陳潘
摘 ?要:文章介紹了目前某鋼廠轉爐鋼渣工藝的處理現(xiàn)狀,并針對處理過程進行梳理研究,提出了該廠鋼渣處理工藝的系統(tǒng)優(yōu)化方案,實施后提高了轉爐鋼渣的熔劑渣產出比,獲得了可觀的經濟效益。
關鍵詞:轉爐鋼渣;一體化;熔劑渣產出比
中圖分類號:X757 ? ? 文獻標識碼:A ? ? ?文章編號:1006-8937(2015)06-0003-02
轉爐鋼渣是煉鋼過程中產生的固體廢棄物,其產生量為鋼產量的9%~13%。某鋼廠對轉爐煉鋼產生的熱態(tài)鋼渣主要采用熱潑預處理工藝。鋼渣經打水燜化后再進行磁選篩分破碎,其中的含鐵物料回用,尾渣外銷創(chuàng)效,實現(xiàn)了鋼渣資源綜合利用的目的。近幾年,由于產能未能有效發(fā)揮,以及各鋼廠為降低成本,逐漸加大對煉鋼產生的白灰渣資源的回收自用力度,導致可回收利用的鋼渣資源持續(xù)減少,如何利用好現(xiàn)有鋼渣資源,實現(xiàn)效益最大化,顯得尤為重要。
1 ?工藝優(yōu)化與實施
1.1 ?提出問題
某鋼廠轉爐渣成分見表1(組成含量均為質量百分數(shù))。
熱潑法是指將轉爐鋼渣倒入渣罐后,用火車將渣罐配送至翻罐渣場,利用翻罐設備將鋼渣翻入道線,利用f-CaO、f-MgO水化形成Ca(OH)2、Mg(OH)2膨脹過程中渣鐵分離進行磁選篩分,處理流程見圖1。對現(xiàn)有鋼渣處理工藝及相關環(huán)節(jié)的運行情況進行調查研究,發(fā)現(xiàn)鋼渣處理的一些生產工藝可以更加精細,相關環(huán)節(jié)可以更加優(yōu)化,主要體現(xiàn)在:
①道線貨位準備、翻罐、打水燜化、開挖歸堆、濕料堆放、取料篩分、生產線檢修、鋼渣銷售等各工序及相應環(huán)節(jié)生產組織的計劃性不明確。
②道線生產組織與鋼渣燜化質量需綜合改善。
③取料篩分與燜化時間要求的不一致。
④濕料堆放、渣砣倒運等不能滿足篩分生產對物料的要求。
⑤篩分線檢修與生產節(jié)奏安排可以更加合理。
1.2 ?解決方案
根據(jù)對近幾年鋼渣生產現(xiàn)狀的分析,結合現(xiàn)場實際,從2014年開始,采取了以下措施來穩(wěn)定鋼渣燜化質量,提高鋼渣資源創(chuàng)效。
1.2.1 ?將道線分段,充分保證翻罐數(shù)量及時間
①將現(xiàn)有6#道線分三段,7#道線一段共四段操作,將6#道線北面8個貨位分為一組,翻滿后7個貨位后開始順次南移,中間5~6個貨位翻滿后從6#道線最南面翻起,充分保證翻罐數(shù)量及時間。7#道線第一天以8個渣罐為一組進行生產組織,第二天采取少于8個渣罐進行配罐,充分進行貨位空隙進行填補。各段狀態(tài)實行“翻罐-挖道-篩分-燜化”四個循環(huán)組織生產,并將各段狀態(tài)進行共享,見表2,各工序根據(jù)道線狀態(tài)確定相應的工作計劃。
1.2.2 ?重點對打水燜化工序進行攻關
將6#道線打水井分為23個點并依次編號(從北往南),將7#道線打水井分為8個點并依次編號(從北往南)。將6#道線分為3段進行打水管理,7#道線整體為一組。當各段分別具備打水條件后,及時安排人員打水并做好記錄(細化到每個點,包括開水、停水時間,水量大小等)。
同時提前關注天氣及氣溫變化,適當增減水量。根據(jù)道線狀態(tài)確定本循環(huán)翻罐計劃(數(shù)量、時間)、打水燜化時間、挖道時間,并組織實施。
將打水量、打水時間、停水燜化時間等指標進行細化,包括每根水管開水量大小、移管次數(shù)、開水時間、停水時間等,并進行詳細的工藝參數(shù)記錄,便于追溯分析。
1.2.3 ?提前關注天氣及氣溫變化,控制好鋼渣的干濕度
在道線具備開挖條件后每天安排兩臺挖機同時進行挖道,在設備完好的情況下,要求一天內必須出8個左右貨位。根據(jù)道線狀態(tài)信息確定每段取料篩分時間,根據(jù)開始打水至取料篩分一段時間的的天氣情況,從打水燜化工序源頭上控制鋼渣的含水量,防止陰雨等天氣影響篩分效率。
在氣溫及天氣因素影響挖道判斷時,采用測溫槍、找點試挖等更加準確的方式判斷鋼渣燜化質量是否滿足開挖的條件。
1.2.4 ?規(guī)范濕料堆放、渣砣倒運等作業(yè)活動
根據(jù)道線狀態(tài),將連鑄渣及水池(溝)清理出來的泥漿指定專門位置進行堆放,要求挖道前對濕料進行返堆處理,同時對干渣濕料進行攪拌,保證鋼渣干濕混勻,充分利用余溫進行二次燜化,提高篩分效率。在每段挖道作業(yè)時遇有大塊渣砣時,先將其集中放置在道線邊,并在取料篩分前將其倒運至料場加工。
1.2.5 ?規(guī)范每循環(huán)鋼渣取料篩分作業(yè)
根據(jù)道線狀態(tài)信息,制定每段鋼渣的取料篩分計劃,并詳細記錄篩分線各種物料的生產數(shù)據(jù)。根據(jù)鋼渣的干濕度,加強篩分設備的清篩工作,提高篩分效率。
遇有少部分鋼渣較濕或不滿足篩分條件時,越過這部分鋼渣,選擇干濕度較好的部分取料。根據(jù)道線狀態(tài)信息,在篩分進度滿足要求時,合理安排篩分線檢修,避免了檢修完成后趕生產進度的現(xiàn)象。
1.3 ?組織效果驗證分析,持續(xù)不斷優(yōu)化
①建立詳細的鋼渣生產一體化數(shù)據(jù)庫,包括翻罐、打水燜化、挖道、取料篩分、鋼渣外銷等工序涉及到的數(shù)據(jù)。
②道線每循環(huán)鋼渣進篩分線后,將≤10 mm熔劑渣的產出比例作為衡量燜化質量的指標,某鋼廠鋼渣磁選回收工藝流程如圖2所示。
③根據(jù)每段鋼渣燜化質量情況,對每段翻罐、打水、燜化、挖道等工藝情況進行追溯分析,不斷調整優(yōu)化,充分利用好現(xiàn)有的鋼渣資源。
2 ?方案效果驗證
2.1 ?方案改進創(chuàng)新
經過持續(xù)改進創(chuàng)新,2014年全年鋼渣燜化質量穩(wěn)步提升,大大提高了磁選篩分效率,提高了熔劑渣的產出比,某廠2013年與2014年產出比對比情況見表3。
熔劑渣產量多產生:
4.42萬車×(7.65-4.73) t/車=12.9萬 t,
熔劑渣外銷單價10元/ t。
共創(chuàng)效10元/t×12.9萬t=129萬元。
2.2 ?篩分線檢修與生產安排更合理
篩分線檢修與生產安排更合理,避免開夜班趕產量的現(xiàn)象發(fā)生,降低了物流費用。據(jù)統(tǒng)計,2013年共出現(xiàn)13次因生產緊張開夜班搶產事件,每次需配置2臺裝載機(1 199元/臺),3臺雙橋汽車(771元/臺)。2014年未發(fā)生夜班加班保產情況,共節(jié)約物流費用:
771元/臺×3臺×13+1 199元/臺×2臺×13=6.12萬元。
2.3 ?多回收含鐵物料創(chuàng)效
根據(jù)含鐵物料產生比例5%,多產生含鐵物料:
12.9萬t×5%=0.65萬t,
進水洗球磨線可產生產品比例50%,單價550元/ t,則產生效益:
0.65萬 t×50%×550元/ t=178.7萬元
該方案實施1年以來,共創(chuàng)效
129萬元+6.12+178.7萬元=313.82萬元。
3 ?結 ?語
①通過工藝優(yōu)化,摸索總結出一套長周期穩(wěn)定鋼渣燜化質量、篩分線生產順行的生產操作標準方案,解決了原來冬季篩分效率低下、工人勞動強度大的歷史難題,未出現(xiàn)原料偏濕、皮帶積水以及雙層篩板篩等不利局面,保持了產品收得率的穩(wěn)定。
②自工藝優(yōu)化方案實施以來,鋼渣燜化及篩分生產組織逐漸向“兩精”管理過渡,鋼渣資源綜合利用相關工藝環(huán)節(jié)逐步優(yōu)化完善,熔劑渣等產品收得率與往年相比有了較大提高,創(chuàng)造了實實在在的效益。
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