袁明路
摘 要:昆鋼4#、5#(50t)轉(zhuǎn)爐PLC自動控制系統(tǒng)升級更新之后與組態(tài)軟件和6RA70型直流調(diào)速裝置等相互結(jié)合,能夠極大程度地縮短轉(zhuǎn)爐煉鋼冶煉時間和出鋼率,明顯降低和控制轉(zhuǎn)爐煉鋼成本并為轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)增加經(jīng)濟效益。文章介紹了昆鋼4#、5#(50t)轉(zhuǎn)爐PLC自動控制系統(tǒng)的升級更新、優(yōu)化和轉(zhuǎn)爐PLC控制系統(tǒng)的詳細配置、主要電氣控制系統(tǒng)功能及產(chǎn)生的經(jīng)濟效益,詳情如下。
關(guān)鍵詞:PLC;轉(zhuǎn)爐;自動控制系統(tǒng);升級;配置;經(jīng)濟效益
一、自動控制系統(tǒng)存在的問題
4#、5#轉(zhuǎn)爐氧槍和傾動PLC控制系統(tǒng)原來均采用西門子S5系列的控制模塊和控制方式,由于控制模塊只剩少量庫存量,備品備件嚴重短缺,加上在線設(shè)備使用時間較長,大部分PLC模塊及檢測裝置原件已經(jīng)老化,輸入輸出信號故障頻發(fā),維護的成本較高,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)故障情況下更改控制程序困難,系統(tǒng)不夠穩(wěn)定可靠,維護工作難以持續(xù)開展下去,造成轉(zhuǎn)爐冶煉時間較長,嚴重影響轉(zhuǎn)爐產(chǎn)鋼量,難以適應(yīng)昆鋼當前高效率、快節(jié)奏的煉鋼生產(chǎn)。
二、轉(zhuǎn)爐本體及氧槍控制系統(tǒng)的升級更新和優(yōu)化
(一)系統(tǒng)設(shè)計總體構(gòu)架
西門子S5系列的PLC自動控制系統(tǒng)全部更換、升級為西門子S7系列的PLC自動控制系統(tǒng)。主站均采用西門子S7-400系列的PLC模塊和ET200M的總線結(jié)構(gòu)方式,即主機架和CPU采用S7-400系統(tǒng),輸入、輸出模塊采用S7-300系統(tǒng)模塊為ET200M遠程站。同時6臺西門子6RA70系列傾動和氧槍直流調(diào)速裝置、氧槍高度編碼器(倍加福系列多圈絕對型編碼器)、傾動角度編碼器(倍加福系列單圈絕對型編碼器)均采用ProfiBus-DP網(wǎng)絡(luò)通訊方式和PLC主站S7-400的通訊模塊進行通訊和數(shù)據(jù)交換。如圖1、圖2所示:
(二)轉(zhuǎn)爐氧槍及轉(zhuǎn)爐傾動6RA70系列直流調(diào)速控制系統(tǒng)
本文主要采用西門子系列PLC與6RA70系列直流調(diào)速裝置、上位機編程組態(tài)軟件相結(jié)合的形式,實現(xiàn)對直流電動機的精準調(diào)速控制。Step 7和Wincc編程軟件主要針對6RA70系列直流調(diào)速裝置和直流電機的通訊數(shù)據(jù)的采集和自動調(diào)頻、調(diào)速控制。并對其加以硬件組態(tài)和PLC自動控制程序編寫。如圖2所示:
(三)網(wǎng)絡(luò)通訊優(yōu)化
4#、5#轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)爐氧槍及轉(zhuǎn)爐本體PLC自動控制系統(tǒng)采用PROFIBUS_DP現(xiàn)場總線方式通訊,轉(zhuǎn)爐氧槍及轉(zhuǎn)爐本體的所有現(xiàn)場遠程I/O站、編碼器、6RA70系列直流調(diào)速裝置構(gòu)成同一PROFIBUS_DP網(wǎng)絡(luò)。同時把4#、5#轉(zhuǎn)爐儀表PLC、轉(zhuǎn)爐氧槍及轉(zhuǎn)爐本體PLC和6#轉(zhuǎn)爐儀表PLC之間采用以太網(wǎng)的通訊方式進行連接和安全聯(lián)鎖,實現(xiàn)三座轉(zhuǎn)爐本體、汽化、儀表、除塵風機系統(tǒng)之間相互通訊,數(shù)據(jù)交換。如圖3所示:
三、轉(zhuǎn)爐本體及氧槍PLC自動控制、聯(lián)鎖系統(tǒng)組成及原理
(一)4#、5#轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)設(shè)備組成
4#、5#轉(zhuǎn)爐本體及氧槍PLC控制系統(tǒng)分別由2臺西門子S7-400 系列PLC模塊組成。轉(zhuǎn)爐儀表控制系統(tǒng)(含上料系統(tǒng))、汽化系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)也分別由2臺西門子S7-400 系列PLC模塊、2臺西門子光纖交換機、光纖組成,和轉(zhuǎn)爐本體及6#轉(zhuǎn)爐之間建立工業(yè)以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。
4#、5#轉(zhuǎn)爐本體及氧槍PLC控制系統(tǒng)上位機操作站、工程師站共計4臺、電腦通過以太網(wǎng)口、網(wǎng)線連接至24口以太網(wǎng)交換機上,上位機并安裝有STEP7、WINCC等編程調(diào)試軟件供現(xiàn)場安裝調(diào)試使用。
4#、5#轉(zhuǎn)爐本體及氧槍PLC控制系統(tǒng)現(xiàn)場總線為Profibus-DP網(wǎng)絡(luò),由帶DP接口的CPU模塊(CPU416-2DP)、CP443-5 Ext、ET200M遠程站模板構(gòu)建,4個系統(tǒng)有各自的DP網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場操作箱、接線箱等。
CP443-1模板主要用于4#、5#轉(zhuǎn)爐本體及氧槍PLC控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐儀表控制系統(tǒng)(含上料系統(tǒng))、汽化系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)以及和6#轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)之間的以太網(wǎng)通訊連接。
(二)主要電氣控制系統(tǒng)的功能
1.氧槍升降系統(tǒng)。采用倍加福雙圈絕對型高精度編碼器檢測氧槍位置高度,并加以主令控制器和機械限位配合使用,從而實現(xiàn)氧槍高低速切換自動升降控制及自動提槍和停槍控制。人性化設(shè)計,方便操作,可提高操作人員工作效率,縮短冶煉周期時間,提高生產(chǎn)效率。
2.轉(zhuǎn)爐本體傾動控制系統(tǒng)。由轉(zhuǎn)爐傾動PLC系統(tǒng)控制4臺直流調(diào)速裝置,同時驅(qū)動4臺直流電機,通過減速機構(gòu),使轉(zhuǎn)爐可以360°自由旋轉(zhuǎn);采用倍加福單圈絕對型角度編碼器檢測爐體旋轉(zhuǎn)角度,當爐體旋轉(zhuǎn)至相應(yīng)角度區(qū)域時實現(xiàn)爐體高低速的自動切換功能,實時檢測爐體角度值,其值可通過0°機械限位來校正;為保證4臺電機轉(zhuǎn)矩同步,由其中一臺為主,其它三臺為輔,實現(xiàn)電機主從控制,4臺電機平時全部投用,特殊情況最多允許使用一臺電機工作,這樣當其它三臺電機設(shè)備故障時,一臺電機仍可以應(yīng)急處理,保證生產(chǎn)不受影響;從而提高轉(zhuǎn)爐爐體操作、控制功能,保證安全連鎖生產(chǎn),提高冶煉效率。
3.轉(zhuǎn)爐氧槍事故提升系統(tǒng)。采用蓄電池供電來提升氧槍,蓄電池供電和氧槍直流調(diào)速裝置供電,通過編寫程序?qū)崿F(xiàn)交直流供電系統(tǒng)的互鎖與切換蓄電池自動提槍功能,以保證轉(zhuǎn)爐因停電而影響轉(zhuǎn)爐安全生產(chǎn)的可靠性,通過事故聯(lián)鎖操作,從而保證轉(zhuǎn)爐氧槍能夠及時提出轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)并停至氧槍上限位位置處,完全避免安全惡性事故發(fā)生,保證轉(zhuǎn)爐順利生產(chǎn)和突發(fā)事故應(yīng)急處理。
4.原料系統(tǒng)。控制煉鋼所需散裝料的備料及下料。散裝料通過料倉、給料器、稱量料斗、下料溜槽進行控制及聯(lián)鎖,完成定量散裝料的加入工作。
5.儀控系統(tǒng)。主要包括汽包液位、除氧器水位、頂吹氧氣流量調(diào)節(jié)、底吹模式及流量調(diào)節(jié)、二文液壓控制以及溫度、壓力、流量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集處理,同時實現(xiàn)儀表參數(shù)和氧槍控制自動聯(lián)鎖,保證生產(chǎn)安全。
6.轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)。轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)主要完成對4#、5#轉(zhuǎn)爐除塵風機和轉(zhuǎn)爐氧槍及轉(zhuǎn)爐本之間的轉(zhuǎn)速聯(lián)鎖控制、煤氣聯(lián)鎖回收各閥門控制、儀表參數(shù)的采集處理工作。
四、經(jīng)濟效益分析
提高系統(tǒng)響應(yīng)速度,降低設(shè)備故障率。S5系統(tǒng)因系統(tǒng)老化每年都會出現(xiàn)2-3次系統(tǒng)內(nèi)部故障,使用老式編程器來查看排查處理故障時間較長。系統(tǒng)升級為S7系統(tǒng)后每兩年可能會出現(xiàn)1次plc故障情況,且處理時間極短,均控制在1小時以內(nèi),對生產(chǎn)的影響幾乎可以忽略不計。
系統(tǒng)備件與6#轉(zhuǎn)爐統(tǒng)一,便于備品件的管理,有效降低系統(tǒng)備件儲備量。若備S5系統(tǒng)備件,整個系統(tǒng)預(yù)計備件費用達到50萬元以上,且個別模塊市場已經(jīng)無法購買。升級后備件可以采用與其他西門子S7系統(tǒng)共享備件的方式,則可以大大降低控制系統(tǒng)備件費用。
五、結(jié)語
昆鋼4#、5#轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)經(jīng)過一系列的升級改造及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化完善后,一些操作畫面的改造方便操作,設(shè)計更加合理且人性化;大大降低控制系統(tǒng)備件費用及維護成本;冶煉時間得以大幅度減少,提高了各鋼種的質(zhì)量和出鋼率,從而大大降低了操作人員勞動強度,更使昆鋼的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益得到了較大提高。