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      SUMITEN610F-TMC鋼焊接接頭消氫及消應(yīng)熱處理比對分析

      2016-11-18 09:38:32陳忠敏
      水電站機電技術(shù) 2016年9期
      關(guān)鍵詞:母材熱處理硬度

      陳忠敏

      (中國水利水電第十四工程局有限公司,云南昆明650032)

      SUMITEN610F-TMC鋼焊接接頭消氫及消應(yīng)熱處理比對分析

      陳忠敏

      (中國水利水電第十四工程局有限公司,云南昆明650032)

      SUMITEN610F-TMC鋼屬低碳高強度鋼,強度等級610 MPa,高強鋼焊接工藝參數(shù)的合理性至關(guān)重要。本文通過在相同焊接方法、焊接條件及焊接參數(shù)下,采取分組焊接工藝評定比對,進行拉伸、沖擊、彎曲、硬度及宏觀金相試驗,分析及評估消氫及消應(yīng)焊后熱處理對SUMITEN610F-TMC鋼的焊接接頭綜合機械性能的影響,為該材料的焊后熱處理選擇提供施工經(jīng)驗與技術(shù)借鑒。

      SUMITEN610F-TMC鋼;焊接接頭;消氫及消應(yīng)熱處理;比對分析

      1 引言

      科卡科多辛克雷(Coca codo Sinclair簡稱CCS)水電站工程共布置2條壓力管道,1管4機,主管進口內(nèi)徑5.2m,支管出口內(nèi)徑2.6m,工程量約為10000t,其中岔管管壁最厚88 mm,肋板最大厚度170 mm。壓力鋼管材料采用日本住友金屬工業(yè)株式會社SUMITEN610鋼,鋼板厚度100 mm以下按TMCP(控溫控軋)狀態(tài)交貨,材料牌號SUMITEN610F-TMC;鋼板厚度100 mm以上按QT(調(diào)質(zhì))狀態(tài)交貨,材料牌號SUMITEN610Z。該材料含碳量、碳當(dāng)量及裂紋敏感性低,焊接性能好,強度等級610 MPa。

      CCS電站主合同約定:該電站所有設(shè)計及施工項目均采用美國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。SUMITEN610鋼未收集在ASME規(guī)范材料標(biāo)準(zhǔn)中,無法對應(yīng)規(guī)范中的鋼板類別號,焊后熱處理的選擇無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可供參考。施工前,業(yè)主及咨詢要求鋼管所有對接焊縫進行600℃×2 h焊后熱處理消應(yīng)(PWHT),中國承建方建議高強鋼不宜做焊后熱處理消應(yīng)[1],焊后消氫處理可以一定程度減小高強鋼的焊接殘余應(yīng)力[2],在選取相互匹配的焊材和合適的焊接工藝情況下,進行200℃×2 h的消氫后熱處理,即可獲得合格的焊接接頭。但業(yè)主及咨詢堅持己見,無法說服。

      經(jīng)與業(yè)主及咨詢協(xié)商,采取分組焊接試驗比對方法決定是否進行焊后高溫?zé)崽幚恚合嗤附臃椒?、焊接條件及焊接參數(shù)下在試板上施焊,焊后1組進行200℃×2 h的消氫處理,另1組進行600℃×2 h熱處理消應(yīng),消氫及消應(yīng)處理采用履帶式電加熱塊加熱,焊接試塊加工后在厄瓜多爾基多工業(yè)大學(xué)進行拉伸、沖擊、彎曲、硬度及宏觀金相試驗。

      本文依托CCS水電站焊接工藝評定試驗,對SUMITEN610F-TMC鋼焊接試板的焊縫及熱影響區(qū)進行力學(xué)性能試驗比對,分析及評估消氫及消應(yīng)熱處理對焊接接頭綜合性能的影響,為該材料的焊后熱處理選擇提供施工經(jīng)驗與技術(shù)借鑒。

      2 焊接工藝評定試驗項目及方法

      焊接方法采用焊條電弧焊(SMAW)、氣體保護焊(GMAW)及埋弧焊(SAW)三種方法分別施焊,母材SUMITEN610F-TMC,焊接材料為日鐵住金溶接工業(yè)株式會社焊材:NITTETSU L-62CF(焊條)、NITTETSU Y-204B(埋弧焊絲)、NITTETSU YM-60C(氣保焊絲)。焊接工藝評定試驗項目見下頁表1,評定方法及檢測標(biāo)準(zhǔn)按ASME《鍋爐及壓力容器規(guī)范第Ⅸ卷焊接和釬焊評定》及ASTM E18《金屬材料洛氏硬度的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法》執(zhí)行,評定項目為拉伸、彎曲、沖擊、硬度及宏觀金相。

      3 試驗對比分析

      對接坡口試驗的取樣位置見下頁圖1,試樣加工后進行力學(xué)性能試驗,根據(jù)基多工業(yè)大學(xué)的技術(shù)報告,進行各項試驗對比分析。

      表1 焊接工藝評定試驗項目

      表2 拉伸試驗數(shù)據(jù)與結(jié)果

      圖1 對接坡口焊取樣位置圖

      3.1拉伸試驗

      拉伸試驗檢測按ASME第Ⅸ卷QW-150執(zhí)行,試驗數(shù)據(jù)及結(jié)果見表2。

      除02組的拉伸強度不合格外,其他組號的拉伸試驗均合格。為避免試驗出現(xiàn)偶然因素,對01及02組再次補充取樣進行拉伸試驗對比,01組號拉伸試驗實測值分別為690 MPa、802 MPa;02組號實測值分別為578 MPa、585 MPa,補充試樣的拉伸試驗依然是02組不合格,排除了試驗發(fā)生的偶然因素。

      數(shù)據(jù)分析:試驗數(shù)據(jù)說明試樣進行焊后熱處理消應(yīng)后,拉伸強度敏感度高,強度波動大,穩(wěn)定性差。拉伸試驗對比情況見圖2所示。

      圖2 拉伸試驗對比示意圖

      3.2彎曲試驗

      彎曲試驗檢測按ASME第Ⅸ卷QW-160執(zhí)行,試驗結(jié)果為所有試樣的導(dǎo)向彎曲試驗均合格。

      試驗分析:焊后熱處理消應(yīng)對試樣彎曲無明顯影響。

      3.3沖擊試驗

      沖擊試驗檢測按ASME第Ⅸ卷QW-170執(zhí)行,試驗數(shù)據(jù)及結(jié)果見下頁表3及表4。

      數(shù)據(jù)分析:在0℃及-20℃時,消氫處理的試樣沖擊韌性均比熱處理消應(yīng)的試樣高,表明熱處理消應(yīng)對試樣的沖擊韌性有顯著的下降,數(shù)據(jù)比對情況見圖3~圖6。

      圖4 -20℃韌性試驗(焊縫區(qū))數(shù)據(jù)對比圖

      圖5  0℃韌性試驗(熱影響區(qū))數(shù)據(jù)對比圖

      圖6  0℃韌性試驗(焊縫區(qū))數(shù)據(jù)對比圖

      3.4硬度試驗

      硬度試驗檢測按ASTM E18《金屬材料洛氏硬度的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法》執(zhí)行,分別在母材、熱影響區(qū)、焊縫區(qū)進行硬度測試,每組試樣測試3行13列,根據(jù)測試數(shù)據(jù)繪圖,見圖7~圖10。

      圖7  01與02組的硬度對比圖

      圖8  03與04組的硬度對比圖

      圖9  05與06組的硬度對比圖

      圖10  07與08組的硬度對比圖

      數(shù)據(jù)分析:根據(jù)圖7~圖10所示,顯而易見,焊后熱處理消應(yīng)后的試樣硬度有所降低。

      3.5宏觀金相檢驗

      宏觀金相檢驗按ASME第Ⅸ卷QW-183執(zhí)行,檢驗情況為所有試樣的焊縫與母材基體熔合較好,焊縫區(qū)域未發(fā)現(xiàn)缺陷,其中第10組試樣的焊縫完好,第2組試樣的斷裂位置發(fā)生在基體與焊縫熔合處,其他試樣斷裂位置發(fā)生在基體材料處。

      數(shù)據(jù)分析:宏觀金相顯示,所有的完整焊縫試樣中母材與焊接材料熔合良好,在焊縫區(qū)域無任何缺陷存在。但02組拉伸試驗的斷口位置在母材與焊縫之間的熔合處,且低于母材抗拉強度,說明試樣拉伸

      表30 ℃沖擊試驗數(shù)據(jù)與結(jié)果

      表4 -20℃沖擊試驗數(shù)據(jù)與結(jié)果

      強度對熱處理消應(yīng)敏感性高且波動較大。

      4 結(jié)論

      通過焊接工藝對比試驗,結(jié)論如下:

      (1)SUMITEN610F-TMC鋼在選取相互匹配的焊材和合適的焊接工藝情況下,進行200℃×2h的消氫處理,即可獲得合格的焊接接頭。

      (2)在相同焊接參數(shù)條件下,焊后消氫處理比熱處理消應(yīng)的焊接接頭性能好。實施熱處理消應(yīng)后,焊接接頭性能降低,主要體現(xiàn)為抗拉強度敏感性高且波動較大,沖擊韌性顯著降低。

      (3)為保證良好的焊接接頭性能,規(guī)避導(dǎo)致焊接接頭強度不穩(wěn)定及韌性降低的風(fēng)險,SUMITEN610F-TMC鋼焊接后不宜實施焊后熱處理消應(yīng)。

      (4)焊接工藝評定(消氫處理狀態(tài)下)試驗各項指標(biāo)均合格;預(yù)焊接工藝規(guī)程通過焊接工藝評定驗證,具備正確性及指導(dǎo)性。

      通過焊接對比試驗實踐證實:高強鋼當(dāng)做焊后熱處理消應(yīng)時,溫度控制不好,很容易超過鋼的調(diào)質(zhì)回火溫度或控軋終了溫度,改變其金相組織,從而惡化其性能[1]。最終CCS水電站壓力鋼管焊接只進行200℃×2 h的消氫處理,未進行600℃×2 h的熱處理消應(yīng),在保證焊接質(zhì)量的前提下,優(yōu)化焊接工藝參數(shù),有效提高勞動生產(chǎn)率,施工速度得到顯著提高。

      [1]GB 50766-2012水電水利工程壓力鋼管制作安裝及驗收規(guī)范[S].

      [2]薛翠翠,李振崗,張建勛.焊后消氫處理工藝對高強鋼焊接殘余應(yīng)力的影響[J].焊管,2013(10).

      TG40

      B

      1672-5387(2016)09-0049-05

      10.13599/j.cnki.11-5130.2016.09.017

      2016-06-03

      陳忠敏(1970-),女,高級工程師,從事水工金屬結(jié)構(gòu)制造及安裝工作。

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