石曉玲 韓彥杰
(國(guó)電投江西電力有限公司景德鎮(zhèn)發(fā)電廠,江西景德鎮(zhèn) 333036)
660MW汽輪機(jī)組熱耗率高分析及改進(jìn)
石曉玲韓彥杰
(國(guó)電投江西電力有限公司景德鎮(zhèn)發(fā)電廠,江西景德鎮(zhèn)333036)
本文針對(duì)某電廠#1汽輪機(jī)熱耗率高的現(xiàn)象進(jìn)行了全面分析,從中確定影響熱耗率高的主要原因?yàn)橥鞑糠指變?nèi)效率降低,并在#1機(jī)組A修過(guò)程中分別采取了減小通流間隙、調(diào)整高中壓內(nèi)缸平面間隙和清理結(jié)垢的隔板及葉片等改進(jìn)措施。A修結(jié)束機(jī)組投運(yùn)后通過(guò)電科院的試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出的汽輪機(jī)熱耗率較A修前有明顯的降低,取得了較好的效果,對(duì)同類型汽輪機(jī)組有一定的指導(dǎo)意義。
汽輪機(jī)組熱耗率通流部分
汽輪機(jī)的熱耗率關(guān)系到火力發(fā)電廠運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的重要因素,同時(shí)也是直接反映汽輪機(jī)組性能高低的主要指標(biāo)之一。汽輪機(jī)熱耗率每增加100kJ/kWh,供電煤耗增加3.5g/kWh。在其他條件不變的情況下,汽輪機(jī)熱耗率越低,機(jī)組供電煤耗率越低熱耗率越低,從節(jié)能降耗角度考慮,降低汽輪機(jī)熱耗率的工作已迫在眉睫。根據(jù)對(duì)火電廠的熱經(jīng)濟(jì)性分析,電廠熱耗率高的一個(gè)重要原因是汽輪機(jī)通流部分效率低,進(jìn)而增加了機(jī)組的煤耗,且汽輪機(jī)通流部分效率與熱耗率呈一定線性關(guān)系,低壓缸效率下降導(dǎo)致熱耗率增量最大,高壓缸次之,中壓缸最低[1]。
某電廠為2臺(tái)660MW超超臨界機(jī)組,汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠引進(jìn)日立技術(shù)生產(chǎn)制造的超超臨界壓力汽輪機(jī)。該汽輪機(jī)采用復(fù)合變壓運(yùn)行方式,通流部分采用沖動(dòng)式。其中#1機(jī)組2010年投產(chǎn)運(yùn)行,但該機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái)的熱耗率一直高于設(shè)計(jì)值,根據(jù)江西電科院實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,#1機(jī)組熱耗率為7702kJ/(kW·h),與設(shè)計(jì)熱耗7460kJ/(kW·h)相比高出241.53kJ/(kW·h)。因此,從機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能降耗兩方面來(lái)分析,我們都應(yīng)該及時(shí)采取有效措施降低機(jī)組的熱耗率。
汽輪機(jī)組的熱耗率主要是根據(jù)熱力性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)的計(jì)算得到的。熱力性能試驗(yàn)的目的是掌握汽輪機(jī)組實(shí)際運(yùn)行性能,如對(duì)新投產(chǎn)的新機(jī)組,需要做性能考核試驗(yàn),來(lái)檢驗(yàn)機(jī)組是否達(dá)到制造廠家在技術(shù)合同上保證的熱耗率;另外,對(duì)機(jī)組大修前、后也要進(jìn)行常規(guī)熱力性能試驗(yàn),來(lái)檢驗(yàn)大修的質(zhì)量。
表1 高壓通流間隙
表2 中壓通流間隙
根據(jù)江西電科院的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,影響機(jī)組熱耗率的原因總體可以分為四方面:
(1)汽輪機(jī)通流部分缸內(nèi)效率降低,導(dǎo)致熱耗率偏差103.6 kJ/ kWh,占總熱偏差的42.9%;
(2)系統(tǒng)外漏流量。#1機(jī)組的一些旁通閥、疏水閥存在一定的漏流,導(dǎo)致熱耗率偏差77.27 kJ/kWh,占總熱偏差的32%;
(3)運(yùn)行工況。主要為回?zé)嵯到y(tǒng)運(yùn)行偏離設(shè)計(jì)工況,導(dǎo)致熱耗率偏差14.72 kJ/kWh,占總熱耗率的6.1%;
(4)其他方面導(dǎo)致熱耗率偏差45.94 kJ/kWh,占總熱耗率偏差的19%。
從上述四個(gè)方面我們可以看出汽輪機(jī)通流部分缸內(nèi)效率降低是造成660MW汽輪機(jī)組熱耗率偏高的重要因素。通過(guò)進(jìn)一步分析,造成660MW汽輪機(jī)通流部分內(nèi)效率降低的具體原因分別為汽封間隙大;高中壓內(nèi)缸平面間隙超標(biāo);汽輪機(jī)隔板和葉片嚴(yán)重結(jié)垢。因此,我們從這三個(gè)方面分別進(jìn)行了分析并采取了相應(yīng)的處理措施。
2.1汽封間隙情況
汽輪機(jī)通流部分汽封間隙較大,則會(huì)導(dǎo)致部分未做功新蒸汽進(jìn)入下一級(jí),對(duì)下一級(jí)流場(chǎng)產(chǎn)生擾動(dòng),降低汽輪機(jī)級(jí)效率,從而影響汽輪機(jī)通流部分缸內(nèi)效率。
2014年4月對(duì)某電廠660MW機(jī)組進(jìn)行A修,汽輪機(jī)本體解體后對(duì)汽封間隙進(jìn)行了檢查測(cè)量,測(cè)量結(jié)果如表1和表2。
表4 調(diào)整后中壓通流間隙
2.2減小通流間隙的措施
2.2.1修復(fù)變形汽封齒
汽封是汽輪機(jī)本體中最易損壞的部件,汽封間隙本來(lái)就小,不管什么原因造成的動(dòng)靜碰磨,首先受損的就是汽封。其常見(jiàn)的損傷形式有:汽封齒磨損,變形,倒伏,斷裂,汽封環(huán)端面損傷變形,彈簧片裂紋或彈性疲乏等。
2014年4月A修期間汽輪機(jī)高中、低壓缸開(kāi)缸,對(duì)從汽封圈拆下來(lái)的汽封環(huán)進(jìn)行逐一檢查,發(fā)現(xiàn)汽封齒有碰彎倒?fàn)畹默F(xiàn)象,后采用扁嘴鉗將其校直,對(duì)磨擦而變厚的汽封齒進(jìn)行修刮,使齒尖符合要求;對(duì)打毛或打脹的汽封環(huán)端部,用銼刀將其修理符合要求,裝在槽道內(nèi)其接口處確保無(wú)間隙。修正后重新裝復(fù)的汽封如圖1所示。
2.2.2更換損壞汽封塊
對(duì)于汽封齒倒伏,磨損嚴(yán)重或汽封環(huán)端部損壞嚴(yán)重不能修復(fù)合格時(shí),應(yīng)予更換;如汽封環(huán)上的齒尖出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象也應(yīng)進(jìn)行更換。
在對(duì)高中壓缸隔板汽封進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)中壓缸第4、5、6級(jí)隔板汽封倒伏有磨損現(xiàn)象,葉頂圍帶磨損嚴(yán)重,對(duì)磨損嚴(yán)重的汽封塊進(jìn)行了整圈更換。如圖2所示。
圖1 重新修復(fù)后的汽封
圖2 更換后的汽封塊
圖3 高中壓內(nèi)缸平面間隙
2.2.3調(diào)整汽封間隙
(1)汽封間隙數(shù)據(jù)選取原則為:#1、#3、#4、#5、#6、#7汽封體汽封徑向間隙按照設(shè)計(jì)值下限0.05~0.10mm的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;各隔板汽封間隙按照設(shè)計(jì)值下限0.05~0.10mm的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;#2汽封體汽封徑向間隙按照設(shè)計(jì)值下限的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;各徑向汽封間隙按照設(shè)計(jì)值下限0.05~0.10mm的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
(2)汽封調(diào)整過(guò)程從頭至尾采用全實(shí)缸調(diào)整,在檢修中采用滾膠布及塞尺測(cè)量相結(jié)合的工藝。汽封塊修復(fù)、更換后,經(jīng)對(duì)汽封間隙進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量數(shù)據(jù)如表3和表4。
圖4 隔板結(jié)垢情況
3.1平面間隙情況
該廠汽輪機(jī)為高中壓合缸結(jié)構(gòu),雙層缸體,內(nèi)外缸之間充滿著一定壓力和溫度的蒸汽,從而使內(nèi)外缸承受的壓差和溫差較小。當(dāng)高中壓內(nèi)缸平面間隙超標(biāo)時(shí),高溫高壓蒸汽未做功而從結(jié)合面處漏入內(nèi)、外缸間,造成熱量損失,影響汽輪機(jī)的效率。
2014年4月機(jī)組進(jìn)行A修,汽輪機(jī)本體解體后,對(duì)高中壓內(nèi)缸平面間隙進(jìn)行了檢查測(cè)量(廠家標(biāo)準(zhǔn)為自由狀態(tài)下0.25mm以下,緊1/ 3螺栓0.03mm塞尺不入),測(cè)量緊1/3螺栓后間隙如圖3所示。
3.2高中壓內(nèi)缸整體返廠維修
鑒于高中壓內(nèi)缸水平中分面間隙的測(cè)量情況,進(jìn)行整體返廠修理。
由于高中壓內(nèi)缸扣空缸測(cè)量間隙高達(dá)2.75mm,考慮到即使通過(guò)改造降低汽缸內(nèi)外壁溫差,但是中分面間隙過(guò)大會(huì)造成汽缸中分面及汽缸螺栓受到蒸汽沖刷,造成汽缸漏汽。因此,決定對(duì)高中壓內(nèi)缸水平中分面進(jìn)行銑削處理。測(cè)量高中壓內(nèi)上缸水平,結(jié)合面銑去2.2mm,內(nèi)下缸銑去2mm;水平中分面找正,銑中分面鍵槽、配鍵;按端面及各開(kāi)檔面找平,重新車各檔內(nèi)孔、配合鍵槽、定位銷孔等。
4.1隔板和葉片結(jié)垢情況
汽輪機(jī)葉片是汽輪機(jī)中最重要的零件之一,它作為蒸汽熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的主要作功部件,其結(jié)構(gòu)型線、工作狀態(tài)將直接對(duì)能量轉(zhuǎn)換效率產(chǎn)生影響,當(dāng)汽輪機(jī)葉片結(jié)垢嚴(yán)重時(shí),分別會(huì)產(chǎn)生如下影響:
(1)影響轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,使震動(dòng)增加;
(2)使蒸汽流通面積減小,流動(dòng)阻力增大,軸向推力增大,帶來(lái)轉(zhuǎn)子軸向位移增大,推力軸承過(guò)負(fù)荷,轉(zhuǎn)子動(dòng)靜摩擦等;
(3)由于阻力和葉片形式的改變,影響機(jī)組的效率;
(4)結(jié)垢后,葉片受力加劇、增大疲勞損傷,影響葉片使用壽命。
2014年4月機(jī)組進(jìn)行A修,汽輪機(jī)本體解體后進(jìn)行檢查,隔板和葉片結(jié)垢情況嚴(yán)重,達(dá)到80%以上。隔板結(jié)垢情況如圖4所示。
4.2隔板、動(dòng)葉片噴丸清理
依次將轉(zhuǎn)子、隔板(包括隔板氣封槽道、安裝槽道、隔板水平端面)、清洗完畢;清洗前做好防護(hù)措施,如將轉(zhuǎn)子、隔板的孔洞、縫隙堵塞好,乙方采取措施防止葉片、軸等部件損傷。高中壓轉(zhuǎn)子軸頭調(diào)速部分、推力盤部分、轉(zhuǎn)子軸頸、轉(zhuǎn)子靠背輪螺栓孔及外圓、靠背輪端面,隔板葉頂部分的阻汽片在清洗作業(yè)時(shí)需根據(jù)清洗方案事先做好包扎防護(hù)工作。
對(duì)汽輪機(jī)設(shè)備噴丸處理時(shí),噴槍的角度保持在30°-60°,噴頭距被噴物件距離15CM~30CM,嚴(yán)禁噴頭長(zhǎng)時(shí)間停留在所清理的設(shè)備表面,根據(jù)國(guó)外同類型機(jī)組通流部分清理技術(shù)要求,通流葉柵部分噴丸覆蓋率不能超過(guò)兩遍;玻璃珠粒度為0.05-0.15MM(玻璃珠的材質(zhì)為二氧化硅、硬度35-40MOH、成圓率98%、顏色是白色的噴丸專用玻璃珠);不得使用上述之外的其他硬度高、成圓率小于95%、直徑大于0.25MM的玻璃珠材料,以及摻金剛砂和石英砂等材料。
經(jīng)清洗處理的設(shè)備表面為金屬本色,無(wú)銹無(wú)垢,表面光滑,表面粗糙度應(yīng)達(dá)到0.8。
2014年6月機(jī)組A修投運(yùn)后,邀請(qǐng)湖南電科院對(duì)該機(jī)組進(jìn)行了A修后的機(jī)組性能試驗(yàn),試驗(yàn)得出A修后的該機(jī)組熱耗率偏差由修前的241.53kJ/(kW·h)降低至151.53kJ/(kW·h)。性能試驗(yàn)結(jié)果表明通過(guò)A修對(duì)#1機(jī)組汽輪機(jī)通流部分的調(diào)整使機(jī)組的熱耗率有了明顯的降低,進(jìn)而使得我廠的供電煤耗進(jìn)一步降低,同時(shí)也提高了機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性,降低了我廠的生產(chǎn)成本,對(duì)同類型機(jī)組也有一定的指導(dǎo)意義。
[1].湯濤,譚青,王偉敏,等.汽輪機(jī)通流部分熱力性能對(duì)熱耗率影響[C].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)第十三屆青年學(xué)術(shù)會(huì)議論文摘要集,2014.
石曉玲(1968—),女,研究方向:火電廠汽輪機(jī)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理。