#4鍋爐小修機會對4F磨煤機螺旋輸送器進行了改造。

    3 改造方案對比

    (1)#3鍋爐3B,3F磨煤機增加支撐棒后運行6個月,未出現(xiàn)磨煤機螺旋輸送器支撐棒故障,為避免額外擠占粉煤流通環(huán)形通道,取消了防護罩,導致支撐棒磨損量略有增加,但不會對支撐棒強度造成較大影響。

    (2)#4鍋爐4F磨煤機運行2個月,未出現(xiàn)磨煤機螺旋輸送器故障。通過改造,設備運行平穩(wěn),大幅度延長支撐桿、軸承、軸承座、內(nèi)襯、螺旋葉片等的使用壽命,停機時間大幅度減少, 維修更換方便。

    通過以上對比,可以得出以下結(jié)論。

    (1)改變支撐棒材質(zhì),未能解決實際問題。增加鏈環(huán)數(shù)量,起到了一定的保護作用,可以部分解決螺旋輸送器問題。增加支撐棒數(shù)量,可以部分解決螺旋輸送器支撐棒斷裂問題,但未從根本上消除支撐棒應力集中造成的問題。

    (2)螺旋輸送器改為彈性自補償結(jié)構(gòu),從根本上消除了導致支撐棒斷裂和軸承損壞的內(nèi)部因素,螺旋輸送器傳動平穩(wěn),無需增加支撐棒數(shù)量,徹底解決支撐棒斷裂和軸承容易損壞的問題。創(chuàng)新結(jié)構(gòu)的掛鏈設計,避免了葉片外圓與中空管內(nèi)襯的剮蹭磨損。葉片采用冷彎成形,保證了耐磨鋼板的耐磨性能,延長了使用壽命。原來更換螺旋輸送器時需斷開熱風管道,拆除連接法蘭,然后整體拆下熱風盒(如圖4所示),改造后兩側(cè)端面為法蘭結(jié)構(gòu),抽出螺旋輸送器時無需拆熱風盒,只需拆除法蘭蓋板(如圖5所示),檢修方便,工作量小,現(xiàn)場清潔。

    圖4 原磨煤機螺旋輸送器結(jié)構(gòu)

    圖5 優(yōu)化后磨煤機螺旋輸送器結(jié)構(gòu)

    4 結(jié)束語

    通過對華電濰坊發(fā)電有限公司670 MW燃煤機組磨煤機螺旋輸送器故障原因分析,找到了降低磨煤機螺旋輸送器故障的最佳方案并組織了實施,提高了設備的安全性和可靠性。改造仍然存在很多不足之處,希望能與大家能共同探討、共同提高。

    [1]劉兆俊,石天佐.雙進雙出鋼球磨煤機直吹式制粉系統(tǒng)改進[J].電力安全技術,2010,12(11):40-41.

    [2]羅森.雙進雙出鋼球磨煤機故障分析及改造[C]//中國電力企業(yè)聯(lián)合會.第7屆全國電站鍋爐專業(yè)技術交流年會論文集,2012: 569-574.

    [3]陳龍,辛本權(quán),袁鶴,等.BBD4360雙進雙出磨煤機運行出現(xiàn)的問題及對策[C]//中國電機工程學會.中國電機工程學會清潔高效燃煤發(fā)電技術協(xié)作網(wǎng)2010年年會論文集,2010: 742-747.

    (本文責編:劉芳)

    2017-02-02;

    2017-03-04

    TM 621

    B

    1674-1951(2017)03-0057-03

    桑長勇(1977—),男,山東濰坊人,技師,從事電廠鍋爐維護工作(E-mail:feel1489@sohu.com)。

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