鄔玉晶
(無錫開放大學機電工程系,江蘇無錫214011)
基于PLC的雙環(huán)縫焊機控制系統(tǒng)設計
鄔玉晶
(無錫開放大學機電工程系,江蘇無錫214011)
文章分析了汽車尾氣凈化器的結構特點和常用的加工方式,設計了雙環(huán)縫焊接專機的電氣控制系統(tǒng)。以西門子PLC為控制中心,驅動變頻器控制電機運轉進行燒焊,協(xié)調控制本焊機的其他執(zhí)行機構的動作。實驗測試表明:基于PLC控制的焊接專機在保證焊縫質量的同時,焊接速度比焊接機器人提高了2倍多,并大幅度降低了生產成本。
PLC;控制系統(tǒng);雙環(huán)縫;焊機;汽車尾氣凈化器
汽車尾氣凈化器的生產過程主要是管狀結構尾氣排氣管的焊接生產,所使用的主要生產設備為自動化焊接機器人。自動化焊接機器人生產線具有高的生產效率,好的產品一致性,質量狀態(tài)穩(wěn)定等優(yōu)勢,但設備的投入較大、占地面積也較大,生產維護成本較高,同時對焊材的性能要求也較高。為降低企業(yè)的生產成本,進一步提高生產效率,筆者根據(jù)多年從事焊接技術的經驗,對凈化器零部件環(huán)縫的焊接開發(fā)了專用高性能焊機,本焊機能夠同時焊接兩個環(huán)縫,在保證焊縫質量的前提下,提高了生產效率,降低了生產成本。本文基于PLC設計了電氣控制系統(tǒng)。
根據(jù)設計的要求,焊接專機需要控制的動作分別是頂頭的前伸/縮回、托架的上/下、焊槍的前/后、電機正轉的啟動/停止、電機反轉的啟動/停止、定位銷子的前伸/縮回。焊接專機的初始狀態(tài):頂頭縮回、托架縮回、電機停止不動、兩個焊槍的支架縮回、定位銷子前伸。
頂頭的前伸夾緊和縮回松開用雙作用汽缸來控制,兩個電磁閥分別控制伸出和縮回。當控制前伸的電磁閥得電,汽缸前伸夾緊工件;當縮回的電磁閥得電,汽缸縮回,工件松開。托架的上下運動也是用一個雙作用汽缸來實現(xiàn)的。用兩個電磁閥分別控制汽缸伸出和縮回,通過控制電磁閥電路的通斷來控制托架氣缸活塞的上升和下降運動,從而實現(xiàn)托架的上升和下降。焊槍的升降也是通過雙作用氣缸來實現(xiàn)的。電機正轉、反轉的控制是用變頻器來控制的,利用PLC的輸出線圈來控制變頻器的信號端子從而來控制電機的正反轉。
雙環(huán)縫焊機控制系統(tǒng)主要由PLC、交流電機、變頻器、磁性傳感器、接近開關、常用低壓電器等組成。
2.1PLC選型
PLC作為控制系統(tǒng)的核心,其CPU必須滿足系統(tǒng)控制的要求。選用西門子S7-200系列的CPU226模塊化的緊湊型PLC。PLC的所有I/O(輸入/輸出)信號均采用光電隔離,各模塊均采用屏蔽措施,使其具有高可靠性。PLC還針對不同的輸入信號,有相應的I/O模塊與這些元器件直接連接。
2.2輸入、輸出組件
系統(tǒng)的輸入組件主要由按鍵開關、磁性傳感器、接近開關等組成;輸出組件主要由指示燈、變頻器、電磁鐵線圈等組成。各輸入輸出地址見表1。
表1 PLC輸入輸出地址分配表
2.3控制面板的設計
用六個指示燈來表示焊機的工作狀態(tài):總電源、焊槍前進、關門、托架上升、夾緊和焊接,這些指示燈可以讓工人了解焊機的工作狀態(tài),方便工人控制焊機。兩個焊機的電流、電壓調整旋鈕也放在操作面板上,方便工人微調焊接參數(shù)。控制工件旋轉速度的旋鈕也設計放置在控制面板上,方便微調焊接速度。設計手動和自動選擇開關,方便控制焊機。在手動工作狀態(tài),可以通過手動轉開關按鈕調節(jié)前伸軸旋轉至原位。設計了槍前進開關,在手動工作狀態(tài)可以通過該按扭讓焊槍前進,來調整焊槍和工件之間的距離。在自動工作狀態(tài),按下啟動按鈕,所有汽缸在原位的前提下,按照設定的程序自動加工工件,萬一在加工過程中遇到不正常的現(xiàn)象可以按下急停按鈕。急停按鈕立即切斷電源,焊接停止工作。起到保護焊機的功能。設計的電氣控制操作面板如圖1所示。
圖1 電氣控制操作面板圖
圖2 PLC控制程序流程圖
本專機的控制要求為:控制分兩種模式,一種是手動運行,一種是自動運行。手動運行模式可以通過一個按鈕或者開關讓前伸軸恢復起點位置,測試各種運動是否正常。一種是自動運行。首先在原始放置,放置工件后,按下啟動按鈕后,焊槍前伸,前伸到位后,銷子縮回,托架汽缸縮回,縮回到位后,電機正轉焊槍燒焊,燒焊360+α°后停止燒焊,焊槍退回,電機反轉α°回到原位。托架上伸,到位置后夾緊裝置松開,一個運動周期完成。根據(jù)控制要求繪制出PLC控制程序流程圖,如圖2所示。在焊接的過程中,可以手動調節(jié)焊接電流、電壓,焊接速度等焊接參數(shù)。各個運動的邏輯關系可以通過PLC來控制,電機旋轉的速度可以通過變頻器來控制調速電機。根據(jù)上述分析,在計算機上采用西門子軟件編寫程序,編好后,進行運行監(jiān)控。使用通訊電纜連接PLC的通信接口與計算機接口,設置好通信參數(shù),將梯形圖下載到PLC,運行程序。PLC程序如下:
Network 1 LD SM0.1 O Q0.0 =Q0.0 Network 2 LD I0.7 A I0.3 =Q0.1 Network 3 LD I1.1 =Q0.2 Network 4 LD I0.5 =Q0.3 Network 5 LD I0.0 =Q0.4 Network 6 LD M1.3 =Q0.5 Network 7 LD M1.6 =Q0.6 =Q1.2 Network 8 LD M1.1 =Q0.7 =Q1.3 Network 9 LD M1.0 =Q1.0 Network 10 LD M1.7 =Q1.1 Network 11 LD I1.0 A I0.4 A I1.6 A M1.3 =Q1.4 Network 1 LD SM0.1 O Q0.0 =Q0.0 Network 2 LD I0.7 A I0.3 =Q0.1 Network 3 LD I1.1 =Q0.2 Network 4 LD I0.5 =Q0.3 Network 5 LD I0.0 =Q0.4 Network 6 LD M1.3 =Q0.5 Network 7 LD M1.6 =Q0.6 =Q1.2 Network 8 LD M1.1 =Q0.7 =Q1.3 Network 9 LD M1.0 =Q1.0 Network 10 LD M1.7 =Q1.1 Network 11 LD I1.0 A I0.4 A I1.6 A M1.3 =Q1.4 =Q1.6 Network 12 LD M1.5 =Q1.5 Network 13 LD M1.2 =Q1.7 Network 14 LD I1.5 A I0.3 A I0.2 A I0.1 A I1.7 A I2.0 EU LD M1.7 EU NOT A M1.0 OLD =M1.0 Network 15 LD M1.0 A I0.5 A I0.1 A I0.2 A I1.5 EU LD M1.6 EU NOT A M1.1 OLD =M1.1 Network 16 LD M1.0 A I0.5 A I0.1 A I0.2 A I1.3 A I1.5 A M1.1 EU LD M1.4 EU NOT
=Q1.6 Network 12 LD M1.5 =Q1.5 Network 13 LD M1.2 =Q1.7 Network 14 LD I1.5 A I0.3 A I0.2 A I0.1 A I1.7 A I2.0 EU LD M1.7 EU NOT A M1.0 OLD =M1.0 Network 15 LD M1.0 A I0.5 A I0.1 A I0.2 A I1.5 EU LD M1.6 EU NOT A M1.1 OLD =M1.1 Network 16 LD M1.0 A I0.5 A I0.1 A I0. A M1.2 OLD =M1.2 Network 17 LD M1.2 A I0.0 A M1.1 A I0.1 A I1.5 A I1.6 A I0.2 EU LD M1.4 LD I0.0 ED OLD LD I0.7 EU OLD NOT A M1.3 OLD =M1.3 Network 18 LD M1.3 A I0.1 A I0.2 A I1.5 EU LD M1.5 EU NOT A M1.4 OLD =M1.4 TON T37,10 Network 19 LD M1.4 A T37 A I1.5 LDN I1.5 A I1.2 EU OLD LD M1.6 EU LDN I1.5 A I0.2 EU OLD NOT A M1.5 OLD =M1.5 TON T38,20 Network 20 LD I1.5 A T38 O SM0.1 LDN I1.5 A I1.2 EU OLD LD M1.1 EU NOT A M1.6 OLD =M1.6 Network 21 LD I1.5 A I0.3 A I0.7 A M1.6 EU LDN I1.5 A I1.2 EU OLD LD I0.6 EU NOT A M1.7 OLD =M1.7 Network 22 LD I1.4 ED MOVD 0,MD1 2
4.1焊接試驗
用本焊機焊接φ118mm外圓、409碳鋼雙環(huán)縫。焊接參數(shù)如表2所示。焊縫外觀圖片如圖3所示。
表2 焊接參數(shù)
圖3 專機焊接焊縫圖
4.2與機器人焊接工藝參數(shù)對比
機器人焊接和本焊機焊接比較,焊接同一種尺寸和材料的工件。零件為直徑118mm的409低碳鋼。焊接參數(shù)對比如表3所示。焊接機器人焊接焊縫外觀圖如圖4所示。
將圖3與圖4對比分析,可以看出焊接專機和焊機機器人的焊接外觀質量基本相同。專機一次焊接可以完成兩條焊縫,而焊接機器人一次焊接只能完成一條焊縫。焊接專機具有投資實用成本低,效率高的特點,在大批量生產過程中優(yōu)勢明顯。
圖4 機器人焊接焊縫圖
表3 焊接參數(shù)對照表
1)基于PLC控制的雙環(huán)縫焊機能夠同時自動焊接兩條環(huán)縫。且經過檢測試驗本專機焊接的焊縫質量符合工廠的焊接要求。
2)實踐表明:PLC系統(tǒng)控制下的焊機可靠性高,工人操作方便,提高了生產效率,降低了生產成本。
3)設備維護方便,維護成本低。
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Dualcircular seam weldingmachine controlsystem design based on PLC
WU Yu-jing
(DepartmentofElectromechanicalEngineering,WuxiOpen University,Wuxi,Jiangsu,China214011)
Thisarticle analyzes the structure characteristic and common processingmethod of automobileexhaust purifier,and also designs dual circular seam weldingmachine'selectrical control system.W ith Siemens PLC as control center,drive inverter controlmotor to dowelding,itcoordinatesotheractuator'smovementwhich controls thisweldingmachine.Experimental test indicates that thisspecial weldingmachine based on PLC control can not only guarantee welding quality but also increase welding speed to twice as fast as a welding robot,which reducesproduction costgreatly.
PLC;controlsystem;dualcircular seam;weldingmachine;automobile exhaustpurifier
10.3969/j.issn.2095-7661.2016.03.027】
TG409
A
2095-7661(2016)03-0092-04
2016-06-20
鄔玉晶(1980-),男,江蘇南通人,無錫開放大學機電工程系講師,碩士,研究方向:機械設計、電氣自動化。