王京國
摘要:通過對600MW機組用循環(huán)水泵振動大故障的解體檢修及分析,找出了導致振動大的根本原因,對循環(huán)水泵的檢修工藝及泵組結(jié)構(gòu)進行了相應(yīng)的改造,較好地解決了循環(huán)水泵振動大、運行時間短的問題,確保了機組的安全運行。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水泵;振動;基礎(chǔ)沉降;改造
中圖分類號TM7 文獻標識碼A 文章編號2095-6363(2016)06-0154-01
1.設(shè)備概況
華潤電力(常熟)有限公司3×650MW機組配套有6臺由長沙水泵廠有限公司提供的88LKXA 19.5型循環(huán)水泵,該型泵為立式、單級單吸、轉(zhuǎn)子可抽出式斜流泵,泵在聯(lián)軸器以下,轉(zhuǎn)子裝有3個賽龍軸承,以承受徑向力和保證泵的正常運行,賽龍軸承由泵本身輸送水進行潤滑,泵的重量通過聯(lián)軸器傳遞到電機的推力軸承承受,電機推力軸承為白位式蝶閥支撐。
泵組的參數(shù)如表1所列。
2.泵組運行及故障檢修情況
6臺循環(huán)水泵組于2005年3月相繼投入運行,2005年8月21日,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水泵2B電機振大,振幅達0.15mm,泵組緊急停運搶修,檢查調(diào)整電機導瓦間隙后試運,振動達0.25mm,拆除對輪連接螺栓,單試電機,振動0.01mm,隨后進行了電機上機架解體,中心復查調(diào)整至合格后試轉(zhuǎn),振動南北向達0.35mm,于是決定對循環(huán)水泵進行解體檢修,解體后發(fā)現(xiàn)中間導軸承支架斷裂(圖1),中間軸套及下軸套半周偏磨嚴重(圖2),中間軸套磨損量3.87mm,下軸套磨損量達5.45mm,中間導軸承及下軸承全周均有磨損,葉輪與葉輪室有輕微摩擦痕跡,更換了中間導軸承、下導軸承、中間軸套、下軸套、兩個套筒聯(lián)軸器,中間支架補焊,葉輪返廠做動平衡(消除了不平衡量1.2kg),裝復后試泵,電機上機架南北向振動0.05mm,東西向0.04mm,電流248A,出口壓力0.2MPa,泵組恢復正常。
2005年12月20日,2006年1月8日,2006年2月26日,循泵3B,2B,3A電機振動增大,對循泵3B,2B,3A解體,發(fā)現(xiàn)情況與循泵2B情況基本相同。
各循泵運行時間如表2所示。
3.振動原因分析及改造方案
由于循泵房中心線以西的循泵頻繁出現(xiàn)振動超差現(xiàn)象,修復后其運行時間較短,基本在2~3個月之間,在檢修過程中發(fā)現(xiàn),泵組臺板水平偏差較大,均超出廠家要求的0.05mm/m的要求。
為分析泵組振動產(chǎn)生的原因,對循泵房的基礎(chǔ)沉降進行了分析,循泵房沉降觀測點布置點如圖5所示,沉降數(shù)據(jù)如表3所列,從2005年9月-2006年4月,泵房沉降較快,2006年4月-2006年9月,泵房沉降較少,基礎(chǔ)趨于穩(wěn)定,從沉降趨勢來看,北側(cè)比南側(cè)沉降要稍大,這與泵組臺板水平南側(cè)高的現(xiàn)象也相吻合。
經(jīng)分析認為泵產(chǎn)生振動的原因有以下幾個:
1)由于泵房沉降不均,造成泵支撐板的水平度達不到設(shè)計要求,導致泵轉(zhuǎn)子3個軸承不鉛垂,而電機由于推力軸承由蝶簧支撐,泵組臺板水平變化時電機轉(zhuǎn)子保持鉛垂,相當于整個軸系彎曲,引起泵組轉(zhuǎn)子部件傾斜運行(葉輪處傾斜達8mm左右),使導軸承、軸套偏磨。
2)賽龍軸承由于硬度較大,又采用白供水潤滑,長江水含沙量大,導致軸套與軸承磨損過快,間隙變大后泵轉(zhuǎn)子的傾斜度加大,導致葉輪與葉輪室嚴重碰磨,振動加劇,導致中間軸承支架斷裂,泵組振動嚴重超限,不能運行。針對上述原因分析,經(jīng)與泵廠研究協(xié)商,采取了以下的改造方案:(1)將離泵出口法蘭約300mm處的管路割斷,將泵支撐臺板頂起,在臺板下部加墊調(diào)整,采用吊鋼絲的方法,將泵組3個軸承位置找鉛垂,并與臺板水平相對照;(2)將賽龍軸承換為橡膠軸承,增加軸承潤滑水系統(tǒng),更換:填料函體,上、中、下軸承為橡膠導軸承,增加內(nèi)接管a,內(nèi)接管b,內(nèi)接管c,從電機冷卻水管路上引接工業(yè)水做為軸承冷卻水;(3)回裝水泵,將割斷的約300mm的管段與原管路焊好(采用包焊)。
4.結(jié)論
經(jīng)過上述改造,循泵2B,3A,3B至今運行情況良好,未再發(fā)生振動超限導至泵組不能正常運行的事故,最早改造的循泵2B于2006年2月13日改造完成投入運行,運行至今,現(xiàn)在運行情況良好,電機上機架振動水平維持在0.05mm,證明此項改造取得了成功,確保了循泵組的安全運行。在后來的循泵組1A,1B,2A的檢修中我們也發(fā)現(xiàn)了與循泵2B類似的情況,只是磨損情況較循泵2B輕微,同樣按照上述方案對循泵1A,1B,2A進行了改造,改造后泵組也運行良好。