蔡 建 崔留印
(河南龍宇煤化工有限公司河南永城476600)
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精甲醇產(chǎn)品中乙醇含量高的原因分析及處理
蔡建崔留印
(河南龍宇煤化工有限公司河南永城476600)
1.1預(yù)精餾系統(tǒng)
來(lái)自甲醇合成裝置的粗甲醇(40.0 ℃)首先進(jìn)入粗甲醇預(yù)熱器的殼程,被管程的低壓蒸汽冷凝液加熱至70.0 ℃左右,然后進(jìn)入預(yù)精餾塔(以下簡(jiǎn)稱預(yù)塔)上部。預(yù)塔頂部出來(lái)的氣相先進(jìn)入預(yù)塔一級(jí)冷凝器的殼程,物料被管程的循環(huán)冷卻水冷卻至67.5 ℃,冷卻下來(lái)的液體進(jìn)入預(yù)塔回流槽中;從預(yù)塔一級(jí)冷凝器出來(lái)的氣體進(jìn)入預(yù)塔二級(jí)冷凝器的殼程,物料被管程的循環(huán)冷卻水冷卻至40 ℃左右,冷卻下來(lái)的液體進(jìn)入解析器中,經(jīng)工藝水萃取后,甲醇水溶液進(jìn)入預(yù)塔回流槽,萃取出的物料去雜醇油罐;預(yù)塔二級(jí)冷凝器中出來(lái)帶有甲醇的不凝氣進(jìn)入排放槽,用水洗滌其中的甲醇后,不凝氣去鍋爐房或放空?;亓鞑壑械募状既芤航?jīng)預(yù)塔回流泵送入預(yù)塔頂部作為回流液。預(yù)塔塔釜的預(yù)后甲醇經(jīng)液位控制后去加壓精餾塔(以下簡(jiǎn)稱加壓塔)進(jìn)一步精餾。為了防止粗甲醇中的酸性物質(zhì)對(duì)管道和設(shè)備造成腐蝕,需向粗甲醇中加入少量質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%左右的NaOH溶液,粗甲醇的pH應(yīng)控制在7.5~8.0。
1.2加壓精餾系統(tǒng)
預(yù)塔出來(lái)的預(yù)后甲醇經(jīng)加壓塔給料泵加壓后,進(jìn)入加壓塔進(jìn)料/釜液換熱器的管程,被殼程介質(zhì)加熱到泡點(diǎn)后進(jìn)入加壓塔下部,塔頂出來(lái)的甲醇蒸氣進(jìn)入冷凝器/再沸器的殼程,被管程的介質(zhì)冷凝后進(jìn)入加壓塔回流槽,回流槽中出來(lái)的液態(tài)甲醇,部分經(jīng)加壓塔回流泵加壓后進(jìn)入加壓塔頂部作為回流液,其余的甲醇進(jìn)入加壓塔精甲醇冷卻器的殼程,被管程的循環(huán)冷卻水冷卻至40.0 ℃,然后去中間罐區(qū)的精甲醇計(jì)量罐或粗甲醇儲(chǔ)罐。出加壓塔的釜液然后去常壓塔繼續(xù)精餾。
1.3常壓精餾系統(tǒng)
加壓塔釜液與加壓塔的進(jìn)料液在換熱器中進(jìn)行換熱后,進(jìn)入常壓精餾塔(以下簡(jiǎn)稱常壓塔)下部,塔頂出來(lái)的甲醇蒸氣進(jìn)入常壓塔回流冷凝器的殼程,被管程的循環(huán)冷卻水冷卻后,再進(jìn)入常壓塔回流槽,回流槽出來(lái)的液體經(jīng)常壓塔回流泵加壓后,部分進(jìn)入常壓塔頂部作為回流液,其余精甲醇去中間罐區(qū)。
1.4回收塔系統(tǒng)
常壓塔底出來(lái)的廢水中含有甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%左右,經(jīng)回收塔進(jìn)料泵加壓后進(jìn)入回收塔,塔頂出來(lái)的氣相進(jìn)入回收塔冷凝器的殼程,被管程的循環(huán)冷卻水冷卻至45.0 ℃左右,然后進(jìn)入回流槽,回流槽出來(lái)的液體經(jīng)回收塔回流泵加壓后,部分進(jìn)入回收塔頂部作為回流液,其余去中間罐區(qū)的雜醇油儲(chǔ)罐。
2013年11月,粗甲醇中的乙醇及雜醇含量開始上升,精餾產(chǎn)品中的乙醇含量也出現(xiàn)緩慢上升。截至目前,甲醇合成催化劑已進(jìn)入使用中后期,粗甲醇中乙醇含量較高,給精餾裝置產(chǎn)品乙醇的調(diào)整造成較大壓力。該精餾裝置于2015年2月26日開車,3月5日按照設(shè)計(jì)院反饋建議對(duì)精餾裝置實(shí)行了優(yōu)化操作;3月7日對(duì)精餾裝置又采取了降負(fù)荷操作。調(diào)整前、后產(chǎn)品中乙醇含量對(duì)比見表1。
表1 調(diào)整前、后產(chǎn)品中乙醇含量對(duì)比(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ×10-6
注:100%和75%負(fù)荷下進(jìn)料量分別為80 m3/h和60 m3/h。
3.1預(yù)塔
(1) 前期運(yùn)行過(guò)程中,預(yù)塔回流量偏低,此次調(diào)整提高了預(yù)塔回流量,由原先的40~45 m3/h提高至60~65 m3/h。
(2) 前期,為便于回收塔處理,預(yù)后甲醇中水含量控制偏低。此次為提高萃取分離效果,提高了預(yù)后甲醇中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)(由原先的16%~18%提高至19%~22%),同時(shí)將含有乙醇的氫回收系統(tǒng)的含醇水切出,避免乙醇富集而影響重組分的脫除。
(3) 預(yù)塔塔釜溫度前期控制偏低,此次將其由原先的69.0 ℃提高至69.5~71.0 ℃。
3.2加壓塔、常壓塔
(1) 重組分乙醇主要影響加壓塔、常壓塔的精甲醇產(chǎn)品。前期,加壓塔和常壓塔的壓差控制得偏小,加壓塔產(chǎn)品采出量過(guò)大,導(dǎo)致加壓塔重組分乙醇含量偏高。此次通過(guò)加大加壓塔蒸汽量,提高了加壓塔、常壓塔回流量,控制兩塔平衡采出量。加壓塔和常壓塔調(diào)整前、后工藝參數(shù)見表2。
表2 加壓塔和常壓塔調(diào)整前、后工藝參數(shù)
(2) 在常壓塔前期操作過(guò)程中,為了減輕回收塔負(fù)荷,常壓塔塔釜溫度控制得較高,易導(dǎo)致重組分乙醇上移,此次下調(diào)了常壓塔塔釜溫度,由原先的90~95 ℃降至87~90 ℃。
3.3回收塔
此次調(diào)整,常壓塔塔釜液中甲醇含量較前期偏高?;厥账幱诔哓?fù)荷運(yùn)行,為確保廢水合格,此次降低了回收塔塔頂雜醇采出濃度,甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)由原先的80%~95%降至50%~70%。
目前,導(dǎo)致精甲醇產(chǎn)品中乙醇含量超標(biāo)的主要原因是由于粗甲醇中乙醇含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)超標(biāo),現(xiàn)平均值達(dá)到1 100×10-6,超出設(shè)計(jì)指標(biāo)(1 000×10-6)。通過(guò)此次調(diào)整,除粗甲醇品質(zhì)影響產(chǎn)品外,目前對(duì)甲醇產(chǎn)品中乙醇含量的主要影響因素如下。
(1) 在目前工況下,若粗甲醇中的乙醇含量不再上升,精餾裝置在100%負(fù)荷下,精甲醇產(chǎn)品中的乙醇含量難以降至100×10-6以下。若需降低精甲醇產(chǎn)品中乙醇含量,精餾裝置必須降負(fù)荷運(yùn)行。
(2) 預(yù)塔需要穩(wěn)定優(yōu)化操作,塔釜操作溫度、回流量及預(yù)后水分均需嚴(yán)格控制;同時(shí),不再使用氫回收系統(tǒng)含醇水,以免影響萃取分離,進(jìn)而確保預(yù)處理達(dá)到最佳效果。
(3) 通過(guò)此次調(diào)整優(yōu)化,控制加壓塔、常壓塔塔釜重組分乙醇的上移量,必須提高加壓塔、常壓塔的回流比,從而需要提高加壓塔和常壓塔的操作負(fù)荷。
(4) 加壓塔壓差盡量上提,控制在10 kPa以下;同時(shí),減少加壓塔甲醇的采出量,將塔釜、塔頂甲醇溫差控制在6.5~8.0 ℃。需增大常壓塔回流比,降低產(chǎn)品中乙醇含量,常壓塔壓差應(yīng)盡量上提,控制在12 kPa以下;同時(shí),塔釜甲醇含量可適當(dāng)提高,控制其在質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%以下即可。
(5) 氫回收系統(tǒng)含醇水切至粗醇系統(tǒng)后,粗甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降2%,粗甲醇中水含量過(guò)高致使二甲醚裝置生產(chǎn)負(fù)荷下降;同時(shí),在目前工況下,汽化塔的操作難度加大,塔釜廢水處理易超標(biāo)。
(6) 常壓塔塔釜溫度控制得偏低,當(dāng)塔釜液中的甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%左右時(shí),回收塔的處理負(fù)荷較大,在保證回收塔廢水合格達(dá)標(biāo)的前提下,此次調(diào)整過(guò)程中出現(xiàn)了常壓塔塔釜長(zhǎng)時(shí)間滿液現(xiàn)象。此次停車前,為了加大回收塔的處理負(fù)荷,經(jīng)生產(chǎn)部同意,不再將二甲醚雜醇油從進(jìn)回收塔提濃切至雜醇油罐。目前,雜醇(甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%左右)采出量為1~2 t/h,此項(xiàng)操作會(huì)使雜醇油濃度下降,進(jìn)而增加雜醇產(chǎn)量。
2015- 09- 01)