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    球磨機端蓋斷裂原因分析與修復

    2016-03-14 02:49:52楊彥超張素華
    現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2016年16期
    關鍵詞:冒口球磨機磨機

    楊彥超 張素華

    (河南省群英機械制造有限責任公司,河南 焦作 454002)

    1 前言

    內(nèi)蒙古白云鄂博一家選礦廠為我公司供的設備:3臺磨機,其中2臺是φ2.7×4.5米格子型球磨機,1臺是φ2.7×6.0米溢流型球磨機,1臺3米雙螺旋分級機,一套旋流器組,是兩段閉路磨礦,在2007年9月投入使用,使用過程中φ2.7×6.0米溢流型球磨機出現(xiàn)問題:

    (1)電流40A出現(xiàn)波動。

    (2)發(fā)現(xiàn)進料端出現(xiàn)漏礦漿,停車檢查發(fā)現(xiàn)進料端蓋在R圓弧處出現(xiàn)裂紋。

    (3)后來出料端蓋在R圓弧處也出現(xiàn)裂紋。

    2 原因分析

    2.1 電流40A出現(xiàn)波動原因分析

    (1)由操作引起的來料量過多過粗,加大了磨機負荷,出現(xiàn)電流波動。

    (2)磨內(nèi)研磨介質(zhì)鋼球多加也加大磨機負荷。

    2.2 中空軸端蓋出現(xiàn)裂紋的原因分析

    (1)磨機負荷大,端蓋疲勞作業(yè)。

    (2)中空軸端蓋鑄造尺寸有一定缺陷。

    3 修復處理及效果

    3.1 中空軸進料端蓋斷裂的修復處理

    現(xiàn)場因生產(chǎn)任務急,暫不能拆開磨機進行更換,沒有準備端蓋備件,只好暫時先停止磨機給料,臨時停磨機,用磨機的輔助傳動把磨機中空軸端蓋的斷裂處轉(zhuǎn)動到上方,先進行現(xiàn)場補焊處理,中空軸端蓋材質(zhì)是鑄鋼ZG270-500材質(zhì),現(xiàn)場用碳棒先把裂紋處氣刨開,清渣,露出母材,然后用HJ422焊條手把補焊,控制焊機小電流一層層補焊,邊焊接邊敲渣,必須焊實,不能滲漏礦漿,更不能讓端蓋產(chǎn)生變形,當時環(huán)境氣溫15度左右,所以焊的過程中注意局部散熱,防止收縮過快,造成傷疤應力集中,此裂縫處焊接完畢后,又用8塊Q235材質(zhì)三角形鋼板作為加強筋對稱焊到端蓋R圓弧角脖頸處加固。待焊接修復工作完畢后,清理現(xiàn)場,做好準備開磨工作,先用慢速傳動裝置轉(zhuǎn)動磨機,松動一下磨內(nèi)鋼球及物料,然后停止慢傳,開啟磨機又進行正常生產(chǎn)。

    3.2 中空軸出料端蓋斷裂的修復處理

    當時是先出現(xiàn)進料端蓋裂紋,修復投入使用后2個多月又出現(xiàn)出料端端蓋裂紋,裂紋處基本是同樣的位置,用同樣的方法對出料端蓋進行了修復,讓磨機先進行生產(chǎn)運行。

    3.3 效果

    經(jīng)過修復處理的中空軸端蓋在使用中能正常生產(chǎn),未耽誤生產(chǎn)任務。但我公司出于對客戶負責,對出廠產(chǎn)品質(zhì)量追溯,分析造成問題的原因,從產(chǎn)品制作方面采取預防措施,徹底消除解決問題發(fā)生,增大產(chǎn)品零部件的抵抗破損能力,所以從設計尺寸、鑄造過程、加工、檢驗等方面進行控制,待客戶設備大檢修計劃到時間時,徹底給客戶更換了新的中空軸進出料端蓋。

    4 預防措施

    (1)改變磨機來料的均衡性,添加鋼球應及時觀察電流穩(wěn)定性。

    (2)中空軸端蓋合理設計。

    (3)控制鑄造工藝質(zhì)量,消除隱性缺陷。

    5 改進方法

    球磨機是選礦廠關鍵設備,其作用是將破碎后的礦石再進行物理粉磨更細,符合下一步選礦工藝要求細度。所以在選礦廠擔負著重要使命,而中空軸端蓋是球磨機的重要部件,它承受著球磨機筒體及筒內(nèi)鋼球和物料運轉(zhuǎn)時的動負荷,受交變應力影響,所以端蓋是最薄弱環(huán)節(jié),尤其是R圓弧角處。因此對設計和鑄造工藝的要求非常高。

    (1)裂紋的中空軸進出料端蓋拉回廠內(nèi),我們進行切割段開分析,鑄件壁厚設計的最基本原則就是整個鑄件的壁厚盡可能相似,也就是說壁厚變化不要發(fā)生突然的改變。原因就是防止鑄件在冷卻過程中不要產(chǎn)生過大的熱應力,以避免產(chǎn)生裂紋。其次鑄件的壁厚只要強度達到就行,并非越厚越好。設計厚壁的鑄件比薄壁的更容易發(fā)生縮孔。被割開的端蓋我們發(fā)現(xiàn)裂紋處確實是在R圓弧角最薄處,且與周邊的厚度差超出20mm,顯然此處設計的不太合理,我們把薄處加厚7mm,把與軸徑銜接處厚度減薄8mm,R圓弧角自然圓滑錐型160°過渡到大端面。

    (2)控制中空軸端蓋鑄鋼件的主要工藝方案和工藝參數(shù),以提高端蓋質(zhì)量,在傳統(tǒng)工藝的基礎上,利用計算機凝固模擬,通過試驗研究確定了冒口、冷鐵、退讓層等關鍵參數(shù),優(yōu)化了鑄造工藝,保證端蓋質(zhì)量滿足標準要求;為降低制造成本,研制了新型保溫冒口材料和覆蓋劑;分析了鑄鋼端蓋的材質(zhì)、熱處理方式與力學性能的關系;設計了大型鑄鋼端蓋鑄造工藝規(guī)范。通過上述工藝研究,保證生產(chǎn)出組織致密,性能優(yōu)良,各項指標達到要求的優(yōu)質(zhì)磨機端蓋。材質(zhì)為ZG270-500端蓋的含碳量偏高,冷裂紋傾向較大,將其碳含量控制在0.38%以下時,可以避免產(chǎn)生炸裂事故。采用適宜的煉鋼工藝、鋼水經(jīng)過變質(zhì)處理及爐外精煉,保證鋼水的化學成分及澆注溫度滿足工藝要求,采用“正火+回火”熱處理,使大型鑄鋼端蓋具有優(yōu)良的組織和力學性能,滿足標準要求。采用適宜的冒口、冒口補貼、冷鐵等工藝措施,符合順序凝固的原則,同時保證冒口中存在足夠的鋼水量,使端蓋內(nèi)部質(zhì)量合格。端蓋R區(qū)截面近似于L形,具有熱節(jié)點向外遷移的特點。為了使R區(qū)熱節(jié)圓內(nèi)移、避免顯微縮松影響磁粉探傷,必須在R區(qū)設置足夠厚度的整圈間接外冷鐵,冷鐵厚度為該處熱節(jié)直徑的0.6~0.8倍時,R區(qū)的熱節(jié)圓內(nèi)移,同時不影響冒口的補縮通道。這些細節(jié)做到了,磨機端蓋整體鑄造質(zhì)量就穩(wěn)定了。

    圖1 磨機端蓋

    (3)中空軸端蓋鑄鋼件的加工,磨機端蓋基本全加工,軸徑位置粗加工后進行超聲波檢測探傷,無缺陷時再進行精加工及研磨,端蓋R圓弧角區(qū)加工圓滑進行磁粉探傷,大端蓋內(nèi)錐面把冒口加工平整便于裝配端襯板。加工完成后經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后方為合格品。

    6 最后結論

    經(jīng)過幾方面的改進和控制,更換過的磨機端蓋運行7年了沒再出現(xiàn)裂紋現(xiàn)象,后來我公司生產(chǎn)的φ2.7×7.0米、φ2.7×10米磨機使用都很好??梢娊?jīng)過有效改進,效果良好。

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