嚴靜蕓,仲 君,景 露
(江蘇揚力集團有限公司 精機研究所,江蘇 揚州 225127)
為了確保產(chǎn)品滿足質量要求,需對整個質量環(huán)中的所有階段進行控制,盡可能把不合格品、缺陷或工作差錯減少到最低限度[9]。但由于傳統(tǒng)的處理現(xiàn)場數(shù)據(jù)的能力比較單一、數(shù)據(jù)量較為龐大而繁瑣,常常無所適從,而Minitab軟件則具有強大的數(shù)據(jù)處理功能,利用簡單而又直接的功能模塊對圖形和數(shù)據(jù)進行分析,從而對未來的趨勢也進行判斷與預測,能全面提高產(chǎn)品質量,提高企業(yè)市場競爭力[8]。
下面就結合Minitab,運用因果圖、過程能力分析圖等工具方法來解決實際問題。
以公司壓力機滑塊位移變形量為研究對象。為盡可能多地找出滑塊各位置變形量不一致的原因,在壓力機滑塊底部布置12個測量點連續(xù)測量5次,如圖1所示,利用位移傳感器和CRAS V7.0振動及動態(tài)信號采集分析系統(tǒng)收集位移變形數(shù)據(jù)。
圖1 現(xiàn)場測試圖
根據(jù)實際收集數(shù)據(jù),整理歸納,結果如表1所示。
表1 滑塊底部位移變形量/mm
Minitab根據(jù)所采集的數(shù)據(jù),采取Ryan-Joineer法,作正態(tài)性檢驗分析。由圖2可知,各點隨機分布在直線兩邊,P值也>0.1,因此可以判斷,該數(shù)據(jù)符合正態(tài)分布[1]
工序能力指數(shù)是指工序能力對規(guī)格要求滿足的程度。工序能力指數(shù)越大,說明工序能力儲備越充足,質量保證能力越強,潛力越大,不合格品率越低。由圖3可知,CP=0.8,Cpk=0.64,則根據(jù)表2可知屬于能力嚴重不足;又從直方圖中可以看出,滑塊變形量的分布中心偏離公差中心,所以為了盡可能將這兩者重合[5],從人的操作、設備、材料、工藝、測量工具與方法以及環(huán)境等各個影響過程質量的因素進行分析,從而改善產(chǎn)品質量,提高能力指數(shù)[9]。
圖2 變形量正態(tài)性檢驗
圖3 滑塊變形量過程能力分析
表2 能力指數(shù)的評價標準
根據(jù)分析與現(xiàn)場實際考察得知,從壓力機床上整體分析,導致滑塊變形量不一致的原因有:①機床主傳動結構不合理,兩側齒輪受力不均勻,兩側機身受力變形不一致,使兩側施力點處的受力在等高面上不一致;②滑塊所使用材料剛性差,有偏心載荷即造成滑塊傾斜;③曲軸不等高,滑塊運行不同步,不能保證滑塊動態(tài)水平運行精度,即滑塊底面不能始終與臺面平行;④滑塊導軌耐磨性差,導致導軌運動副間隙加大,有偏心載荷即造成滑塊傾斜;⑤施力點連桿長度不一致,連桿螺紋間隙不一致,滑塊受力造成偏載傾斜,從而影響滑塊變形量不相同。從人員因素上考慮,主要是加工和裝配滑塊直接相關的工作人員、輔助人員的質量意識不強,培訓制度不完善,紀律觀念淡薄,操作技術水平有限等等;從現(xiàn)場環(huán)境來看,沒有遵守6S標準操作,生產(chǎn)環(huán)境惡劣,通風狀況不佳,基本的勞動條件不夠完善等等[6]。運用Minitab軟件繪制的因果圖如圖4所示。
圖4 滑塊變形量的因果分析圖
通過因果分析圖,對以上原因加以分析,然后實施改進方案,重新采集60組數(shù)據(jù),最后利用Minitab軟件對改進結果重新進行驗證分析,計算CPK,最后結果如圖5所示。
圖5 改進后滑塊變形量過程能力分析圖
由圖5可知改進后的數(shù)據(jù)呈正態(tài)性分布,所有的點也都落在控制線內(nèi),并且不存在任何異常情況。而CPK由改進前的0.64變成1.56,提高了一倍多。由表2可知,該工序能力達到充足狀態(tài)[3],滿足基本要求,說明改善效果顯著且具有實際意義。
通過利用Minitab軟件對壓力機滑塊底部各點變形量進行分析,從而找出影響滑塊變形量差異化的原因,結果表明該軟件不僅可以作為統(tǒng)計技術工具,還在數(shù)據(jù)分析和質量管理的改進上有著很強的應用性。為企業(yè)精益生產(chǎn)的施行增加了有力的技術手段,提高了企業(yè)的市場競爭力[2]。
[1] 洪 楠,侯 軍.Minibab統(tǒng)計分析教程[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.
[2] 林小涵,向 號.Minitab在某軸承端蓋質量管理中的應用[J].煤礦機械,2013,( 2):227-278.
[3] 王宇乾,樊樹海,潘密密,等.基于Minitab的工序質量改進在磁系統(tǒng)裝配中的應用 [J].機械設計與制造,2012,( 1) :62-64.
[4] 候世旺,劉永姜,溫海駿.Minitab質量控制在煉鋼車間的應用研究[J].計算機工程與應用,2011,( 14):237-241.
[5] 龔立雄,劉 婭.基于Minitab的生產(chǎn)過程質量特性分析與控制[J].重慶理工大學學報,2013,( 2) :69-73.
[6] 羅 軍,宋德朝,鄭永前,等.基于Minitab在質量控制技術在制造過程中的應用[J].現(xiàn)代制造工程,2009,( 2):19-25.
[7] 梁培康,梁工謙,吳 沖.基于Minitab的質量控制圖在工件制造中的應用[J].現(xiàn)代制造工程,2007,( 8):94-102.
[8] 吳越強,陳 健.基于工業(yè)工程的滑塊裝配生產(chǎn)線的分析與改善[J].鍛壓裝備與制造技術,2014,49( 5):45-48.
[9] 肖 政,盛 娟.沖床球頭連桿螺旋傳動失效原因淺析[J].鍛壓裝備與制造技術,2014,49( 5):41-43.
[10] 馬憲亭.液壓缸典型控制回路可靠性分析[J].液壓氣動與密封,2013,( 3).