王曉東
(大連奧凱液壓機電有限公司,遼寧 大連 116033)
絞吸式挖泥船定位樁液壓系統(tǒng)故障排除
王曉東
(大連奧凱液壓機電有限公司,遼寧 大連 116033)
定位樁之類的大型重載翻轉機構不宜設置流量調節(jié)閥進行同步調節(jié),大型重載翻轉機構作業(yè)前應該進行系統(tǒng)測試,液壓系統(tǒng)應該設置壓力監(jiān)控及報警裝置,以確保操作安全。
挖泥船;定位樁;液壓系統(tǒng);同步調節(jié)
Abstract:The large-scale heavy duty reversing mechanism like the spud pile should not be set with flow control valve and be controlled isochronously.A safety test should be made systematically before the large-scale heavy duty reverisng mechanism works.The hydraulic system of spud pile should be installed by pressure warning unit to insure operational safety.
Keywords:dredger;spud pile;hydraulic system;synchrodrive adjust
絞吸式挖泥船在疏浚作業(yè)時,定位樁要垂直立起插入海底,挖泥船在結束作業(yè)時,定位樁要水平放倒在船上,以便安全航行。由于挖泥船定位樁高達幾十米、質量近百噸,加之海上風浪影響,安全立放定位樁是值得研究的問題。
金港008絞吸式挖泥船在曹妃甸港作業(yè)完畢,船舶需要駛離作業(yè)區(qū),船員操作立放樁機構,出現(xiàn)立放樁油缸油口噴油,油缸無法動作的故障,因此船方報修,并要求維修人員協(xié)助完成倒樁操作。
金港008是一艘作業(yè)能力4 500 m3/h的非自航絞吸式挖泥船,船上有主、輔定位樁各一根,定位樁高達46 m,質量為100 t, 故障情況是空載向上頂升輔助定位樁油缸,油缸不動作,油缸管接頭噴油后緊急停機。
沿著立放樁系統(tǒng)管路對整個機構進行觀察;在油缸下面甲板上一灘油里,發(fā)現(xiàn)一個變形的紫銅墊,可看出紫銅墊內孔明顯被高壓油沖大了;輔樁油缸支架的軸承座,表面有一道焊縫,顯然是機械或液壓原因導致的軸承座裂紋損傷,損傷側油缸體略微傾斜,由于船員更替,無法了解這道焊縫產(chǎn)生的原因。但這道焊縫說明軸承座曾受力異常,提示倒樁作業(yè)風險很大。
定位樁立放是通過2只油缸推拉轉動臂實現(xiàn)的,根據(jù)液壓原理圖初步分析故障原因是:左側油缸上腔(有桿腔)無法回油,無桿腔活塞面積大于有桿腔面積,上腔(有桿腔)將產(chǎn)生增壓,因此上腔壓力,大于系統(tǒng)壓力;右側油缸上升快,左右油缸剛性連接,左側油缸被右側油缸帶動,進一步加大左側油缸上腔壓力。當左側油缸上腔(有桿腔)無法回油時,左側油缸上腔壓力為P:
P=2PsA/A1,
(1)
式中:Ps為系統(tǒng)壓力;A為無桿腔面積;A1為有桿腔面積。
由于活塞桿要承受定位樁重力,故活塞桿較粗,從外表目測,無桿腔面積至少為有桿腔面積2倍以上,可知左側油缸上腔故障壓力大于4倍系統(tǒng)壓力,這應該是管接頭噴油,銅墊被沖大的原因。
因此初步判斷:由于油液雜質,液控單向閥閥芯或平衡閥閥芯卡阻,導致閥芯閉鎖,使左側油缸上腔(有桿腔)無法回油。
1)確認油缸處于原始位置,缸內無壓力后,拆檢液控單向閥及平衡閥,未見異常。
2)檢查單向節(jié)流閥,發(fā)現(xiàn)左側油缸上端單向節(jié)流閥手柄被扭死,油路不通,將手柄 打開后,降低系統(tǒng)壓力,點動空載試車,油缸升降未見異常。
3)提高系統(tǒng)壓力為正常工作壓力試車,發(fā)現(xiàn)油缸空載下降回油背壓高達14 MPa。由于倒樁時定位樁的重量作用在油缸下腔,倒樁過程是變負載工況,定位樁重心相對鉸接點力臂變化,定位樁的重量作用在油缸下腔的力會逐漸增大,這樣油缸下腔所受壓力將有可能超過油缸允許壓力,這樣倒樁作業(yè)是極其危險的。對油缸下腔單向節(jié)流閥進行調節(jié),進行第二次空載試車,空載回油背壓降到7 MPa(估計是因油缸離泵源較遠,管路長,沿程阻力大加上元件的液阻影響)。
輔樁機構曾經(jīng)進行過維修,這次輔樁左側油缸又承受異常高壓,不知油缸密封是否受損。在倒樁作業(yè)時,如果一個油缸出現(xiàn)內外泄,定位樁重量將作用在另一個油缸上,出現(xiàn)偏載,這種現(xiàn)象是很危險的,因此制定了系統(tǒng)調試檢測方案,對立放樁液壓系統(tǒng)性能進行檢測,確保倒樁作業(yè)安全順利。
1)檢查油箱油位,防止吸空。
2)空載試車,觀察定位樁油缸有無機械卡阻,異常抖動的情況。
3)空載試車,油缸升降一個滿行程排除油缸內空氣。
4)提高系統(tǒng)壓力,檢查系統(tǒng)元件、管路耐壓能力及密封性能。
5)檢查油缸內外漏。
6)點動升降油缸,檢查定位樁油缸同步性。
7)倒樁異常情況應急處理(與船方探討)。
在對液壓系統(tǒng)進行安全測試評估后,交付船方使用,完成倒樁作業(yè)。
此次故障表面上看是由于船方人員誤調單向節(jié)流閥手柄造成的,但根本原因是由于液壓系統(tǒng)設計缺陷造成的,盡管挖泥船液壓系統(tǒng)圖紙署名是國內某權威機構(沒有說明是自主設計還是引進國外的設計),但定位樁立放液壓系統(tǒng)設計是有待商榷的,原因如下。
1)本系統(tǒng)中單向節(jié)流閥起到限制油缸速度和兩缸粗略同步的作用, 系統(tǒng)中平衡閥和手動比例閥可以調節(jié)油缸升降速度,系統(tǒng)無需再用單向節(jié)流閥調節(jié)速度。
2)2個油缸已經(jīng)剛性連接在一起,屬于機械同步,故無需再用單向節(jié)流閥調節(jié)同步。
3)2個油缸是機械剛性連接的,連接機構龐大,現(xiàn)場不可能將2個油缸的連接機構斷開單獨調節(jié)油缸同步,而2個油缸剛性連一起調節(jié)單向節(jié)流閥,油缸是否同步不易觀察,即使能夠調節(jié)同步,如果油溫和負載變化,單向節(jié)流閥調節(jié)效果無穩(wěn)定性,用單向節(jié)流閥調節(jié)也沒有多大意義。
4)單向節(jié)流閥手柄暴露在外,存在閑雜人員誤動的可能,這種誤動可能造成極其重大事故,這次故障就是因此引起。
總之,定位樁似定海神針,如果倒樁失控,后果不堪設想,為確保倒樁作業(yè)萬無一失,立放樁之前,進行系統(tǒng)測試是很有必要的。定位樁作為絞吸式挖泥船的一項重要裝備,國內的技術還不夠成熟,缺乏自主設計能力,定位樁立放會受到風浪,浮力變化影響,受力復雜,因此,對定位樁立放裝置的研究是一個值得關注的課題。因此立放樁液壓系統(tǒng),應該設置異常壓力監(jiān)測報警裝置以及備用應急油源,確保立放樁安全。
王曉東(1965-),男,山東蓬萊人,工程師,學士,主要從事液壓系統(tǒng)設計維護工作。
U674.31
10.13352/j.issn.1001-8328.2017.05.006
2017-05-16