徐凱等
摘要:聚合物驅(qū)油是油田高含水開(kāi)發(fā)后期原油穩(wěn)產(chǎn)的主要技術(shù)措施。注聚合物的目的是為了增加注入水的粘度,由于在礦場(chǎng)注入的過(guò)程中聚合物粘度受眾多因素的影響,粘度保留率低,影響了驅(qū)油效果,因此,在聚合物溶液配注過(guò)程中就要注重對(duì)粘度影響因素的研究。聚合物驅(qū)油生產(chǎn)實(shí)踐表明聚合物溶液配制成分的質(zhì)量和配注系統(tǒng)中的機(jī)械、化學(xué)和生物降解因素對(duì)溶液的粘度均有影響。通過(guò)對(duì)聚合物溶液粘度的主要影響因素進(jìn)行分析和研究,有利于采取各種技術(shù)措施提高聚合物粘度,確保聚合物的驅(qū)油效果。
關(guān)鍵詞:聚合物溶液;粘度;影響因素;治理方法
引 言
注入聚合物溶液的主要作用是改變油水流度比,增加掃油面積,擴(kuò)大波及體積,從而提高采收率,聚合物溶液粘度是聚合物驅(qū)油的重要指標(biāo)之一。研究聚合物粘度影響因素,采取相應(yīng)的技術(shù)手段提高粘度,對(duì)于提高聚合物驅(qū)油效果具有重要意義。目前采油廠正注聚項(xiàng)目在注入的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),注入的聚合物溶液粘度過(guò)低,第一段塞濃度粘度低于30 mPa.s,第二段塞在20 mPa.s左右,不能達(dá)到方案的要求,嚴(yán)重影響聚合物開(kāi)發(fā)效果。目前發(fā)表研究成果主要是從室內(nèi)試驗(yàn)進(jìn)行分子量、濃度、溫度、礦化度、攪拌速度和氧等方面分析對(duì)粘度的影響【1】,但礦場(chǎng)實(shí)際粘度變化是多種因素共同影響的結(jié)果,其與現(xiàn)場(chǎng)投加的藥劑、污水、設(shè)備流程等方面息息相關(guān),通過(guò)對(duì)礦場(chǎng)配注和注入過(guò)程的分析,探究影響聚合物溶液粘度的因素及規(guī)律,有針對(duì)性的提出保粘的方法,實(shí)施調(diào)整干粉類型、提高第二段塞濃度、污水曝氧處理、注聚設(shè)備流程優(yōu)化等措施,大幅提高正注項(xiàng)目聚合物溶液粘度,確保三次采油的效果及經(jīng)濟(jì)效益。
1 技術(shù)方法
1.1 礦場(chǎng)聚合物粘度影響因素分析
取現(xiàn)場(chǎng)使用的不同批次干粉配制5000mg/L的聚合物溶液,攪拌2小時(shí)后測(cè)其粘度,三種干粉每一批次性能都有較大的波動(dòng)。A干粉平均化驗(yàn)粘度3016mPa.s,C干粉平均化驗(yàn)粘度2795mPa.s,B干粉平均化驗(yàn)粘度3585mPa.s。從檢測(cè)的母液粘度數(shù)據(jù)看,B干粉最高,比其它兩類干粉高出近600mPa.s,幅度達(dá)到20%。但相對(duì)應(yīng)的污水稀釋后隨著濃度的降低粘度與其它干粉趨于一致,總體來(lái)看B型干粉的抗鹽性能比A干粉、C干粉略差。污水稀釋后,因礦化度升高,粘度下降。
1.2 現(xiàn)場(chǎng)污水水質(zhì)對(duì)聚合物溶液粘度的影響
聚合物驅(qū)一般采用清水配制聚合物溶液、污水稀釋注入方式,污水為地層采出水。(1)污水礦化度對(duì)粘度的影響。從測(cè)定數(shù)據(jù)看,不同稀釋條件下,稀釋到相同的濃度,在濃度3000mg/L以下,即濃度較低情況下,清水配清水稀釋測(cè)定粘度要比清水配污水稀釋粘度高2.0~4.0倍,污水對(duì)聚合物溶液粘度粘度降解達(dá)到50%~70%。(2)污水中離子含量對(duì)粘度的影響。隨著離子濃度的增加粘度下降較快,在 >2500mg/L時(shí),隨著離子濃度的增加粘度下降的趨勢(shì)減緩,隨后粘度趨于穩(wěn)定。Cl-、HCO3-、CO32-對(duì)聚合物溶液粘度的影響較小,在>3500mg/L時(shí)基本趨于穩(wěn)定,Cl-對(duì)聚合物溶液粘度的影響要略大于HCO3-、CO32-的影響。隨S2-離子濃度的增加,聚合物溶液粘度大幅下降,濃度大于5mg/L時(shí)粘度下降趨于平緩,下降到10mPa.s以下。
1.3 溶解氧對(duì)粘度的影響
溶解氧是影響聚合物溶液穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,污水中氧的存在會(huì)使其粘度迅速下降,氧化降解嚴(yán)重的驅(qū)油體系甚至?xí)适Я鞫瓤刂颇芰?。隨著體系中溶解氧的增加,粘度下降。在脫氧條件下,在老化初期粘度損失在15%左右。有氧條件下,老化初期粘度損失率達(dá)到70%以上。從現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)來(lái)看,污水中溶解氧的含量上升較快,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)聚合物溶液粘度有較大影響。
1.4 聚合物溶液注入過(guò)程中對(duì)粘度的影響
聚合物驅(qū)地面注入系統(tǒng)主要由一個(gè)配制站和一個(gè)注入站組成,由于受各種因素的影響,會(huì)使聚合物水溶液的粘度下降。在聚合物的配制系統(tǒng),設(shè)置了3個(gè)取樣點(diǎn),即熟化罐出口、螺桿喂入泵和外輸泵進(jìn)出口。在注入系統(tǒng)部分,設(shè)置了5個(gè)取樣點(diǎn),即注聚泵進(jìn)出口、注聚井井口、井下管柱20m和1200m等處。(1)配制系統(tǒng)粘度降解情況。在配制系統(tǒng),主要剪切點(diǎn)是螺桿喂入泵(或外輸泵),進(jìn)出口監(jiān)測(cè)42次,粘度保留率97.7%。(2)注入系統(tǒng)粘度降解情況。在注入系統(tǒng),粘度剪切點(diǎn)主要是注聚泵,進(jìn)出口監(jiān)測(cè)64次,去掉粘度異常6次后,粘度保留率93.7%,即從熟化罐出口到匯管間粘度保留率91.4%,剪切率8.6%。此外,注聚泵影響粘度的另一個(gè)因素是注入泵供液不足,聚合物溶液排量未達(dá)到要求,如閥關(guān)閉不嚴(yán)(氣蝕、雜物阻礙、卡滯等)、閥桿斷裂、盤(pán)根磨損嚴(yán)重、溶液漏失量大等,以及泵工作腔進(jìn)氣,這些因素導(dǎo)致注入泵聚合物溶液的排量比理論排量少,引起聚合物溶液濃度降低,粘度下降。
1.5 提高聚合物粘度方法
(1)提高聚合物溶液濃度。室內(nèi)試驗(yàn)表明,礦化度在9800mg/L時(shí),注入濃度2200mg/L以上時(shí),粘度均能50mPa·s以上,礦場(chǎng)的粘度是室內(nèi)試驗(yàn)的50%,因此,礦場(chǎng)注入粘度能達(dá)到25mPa·s以上,能夠滿足方案設(shè)計(jì)粘度要求。(2)污水進(jìn)行曝氧處理。當(dāng)清水配制的聚合物母液被曝氧污水稀釋時(shí),不會(huì)發(fā)生氧化還原反應(yīng),從而可以大幅度減少聚合物溶液粘度的損失。(3)開(kāi)展干粉適應(yīng)性分析及時(shí)調(diào)整干粉。通過(guò)干粉礦場(chǎng)適應(yīng)性分析,開(kāi)展好系統(tǒng)粘度調(diào)研,及時(shí)與上級(jí)部門(mén)進(jìn)行溝通,調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)干粉廠家,提高區(qū)塊聚合物溶液粘度。(4)優(yōu)化注聚設(shè)備流程。根據(jù)“流程簡(jiǎn)化、工藝適應(yīng)”的技術(shù)原則,積極開(kāi)展工藝流程改造,進(jìn)一步提高工藝的適應(yīng)性和可靠性。1)優(yōu)化改造分散系統(tǒng)。八區(qū)設(shè)計(jì)中進(jìn)行調(diào)整由水射流分散調(diào)整為水幔式分散。同時(shí),對(duì)在用水射流分散進(jìn)行優(yōu)化改造。2)注聚流程采取玻璃鋼、不銹鋼管線。新注聚項(xiàng)目建設(shè)時(shí)高壓污水管網(wǎng)、母液外輸管網(wǎng)、單井管線全部采用玻璃鋼管線,將高壓管匯處的管線整體更換為不銹鋼管線等措施,較少腐蝕、結(jié)垢現(xiàn)象,減少鐵離子的產(chǎn)生,增加注聚設(shè)備流程系統(tǒng)的粘度保留率。老注聚項(xiàng)目逐步用非金屬管材替換金屬管材。加大注聚區(qū)玻璃鋼管柱的應(yīng)用。
2 應(yīng)用及效果
2.1 東三聯(lián)流程改造進(jìn)行污水曝氧處理。對(duì)東三聯(lián)進(jìn)行了流程改造,增加兩座曝氧罐,9月全部改造完工并整體投運(yùn)。對(duì)改造后的注聚用污水水質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),亞鐵和硫化物去除效果比較明顯。污水組分中含油量、懸浮物、SRB菌大幅下降??傮w來(lái)看,雖然污水礦化度及鈣鎂離子含量沒(méi)有減少,但是經(jīng)過(guò)曝氧、沉降、緩沖后,污水中對(duì)粘度影響較大的亞鐵、硫化物、SRB菌等含量減少,使各區(qū)塊注入粘度大幅度上升,注聚區(qū)塊平均注入粘度達(dá)到了36.1mPa.s。
2.2 六區(qū)3-5更換干粉提高了區(qū)塊注入粘度。六區(qū)3-5二元驅(qū)由C干粉更換為A干粉,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況好轉(zhuǎn),母液化驗(yàn)粘度上升了550 mPa.s,井口注入粘度上升3.1mPa.s。
2.3 優(yōu)化改造設(shè)備流程,提高粘度保留率。(1)優(yōu)化新項(xiàng)目工藝流程。八區(qū)新投時(shí)分散調(diào)整為水幔式分散,投加高原干粉,分散溶解性能較好,泵類設(shè)備放空頻率低于六區(qū)3-5,螺桿泵、注聚泵沒(méi)有因起泡嚴(yán)重出現(xiàn)設(shè)備損害的現(xiàn)象,從粘度檢測(cè)來(lái)看,能夠達(dá)到方案設(shè)計(jì)要求。污水干線、母液外輸線,單井管線均采取玻璃鋼管線,站內(nèi)流程全部使用不銹鋼管材,16口注聚井井下管柱更換為玻璃鋼油管。井口注入粘度能夠達(dá)到30 mPa.s以上,井下玻璃鋼管柱粘度檢測(cè)井下20米、1200米處平均粘度分別為23.8mPa·s、17.8mPa·s,粘度保留率59.3%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通油管管柱。(2) 改造水射流分散。首先對(duì)分散溶解裝置的料倉(cāng)進(jìn)行改造,向上抬高0.4米,讓出一定的安裝空間,在射流器的下粉料斗處增加一臺(tái)DN50的電動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥,在沖刷管處增加一個(gè)DN15的電動(dòng)開(kāi)關(guān)球閥,配合采用程序自動(dòng)控制,徹底解決了分散溶解裝置的返水問(wèn)題。(3)優(yōu)化外輸喂入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)。將注聚泵的喂入壓力由0.5MPa降低為0.3MPa,外輸壓力由1.1 MPa降低為0.7 MPa,降低了螺桿泵的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行轉(zhuǎn)速,提高了粘度保留率。(4)提高注聚泵容積效率。加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),把注聚泵使用的球閥更換為技術(shù)較成熟的錐形閥,提高注聚泵的容積效率,目前注聚泵容積效率達(dá)到97.8%。容積效率的提高減少了溶液的剪切,提高了粘度保留率。
3 結(jié)論
(1)聚合物干粉性能對(duì)聚合物溶液粘度起到?jīng)Q定性影響,從油田在用的不同廠家干粉礦場(chǎng)適應(yīng)性看,A干粉性能較穩(wěn)定,對(duì)注聚用設(shè)備、污水適應(yīng)強(qiáng),同等注入濃度下粘度較高。(2)聚合物稀釋污水中含有大量的金屬離子,這些金屬離子對(duì)聚合物粘度的影響不同。價(jià)位越高的陽(yáng)離子對(duì)粘度的影響越大,所以在配制的過(guò)程中一定控制高價(jià)陽(yáng)離子的含量。Fe2+、S2-對(duì)礦場(chǎng)聚合物溶液粘度的影響最大,少量的Fe2+、S2-能使粘度急劇下降。(3)聚合物溶液輸送過(guò)程中,濃度越高粘度降解損失越小。提高聚合物溶液濃度2200mg/L以上,能夠達(dá)到方案設(shè)計(jì)粘度要求。(4)在聚合物配制注入系統(tǒng)中,對(duì)聚合物溶液粘度機(jī)械剪切較大的設(shè)備是注人泵和輸送管線,通過(guò)優(yōu)化改造,能夠提高注聚設(shè)備流程系統(tǒng)粘度保留率。(5)通過(guò)以上對(duì)礦場(chǎng)聚合物溶液粘度的分析,針對(duì)聚合物降解找到一些方法。通過(guò)實(shí)施調(diào)整干粉類型、提高第二段塞濃度、污水曝氧處理、注聚設(shè)備流程優(yōu)化等措施,能夠大幅提高正注項(xiàng)目聚合物溶液粘度。
參考文獻(xiàn)
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