尹國明
水泥企業(yè)氮氧化物減排的兩種技術(shù)措施及實(shí)踐
尹國明
本文主要介紹了水泥企業(yè)兩種氮氧化物減排技術(shù)(SNCR技術(shù)與燃料分級(jí)燃燒技術(shù))的技術(shù)原理和具體實(shí)踐。在不同的條件下,兩種脫硝技術(shù)都取得了很好的效果,不但使水泥企業(yè)的廢氣排放達(dá)到《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的大氣污染物特別排放限值要求,而且通過合理的技術(shù)組合和優(yōu)化降低了企業(yè)的環(huán)保運(yùn)行成本,為水泥企業(yè)氮氧化物減排提供了更多的技術(shù)選擇與參考。另外,燃料分級(jí)燃燒技術(shù)還具有脫硫效應(yīng),合理利用燃料分級(jí)燃燒的脫硫效應(yīng)可降低水泥窯的硫氧化物的排放,也為需要控硫的水泥企業(yè)提供了新的思路。
水泥企業(yè)氮氧化物減排;SNCR;分級(jí)燃燒技術(shù)
2011年我國水泥行業(yè)氮氧化物排放總量約220萬噸,約占我國工業(yè)氮氧化物排放總量的10%,僅次于火力發(fā)電和機(jī)動(dòng)車尾氣排放,位居第三。氮氧化物的排放問題已經(jīng)成為制約我國水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的因素之一。在“十二五”規(guī)劃中,2015年氮氧化物排放總量的控制目標(biāo)比2010年下降10%?,F(xiàn)行的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,一般地區(qū)NOX的排放指標(biāo)濃度控制在400mg/m3以下,重點(diǎn)區(qū)域控制在320mg/m3以下。因此,水泥行業(yè)開展氮氧化物減排工作已成為必然。
水泥行業(yè)可行的NOX控制措施可分為一次措施和二次措施。一次措施指通過生產(chǎn)工藝或原(燃)料的改變,如低NOx燃燒器、分解爐分級(jí)燃燒、工藝優(yōu)化控制、添加礦化劑、燃料替代等,減少NOX的產(chǎn)生。采取這些綜合措施后,大約可降低20%~30%的NOX排放量,相應(yīng)NOX排放濃度可降至600~700mg/m3。二次措施是指末端治理措施,包括選擇性非催化還原(SNCR)技術(shù)、選擇性催化還原(SCR)技術(shù)、SNCR-SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)等煙氣脫硝措施,其中SNCR是目前比較成熟可行的技術(shù),脫硝效率一般為40%~60%。
2.1SNCR的原理
選擇性非催化還原(簡稱SNCR)是指無催化劑的作用下,在適合脫硝反應(yīng)的“溫度窗口”內(nèi)噴入還原劑將煙氣中的氮氧化物還原為無害的氮?dú)夂退?。因其投資成本低、運(yùn)行可靠,在水泥行業(yè)被廣泛運(yùn)用。該技術(shù)在水泥窯實(shí)施過程中,一般以氨水或尿素溶液作為還原劑,在分解爐的合適位置噴入,噴入的還原劑在煙氣自身的熱力運(yùn)動(dòng)和噴槍合理的霧化分散作用下,與氮氧化物充分混合,在適合的溫度和氣氛下,反應(yīng)生成氮?dú)夂退?。發(fā)生的反應(yīng)如下:
如溫度進(jìn)一步提高,則可能發(fā)生以下反應(yīng):
當(dāng)溫度<800℃時(shí),NH3與NO的反應(yīng)速度很慢,但當(dāng)溫度>1 050℃時(shí),反應(yīng)式(4)會(huì)逐漸起主導(dǎo)作用。
2.2具體實(shí)踐
陜西某水泥企業(yè)2012年建設(shè)投運(yùn)了SNCR脫硝系統(tǒng),該系統(tǒng)主要包括氨水儲(chǔ)存罐2個(gè),氨水調(diào)配、輸送系統(tǒng)1套,霧化噴槍1套,霧化控制系統(tǒng)1套,電氣控制系統(tǒng)及接入DCS系統(tǒng)設(shè)備1套。
在該系統(tǒng)后期運(yùn)行中,氮氧化物平均排放濃度從820mg/m3、10%O2降低到330mg/m3、10%O2,脫硝效率約為60%,還原劑氨水消耗量為0.5~0.8m3/h(20%Wt),運(yùn)行成本壓力較大。
2016年初針對(duì)以前存在的設(shè)計(jì)缺陷進(jìn)行了技術(shù)改造,取得了良好的效果。
改造內(nèi)容包括:
(1)更改噴槍類型,減小了氨水霧化粒徑,縮短了氨水霧化時(shí)間。
(2)更改噴槍數(shù)量,由原來的4支增加到12支,提高氨水與煙氣混合均勻度。
(3)噴槍插入位置優(yōu)化,選擇分解爐燃燒完成區(qū)域并遠(yuǎn)離C4下料影響。通過以上改造,該脫硝系統(tǒng)運(yùn)行效果有了明顯的改善,氮氧化物平均排放濃度降低到289mg/m3、10%O2,平均脫硝效率為65%,同時(shí)還原劑的消耗量降低到0.2~0.3m3/h(20%Wt),運(yùn)行成本減少約60%。
3.1分級(jí)燃燒技術(shù)的原理
分級(jí)燃燒技術(shù)主要分為空氣分級(jí)燃燒和燃料分級(jí)燃燒??諝夥旨?jí)燃燒是目前使用較多的低氮氧化物燃燒技術(shù)之一,本文主要介紹燃料分級(jí)燃燒。燃料分級(jí)燃燒,也稱“再燃燒”,是把燃料分成兩股或多股燃料流,這些燃料流經(jīng)過三個(gè)燃燒區(qū)發(fā)生燃燒反應(yīng)。第一燃燒區(qū)為富氧燃燒區(qū),第二燃燒區(qū)通常稱為再燃燒區(qū),空氣過剩系數(shù)(用β表示)<1,為缺氧燃燒區(qū)。在此燃燒區(qū),第一燃燒區(qū)產(chǎn)生的NOX被還原,同時(shí)其還原效果將受過剩空氣系數(shù)、還原區(qū)溫度及粉料滯留時(shí)間的影響。第三燃燒區(qū)為燃盡區(qū),其空氣過剩系數(shù)>1。燃料分級(jí)燃燒技術(shù)是將分解爐分為主燃區(qū)、再燃區(qū)和燃盡區(qū)。主燃區(qū)供入全部熟料的70%~90%,采用常規(guī)的低過剩空氣系數(shù)(β<1.2)燃燒生成NOX;與主燃區(qū)相鄰的再燃區(qū),只供給10%~30%的燃料,不供入空氣,形成很強(qiáng)的還原性氣氛(β=0.8~0.9),將主燃區(qū)形成的NOX還原成N2分子;燃盡區(qū)只供入燃盡風(fēng),在正常的過剩空氣(β=1.1左右)條件下,使未燃燒的CO和飛灰中的碳燃燒完全。水泥窯燃料分級(jí)燃燒技術(shù)在窯尾和分解爐之間建立還原燃燒區(qū),將原分解爐用燃料的一部分均布到該區(qū)域內(nèi),將燃煤中的揮發(fā)組分在缺氧燃燒的狀態(tài)下迅速燃燒,并產(chǎn)生CO、CH4、H2、HCN和固定碳等還原劑組分。這些還原組分會(huì)與窯尾煙氣中的NOX發(fā)生反應(yīng),將NOX還原成N2等無污染的惰性氣體。主要還原劑的反應(yīng)如下:
此項(xiàng)技術(shù)促使NOX在還原氣氛下被分解還原,利用工藝調(diào)整降低了NOX的產(chǎn)生量,脫硝效率一般為10%~30%。為達(dá)標(biāo)排放,該技術(shù)一般與SNCR技術(shù)聯(lián)合使用,在與SNCR技術(shù)的聯(lián)合使用中,減少了SNCR過程中的氨水的使用量,降低了整體脫硝運(yùn)行成本。
同時(shí),此項(xiàng)技術(shù)對(duì)抑制SOx的發(fā)生也有一定的作用。通過對(duì)燒成工藝的局部調(diào)整和優(yōu)化,分級(jí)燃燒可將燒成系統(tǒng)調(diào)整到穩(wěn)定的可控狀態(tài)下,不僅可以提高燃燒效率,而且與三次風(fēng)配合使用,還可使預(yù)熱器充分發(fā)揮脫硫塔的效果,降低窯內(nèi)高溫區(qū)產(chǎn)生的SOX的濃度。其具體原理如下:
在水泥窯中,該反應(yīng)的正向反應(yīng)速度在1 100℃時(shí)迅速加快,使得粉料中的硫酸鹽分解為SO2(SOX)而進(jìn)入廢氣中。當(dāng)溫度下降且方程式右邊的分解生成物足夠多時(shí),正反應(yīng)的速度下降,而逆反應(yīng)的速度加快。此時(shí),在窯內(nèi)高溫區(qū)分解出來的SO2(SOX)更易被CaO吸收,并反應(yīng)生成硫酸鹽。所以,只要將窯尾和預(yù)熱器內(nèi)的條件控制得當(dāng),促使上述反應(yīng)逆向進(jìn)行,在窯內(nèi)高溫區(qū)所產(chǎn)生的SO2(SOX)就可以被窯尾和預(yù)熱器系統(tǒng)內(nèi)的CaO吸收,降低SO2(SOX)排放濃度。但新型干法水泥生產(chǎn)線硫排放超標(biāo)通常主要是由原料中含硫化物或有機(jī)硫等非硫酸鹽的硫造成的,原料進(jìn)入旋風(fēng)筒的C2~C1風(fēng)管后發(fā)生氧化反應(yīng)產(chǎn)生SO2,這種情況下要想降低廢氣中硫的排放,必須對(duì)預(yù)熱器C2旋風(fēng)筒或以后的廢氣進(jìn)行處置,引入CaO或Ca(OH)2等堿性物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),才能有效解決硫排放的問題。
3.2具體實(shí)踐
通過分級(jí)燃燒和工藝調(diào)整控制NOX和SOX的排放濃度是21世紀(jì)初在日本和世界多地被采用的技術(shù),下面是某國水泥公司使用此項(xiàng)技術(shù)抑制NOX和SOX排放的案例。
3.2.1降低NOX發(fā)生濃度的案例
某水泥企業(yè)位于北京外圍地區(qū),北京地區(qū)為加強(qiáng)環(huán)保,將NOX的排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為≤260mg/m3(標(biāo))。為了達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),該公司的SNCR脫硝系統(tǒng)氨水消耗量達(dá)到1.6~2.0m3/h(20%Wt),氨水的大量使用給企業(yè)的運(yùn)行成本帶來了沉重的負(fù)擔(dān)。為了在達(dá)到環(huán)保要求下降低成本,該公司于2015年底在其5 000t/d熟料生產(chǎn)線上采用了上述窯尾燃料分級(jí)燃燒系統(tǒng)。
該分級(jí)燃燒系統(tǒng)的工藝簡單,主要是將窯尾分解爐的兩個(gè)燃燒器更換成推薦使用的低NOX燃燒器,在窯尾增加一個(gè)低NOX燃燒器,這樣從分解爐分取一部分燃料到窯尾進(jìn)行燃燒,借此來抑制NOX的發(fā)生量。
改造施工簡單、時(shí)間短、費(fèi)用低。分級(jí)燃燒運(yùn)行以來,氨水的使用量由原來的1.6~2.0m3/h(20%Wt)降至0.6~1.0m3/h(20%Wt),大大降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本。
3.2.2降低SOX發(fā)生濃度的案例
位于日本太平洋沿岸的某水泥企業(yè),原料中的SO3含量偏高(~0.85%),但初步判斷這些硫基本為硫酸鹽的硫,由于窯尾系統(tǒng)存在嚴(yán)重的還原氣氛,給廢氣硫排放帶來更大壓力。通過采用與上述類似的燒成工藝的調(diào)整和優(yōu)化措施,窯尾及預(yù)熱器內(nèi)的氣氛尤其是氧氣濃度達(dá)到適合于式(7)反應(yīng)的逆反應(yīng)方向的條件,促使適量濃度的氧氣和SO2及足夠多的CaO發(fā)生逆向反應(yīng),使得窯內(nèi)高溫下?lián)]發(fā)出來的大部分SOx被反應(yīng)吸收而生成硫酸鹽(CaSO4),這些生成的硫酸鹽被帶入熟料而排出燒成系統(tǒng)之外(熟料中的SO3含量高時(shí)>1.5%)。通過采取這些技術(shù)措施,因還原氣氛造成的硫排放有所降低,達(dá)到低于日本環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)值的水平。
SNCR系統(tǒng)是水泥生產(chǎn)線降低NOX發(fā)生的有效措施,合理的工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備選型不但能使排放濃度達(dá)標(biāo),而且可以減少企業(yè)的環(huán)保負(fù)擔(dān)。
水泥窯的燃料分級(jí)燃燒技術(shù)是抑制NOX發(fā)生的有效措施,這在理論和實(shí)踐中都得到了證明。當(dāng)其配合SNCR系統(tǒng)使用時(shí),能夠減少SNCR系統(tǒng)氨水使用量,降低運(yùn)行成本。
燃料分級(jí)燃燒技術(shù)能夠改善燒成狀態(tài),提高揮發(fā)分可控程度,使預(yù)熱器充分發(fā)揮出脫硫效果,是水泥生產(chǎn)線控制SOX排放濃度的較為經(jīng)濟(jì)和有效的做法。
Two Techniques and their Application to Reduce the Cement Enterprises'Nitrogen Oxides Emissionss
TQ172.622.29
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1001-6171(2016)04-0076-03
通訊地址:中材水泥有限責(zé)任公司,北京100044;2016-06-12;編輯:趙蓮
[1]常捷,蔡順華,等.水泥窯煙氣脫硝技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.11.