張紅磊
(中冶京誠工程技術(shù)有限公司,北京 100176)
論高爐煤氣環(huán)縫洗滌系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)
張紅磊
(中冶京誠工程技術(shù)有限公司,北京100176)
環(huán)縫洗滌清洗系統(tǒng)作為一種先進(jìn)的高爐煤氣濕法除塵工藝,在國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)中被廣泛應(yīng)用,本文介紹了環(huán)縫洗滌設(shè)備在高爐煤氣凈化中的作用,并簡(jiǎn)述了環(huán)縫洗滌系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)流程,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際列舉了該系統(tǒng)易發(fā)生的故障點(diǎn),為生產(chǎn)維護(hù)提出了指導(dǎo)建議?;谝陨蟽?yōu)點(diǎn),經(jīng)過幾十年的實(shí)踐檢驗(yàn),環(huán)縫洗滌工藝在國際鋼鐵市場(chǎng)上仍然被廣泛應(yīng)用。
環(huán)縫洗滌高爐煤氣濕法除塵工藝設(shè)計(jì)
高爐煤氣作為一種煉鐵生產(chǎn)的副產(chǎn)品,煤氣含塵量在10~40g/ Nm3,作為燃料使用時(shí),必須進(jìn)行除塵處理,使高爐煤氣含塵量達(dá)到≤5mg/Nm3,否則會(huì)影響到煤氣熱值,并造成點(diǎn)火器堵塞,管道磨損等現(xiàn)象。而大型高爐煤氣凈化工藝基本上有兩種:即高爐煤氣干式布袋除塵與濕法除塵。
為滿足高爐生產(chǎn)的需要,同時(shí)為實(shí)現(xiàn)高效、安全、環(huán)保、節(jié)能的要求,環(huán)縫洗滌清洗工藝(又稱比肖夫清洗工藝)已在國內(nèi)外1000m3-3000m3等大中型高爐中較多應(yīng)用,是比肖夫(Bischoff)公司成功開發(fā)的一種既能控制高爐爐頂壓力,又能實(shí)現(xiàn)高爐煤氣凈化的工藝系統(tǒng),該工藝實(shí)現(xiàn)對(duì)高爐冶煉過程中產(chǎn)生的荒煤氣進(jìn)行除塵降溫,并同時(shí)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高爐頂壓,首次在日本新制鋼鐵廠應(yīng)用,21世紀(jì)開始在國內(nèi)大型高壓高爐中廣泛采用[1]。
目前,國外的盧森堡保爾沃特(Paul Wurth)公司、GEA Bischoff GmbH公司等已掌握了成熟的環(huán)縫洗滌清洗技術(shù),為適應(yīng)國際鋼鐵市場(chǎng)需求,國內(nèi)如中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司、中冶南方工程技術(shù)有限公司、中冶京誠工程技術(shù)有限公司也開展了相關(guān)的國產(chǎn)化工作。
設(shè)備組成:環(huán)縫洗滌系統(tǒng)中的主要設(shè)備包括旋風(fēng)除塵器(重力除塵器)、環(huán)縫洗滌塔、脫水器、濁水處理系統(tǒng)、再循環(huán)水系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等。
2.1環(huán)縫洗滌塔
環(huán)縫洗滌塔為自立式焊接結(jié)構(gòu),是重力除塵器(或旋風(fēng)除塵器)后的半凈煤氣處理的關(guān)鍵設(shè)備,共分2段,即預(yù)洗段和環(huán)縫洗滌段。環(huán)縫洗滌塔從上到下根據(jù)處理煤氣量的不同依次布置多層不同規(guī)格的噴嘴,噴嘴在塔體內(nèi)同心布置,并有單向和雙向兩種噴淋方向,在預(yù)洗段靠噴嘴噴出的霧化水對(duì)高爐煤氣進(jìn)行除塵、降溫,頂部3或4個(gè)噴嘴的水由再循環(huán)泵供給,預(yù)洗段的其他噴嘴由凈環(huán)水系統(tǒng)供給。
環(huán)縫洗滌塔中的關(guān)鍵設(shè)備是環(huán)縫元件(Annular Gap Element,簡(jiǎn)寫AGE),環(huán)縫元件由外部錐形殼體和內(nèi)部錐形體組成,之間形成環(huán)形流通通道,并保持最小10mm的導(dǎo)流間隙,錐形殼體與導(dǎo)流管連接,內(nèi)部錐體在液壓桿的作用下可做上下調(diào)節(jié),改變環(huán)縫間隙;在環(huán)縫洗滌段,通過文丘里管對(duì)高爐煤氣進(jìn)行精除塵,并可在高爐頂壓控制模式下,靠調(diào)節(jié)三個(gè)環(huán)縫的開度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高爐頂壓如圖1所示。
圖1 環(huán)縫元件(AGE)
2.2脫水器
煤氣清洗系統(tǒng)還包括一個(gè)外部脫水器,它安裝在緊臨洗滌塔凈煤氣總管的下游。脫水器也是一種自立式焊接結(jié)構(gòu),頂部安裝有旋流板,凈煤氣經(jīng)過旋流板時(shí)產(chǎn)生漩渦氣流,機(jī)械水在旋流離心力的作用下被甩到了脫水器內(nèi)壁上,然后匯集在底部錐形斗中。
來自高爐爐頂?shù)幕拿簹饨?jīng)重力除塵器(或旋風(fēng)除塵器)脫除大顆?;覊m,然后從頂部進(jìn)入環(huán)縫洗滌塔上部噴淋區(qū),先后被再循環(huán)濁環(huán)水和供水系統(tǒng)來的凈環(huán)水噴淋冷卻并粗除塵。在該噴淋區(qū),高爐煤氣與噴嘴噴出的霧化水進(jìn)行熱交換,使煤氣溫度降低到60℃以下;煤氣中較大顆粒的灰塵同時(shí)與霧化水相互撞擊,灰塵被水滴捕集,大部分含塵水滴在重力作用下從煤氣中分離出來,匯集在環(huán)縫洗滌塔中部的集水錐形斗,并經(jīng)過排水系統(tǒng)排出,再經(jīng)高架流槽到高效澄清器沉淀后,進(jìn)入濁環(huán)水處理系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步的加壓、加藥處理,該段的除塵效率可達(dá)40-60%。
經(jīng)過預(yù)洗段洗滌的半凈煤氣再經(jīng)過位于環(huán)縫洗滌塔中部的3根并列的導(dǎo)流管進(jìn)入環(huán)縫元件中,環(huán)縫元件上方各設(shè)一個(gè)噴嘴再次噴水,并在內(nèi)錐表面形成一層水膜,噴淋水被充分霧化,含有較小顆粒塵埃的半凈煤氣經(jīng)過環(huán)縫元件時(shí),煤氣流速大大提高,可達(dá)約100m/s,由于煤氣流速和流向在文氏管處發(fā)生較大變化,較小的灰塵顆粒在霧化水中被再次捕獲,從而實(shí)現(xiàn)半凈煤氣的精除塵,并在差壓≥30KPa的情況下使煤氣含塵量達(dá)到≤5mg/Nm3。由這3個(gè)噴嘴噴出的水匯集在筒體底端的錐形斗中,并通過連通管道與脫水器底部錐形集水斗中的水匯集在一起,然后通過再循環(huán)泵將此部分水加壓,輸送到環(huán)縫洗滌塔預(yù)洗段的最上端噴嘴,進(jìn)行再循環(huán)利用。
為了保持預(yù)洗段和環(huán)縫洗滌段的水位,防止煤氣泄漏,兩端排水均設(shè)有自動(dòng)水位控制的排水系統(tǒng),排水閥門均為液動(dòng)閥門,并設(shè)有可調(diào)節(jié)開度的調(diào)節(jié)閥,反應(yīng)靈敏,功能可靠。
圖2 環(huán)縫洗滌清洗工藝系統(tǒng)圖
當(dāng)TRT系統(tǒng)不運(yùn)行時(shí),高爐頂壓靠環(huán)縫元件進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。當(dāng)高爐頂壓高時(shí),內(nèi)錐體向下移動(dòng),增大環(huán)縫間隙,增大流通面積,起到降低高爐頂壓的作用;當(dāng)高爐頂壓低時(shí),內(nèi)錐體向上移動(dòng),減小環(huán)縫間隙,減小流通面積,起到提高高爐頂壓的作用。
從環(huán)縫洗滌塔出來的高爐凈煤氣機(jī)械水含量較高,同樣會(huì)影響到煤氣熱值,對(duì)高爐煤氣用戶不利,尤其當(dāng)環(huán)縫洗滌塔處于大差壓工作狀態(tài)時(shí)更為顯著。因此,使用脫水器脫除凈煤氣中的大部分機(jī)械水就顯得尤為重要。凈煤氣中的機(jī)械水在旋流板的作用下形成漩渦氣流,機(jī)械水在離心力的作用下被甩到脫水器內(nèi)壁上,再流到脫水器底部錐形集水斗中。經(jīng)過脫除機(jī)械水的高爐煤氣機(jī)械水含量降低到≤7g/Nm3,滿足生產(chǎn)要求。從脫水器處理的高爐煤氣經(jīng)TRT進(jìn)行壓力發(fā)電或直接進(jìn)入煤氣主管網(wǎng),供各用戶使用,保證高爐的正常運(yùn)行如圖2所示。
4.1管道腐蝕
高爐煤氣中因含有氯離子而顯酸性,對(duì)設(shè)備和管道有一定的腐蝕性,因此凈環(huán)給水PH值要求:7-9,呈弱堿性的洗滌水可與煤氣中的氯離子發(fā)生中和反應(yīng),最大限度的減小洗滌水對(duì)管道的腐蝕,同時(shí)設(shè)備和管道盡量考慮耐磨損和耐腐蝕處理。
4.2堵塞現(xiàn)象
洗滌水中含塵泥量大,易造成液位開關(guān)堵塞,導(dǎo)致液位控制失調(diào),報(bào)警和調(diào)節(jié)信號(hào)不能正常發(fā)出,所以改用壓力變送器代替液位開關(guān),可有效防止液位信號(hào)遠(yuǎn)傳失效現(xiàn)象。
4.3液壓系統(tǒng)比例閥故障
由于環(huán)縫元件執(zhí)行機(jī)構(gòu)和排水系統(tǒng)閥門都是采用液壓驅(qū)動(dòng),必須對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行酸洗和循環(huán)沖洗,將油路中的殘留物清洗干凈,尤其是有焊接點(diǎn)的位置,使油路設(shè)計(jì)精度達(dá)到NAS7級(jí),防止由于小顆粒焊渣造成油路堵塞,并損壞比例閥[3]。
4.4環(huán)縫元件(AGE)密封漏水
環(huán)縫元件聯(lián)接桿和筒體之間設(shè)有干油密封函,但工藝中如果沒有自動(dòng)補(bǔ)油系統(tǒng),長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,常會(huì)出現(xiàn)AGE支撐桿密封部位漏水現(xiàn)象,隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)煤氣泄漏,給生產(chǎn)安全帶來嚴(yán)重影響,因此設(shè)置自動(dòng)補(bǔ)油設(shè)備并在油缸中及時(shí)補(bǔ)充損失的干油,可有效防止密封函漏水。
環(huán)縫洗滌煤氣凈化工藝代表當(dāng)今高爐煤氣清洗的先進(jìn)工藝,正日趨成熟、可靠,其耗水量約為2.0-2.25Ltr/m3,實(shí)現(xiàn)節(jié)水功能的主要原因是設(shè)置了再循環(huán)泵,使含塵量小的洗滌水得到充分利用,降低了水消耗,節(jié)約了投資和運(yùn)行成本;環(huán)縫洗滌工藝總的除塵效率可達(dá)95%以上,凈煤氣含塵量可達(dá)≤5mg/Nm3,滿足了高爐正常生產(chǎn)要求;環(huán)縫洗滌塔的噪音級(jí)別在框架5米外不大于85dB,有效防止了系統(tǒng)的噪音污染,另外,在搞自動(dòng)化的運(yùn)行模式下,環(huán)縫洗滌清洗系統(tǒng)的日常維護(hù)工作量小,最大限度的降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度?;谝陨蟽?yōu)點(diǎn),經(jīng)過幾十年的實(shí)踐檢驗(yàn),環(huán)縫洗滌工藝在國際鋼鐵市場(chǎng)上仍然被廣泛應(yīng)用[2]。
[1]龐顯鶴.環(huán)縫洗滌工藝在邯寶公司3200m3高爐煤氣除塵中的應(yīng)用[J].冶金之家,201 0.
[2]謝虹.環(huán)縫洗滌工藝在1350m3高爐煤氣除塵中的應(yīng)用[J].鋼鐵技術(shù),2005.
[3]張輝.2000m3高爐比肖夫系統(tǒng)的使用與維護(hù)實(shí)踐[J].南鋼科技與管理,2007.