【摘要】在實(shí)際的鉆孔工作中,孔內(nèi)事故的出現(xiàn)以及不能進(jìn)行有效的處理,嚴(yán)重影響了鉆進(jìn)工效率。工積極的對(duì)XY-5型號(hào)的鉆機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,對(duì)于其卡夾結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的改造,能夠有效減少的事故的出現(xiàn),推動(dòng)工程發(fā)展。本文主要針對(duì)XY-5鉆機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究分析,并且對(duì)其進(jìn)行改造提出了一些個(gè)人意見,希望能夠降低工程成本,提高其經(jīng)濟(jì)效益。
【關(guān)鍵詞】卡夾結(jié)構(gòu);改進(jìn)研究;事故處理
目前,鉆探行業(yè)中基本都采用xy-5型號(hào)的巖心鉆機(jī),此種型號(hào)的鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度高、靈活性強(qiáng)、鉆機(jī)底座較寬、重心低、穩(wěn)定性好,能夠滿足不同情況的施工。工作人員通過實(shí)踐發(fā)現(xiàn),對(duì)鉆機(jī)的卡頭部分基金改造,采用□65mm口徑的扁煩主動(dòng)鉆桿,所以□71mm口徑的繩索取芯肫肝不能有效通過立軸通孔,特別是孔內(nèi)出現(xiàn)施工的過程中,不能進(jìn)行有效的的處理,嚴(yán)重影響了XY-5鉆機(jī)工作性能,因此,積極加強(qiáng)對(duì)于事故的研究,不斷對(duì)相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行改進(jìn),提高工作效率,實(shí)在必行。
一、工程概況
本文以某縣地?zé)峥譇KT1-1孔為例進(jìn)對(duì)于施工期間的事故進(jìn)行分析,
1.地質(zhì)狀況分析 該區(qū)域內(nèi)的主要屬于新太古代膠東巖群郭格莊巖組(Ar3jg)和新生代第四系(Q)。其中膠東巖群郭格莊巖組巖性以黑云變粒巖及斜長(zhǎng)角閃巖為主,同時(shí)還夾雜磁鐵石英巖。第四系主要分布在山坡、沖溝、河谷中,形成了殘坡積層、沖擊層以及共計(jì)洪積層。通常來說,殘坡積層主要為砂質(zhì)粘土以及一些棱角巖碎石,沖擊層主要為河沙、黏土等構(gòu)成;洪積層主要為礫石、砂及粘土等構(gòu)成,其分選性相對(duì)較差[1]。
2.鉆探施工的影響因素分析 該工程施工中,地層中的巖石硬度一般為2-10級(jí),地層結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,第四系殘坡積層特點(diǎn)為:松散、富水、易變性等,在實(shí)際的鉆進(jìn)黏土工作中,容易造成孔徑收縮,孔壁不穩(wěn)定、取芯效果不理想;裂隙嚴(yán)重、容易出現(xiàn)破碎,導(dǎo)致鉆井液出現(xiàn)滲漏,還容易出現(xiàn)坍塌埋鉆等狀況;另外,由于一些在鉆孔過程中遇到長(zhǎng)角閃巖層,其硬度很高,研磨性強(qiáng),導(dǎo)致鉆頭磨損嚴(yán)重,提下鉆換鉆頭次數(shù)增加,嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度[2]。
二、鉆探技術(shù)
1.鉆井結(jié)構(gòu)分析 工作人員依據(jù)實(shí)際的需求,及時(shí)對(duì)該區(qū)域內(nèi)礦的分布進(jìn)行分析。采用ZK136-10設(shè)備進(jìn)行鉆孔設(shè)計(jì),其深度大約為1500m左右,最終鉆孔深度為1510.50m,角度為0°;鉆孔直徑為120mm。下入25-30m套管;□91mm金剛石鉆頭鉆至260-310m,下入□80mm套管;換□75mm鉆頭直接到底,在實(shí)際的鉆孔過中,壓力保持在6-10kN,泵量為40-60L/min,轉(zhuǎn)速為134-620r/min。
2.鉆進(jìn)方法 開孔在階段所采用得金剛石單管鉆機(jī);21.10-275.40m孔,采用S95繩索取芯鉆機(jī);從275.40m到鉆孔結(jié)束,采用S75繩索取芯鉆機(jī)[3]。
三、事故以及處理方式分析
1.事故現(xiàn)象 在實(shí)際的鉆機(jī)工作到750m時(shí),動(dòng)力機(jī)的聲音出現(xiàn)嚴(yán)重變化,其負(fù)荷也在不斷增高,孔內(nèi)容易出現(xiàn)喇叭聲,高壓水管異常,泵壓突然升高,防水較少。在鉆進(jìn)過程中,水泵壓力表針突然下降,從孔內(nèi)返水正常,沒有出現(xiàn)巖屑捎帶,工作人員懷疑是沖洗液發(fā)生變化,停止實(shí)際的鉆進(jìn)工作,對(duì)于相關(guān)的鉆具向上提拉,但是只是出現(xiàn)輕微的變化,鉆頭并沒有發(fā)生變化,確定為孔內(nèi)燒鉆事故。
2.處理方式分析 工作人員最初采用推磨滅辦法進(jìn)行處理,在處理過程中,295m處的鉆桿呈現(xiàn)麻花狀,并且已經(jīng)拗?jǐn)?,?dǎo)致另一部分留在孔內(nèi),出現(xiàn)鉆具被卡。鉆具輕輕向上提拉2.5m,由于余尺限制,使得主動(dòng)鉆桿離開洞口,僅使用主卷揚(yáng)上提不動(dòng)孔內(nèi)鉆桿。工作人員決定采用吊錘敲打敲打的方式進(jìn)行處理,工作中,鉆桿在300m出斷裂,錐繼續(xù)敲打,并且回轉(zhuǎn)不動(dòng),導(dǎo)致鉆桿突然掉入井底,最好采用反絲鉆桿將斷裂的公錐絲扣將斷裂部分拉上來。
四、對(duì)卡夾中扁方的改進(jìn)分析
筆者依據(jù)多年的工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)的資料,對(duì)于XY-5鉆機(jī)中的卡夾的改造提出了一些意見,希望能夠提高XY-5鉆機(jī)的工作效率。在實(shí)際的鉆孔中,墩粗鉆桿的外徑為□71mm,其接箍外徑□73.4mm,□XY-5鉆機(jī)使用□65mm墩粗二方形圓主動(dòng)鉆桿。工作人員將是將上卡頭扁方進(jìn)行拆下,把上下卡頭螺桿調(diào)松至最大,采用墩粗接箍通徑。將□65mm卡瓦換成□73mm卡瓦,同時(shí)還要保證扁方內(nèi)徑能夠使得墩粗鉆桿以及接箍能夠有效通過。在實(shí)際操作中,更換□73mm卡瓦十分簡(jiǎn)答,經(jīng)過相應(yīng)的討論,決定將扁方上的二方進(jìn)行改造,使其呈現(xiàn)圓形,內(nèi)徑改為□74mm圓形,鉆桿以及接箍都能有效通過,并且安裝□73mm卡瓦能有效的將鉆桿卡緊。具體的圓形改進(jìn)方式如下:
扁方改進(jìn)示意圖
五、總結(jié)
綜上所述,積極的對(duì)XY-5鉆機(jī)進(jìn)行改造具有重要意義,能夠有效的提高工作質(zhì)量以及工作效率,降低了工程成本,提升了工程經(jīng)濟(jì)效益。在實(shí)際的工作過程的中,工作過程中,工作人員還應(yīng)該積極對(duì)事故進(jìn)行處理,保證處理方式的多樣性,才能保證良好的工作質(zhì)量。
參考文獻(xiàn)
[1]王勇,魏濤,鄭龍等.鉆機(jī)卡盤夾緊機(jī)構(gòu)的改進(jìn)設(shè)計(jì)[J].機(jī)械工程師,2011,(12):18-20.
[2]張祖海,王維堯,王飛等.改進(jìn)XY-5鉆機(jī)卡夾機(jī)構(gòu)在處理鉆孔事故中的應(yīng)用[J].西部探礦工程,2015,(8):64-66.
[3]陳全意.XY-4型鉆機(jī)離合器結(jié)構(gòu)的改進(jìn)及主動(dòng)盤修復(fù)[J].金山,2012,(4):19.