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      吸收式制冷機(jī)制冷量減少的原因分析與整改措施

      2015-12-25 03:21:50趙首永于粉林
      低溫與特氣 2015年3期
      關(guān)鍵詞:辛醇溴化鋰制冷量

      趙首永,于粉林

      (中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽471012)

      1 概述

      中國石油化工股份有限公司洛陽分公司冷凍站吸收式溴化鋰制冷機(jī)共6臺(tái),其中SXZ8-465DM型雙良機(jī)組5臺(tái)(工藝位號(hào)分別是L101-L105),NG-83MT型三洋機(jī)組1臺(tái)(工藝位號(hào)是L106)。主要向下游裝置提供7~11℃中央空調(diào)用水。機(jī)組已運(yùn)行14 a,6臺(tái)機(jī)組的制冷量都有不同程度的下降,冷水溫度得不到有效的降低,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響到下游用戶的產(chǎn)品質(zhì)量。

      2 影響機(jī)組制冷量的主要因素

      2.1 機(jī)組真空壓力升高

      真空壓力是吸收式制冷機(jī)一個(gè)非常重要的參數(shù)。真空壓力升高,蒸發(fā)壓力、蒸發(fā)溫度也相對(duì)升高,冷劑水與冷水的溫度差減少,冷劑水噴淋在蒸發(fā)器內(nèi)的銅管表面時(shí)蒸發(fā)量就會(huì)減少,傳熱的動(dòng)力就會(huì)降低。另外,機(jī)組吸收性能變差水蒸氣過多,引起蒸發(fā)壓力的升高,降低了蒸發(fā)與吸收的壓力差,這樣,冷水熱量因冷劑水蒸發(fā)不完全,造成部分熱量不能被帶走,冷水出口溫度會(huì)隨著蒸發(fā)量的減少而升高。

      2.2 機(jī)組溶液雜質(zhì)多

      機(jī)組經(jīng)過14 a的運(yùn)行,期間經(jīng)歷了多次檢修,L102、L104都經(jīng)過氣割開腔故障處理,在處理過程中因機(jī)組內(nèi)腔直接與空氣接觸,空氣中的氧氣與內(nèi)腔進(jìn)行氧化反應(yīng),造成內(nèi)腔表面鈍化膜脫落,使溶液直接與內(nèi)腔鋼板接觸產(chǎn)生腐蝕,溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降,pH值下降,銅離子、鐵離子的數(shù)量不斷增加,溶液的混濁度增加。溶液中的雜質(zhì)在辛醇粘度的作用下凝聚在一起,在噴淋過程中堵塞吸收器和蒸發(fā)器的噴淋小孔,使溶液和冷劑水噴淋過程不均勻,嚴(yán)重影響了機(jī)組的蒸發(fā)和吸收。最終使冷水溫降升高。機(jī)組的制冷量下降。標(biāo)準(zhǔn)溴化鋰溶液參數(shù)見表1。

      表1 溴化鋰溶液的技術(shù)要求Table 1 Technical requirements of the lithium bromide solution

      2.3 溶液中辛醇含量不足

      為了提高溴化鋰制冷機(jī)換熱器的傳熱效果,在溴化鋰制冷機(jī)中廣泛采用辛醇作為能量增強(qiáng)劑,來達(dá)到使溶液的表面張力降低,提高溶液與水蒸氣的結(jié)合。但在實(shí)際使用過程中,由于溶液中雜質(zhì)含量多,辛醇又具有一定的粘合度與溶液幾乎不相溶,部分辛醇會(huì)積聚在蒸發(fā)器冷劑水表面上,因粘性的存在會(huì)積聚大部分的銹蝕雜物,堵塞蒸發(fā)器的噴嘴,造成冷劑水不能均勻地噴灑,部分傳熱管不能得到冷劑水蒸發(fā)帶走冷水的熱量,影響到蒸發(fā)器局部的冷水溫度不能被降低,最終使冷水溫降升高。為了杜絕這一現(xiàn)象的發(fā)生,采用減少辛醇含量的方法,用以達(dá)到減少部分噴嘴被堵塞的可能。其中,辛醇的添加量與制冷量的關(guān)系如圖1。

      圖1 辛醇添加量與制冷量的關(guān)系Fig.1 Octanol add volume and cooling capacity

      2.4 外部條件變化對(duì)機(jī)組性能的影響

      2.4.1 蒸汽壓力

      冷凍站溴化鋰制冷機(jī)所使用的蒸汽是動(dòng)力車間熱電站經(jīng)長絲車間供給機(jī)組使用的,操作人員在蒸汽使用過程中沒有直接調(diào)節(jié)手段,蒸汽壓力經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),嚴(yán)重影響到運(yùn)行機(jī)組的高發(fā)溫度,當(dāng)蒸汽壓力降低時(shí),高發(fā)溫度也相應(yīng)地降低,這樣引起濃溶液的濃度降低,造成機(jī)組的吸收效果變差,蒸發(fā)器和吸收器壓力差減少,冷劑水不能得到很好的蒸發(fā),進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)組的制冷量逐漸降低。蒸汽壓力變化對(duì)機(jī)組的制冷量影響如圖2所示。

      圖2 蒸汽壓力與制冷量的關(guān)系Fig.2 The relationship of the steam pressure and the cooling capacity

      2.4.2 雜質(zhì)、水垢影響換熱器的換熱效果

      冷凍站位于循環(huán)水系統(tǒng)管網(wǎng)的末端,使用的循環(huán)水中存在較多雜質(zhì),特別是一些填料雜質(zhì),由于顆粒較大,不斷積聚在換熱器銅管端面,阻塞換熱器,影響換熱器的正常流通換熱。另一方面,循環(huán)水中的 Ca2+、CO2-3、SO2-4、Cl-等離子超標(biāo),冷卻器長期在這樣的水質(zhì)狀況下運(yùn)行,銅管表面就會(huì)形成厚厚一層水垢,降低換熱器的換熱效率。機(jī)組內(nèi)冷凝器、吸收器的熱量將無法得到很好的冷卻,造成冷凝溫度、濃溶液溫度得不到有效的降低,嚴(yán)重影響到機(jī)組的正常蒸發(fā)和吸收。制冷量不斷下降。

      2.5 凝水回水管堵塞,影響高發(fā)蒸汽的正常換熱

      蒸汽與高發(fā)內(nèi)的稀溶液換熱放出熱量后凝結(jié)成水,凝水再經(jīng)過節(jié)流與稀溶液換熱排出機(jī)組。凝水作為一種高品質(zhì)的水被作為產(chǎn)品需要加以回收。凝水回收系統(tǒng)主要有輸送管線和回水箱組成,回水箱距離較遠(yuǎn),機(jī)組凝水要經(jīng)過一條較長的凝水管線,中間還需要經(jīng)過兩個(gè)彎道并具有一定的高度才可以到達(dá)回水箱。這樣,凝水在輸送過程中會(huì)夾帶蒸汽、換熱器中的一些銹蝕雜質(zhì),這些雜質(zhì)逐漸在管內(nèi)積存阻礙了凝水的正常輸送,造成高發(fā)溫度的不斷波動(dòng),高發(fā)換熱器內(nèi)的稀溶液得不到穩(wěn)定的換熱濃縮,濃溶液的濃度會(huì)直接下降,機(jī)組的吸收效果變差,制冷量下降。

      3 整改措施

      3.1 穩(wěn)定機(jī)組的真空壓力

      1.建立健全溴化鋰制冷機(jī)真空壓力的管理制度,要求每2 h巡檢檢查所有機(jī)組的真空壓力,并做好機(jī)組真空壓力數(shù)值的記錄,當(dāng)發(fā)現(xiàn)機(jī)組真空壓力高于10 mmHg時(shí),要及時(shí)開啟真空泵抽真空。

      2.如果機(jī)組的真空壓力在較短的時(shí)間內(nèi)不斷上升,就應(yīng)判斷機(jī)組的部件是否有泄漏,特別是真空隔膜閥閥片是否因閥片老化而產(chǎn)生泄漏,如果老化要及時(shí)更換膜片來保障機(jī)組的真空壓力。曾經(jīng)多次出現(xiàn)因膜片老化導(dǎo)致真空壓力下降。表2是近5年6臺(tái)機(jī)組真空壓力平均數(shù)值對(duì)照表。

      表2 近5年6臺(tái)機(jī)組真空壓力平均數(shù)值對(duì)照表Table 2 The vacuum degree average value of 6 units in recent years

      3.2 機(jī)組溶液質(zhì)量的改善

      1.機(jī)組運(yùn)行半年后,要將機(jī)組內(nèi)部的溶液抽出到儲(chǔ)罐,進(jìn)行沉淀凈化,然后再將溶液用高效過濾器過濾后裝填入機(jī)組。裝入機(jī)組的溶液要進(jìn)行充分循環(huán),在稀溶液取樣口取出部分溶液進(jìn)行化驗(yàn)分析,各項(xiàng)參數(shù)均符合表1的指標(biāo)后,說明溶液質(zhì)量得到了恢復(fù),否則根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果添加相應(yīng)的試劑來改善其質(zhì)量。

      2.及時(shí)補(bǔ)充添加新溶液。添加新溶液時(shí)嚴(yán)格對(duì)新溶液的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè),安排專人對(duì)溶液的監(jiān)測(cè)報(bào)告和合格證進(jìn)行查驗(yàn),保證加入機(jī)組的溶液質(zhì)量合格。溶液最好選擇溴化鋰制冷機(jī)生產(chǎn)廠家配套生產(chǎn)的溴化鋰溶液。我們選擇的是常熟制冷公司的溴化鋰溶液,所加緩蝕劑為鉬酸鋰,充裝時(shí)溴化鋰溶液的濃度為50%,pH值為9.5,質(zhì)量達(dá)到了要求。

      3.3 改善溶液中辛醇的含量

      當(dāng)溶液經(jīng)過高效過濾器過濾后,溶液中的雜質(zhì)幾乎被清除干凈。檢驗(yàn)溶液中辛醇的含量,在裝填溶液時(shí)就可以按照辛醇的裝填標(biāo)準(zhǔn)(0.1% ~0.3%)進(jìn)行添加補(bǔ)充。這樣的添加措施就會(huì)減少銹蝕物的積聚,降低機(jī)組噴嘴堵塞的機(jī)會(huì),同時(shí)機(jī)組的制冷量也得到了進(jìn)一步的提高。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有雜物出現(xiàn),重復(fù)第3.2節(jié)的操作步驟對(duì)溶液進(jìn)行過濾處理。

      3.4 機(jī)組外部條件的優(yōu)化

      3.4.1 穩(wěn)定蒸汽壓力

      根據(jù)現(xiàn)有的控制手段,只有利用每臺(tái)機(jī)組上的蒸汽自動(dòng)調(diào)節(jié)閥來穩(wěn)定控制機(jī)組蒸汽壓力,經(jīng)過檢查各機(jī)組蒸汽調(diào)節(jié)閥,因運(yùn)行時(shí)間長,且在高溫下工作,個(gè)別調(diào)節(jié)閥已經(jīng)不能準(zhǔn)確地控制。和保運(yùn)人員一起對(duì)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行逐一排查、試運(yùn)、調(diào)整,恢復(fù)調(diào)節(jié)閥的靈敏度,同時(shí)做好調(diào)節(jié)閥的日常保養(yǎng),確保調(diào)節(jié)閥靈活好用,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定蒸汽壓力的作用。

      3.4.2 控制雜質(zhì)、水垢措施

      1.建議供水車間采取措施,對(duì)循環(huán)水中的雜質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格控制,防止雜物帶入管網(wǎng),造成換熱器堵塞。同時(shí)我們?cè)谲囬g內(nèi)部也采取了相應(yīng)措施:對(duì)溴化鋰制冷機(jī)的冷卻水流程進(jìn)行優(yōu)化,在上水總閥前增加一條旁路,同時(shí)增加兩組V型過濾器,對(duì)V型過濾器進(jìn)行定期檢查清洗,有效控制了進(jìn)入溴化鋰制冷機(jī)組的循環(huán)水中的雜質(zhì)。

      2.加強(qiáng)盯表,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水的上水溫度有明顯上升趨勢(shì)或超過32℃,及時(shí)與調(diào)度和供水車間聯(lián)系,要求降低循環(huán)水溫,防止循環(huán)水在高溫下加劇水垢的形成。

      3.5 凝水回水管堵塞的處理

      1.每半年把機(jī)組的凝水管線兩頭法蘭打開,用低壓水槍進(jìn)行反向沖洗,直到管線內(nèi)的雜物徹底沖洗干凈為止。

      2.凝水的排泄閥要定期打開泄壓,將出凝水換熱器中的雜物帶走,減少輸送凝水中的雜物,避免堵塞管路。

      4 效果

      1.機(jī)組的制冷量增加。尤其是2014年夏季,冷凍水各用戶(短絲、合纖)用量最大時(shí),車間只開啟2臺(tái)溴冷機(jī),冷水溫度就可以穩(wěn)定在10℃以下,完全滿足用戶需求。

      2.蒸汽消耗減少。機(jī)組的換熱效果得到了改善,降低了蒸汽能耗。每臺(tái)機(jī)組由原來的3.5 t/h蒸汽耗量降低至目前的2.5 t/h。

      3.電力消耗減少。溶液質(zhì)量提高,機(jī)組的腐蝕減緩,不凝氣減少,從而減少了真空泵的開啟次數(shù)。之前2 h開啟1次,現(xiàn)在只需要6~8 h開1次,就可以保持機(jī)組真空度在10 mmHg以下,降低了電力消耗。

      5 結(jié)束語

      通過對(duì)吸收式制冷機(jī)制冷量不足的原因進(jìn)行分析并采取了相應(yīng)的措施,極大的提高了機(jī)組的制冷量,同時(shí)也達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。

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