朱成明,胡華強,栗 娟
(菲亞特動力科技研發(fā) (上海)有限公司,上海 201807)
利用計算機輔助技術(shù)CFD來模擬優(yōu)化發(fā)動機關(guān)鍵零部件的開發(fā)已成為當前世界上比較流行的趨勢。通過流體動力學軟件對建立的數(shù)值模型進行分析計算,不僅在發(fā)動機開發(fā)前期有前瞻性作用,而且在發(fā)動機甚至整車的研發(fā)過程中都能起到重要的指導(dǎo)作用,能夠節(jié)約大量人力物力,使有限的研發(fā)成本投入到關(guān)鍵的作用點上。本文通過某款乘用車柴油發(fā)動機開發(fā)的實例,詳細闡述了進氣系統(tǒng)仿真計算的全過程。
本文以一款渦輪增壓小柴油機的進氣系統(tǒng)為例進行分析研究。在考慮了機艙內(nèi)發(fā)動機的布置約束、發(fā)動機生產(chǎn)線上的裝配需求、產(chǎn)品開發(fā)周期以及成本要求后,確定了鑄鋁制造的工藝方向,并完成了三維模型的初始設(shè)計。本研究的目標是進一步分析對比有無EGR擴散器的兩種方案對進氣系統(tǒng)的影響,以選取更能滿足該柴油發(fā)動機性能和排放要求的方案。
定義無EGR擴散器方案為方案1,有EGR擴散器方案為方案2。鑄鋁進氣歧管結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。其中,A為進氣歧管的進氣口,入口直徑為Φ35 mm;B為EGR廢氣的進氣口,入口直徑為Φ22mm,部分廢氣經(jīng)過EGR冷卻器冷卻后經(jīng)B直接進入歧管;C為通往4個氣缸的8個氣道。
圖1 鑄鋁進氣歧管結(jié)構(gòu)示意圖
本次計算考慮發(fā)動機工況為3 000r/min,燃油流量為6.41kg/h。進氣口A的增壓空氣流量為47.097g/s,溫度為50.11℃;EGR進氣口B的廢氣流量為7.63g/s,溫度為270.6℃。
計算過程中設(shè)每次僅有一個氣缸打開,其余都為關(guān)閉。打開次序簡單定義為缸1、缸2、缸3和缸4,如圖1(d)所示。統(tǒng)一設(shè)置打開的氣缸進氣道出口的壓力為1.86bar(絕對壓力,186kPa),溫度為96.14℃。
對方案1和方案2采用相同氣缸定義以及相同的邊界條件以對比計算結(jié)果。
圖2為方案1歧管內(nèi)廢氣分布情況,大部分的廢氣流入了氣缸打開的進氣道。新鮮空氣與EGR廢氣在歧管內(nèi)的混合程度在缸4打開時較好,缸2打開時最差,在EGR廢氣入口的后面有一個遲滯點,廢氣在此會有遲滯現(xiàn)象。圖3為方案2歧管內(nèi)廢氣分布,氣體在歧管內(nèi)的混合程度總體而言更均勻,但是靠近主進氣口的兩個氣缸打開時的表現(xiàn)會優(yōu)于較遠的氣缸,這主要是由于該歧管結(jié)構(gòu)設(shè)計的特殊性。
圖4為方案1歧管內(nèi)溫度分布,混合氣體的溫度分布與EGR廢氣的混合程度較類似,其主要原因是EGR廢氣的溫度遠高于增壓的新鮮空氣。圖5為方案2歧管內(nèi)溫度分布,由于采用EGR擴散器后,廢氣在歧管內(nèi)的總體分布更均勻,因此整個系統(tǒng)溫度分布相對均勻,且總體溫度較方案1更低。
圖2 方案1歧管內(nèi)廢氣分布
圖3 方案2歧管內(nèi)廢氣分布
當依次打開各氣缸時,各氣道出口的廢氣百分比及溫度如圖6~圖9所示。由圖6可知,在方案1中,各氣道出口的廢氣百分比在13%~14.1%之間,基本上各缸出口廢氣擴散效果類似。由圖7可知,缸1~缸3的出口廢氣百分比介于11%~14%之間,但是第4缸打開時,其廢氣百分比為9.6%,略微低于其他各缸,主要原因是該氣缸離歧管主進氣口最遠。
圖4 方案1歧管內(nèi)溫度分布
圖5 方案2歧管內(nèi)溫度分布
由圖8可知,當缸1和缸3的氣門打開時各氣道的出口溫度比較均勻,而當缸2和缸4的氣門打開時各氣道的出口溫度差異較大,原因是缸2離主進氣口最近,而缸4離主進氣口最遠。由圖9可知,當缸2、缸3和缸4打開時,各進氣道的出口溫度相對平均。而其中最顯著的特征為各進氣道的出口溫度峰值從方案1的95℃降低到80℃,同時各缸出口平均溫度從75℃降低為65℃。
圖6 方案1的氣道出口廢氣百分比
圖7 方案2的氣道出口 廢氣百分比
圖8 方案1的氣道 出口溫度
圖9 方案2的氣道 出口溫度
總體而言,廢氣在各氣缸內(nèi)的擴散效果在方案2中得到了改善,雖然對出口界面上的溫度而言,方案2沒有方案1那么均勻,這是由于加入擴散器后主流道結(jié)構(gòu)略有區(qū)別。一個重要結(jié)果是,在引入EGR擴散器后,進氣混合物的總體溫度大大降低,峰值從95℃降低到80℃,而平均溫度從75℃降低為65℃,主要原因就是EGR擴散器在進氣歧管內(nèi)起到了積極的改善廢氣與新鮮空氣混合程度的作用。
在前期設(shè)計中,由于該進氣歧管方案受到諸多條件的約束而導(dǎo)致主進氣口相對4個氣缸并不對稱,目前的模擬計算也指出,如果能夠使得主進氣口的位置盡量相對缸2和缸3對稱的話,將進一步改善該進氣系統(tǒng)性能。
后期發(fā)動機臺架實驗結(jié)果表明,優(yōu)化后帶有EGR擴散器的方案2進氣系統(tǒng)不僅滿足了發(fā)動機性能方面的要求,也保證了該柴油機的排放順利達到了國四法規(guī)標準。
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