周曉明 劉曉艷
摘要:文章介紹了某發(fā)電廠2臺(tái)進(jìn)口640MW氫冷發(fā)電機(jī)組運(yùn)行中氫氣濕度偏大、露點(diǎn)超標(biāo)的情況,找出了氫氣濕度偏大的原因,分析了市場(chǎng)現(xiàn)有氫氣干燥設(shè)備的技術(shù)特點(diǎn),提出了解決對(duì)策,改造了氫氣除濕系統(tǒng),并對(duì)改造后的運(yùn)行效果進(jìn)行了分析,最終解決了濕度偏大問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);氫氣濕度;露點(diǎn)超標(biāo);氫氣干燥設(shè)備;氫氣除濕系統(tǒng) 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TM311 文章編號(hào):1009-2374(2016)30-0024-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.30.012
1 概述
某電廠為2臺(tái)進(jìn)口640MW燃煤機(jī)組,每臺(tái)發(fā)電機(jī)有一臺(tái)硅膠吸附式氫氣干燥裝置(進(jìn)口設(shè)備),機(jī)組投產(chǎn)3年以后,氫氣露點(diǎn)值開(kāi)始變大和超標(biāo),調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行方式、延長(zhǎng)再生時(shí)間和更換吸附硅膠(國(guó)產(chǎn)硅膠),露點(diǎn)數(shù)值均不能改善。
發(fā)電機(jī)氫氣濕度偏大,發(fā)電機(jī)長(zhǎng)時(shí)間在此工況下運(yùn)行,會(huì)降低發(fā)電機(jī)絕緣水平,使發(fā)電機(jī)的定子絕緣在薄弱處發(fā)生相間短路;會(huì)降低發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子絕緣水平,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子匝間短路,匝間短路可導(dǎo)致軸振和機(jī)組磁化;可以使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋,縮短發(fā)電機(jī)壽命等。
本文針對(duì)發(fā)電機(jī)氫氣濕度偏大問(wèn)題進(jìn)行分析,并進(jìn)行了兩臺(tái)機(jī)組氫氣干燥裝置的技術(shù)改造,有效地解決了發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)超標(biāo)問(wèn)題。
2 氫氣濕度特點(diǎn)及原因分析
2.1 發(fā)電機(jī)氫氣露點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)
按照發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)國(guó)標(biāo)及規(guī)程要求:氫氣進(jìn)入發(fā)電機(jī)前和在運(yùn)行中必須干燥,干燥裝置要保證在額定氫壓下機(jī)內(nèi)氫氣露點(diǎn)不大于0℃,同時(shí)又不低于-25℃;當(dāng)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣露點(diǎn)超過(guò)此值時(shí),顯示報(bào)警并應(yīng)采取措施;發(fā)電機(jī)置換用氫氣、補(bǔ)充用氫氣,其露點(diǎn)應(yīng)不大于-25℃。
2.2 原發(fā)電機(jī)氫氣干燥狀況
某電廠發(fā)電機(jī)原氫氣干燥裝置為硅膠吸附式干燥方式,按照氫氣干燥裝置運(yùn)行及維護(hù)要求,氫氣干燥裝置在使用一段時(shí)間后,變色硅膠會(huì)變色,硅膠變色后需要對(duì)其進(jìn)行再生;當(dāng)再生無(wú)效果時(shí),即硅膠失效,需要對(duì)硅膠進(jìn)行更換,并設(shè)有氫氣濕度在線監(jiān)測(cè)裝置。按照設(shè)備使用說(shuō)明,發(fā)電機(jī)干燥設(shè)備的干燥劑壽命為3年,干燥劑在受油氣污染,再生解析后無(wú)法恢復(fù)性能時(shí),需更換硅膠,但進(jìn)口硅膠價(jià)格極高。
2.3 原因分析
發(fā)電機(jī)氫氣濕度偏大,對(duì)影響氫氣濕度偏大的原因進(jìn)行多次檢查,對(duì)其可能影響的各系統(tǒng)進(jìn)行排查,均未發(fā)現(xiàn)異常,如:(1)發(fā)電機(jī)的定冷水系統(tǒng);(2)氫冷水系統(tǒng);(3)密封油系統(tǒng);(4)補(bǔ)氫、排污等各系統(tǒng)。這些系統(tǒng)均正常,最后將影響氫氣露點(diǎn)的焦點(diǎn)落在氫氣干燥裝置上,通過(guò)對(duì)運(yùn)行中在線監(jiān)測(cè)的氫氣露點(diǎn)值和人工檢測(cè)值進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)兩種數(shù)據(jù)相當(dāng),這證明了在線測(cè)定值是準(zhǔn)確的。
綜上所述,發(fā)電機(jī)氫氣干燥裝置實(shí)際上未達(dá)到預(yù)期的干燥效果,發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣含水排不出來(lái),最終導(dǎo)致氫氣露點(diǎn)偏大。
3 對(duì)策及技術(shù)改造
3.1 市場(chǎng)現(xiàn)有設(shè)備技術(shù)分析
目前,市場(chǎng)現(xiàn)有已成熟使用的氫氣干燥裝置都是基于吸附式和冷凝式兩種原理。
吸附式干燥劑是一種具有豐富微孔結(jié)構(gòu)、巨大微孔表面的固體材料,捕獲氣體中的水分,并將其吸附到微孔表面上,從而達(dá)到降低氣體濕度。當(dāng)達(dá)到吸附平衡時(shí),必須再生才能使其重新具有吸附作用。目前,干燥吸附劑有硅膠、活性氧化鋁和分子篩三種,活性氧化鋁吸附式效果顯著。
冷凝式干燥技術(shù)是利用水蒸汽遇冷凝結(jié)原理,按制冷方式不同,冷凝式干燥器可分為半導(dǎo)體制冷式干燥和機(jī)械壓縮制冷式干燥兩大類。機(jī)械壓縮式制冷干燥技術(shù)成熟,制冷量大,但制冷深度有限,而半導(dǎo)體制冷干燥裝置受半導(dǎo)體制冷技術(shù)限制,制冷深度有限,且半導(dǎo)體器件數(shù)量較大,使用壽命有限,后期維護(hù)成本較高。
經(jīng)過(guò)調(diào)研及技術(shù)分析,綜合比較國(guó)內(nèi)各電廠發(fā)電機(jī)氫氣干燥方式及效果,決定選取干燥效果較好的活性氧化鋁吸附式的干燥裝置。
3.2 系統(tǒng)原理及結(jié)構(gòu)
干燥裝置采用活性氧化鋁吸附的雙塔模式,并在氫氣干燥裝置進(jìn)氣前和出氣后設(shè)有專門(mén)除油裝置,作為濾除氫氣中的油水、油蒸汽、灰塵及雜質(zhì)等,保護(hù)其后的氫氣干燥裝置不受灰塵及油污染。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),一塔吸濕,一塔再生,雙塔自動(dòng)切換,能連續(xù)對(duì)氫氣干燥,控制方式為就地控制,整個(gè)裝置由PLC控制。
設(shè)備改造后,從發(fā)電機(jī)來(lái)氫經(jīng)過(guò)濾罐后進(jìn)入吸收塔,氫氣吸濕后經(jīng)沉降罐回到發(fā)電機(jī)內(nèi)部,吸收塔內(nèi)設(shè)增壓風(fēng)機(jī),以保證干燥系統(tǒng)氫氣的流量,活性氧化鋁吸附飽和后且達(dá)到設(shè)定的切換時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行切換。再生是對(duì)再生塔內(nèi)的活性氧化鋁進(jìn)行加熱,使吸附的水蒸發(fā),系統(tǒng)另接一路冷卻水,水蒸氣遇外接冷卻水冷凝成水排除,完成再生。
4 效果分析
兩臺(tái)機(jī)組在2014年技術(shù)改造完成后,氫氣露點(diǎn)值從改造前的不合格降到當(dāng)前的-16℃,規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)要求露點(diǎn)值在-25℃~0℃之間,改造后的設(shè)備滿足發(fā)電機(jī)對(duì)氫氣露點(diǎn)品質(zhì)的要求,符合國(guó)標(biāo)及進(jìn)口機(jī)組廠家標(biāo)準(zhǔn),設(shè)備運(yùn)行安全可靠。圖3為#1機(jī)組改造后一周內(nèi)氫氣露點(diǎn)曲線:
圖3是發(fā)電機(jī)等級(jí)檢修,氫氣置換完后一周內(nèi)氫氣溫度和露點(diǎn)曲線,因等級(jí)檢修打開(kāi)發(fā)電機(jī)人孔門(mén),大氣中的水汽進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)部,檢修后發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣露點(diǎn)在22℃。曲線1是發(fā)電機(jī)內(nèi)部冷氫溫度,機(jī)組運(yùn)行期間,基本在41℃左右;曲線2是發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣露點(diǎn)曲線,從檢修后的22℃,經(jīng)過(guò)5天的除濕,發(fā)電機(jī)內(nèi)部水分逐步排除,露點(diǎn)降到0℃以下;曲線3是氫氣干燥裝置出口露點(diǎn)曲線,干燥裝置A/B塔切換周期設(shè)置為8小時(shí),切換初期,活性氧化鋁吸附能力最強(qiáng),干燥裝置出口露點(diǎn)能降低25℃左右,大約經(jīng)過(guò)1.5小時(shí),活性氧化鋁的吸附逐步達(dá)到飽和,干燥裝置出口露點(diǎn)值逐步接近發(fā)電機(jī)內(nèi)部露點(diǎn)值,每個(gè)切換周期,發(fā)電機(jī)內(nèi)部露點(diǎn)能降低1℃~2℃,進(jìn)過(guò)5天共計(jì)15個(gè)周期,露點(diǎn)值從22℃降低到0℃以下,已經(jīng)達(dá)到機(jī)組對(duì)露點(diǎn)的要求。
圖4是發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行時(shí)內(nèi)部氫氣溫度和露點(diǎn)曲線,曲線1是發(fā)電機(jī)內(nèi)部冷氫溫度,機(jī)組運(yùn)行期間,基本在40℃左右;曲線2是發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣露點(diǎn)曲線,露點(diǎn)溫度在-16℃~-14℃之間;曲線3是氫氣干燥裝置出口露點(diǎn)曲線,露點(diǎn)從雙塔切換時(shí)-32℃升到-16℃時(shí)飽和。發(fā)電機(jī)露點(diǎn)值在-25℃~0℃之間,符合機(jī)組運(yùn)行要求。
技術(shù)改造達(dá)到了預(yù)期效果,改造后設(shè)備運(yùn)行安全可靠,消除了氫氣濕度大可能導(dǎo)致的潛在隱患,有效保障了發(fā)電機(jī)組對(duì)氫氣露點(diǎn)品質(zhì)的要求。
5 結(jié)語(yǔ)
在發(fā)電機(jī)氫氣品質(zhì)管理中,需提高氫氣濕度大對(duì)發(fā)電機(jī)危害的認(rèn)識(shí),了解氫氣露點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn),確保氫氣濕度在國(guó)標(biāo)的要求范圍內(nèi)。本文對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造后,經(jīng)過(guò)1年的運(yùn)行觀察,其氫氣露點(diǎn)值基本維持在-16℃,符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,解決了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題。
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