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      氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)改造

      2015-07-02 01:25:29周紅碧胡景輝
      河南化工 2015年11期
      關(guān)鍵詞:全廠空分供氣

      周紅碧 , 胡景輝 , 李 軍

      (惠生工程(中國)有限公司 , 河南 鄭州 450000)

      氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)改造

      周紅碧 , 胡景輝 , 李 軍

      (惠生工程(中國)有限公司 , 河南 鄭州 450000)

      空分裝置原設(shè)計(jì)氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)只能用于有計(jì)劃地開停車氮?dú)馐褂?,無法停車急用。為滿足生產(chǎn)需要,要求增加緊急停車置換氮?dú)饣蛘邭夥獾獨(dú)?。設(shè)計(jì)了三種氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)的改造方案,在比較三種方案的優(yōu)缺點(diǎn)后,最終選擇了一種方案,對氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)進(jìn)行了改造,以滿足全廠停車應(yīng)急氮?dú)獾男枰?/p>

      空分裝置 ; 氮?dú)夂髠湎到y(tǒng) ; 方案改造

      隨著我國冶金及化工行業(yè)的快速發(fā)展,需要大量的氧氣、氮?dú)狻鍤庾鳛樵嫌脷饧按祾咧脫Q等公用工程用氣,所以需要建設(shè)相應(yīng)的大型空分裝置。作為原料用氣的供應(yīng)裝置,空分裝置的供氣可靠性直接影響全廠的正常運(yùn)行;作為停車吹掃置換等公用工程用氣,空分裝置對保證下游用戶安全、可靠和穩(wěn)定的運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用??辗盅b置的意外停機(jī),輕則導(dǎo)致下游工藝裝置聯(lián)鎖停車,引起下游裝置停產(chǎn);重則將導(dǎo)致下游的工藝裝置失去安保氣體,造成機(jī)器設(shè)備的損壞,產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)損失。所以,在空分裝置的故障停車或者全廠停水、停電、停汽等突發(fā)故障導(dǎo)致的下游裝置停車時(shí),為了保證其用氣生產(chǎn)廠的穩(wěn)定安全停車及安全開車,通常在空分裝置內(nèi),要根據(jù)其下游用氣的要求,設(shè)立氮?dú)夂髠湎到y(tǒng),以便在空分裝置事故停車時(shí)也能在一定時(shí)間內(nèi)保證其下游客戶的用氣;同時(shí),空分裝置可以在后備系統(tǒng)運(yùn)行的這段時(shí)間內(nèi)排除故障,恢復(fù)裝置正常供氣[1-3]。但是,后備系統(tǒng)供氣的持續(xù)時(shí)間要綜合考慮到用戶的要求和后備系統(tǒng)的投資費(fèi)用問題。在裝置停車時(shí)氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)能自動啟動并提供持續(xù)的氮?dú)猱a(chǎn)品,氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)要設(shè)計(jì)成任何時(shí)間都能維持氮?dú)鈮毫Φ南到y(tǒng)。

      1 原有氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)介紹

      某公司年產(chǎn)28萬t合成氨、48萬t尿素項(xiàng)目原有氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)一套,為空分裝置開車及全廠開工吹掃提供0.8 MPa的常溫氮?dú)? 000 Nm3/h,以及0.45 MPa的常溫氮?dú)?8 000 Nm3/h,工藝流程簡圖如圖1所示。

      氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)主要設(shè)備有液氮儲槽、液氮?dú)饣煤退∈揭旱獨(dú)饣?。液氮儲槽?00 m3的常壓珠光砂絕熱雙層儲槽;液氮汽化泵均為進(jìn)口變頻離心泵,常溫備用,中控室人工啟動或者氮?dú)夤芫W(wǎng)壓力低聯(lián)鎖啟動,從常溫啟動到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間為30~40 min;水浴式液氮汽化器充滿脫鹽水,使用低壓蒸汽加熱,并自帶循環(huán)泵強(qiáng)制循環(huán)。在空分裝置未啟動前或者停車后,本氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)可以滿足全廠開車前的氮?dú)獯祾咝枰约叭珡S有計(jì)劃的低壓氮?dú)庥脷庑枨蟆?/p>

      2 改造方案設(shè)計(jì)

      廠家要求增加緊急停車置換氮?dú)饣蛘邭夥獾獨(dú)?,因此必須改造現(xiàn)有氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)。下游用戶氮?dú)庖笕缦拢喝珡S停水、停電、停汽等突發(fā)故障停車時(shí),立即提供0.8 MPa的常溫氮?dú)? 000 Nm3/h??辗盅b置結(jié)合現(xiàn)有氮?dú)夂髠湎到y(tǒng),要求增加液氮汽化泵常溫啟動到滿負(fù)荷運(yùn)行的空檔期的氮?dú)夤?yīng),即改造現(xiàn)有氮?dú)夂髠湎到y(tǒng),保證空分停車時(shí)立即提供壓力為0.8 MPa、流量為3 000 Nm3/h的常溫氮?dú)獠⑦B續(xù)供氣40 min。

      圖1 工藝流程簡圖

      備選方案如下:方案一,增加一個(gè)保安氮?dú)夤蓿ぷ鲏毫?.0 MPa,由調(diào)節(jié)閥減壓到0.8 MPa送管網(wǎng)。由理想氣體狀態(tài)方程pV=nRT得 ,代入數(shù)據(jù) ,計(jì)算出保安氮?dú)夤薜娜莘e約為191 m3,圓整后得200 m3,由空分裝置6.1 MPa的中壓氮?dú)鉁p壓充裝后備用。方案二,液氮汽化泵后分支一路進(jìn)真空罐,全廠停水停電時(shí),液氮進(jìn)入空浴式汽化器汽化,得到約-40 ℃的氮?dú)猓匐姲闊峄蛘呤褂秒娂訜崞骷訜岬? ℃送管網(wǎng)??绽淦骷半姲闊峄蛘唠娂訜崞魇褂檬鹿孰娫础R? m3液氮約等于650 Nm3/h氮?dú)猓? 000 Nm3/h的氮?dú)夤?0 min約需要3.5 m3液氮,選擇一個(gè)20 m3的小規(guī)格真空罐可以供氣4 h。方案三,液氮汽化泵后分支一路進(jìn)真空罐,全廠停水停電時(shí),液氮進(jìn)入原有的水浴式汽化器汽化,汽化器在加熱低壓蒸汽停汽時(shí)使用高壓蒸汽管網(wǎng)及中壓蒸汽管網(wǎng)的余汽減壓后進(jìn)汽化器供熱。

      三種改造方案流程簡圖如圖2a、2b、2c所示。

      圖2 三種改造方案的流程簡圖

      3 方案比選

      三種方案的優(yōu)點(diǎn)比較:方案一流程簡單、供氣迅速、投資較少、節(jié)能環(huán)保;方案二供氣時(shí)間長,在蒸汽恢復(fù)后可以切換到水浴式汽化器;方案三流程簡單、投資少、供氣時(shí)間長、節(jié)能環(huán)保。三種方案的缺點(diǎn)比較:方案一供氣時(shí)間短并要求原氮?dú)夂髠湎到y(tǒng)在40 min內(nèi)投用、占地空間大、現(xiàn)有場地難以滿足;方案二流程復(fù)雜、供氣緩慢、設(shè)備投資大,并且空浴式汽化器性能不穩(wěn)定,容易結(jié)霜,還有用電設(shè)備電氣故障因素;方案三供氣緩慢,同時(shí)無法確定高壓蒸汽管網(wǎng)及中壓蒸汽管網(wǎng)余汽的利用率及利用效果。

      4 結(jié)論

      根據(jù)供氣時(shí)間、供氣快慢、投資及占地要求等因素綜合考慮,最終選擇方案三。同時(shí),水浴式液氮汽化器要保持熱備用狀態(tài)(附帶的循環(huán)泵以1級負(fù)荷配置事故電源),長期通入一小股蒸汽以保證汽化器中的熱水維持在50 ℃左右,聯(lián)鎖啟動液氮真空罐的液氮送出開關(guān)閥的同時(shí),啟動蒸汽調(diào)節(jié)閥,在沒停蒸汽的條件下啟動原有的低壓蒸汽調(diào)節(jié)閥,在低壓蒸汽停汽時(shí)啟動高壓蒸汽減壓調(diào)節(jié)閥利用高壓蒸汽管網(wǎng)的余汽供熱。

      空分裝置作為全廠的原料氣源及公用工程氣源,在全廠開車及停車安全方面起著舉足輕重的作用,一定要充分了解下游用戶的各種需求,包括各種氣源的正常用量、最大用量、最小用量、連續(xù)用量、間斷用量及使用頻次、開車用量、停車用量及持續(xù)使用時(shí)間等各種工況,以便經(jīng)濟(jì)選擇空分裝置的規(guī)模,同時(shí)合理考慮各種氣源的后備系統(tǒng),促進(jìn)全廠安全穩(wěn)定高效運(yùn)行。

      [1] 孫洪波.空分裝置后備儲存系統(tǒng)的設(shè)計(jì)(一)[J]. 石油化工設(shè)計(jì),2012,29(2):5-8.

      [2] 張 震. 淺談空分裝置中深冷低溫液體泵[J]. 通用機(jī)械,2011,(7):19-21.

      [3] 張行東. 淺談現(xiàn)代空分裝置配套后備系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2013,(4下): 4-5.

      煤制乙二醇大型化再上臺階

      近日從上海戊正工程技術(shù)有限公司了解到,該公司與吉林鴻點(diǎn)化工科技股份有限公司正式簽署了40萬t/a乙二醇專利許可、工藝包和技術(shù)服務(wù)合同。該裝置建成后,將成為我國首個(gè)單套規(guī)模達(dá)40萬t/a的煤制乙二醇裝置。

      該項(xiàng)目采用上海戊正工程技術(shù)有限公司首創(chuàng)的合成氣高壓羰化工藝制乙二醇專利技術(shù),多聯(lián)產(chǎn)集成工藝,其乙二醇噸完全成本低于2 800元。

      據(jù)了解,同規(guī)模的合成氣低壓法制乙二醇裝置普遍采用單線5萬t規(guī)模堆疊。與低壓法工藝相比,高壓羰化工藝裝置建設(shè)投資節(jié)省50%左右,催化劑費(fèi)用降低50%以上,綜合能耗降低45%以上,乙二醇的每噸綜合成本降低1400元以上。

      該項(xiàng)目采用上海戊正工程技術(shù)有限公司首創(chuàng)的合成氣高壓羰化工藝制乙二醇專利技術(shù),裝置各單元采用單套、單線、單反應(yīng)器技術(shù)路線,由上海寰球工程公司負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)。項(xiàng)目總投資54.7億元,建設(shè)投資50.1億元,主要產(chǎn)品乙二醇42.48萬t/a、汽油3.46萬t/a、柴油12.5萬t/a,以及混合烯烴、LNG等。建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值37.7億元,利潤12.1億元,稅收5億元。該裝置計(jì)劃2018年上半年投產(chǎn)。

      上海戊正2009年開始推進(jìn)合成氣制乙二醇大型化研究,歷經(jīng)長達(dá)5年的深入探索,合成氣制乙二醇技術(shù)終于取得了突破性進(jìn)展,合成氣高壓羰化工藝制乙二醇技術(shù)中試裝置通過長周期運(yùn)行的驗(yàn)證。截至2014年底,戊正已被授權(quán)獲得20余項(xiàng)合成氣制乙二醇相關(guān)專利,使我國的煤制乙二醇工藝終于首次達(dá)到了大型化規(guī)模,目前其具備的最大設(shè)計(jì)能力為60萬t/a單線產(chǎn)能。

      目前國際油價(jià)低迷,以50美元/桶的油價(jià)進(jìn)行評估,采用石油(EO/EG)路線制乙二醇的每噸完全成本約3 850元,合成氣低壓法制乙二醇的每噸完全成本在4 000~5 000元,已無價(jià)格優(yōu)勢。

      2015-09-26

      周紅碧(1982- ),女,工程師,從事化工工藝設(shè)計(jì)工作,電話:13838505251。

      TQ050.2

      B

      1003-3467(2015)11-0035-03

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