凌 晨,葛志軍
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北唐山曹妃甸063200)
大氣中的氪氙含量是極低的,氪含量約為1×10-6,氙含量約為 0.08 ×10-6。稀有氣體在低溫氣體分離裝置內(nèi)通過富集、凈化、精餾步驟進(jìn)行提取。氪氙原料液由一級(jí)氪氙富集塔(T5111)初次富集,上塔底部的氪氙原料液進(jìn)入一級(jí)氪氙富集塔(T5111)上部作為回流液,一氪塔底部全浸換熱器(E5117)與進(jìn)塔空氣進(jìn)行換熱作為一氪塔上升蒸氣,來自一級(jí)富集塔(T5111)底部的一次富集氪氙液貯存于粗氪氙液體產(chǎn)品貯罐(D5231)中。
產(chǎn)品貯罐(D5231)的粗氪氙液體產(chǎn)品通過粗氪氙液體泵(P5266A/B),加壓到5.4 MPa輸送到空浴式氣化器(E5216),氣化后送達(dá)換熱器(E5316)進(jìn)行冷熱交換,然后進(jìn)入加熱器E5317進(jìn)行預(yù)加熱送入反應(yīng)爐F5341中進(jìn)行除甲烷工作,反應(yīng)方程式:CH4+2O2=CO2+2H2O。去除甲烷的粗氪氙氣體經(jīng)過水冷卻器(E5319)、汽水分離器(D5331)冷卻、分子篩(A5326A/B)后得到干燥純凈的粗氪氙原料氣體。干燥純凈的粗氪氙原料氣體在經(jīng)過板式換熱器(E5516)預(yù)冷后送入二級(jí)富集塔(T5511)中精餾,然后得到純度較高的氪氙液體產(chǎn)品,再通過換熱器(E5519)、膜壓機(jī)(C5561)完成產(chǎn)品的充裝。
通過以上工藝流程我們可以看到分子篩系統(tǒng)是得到干燥純凈的粗氪氙原料氣體最后的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此,只有保證分子篩系統(tǒng)的有效運(yùn)行才能確保產(chǎn)品的合格率,實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)效益。氪氙提取工藝流程圖見圖1。
操作人員在記錄過程中發(fā)現(xiàn)稀有分子篩A5326后分析點(diǎn)AP5304的CO2含量異常且波動(dòng)頻繁,趨勢逐漸走高,最大值超出正常值5×10-6左右,已嚴(yán)重影響氪氙產(chǎn)品的純度。
圖1 氪氙提取工藝流程圖Fig.1 The diagram of Kr Xe preparation process
從理論角度分析造成AP5304的CO2含量超標(biāo)的原因是分子篩失效。而造成分子篩失效的原因有很多種,常見的原因有以下兩種:
1.分子篩系統(tǒng)設(shè)備包括閥門、控制程序、分析儀等出現(xiàn)問題;
2.通過分子篩氣體流量過大,超出分子篩的吸附能力。DCS上檢查發(fā)現(xiàn)CO2超標(biāo)的直接原因是A5326B運(yùn)行時(shí)間超出了規(guī)定的使用時(shí)間。進(jìn)一步查找原因發(fā)現(xiàn)A5326A泄壓不到位,由此導(dǎo)致分子篩A5326A不能步進(jìn),無法進(jìn)入下一工作環(huán)節(jié),A5326A始終處在持續(xù)泄壓的步驟,造成A5326B連續(xù)工作。
A5326A泄壓不到位的原因有四種:一是A5326A臺(tái)入口閥門YS5321故障關(guān)閉不嚴(yán),二是出口閥YS5327故障關(guān)閉不嚴(yán),三是A5326A/B臺(tái)的均壓閥YC5325故障關(guān)閉不嚴(yán),四是泄壓閥YS5347堵塞。以上各項(xiàng)都可能造成A5326A臺(tái)處在再生步驟無法達(dá)到步進(jìn)條件,始終處在持續(xù)泄壓的步驟。
1.均壓閥YS5325內(nèi)漏排除:在分子篩A臺(tái)泄壓之前把均壓管道上的手閥5325完全關(guān)閉,觀察泄壓效果,如果泄壓速度變快,則說明是YS5325內(nèi)漏;如沒有改善,則進(jìn)行下一步測試。
2.卸壓閥YS5347堵塞排除:B臺(tái)分子篩延時(shí)工作9 h,說明泄壓閥YS5347不可能堵塞,但是有可能完全堵住,在A臺(tái)分子篩再生氣體排除口檢查發(fā)現(xiàn)氣量較大,這樣就排除了泄壓閥堵塞,下面的測試需要系統(tǒng)停車。
3.YS5321是否內(nèi)漏測試:選擇分子篩A臺(tái)冷吹時(shí)停車,將分子篩A和B的進(jìn)出口閥(YS5321532253275328)都關(guān)閉,保持分子篩之前的系統(tǒng)壓力不大幅下降(V5274閥至分子篩之間),將分子篩后至V5315閥的壓力泄至低于分子篩B內(nèi)的壓力(通過V5315.2閥),關(guān)閉分子篩A臺(tái)泄壓閥,觀察分子篩A臺(tái)內(nèi)壓力是否上升,如果上升,則說明YS5321閥門有內(nèi)漏,接著做以下測試。
4.測試YS5327是否內(nèi)漏:打開分子篩B臺(tái)進(jìn)口閥,將閥門V5315.2閥關(guān)閉(先確保5315壓力已經(jīng)泄壓至0 MPa),觀察PI5315壓力是否上升,如果沒有上升,則打開分子篩均壓閥將分子篩A臺(tái)壓力升至0.6 MPa以上,再觀察PI5315壓力是否上升,此時(shí)如果上升,則說明YS5327閥門內(nèi)漏。
經(jīng)過測試檢查確認(rèn),A5326A臺(tái)入口閥YS5321閥門故障關(guān)閉不嚴(yán)使系統(tǒng)中0.8 MPa的氪氙原料氣體泄漏到A5326A臺(tái)內(nèi),造成A臺(tái)分子篩泄壓不到位,YS5321閥門故障關(guān)閉不嚴(yán)是因?yàn)殚y體密封磨損造成的。
為處理閥門泄漏,首先進(jìn)行系統(tǒng)停車,停止向二氪富集塔T5511導(dǎo)氣,手動(dòng)快速關(guān)閉閥門YC5315閥,同時(shí)打開閥門YC5315.2對分子篩系統(tǒng)進(jìn)行泄壓。對分子篩A5326A/B系統(tǒng)進(jìn)行置換后組織檢修工作,立即對YS5321閥門進(jìn)行維修更換。二氪富集塔T5511內(nèi)不合格產(chǎn)品通過回收系統(tǒng)回收進(jìn)行二次精餾,二氪富集塔T5511加熱置換。檢修完畢后按開車步驟恢復(fù)生產(chǎn),待分析點(diǎn)AP5304的CO2值合格后開始向二氪富集塔T5511導(dǎo)氣,調(diào)節(jié)T5511的工況恢復(fù)至正常。
要求我們在今后的工作中要善于發(fā)現(xiàn)設(shè)備的缺陷并及時(shí)地改進(jìn)和解決問題,為了減少故障特提出以下預(yù)防措施:
1.操作工對分子篩A5326的運(yùn)行狀況按規(guī)程要求進(jìn)行巡檢記錄,發(fā)現(xiàn)泄壓不到位要及時(shí)更改泄壓步進(jìn)值使其進(jìn)入下一個(gè)步驟,形成分子篩的運(yùn)行周期循環(huán),然后進(jìn)行問題的查找、分析和處理。
2.對分子篩的入口閥YS5321/YS5322和出口閥YS5327/YS5328進(jìn)行定期維護(hù)測試,使其處于良好的工作狀態(tài),從根本上解決設(shè)備隱患消除故障。
3.發(fā)現(xiàn)分析點(diǎn)AP5304的CO2值異常時(shí),立即停止向T5511導(dǎo)氣,手動(dòng)快速關(guān)閉閥門YC5315閥,同時(shí)打開閥門YC5315.2閥避免污染二氪富集塔T5511內(nèi)的合格產(chǎn)品。調(diào)節(jié)分子篩A5326的運(yùn)行狀況使其處于正常運(yùn)行周期,當(dāng)分析點(diǎn)AP5304的CO2值合格后再向T5511導(dǎo)氣。同時(shí)要注意調(diào)節(jié)T5511的工況,防止T5511內(nèi)形成負(fù)壓和凍塔事故發(fā)生。
通過對工藝操作人員的培訓(xùn)、預(yù)防措施的落實(shí)和運(yùn)行一段時(shí)間的觀察,分子篩系統(tǒng)未再出現(xiàn)出口CO2含量高的問題,保證了氪氙產(chǎn)品的合格率。