陳偉,劉毅
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261441)
圓形封閉式煤場激光盤點(diǎn)儀的改造實(shí)踐
陳偉,劉毅
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261441)
在圓形煤場中,將激光盤點(diǎn)儀安裝在堆取料機(jī)的堆料臂上存在探頭掃描范圍的死角?,F(xiàn)場分析原因后制定整改措施,將激光盤點(diǎn)儀從堆取料機(jī)的堆料臂上拆下,再安裝在堆取料機(jī)的取料臂上。實(shí)踐應(yīng)用結(jié)果表明:整改后的盤點(diǎn)儀的精確度效果較好。
圓形封閉式煤場;激光盤點(diǎn)儀;改造
煤場盤點(diǎn)儀器設(shè)備的使用精度對企業(yè)掌握煤場存煤的準(zhǔn)確數(shù)量來說特別重要,而盤點(diǎn)儀器設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中又對盤點(diǎn)儀的精確度起到關(guān)鍵作用。這就需要管理人員在盤點(diǎn)儀安裝之前進(jìn)行多方論證,設(shè)計(jì)優(yōu)選最佳安裝方案,才能發(fā)揮盤點(diǎn)儀的最大功能。本文作為一個整改案例,供同行借鑒。
某火力發(fā)電公司一期工程建設(shè)2座?120 m全封閉圓形煤場,每座煤場設(shè)計(jì)安裝某品牌的數(shù)字煤場激光盤煤儀,探頭安裝在圓形煤場的堆取料機(jī)的堆料臂上,因?yàn)閳A形煤場內(nèi)有鋼架結(jié)構(gòu)支撐柱阻擋,約占10°范圍,故堆料機(jī)及探頭不能進(jìn)行360°運(yùn)行[1]。實(shí)際運(yùn)行中,#1煤場堆料機(jī)及探頭只能沿中心柱30°~300°回轉(zhuǎn)運(yùn)行,#2煤場只能沿中心柱67°~270°回轉(zhuǎn)運(yùn)行,因此2個煤場盤點(diǎn)時,激光探頭均不能完全掃描所有的煤堆,留下了探頭掃描的死角,也就是說這種盤點(diǎn)方式存在技術(shù)上的障礙。
經(jīng)過對《數(shù)字煤場激光盤煤儀技術(shù)規(guī)范書》[2]的研究,結(jié)合圓形煤場運(yùn)行的特點(diǎn),煤場管理人員與技術(shù)廠家對2個煤場的激光盤點(diǎn)儀存在的問題進(jìn)行全面分析。分析發(fā)現(xiàn),因?yàn)閾趺簤?7 m軌道兩邊有堆取料機(jī)的限位器阻擋,#1煤場堆料機(jī)沿中心柱回轉(zhuǎn)運(yùn)行角度為30°~300°,有效運(yùn)行角度為270°,#2煤場堆料機(jī)沿中心柱回轉(zhuǎn)運(yùn)行角度為67°~270°,有效運(yùn)行角度為203°,所以激光探頭安裝在堆料臂上是產(chǎn)生探頭掃描死角的根本原因。
查看現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)#1煤場取料機(jī)沿中心柱13°~338°回轉(zhuǎn)運(yùn)行,有效運(yùn)行角度325°,比堆料機(jī)多出55°。#2煤場沿中心柱20°~330°回轉(zhuǎn)運(yùn)行,有效運(yùn)行角度310°,比堆料機(jī)多出107°,見表1。取料機(jī)的回轉(zhuǎn)角度均大于堆料機(jī)的回轉(zhuǎn)角度,于是,提出將激光探頭安裝在取料機(jī)臂上,并且論證了現(xiàn)實(shí)可行性。
表1 堆料機(jī)和取料機(jī)有效掃描角度對比 (°)
針對盤煤儀存在的問題分析,采取了如下措施。
(1)改變掃描儀安裝位置,將盤點(diǎn)儀激光探頭從堆料機(jī)挪移并安裝到取料機(jī)拱形柱最高端一側(cè),增加掃描范圍,最大限度減少盲區(qū),提高精度。
(2)升級主機(jī),采用新型觸屏工控機(jī),數(shù)據(jù)采集處理更加快速精準(zhǔn)。
(3)升級軟件,采取更加先進(jìn)的建模方式,可智能計(jì)算盲區(qū)部分體積,降低誤差。
(4)結(jié)合煤場原始數(shù)據(jù)或?qū)崪y數(shù)據(jù)及盤煤儀的測量數(shù)據(jù),調(diào)整原來軟件中煤場各參數(shù)設(shè)置,翔實(shí)計(jì)算修正體積,務(wù)求盤煤結(jié)果最大限度接近真實(shí)值。
由于取料機(jī)回轉(zhuǎn)角度擴(kuò)大,2個煤場內(nèi)的煤堆均能夠全部被激光探頭掃描儀掃描,經(jīng)過現(xiàn)場測試,該整改措施是可行的。
#1,#2煤場盤點(diǎn)報(bào)告測試結(jié)果見表2、表3。改造完成后,管理人員分別對2個煤場盤煤儀進(jìn)行了連續(xù)4次零吞吐煤場體積測試驗(yàn)證工作,其中正反向測量2次,其最大相對誤差為0.20% ,最小相對誤差僅為0.01%,符合《數(shù)字煤場激光盤煤儀技術(shù)規(guī)范書》中“整套裝置重復(fù)測量的相對誤差<0.20%”的要求。
表2 #1煤場盤點(diǎn)報(bào)告測試結(jié)果
表3 #2煤場盤點(diǎn)報(bào)告測試結(jié)果
在盤點(diǎn)儀改造測試過程中也摸索出了減小誤差的有效方法,提出了影響盤點(diǎn)儀精確度的主要因素及消除影響的建議,供使用人員掌握使用。
(1)斗輪機(jī)旋轉(zhuǎn)方向的影響。軟件規(guī)定測量方向?yàn)轫槙r針,實(shí)測結(jié)果證明,反向測量與反向測量的結(jié)果接近,而正向測量與正向測量的結(jié)果接近,二者相對誤差均在允許范圍內(nèi)。
(2)斗輪機(jī)的速度與慣性的影響。斗輪機(jī)每次測量的起始與結(jié)束位置由于受速度和慣性的影響不可能完全相同。激光探頭有效測量煤堆的范圍為331.80°,假設(shè)起點(diǎn)相同,煤場形狀規(guī)則且均勻,如果2次測量范圍相差0.10°,則誤差約為0.03%。
(3)軌道的影響。盤煤儀系統(tǒng)在斗輪機(jī)行走軌道上裝設(shè)行程輪,用以測量其旋轉(zhuǎn)的角度,測試中發(fā)現(xiàn),軌道上的積煤會被斗輪機(jī)的行走輪碾壓成餅狀,這些餅狀物會拉長行程輪的行走軌跡,進(jìn)而產(chǎn)生角度誤差,影響測量結(jié)果。建議定期對軌道的雜物進(jìn)行清理。
(4)灰塵的影響。斗輪機(jī)行走過程中因?yàn)檎駝訒行┰S浮灰掉落,若這些浮灰恰好經(jīng)過掃描儀的掃描軌跡,就會影響激光的發(fā)射與接收,表現(xiàn)在圖像上就是一些不規(guī)則的毛刺,每個煤場測量4次,第1次毛刺最多,而最后1次最少,根據(jù)結(jié)果分析,即使是毛刺最多的第1次,其影響也遠(yuǎn)小于前3個因素,幾乎可以忽略。建議在盤點(diǎn)時盡可能停止卸煤,避免灰塵的影響。
盤煤儀改造應(yīng)用中,煤場管理人員定期排除對激光盤點(diǎn)儀的誤差影響因素,最大限度提高了煤場存煤測量的精度,達(dá)到了改造的目的。該盤點(diǎn)儀經(jīng)過2年多的應(yīng)用實(shí)踐,把盤點(diǎn)存煤數(shù)據(jù)多次與煤場管理人員的經(jīng)驗(yàn)值、月度或季度煤場存煤報(bào)表數(shù)據(jù)相對比,煤場存煤數(shù)量基本上吻合。
煤場盤點(diǎn)用的儀器設(shè)備設(shè)計(jì)安裝在圓形煤場的不同地方,就會產(chǎn)生不同的結(jié)果,正是因?yàn)楸P點(diǎn)儀探頭安裝位置存在問題導(dǎo)致再次整改,希望本文能夠給讀者有益的警示和幫助。
[1]國核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院圓形煤場圖紙[Z].北京:國核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,2010.
[2]國核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院數(shù)字煤場激光盤煤儀技術(shù)規(guī)范書[Z].北京:國核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,2010.
(本文責(zé)編:齊琳)
2017-01-03;
2017-02-25
TK 284.3
B
1674-1951(2017)03-0047-02
陳偉(1969—),男,山東棗莊人,專工,從事入廠煤驗(yàn)收管理方面的工作(E-mail:623271978@qq.com)。
劉毅(1975—),男,山東龍口人,煤管班長,現(xiàn)從事入廠煤驗(yàn)收管理方面的工作(E-mail:lkliuyi@163.com)。