郭士才 李 飛 劉 桂 李西銀
(安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400)
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往復(fù)式活塞壓縮機(jī)高壓段填料密封的改進(jìn)
郭士才李飛劉桂李西銀
(安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400)
近年來,安徽晉煤中能化工股份有限公司使用的4M50型壓縮機(jī)因高壓段填料密封效果不好,發(fā)生氫氮?dú)怏w泄漏,造成停機(jī)次數(shù)增多,六、七級填料平均使用壽命不足8個月;6M50型壓縮機(jī)高壓段填料使用壽命不到12個月。在多次檢修中,發(fā)現(xiàn)拆卸下的填料組件中阻流環(huán)、密封環(huán)靠近曲軸一側(cè)基本完好,而靠近高壓氣缸一側(cè)損壞相對嚴(yán)重。損壞情況基本類似,阻流環(huán)、密封圈拉簧斷裂,斷裂拉簧夾雜在密封部位,密封圈內(nèi)圈因發(fā)生“冷流”現(xiàn)象而出現(xiàn)翻邊,造成密封失效;阻流環(huán)損壞情況與密封環(huán)類似,呈現(xiàn)“內(nèi)差外好”現(xiàn)象,但是情況相對好一些。有時剛裝上的新填料組件在空運(yùn)轉(zhuǎn)磨合完畢后,加量運(yùn)行一段時間就出現(xiàn)氣體泄漏的情況,經(jīng)分析主要是由于填料的密封級數(shù)不夠。填料密封一般是七級,七級密封中的最后一組密封單元的漏氣量超出了填料漏氣回收系統(tǒng)的過氣量和前置密封環(huán)的密封能力,進(jìn)而造成氣體泄漏;另外,密封環(huán)直接面對高壓氣體,如果阻流環(huán)配合尺寸不當(dāng),極易發(fā)生“冷流”現(xiàn)象。經(jīng)分析,高壓段填料氣體泄漏的主要原因是密封環(huán)發(fā)生“冷流”現(xiàn)象,造成密封失效。發(fā)生“冷流”現(xiàn)象的主要原因:①阻流環(huán)內(nèi)徑與活塞桿配合尺寸間隙過大;②阻流環(huán)、密封圈拉簧斷裂;③密封級數(shù)不足,密封效果有限;④密封環(huán)無導(dǎo)流氣槽,“死氣”(每個填料密封單元中的高壓氣體)存在量較大,影響密封效果;⑤冷卻水孔堵塞,造成冷卻效果差或喪失冷卻功能;⑥供油系統(tǒng)的故障檢修,造成斷油。
(1)通過提高加工精度,以解決阻流環(huán)內(nèi)徑與活塞桿配合尺寸間隙過大的問題;但考慮到阻流環(huán)一般為銅質(zhì)材料,高溫下材料的線脹系數(shù)較大;阻流環(huán)內(nèi)徑與活塞桿裝配時通過人工研磨,保證每一瓣阻流環(huán)與活塞桿的接觸面積≥75%,4M50型和6M50型壓縮機(jī)整體環(huán)與活塞桿配合間隙一般為0.2~0.3 mm。
(2)通過加粗拉簧直徑,以解決阻流環(huán)、密封環(huán)拉簧斷裂的問題。彈簧柱徑由Φ2.9 mm擴(kuò)大至Φ4.5 mm,以增加彈簧的彈性強(qiáng)度,避免彈簧疲勞斷裂。
(3)取消填料盒的軸向彈簧和墊環(huán),縮短填料盒高度,將填料盒數(shù)量由7個增加至10個,以解決密封級數(shù)不足的問題。增加填料的密封單元,以提高密封效果,即壓縮每一個密封單元的填料盒的空間,減少密封單元的組成部分,取消填料盒中軸向彈簧和墊環(huán)部分。經(jīng)測量,原填料函的密封空間為486.5mm;原來7個填料盒改為10個填料盒后的密封空間為486.0 mm。
具體做法:用車床車薄填料盒的密封腔,每個密封單元取消原來的墊環(huán)和節(jié)流環(huán),將原每個密封單元的節(jié)流環(huán)改為最靠前的2個密封單元為全部節(jié)流環(huán)空間,后8個密封單元內(nèi)只設(shè)置密封環(huán)和阻流環(huán),將原有7個密封單元增加至10個,提高了密封效果。填料盒改進(jìn)前、后示意見圖1。
圖1 填料盒改進(jìn)前、后示意
(4)密封環(huán)開導(dǎo)氣槽,引“死氣”回流,減輕密封環(huán)壓力,改善密封條件。在每組填料的密封環(huán)上用圓銼削出圓槽,加大活塞在吸氣過程中的回氣量,減少“死氣”存在量,降低填料在活塞排氣過程中的密封負(fù)荷,從而提高填料的有效使用壽命。目前,也有部分壓縮機(jī)備件廠家已經(jīng)機(jī)械加工出更合格的導(dǎo)氣槽。
(5)改善冷卻水水質(zhì),避免結(jié)垢;擴(kuò)大冷卻水孔孔徑、設(shè)置冷卻夾套,以增加換熱面積。將原先使用的循環(huán)冷卻水改為水質(zhì)較好的深井水后,提高了水質(zhì)清潔度,避免水質(zhì)結(jié)垢和產(chǎn)生沉淀物。經(jīng)測量計(jì)算,一組填料的所有水孔的換熱面積約為0.25 m2,冷卻水孔孔徑擴(kuò)大后,可以增加換熱面積,考慮到孔徑不能大于兩道O形圈環(huán)槽之間的相對距離,將孔徑由Φ8mm擴(kuò)至Φ12 mm,這樣整組填料的換熱面積增加至約0.37 m2,此措施不僅能顯著提高冷卻效果,而且實(shí)施方便,將填料盒在鉆床上擴(kuò)孔即可。
經(jīng)過使用,在擴(kuò)大了填料盒冷卻水孔孔徑和使用深井水后,壓縮機(jī)高壓段填料的溫度明顯降低;但在高溫天氣,特別是水網(wǎng)系統(tǒng)壓力低時,高壓段填料仍然會發(fā)生超溫現(xiàn)象,為此,對填料函進(jìn)行外淋水降溫,此措施沒有持久穩(wěn)定性,也不能做到防患于未然。為了能在炎熱的夏季保障壓縮機(jī)高壓段填料不超溫,在高壓段填料的填料盒外圍增設(shè)了1個自制的水夾套,即由1節(jié)Φ400 mm的管子對稱割開,焊好對稱的緊固筋板,預(yù)設(shè)好進(jìn)水口、出水口,加上密封墊裝在填料函上,接通冷卻水后就成為1個簡易的換熱器,降溫效果能達(dá)到5 ℃左右。
(6)增加注油點(diǎn),消除供油系統(tǒng)故障對填料潤滑系統(tǒng)的影響。壓縮機(jī)高壓段填料有2個注油點(diǎn),每個注油點(diǎn)各由1個注油器及油路單獨(dú)供油,每個注油單元的故障都會影響到填料的供油潤滑,改單注油器單油路供油為雙注油器雙油路并聯(lián)供油(如圖2所示)。在1個注油器線路發(fā)生故障時,不會導(dǎo)致填料注油點(diǎn)的斷油,給填料的潤滑系統(tǒng)提供了強(qiáng)有力的保障。
圖2 改進(jìn)后供油示意
通過以上技改措施后,安徽晉煤中能化工股份有限公司的4M50型和6M50型壓縮機(jī)(共計(jì)10臺)高壓段(六段和七段)填料(16組)的有效使用壽命均已由原8個月延長至20個月以上。一般,單臺次壓縮機(jī)填料維修費(fèi)用2萬元,則年可節(jié)省維修費(fèi)用32萬元,加上每次更換高壓段填料及磨合填料平均需要占用20臺時,按折為合成氨產(chǎn)量0.94 t/(臺·時)計(jì),綜合經(jīng)濟(jì)效益更大。
2016- 03- 22)