魏海
【摘 要】制氮站2007年改造至今,3#和4#空壓機-制氮機組平均每天工作12小時,隨著工作時間增長,設備老化,空壓機出現這樣那樣的問題,而作為備用機的1#和2#空壓機-制氮機組由于產量較小,無法起到備用機的作用,致使制氮站整體產氮量滿足不了公司所有作業(yè)區(qū)日益增長的氮氣需求。怎樣能讓1#和2#空壓機組變成合格的“替補隊員”,保證公司的安全生產,成為本文的研究課題。
【關鍵詞】空壓機;需求;改造
一、概述
制氮站有空壓機5臺,其中MM110空壓機(3#和4#空壓機)2臺,MM55空壓機(1#和2#空壓機)2臺,而通過實際觀測,2臺MM55機組同時運行時,實際上的產量不如1臺MM110機組產氮量。因此考慮將2臺MM55空壓機及其制氮機置換為1臺MM110空壓機及其制氮機,或者通過改造使3#或4#制氮機能夠接受從1#和2#空壓機產出的壓縮空氣。
二、MM55(1#、2#空壓機-制氮機組)置換為MM110(3#和4#空壓機-制氮機組)
1、空壓機工作原理.
螺桿式空氣壓縮機由螺桿機頭、電動機、油氣分離桶、冷卻系統(tǒng)、空氣調節(jié)系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、安全閥及控制系統(tǒng)等組成??諝馐紫冉涍^空氣過濾器進行過濾,然后進入主機進行壓縮,同時冷卻油也進入到主機內對壓縮空氣進行冷卻。
然后壓縮空氣與冷卻油混合,混合物進入油氣分離器將壓縮空氣和冷卻油進行分離,然后壓縮空氣經過最小壓力閥(相當于單向閥)進入到后冷卻器內冷卻,壓縮空氣冷卻后產生的水通過水分離器分離出來排掉,然后干燥的壓縮空氣進入到制氮機內。如果排氣壓力超過設定值,部分壓縮空氣將返回到空氣過濾器處被直接排掉。
2、配套制氮機工作原理
制氮設備是采用變壓吸附原理,利用碳分子篩從空氣中提取氮氣的裝置。變壓吸附制氮機的吸附罐,在壓力高時,碳分子篩吸附空氣中的氧,而不易被吸附的氮氣成為產品;在壓力低時,氧從碳分子篩中脫附出來。利用壓力的變化,就能有效地從空氣中分離出所需要的氮氣。
3.如果能MM55(1#、2#空壓機-制氮機組)置換為MM110(3#和4#空壓機-制氮機組),那么可以實現空壓機-制單機組的兩用一備,在大批量用氣時能夠起3組制氮機機組,為公司生產提供充足氮氣。
三、MM55(1#和2#)空壓機與3#或4#制氮機組成制氮機組可行性研究
通過上表可知,1#和2#空壓機同時為3#制氮機供氣,理論上產量只差60 M3/h。
通過修改制氮機程序,延長A塔和B塔吸附時間,可以提高單位時間內吸附塔進氣量,解決這個差距。
四、具體改造方案
主要改造思路為將3#、4#空壓機出口管線與1#、2#空壓機出口管線連接,增加控制閥,通過控制相關閥門,達到1#、2#空壓機一起為3#或#制氮機供氣的目的,具體改造思路如下圖:
此次改造需要對1#~4#空壓機出口管線、2#制氮機空氣罐進氣線進行動火作業(yè)。由于動火前將涉及動火的管線斷開,所以動火危險性較小。改造動火方案如下(空壓機改造45度視角圖):
將K1、K2、K3、K4、各制氮機空氣罐進氣閥斷開。
火-1處原來是管線直連,切斷局部直線管線后增加DN50閥門。
在火-2、火-3處切割出口,用磁鐵對管線內鐵渣粉塵和鐵銹進行清除,將預制好的構件焊接在管線上。
在火-4、火-5處切割出口,用磁鐵對管線內鐵渣粉塵和鐵銹進行清除,將預制好的構件焊接在管線上。
將K1、K2、K3、K4、各制氮機空氣罐進氣閥與管線連接。
管線靜置1小時后切換相關流程,啟動空壓機-制氮機組,同時用肥皂水對所有焊口進行試漏試驗。
將現場殘留鐵渣等廢棄物裝袋運走,做到工停料凈場地清。
五、改造后流程
1、1#和2#空壓機為3#制氮機供氣流程:
K1、K2→K12-3→3#制氮機空氣罐進口閥(關閉K3)
2、1#和2#空壓機為4#制氮機供氣流程:
K1、K2→K12-4→4#制氮機空氣罐進口閥(關閉K4)
六、改造收益分析
通過咨詢廠家、上網查詢等方式摸底,經計算置換費用為50萬元,此項置換好處在于盤活固定資產,提高設備利用率,已報2012年大修計劃,集團未予批準。第二作業(yè)區(qū)維修班自己承擔起空壓機線路改造任務,通過計算為集團節(jié)省近50萬元。
參考文獻:
[1]王朝暉.泵與風機[J].中國石化出版社,2007.08.
[2]靳兆文.職業(yè)技能鑒定培訓教程—壓縮機工(初級、中級)[J].化學工業(yè)出版社,2007.07.