柯 俊,陳志勇,史文庫,施 騰,張一京,郭福祥
(1.吉林大學 汽車仿真與控制國家重點實驗室,長春130022;2.南京汽車集團有限公司 產(chǎn)品工程部,南京210028)
近年來,汽車的舒適性在很大程度上決定了車型的市場競爭力[1-2]。當汽車地板存在異常振動時,會使乘客腳部有麻木感,而且會通過座椅傳遞給乘客,嚴重影響乘客對汽車舒適性的主觀感受[3]。因此,如何準確地找到地板發(fā)生異常振動的根本原因,并有針對性地提出經(jīng)濟合理的改進措施,是設(shè)計人員急需解決的重要問題。目前,與汽車地板異常振動相關(guān)的國內(nèi)外研究還不夠深入,鮮有關(guān)于客車地板異常振動研究的公開文獻,對地板本身結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面的研究也比較少。然而,隨著相關(guān)理論及計算機軟硬件的長足發(fā)展,階次跟蹤方法、模態(tài)分析方法及結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法日趨成熟,使得對地板異常振動原因的準確診斷及地板的結(jié)構(gòu)優(yōu)化成為可能。
在某輕型客車研發(fā)的后期階段,試驗人員發(fā)現(xiàn)樣車的地板后部在車速V=90 ~120 km/h 時存在異常劇烈的振動,嚴重影響到了整車的舒適性。為了解決這一問題,本文利用階次跟蹤方法和模態(tài)分析方法分析得出地板發(fā)生劇烈振動的原因是發(fā)動機和傳動系的激勵頻率與地板后部局部鼓包模態(tài)的模態(tài)頻率接近,進而發(fā)生了共振。由于在車型研發(fā)后期,對發(fā)動機懸置及傳動軸布置進行大范圍的調(diào)整可能會產(chǎn)生新的舒適性問題,且成本高昂。因此,本文著力對地板的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。首先,采用HyperWorks 軟件的Opti-Struct 模塊對地板各橫梁板材的厚度進行模態(tài)靈敏度分析及尺寸優(yōu)化;然后,根據(jù)相關(guān)的分析結(jié)果設(shè)計結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案并進行驗證試驗。試驗結(jié)果表明,該優(yōu)化方案可有效地降低地板后部的振動水平,而且成本較低。
為了識別地板異常振動的振源,對某輕型客車的樣車進行道路試驗。由于第四、五排座椅之間的地板中部振動最劇烈,因此在該處地板上布置加速度傳感器,通過勻加速試驗采集加速度信號,并對垂向加速度進行階次跟蹤[4-5],如圖1 所示。
從圖1 可看出:地板異常振動的振源是傳動軸的1.28 階激勵和發(fā)動機的2.00 階激勵,且共振頻率為45 ~60 Hz。
為了獲取整車環(huán)境下與地板異常振動相關(guān)的模態(tài)頻率和振型,對某輕型客車的地板進行模態(tài)分析。由于計算模態(tài)分析能夠預測地板的模態(tài)頻率和振型,可對試驗模態(tài)分析中傳感器的布置起到指導作用。因此,需要先對地板進行計算模態(tài)分析。為了保證模態(tài)分析結(jié)果與實車接近,有限元模型應包括車身、車架等對地板模態(tài)有較大影響的總成,對模型進行整體模態(tài)分析并從中提取出地板的模態(tài)。采用Hypermesh 軟件對某輕型客車的車身、車架三維模型進行幾何清理及網(wǎng)格劃分,用Weld 單元模擬點焊連接,用Beam 單元模擬螺栓連接和直徑較大的鉚接,用Adhere 單元模擬粘接連接,并通過節(jié)點重合的方式連接車窗密封條與車窗玻璃[6]。建立的車身車架有限元模型共有698 697 個單元,744 940 個節(jié)點,如圖2所示。
圖2 某輕型客車的車身車架有限元模型Fig.2 Body and frame finite element model of a light bus
采用Lanczos 方法對車身車架有限元模型進行模態(tài)分析,將分析結(jié)果導入HyperView 面板中,將共振頻率范圍內(nèi)與地板后部振動相關(guān)的模態(tài)提取出來,如圖3 所示。
圖3 地板的計算模態(tài)分析結(jié)果Fig.3 Results of calculating model analysis of floor
采用LMS Test.Lab 測試系統(tǒng)對某輕型客車的地板進行試驗模態(tài)分析[7]。為了獲取裝車狀態(tài)下地板的模態(tài),直接通過激振器對樣車的地板實施激振。試驗中采用兩點激振的方法,加速度傳感器布置位置(圖中綠色標示點)及激振點位置(圖中紅圈標示內(nèi))如圖4 所示。加速度傳感器的布置位置參考了計算模態(tài)分析的結(jié)果,激振器在地板橫梁等剛性較大的部位垂直激振,其布置方式及傳感器粘接方式如圖5 所示。試驗測得共振頻率范圍內(nèi)與地板振動相關(guān)的關(guān)鍵模態(tài)如圖6 所示。
圖4 加速度傳感器及激振點位置Fig.4 Accelerometers and excitations location
地板的計算模態(tài)分析結(jié)果和試驗模態(tài)分析結(jié)果的對比如表1 所示。
圖5 激振器布置方式及加速度傳感器的粘接方式Fig.5 Excitation arrangement and adhesive pattern of accelerometers
圖6 地板的試驗模態(tài)分析結(jié)果Fig.6 Results of experimental model analysis of floor
表1 計算模態(tài)分析結(jié)果和試驗模態(tài)分析結(jié)果的對比Table 1 Comparison results of calculating model analysis and experimental model analysis
除了上述兩個關(guān)鍵模態(tài)外,地板后部在共振頻率范圍內(nèi)還分布著若干個類似的局部鼓包模態(tài),但是鼓包的面積與振動幅值相對較小,限于篇幅本文未列出。從表1 可看出:兩個關(guān)鍵模態(tài)頻率的計算值與試驗值的誤差均在3%以內(nèi),且對比圖3 和圖6,兩個模態(tài)的計算模態(tài)振型和試驗模態(tài)振型吻合得較好,說明建立的有限元模型是正確的,可利用它進行地板結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面的理論計算。
綜合階次跟蹤分析結(jié)果及地板模態(tài)分析結(jié)果可知,某輕型客車的地板后部在共振頻率范圍內(nèi)存在若干個具有局部鼓包形態(tài)的模態(tài)振型,這些振型的模態(tài)頻率與傳動系的1.28 階激勵及發(fā)動機的2.00 階激勵接近,進而導致地板發(fā)生了異常振動的現(xiàn)象。
在車型研發(fā)的后期階段,對發(fā)動機懸置及傳動軸布置進行大范圍的調(diào)整可能會產(chǎn)生新的舒適性問題,且成本高昂、周期較長。因此,要消除或減弱地板后部的異常振動,應著力提高地板后部局部鼓包模態(tài)的模態(tài)頻率,從而避開與傳動軸及發(fā)動機的共振頻率范圍;或者對與地板局部鼓包模態(tài)密切相關(guān)區(qū)域的剛度進行加強,以抑制局部鼓包模態(tài)處的振動。
設(shè)ωi、ui分別為地板結(jié)構(gòu)第i 個模態(tài)固有頻率和振型向量,滿足:
式中:K、M 分別為結(jié)構(gòu)模型的總剛度矩陣和總質(zhì)量矩陣,其維數(shù)即為結(jié)構(gòu)模型自由度數(shù)。
對式(1)求導可得:
式中:ωij、uij、Kj、Mj分別為ωi、ui、K 和M 對某設(shè)計變量b(如板厚等)的偏導數(shù)。
可得:
在有限元方法中,K 和M 分別是單元剛度矩陣Ke及單元質(zhì)量矩陣Me的求和,即:
式(4)(5)對參數(shù)b 求導得:
將式(6)(7)代入式(3)得:
在車型研發(fā)的后期階段,地板下方各橫梁的位置及地板本身的結(jié)構(gòu)難以改動。當?shù)匕甯鳈M梁的位置確定之后,地板的模態(tài)主要取決于地板橫梁的剛度。當材料及規(guī)格確定之后,橫梁的剛度主要取決于板材的厚度。因此,為了有效地改善地板的模態(tài),本文以地板各橫梁板材厚度為設(shè)計變量,以增加質(zhì)量小于上限值為約束條件,并綜合考慮工程生產(chǎn)實際設(shè)定橫梁板材厚度的優(yōu)化范圍為3 ~6 mm。最后,以整車41 階及54 階振型固有頻率最大為優(yōu)化目標,采用OptiStruct 軟件進行尺寸優(yōu)化設(shè)計[9-11]。各橫梁的編號如圖7 所示。
圖7 地板原結(jié)構(gòu)及橫梁編號Fig.7 Primary structure of floor and serial number of beams
各橫梁的板材厚度關(guān)于整車41 階及54 階模態(tài)的模態(tài)靈敏度如圖8 所示。由于各橫梁的尺寸規(guī)格相同,因此各橫梁的質(zhì)量靈敏度相同。根據(jù)模態(tài)靈敏度分析的結(jié)果,地板的第1 至第5 根橫梁的厚度變化對于整車41 階及整車54 階模態(tài)的靈敏度很低,而地板的第6 至第8 根橫梁的厚度變化對于整車41 階及整車54 階模態(tài)的靈敏度較高,其中第7 至第8 根橫梁靈敏度明顯大于其他橫梁。
圖8 模態(tài)靈敏度分析結(jié)果Fig.8 Results of model sensitivity analysis
根據(jù)尺寸優(yōu)化設(shè)計的結(jié)果,最優(yōu)設(shè)計為將第5 至8 根橫梁板材的厚度增加至6 mm,其他橫梁進行不同程度的加強。盡管橫梁板材的厚度大幅增加,整車54 階模態(tài)的模態(tài)頻率只從51.97 Hz提高到55.70 Hz,仍然沒能避開傳動軸與發(fā)動機的共振頻率范圍,同時也會導致整車輕量化水平顯著下降。此外,根據(jù)地板模態(tài)分析的結(jié)果,地板后部在共振頻率范圍內(nèi)還分布著若干個類似的局部鼓包模態(tài),要同時提高它們的模態(tài)頻率也是非常困難的。因此,在不大幅度改變地板總體布置的前提下,使地板后部局部鼓包模態(tài)的模態(tài)頻率避開發(fā)動機和傳動系的激勵頻率是難以實現(xiàn)的。因此,應通過加強地板相關(guān)區(qū)域剛度的方法來抑制局部鼓包模態(tài)處的振動。
根據(jù)模態(tài)靈敏度分析結(jié)果及尺寸優(yōu)化設(shè)計結(jié)果,應加強地板第7 及第8 根橫梁的剛度。根據(jù)地板模態(tài)分析的結(jié)果,第6 及第7 根橫梁之間的地板是產(chǎn)生局部鼓包模態(tài)的關(guān)鍵部位,應加強地板本身在此區(qū)域內(nèi)的剛度。綜合考慮經(jīng)濟性、整車輕量化水平及工程實際,設(shè)計如下結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案:在地板第7 及第8 根橫梁中部焊裝厚度為3 mm 的矩形鋼板,鋼板長度為660 mm,寬度為150 mm。然后,去掉第6 及第7 根橫梁之間剛度較小的Z 字形梁,并焊裝3 根縱梁,縱梁的規(guī)格與各橫梁相同,長度均為580 mm,左、右側(cè)的縱梁相距340 mm,并將縱梁與兩端的橫梁焊接在一起。加裝矩形鋼板的目的是對模態(tài)靈敏度較高的第7 及第8 根橫梁的剛度進行強化,加裝3 根縱梁的目的是對第6 及第7 根橫梁之間地板的剛度進行強化,這樣就針對性地提高了與地板局部鼓包模態(tài)密切相關(guān)區(qū)域的剛度,進而抑制了地板后部的劇烈振動。優(yōu)化后的地板結(jié)構(gòu)如圖9 所示,圖中矩形標示內(nèi)為優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)。地板后部的原有結(jié)構(gòu)照片如圖10(a)所示,經(jīng)過優(yōu)化方案改進后的結(jié)構(gòu)照片如圖10(b)所示。焊裝的矩形鋼板及3 根縱梁均采用牌號為QStE380TM 的汽車結(jié)構(gòu)鋼制造,鋼材的抗拉強度為450 ~590 MPa,上屈服強度不小于380 MPa,斷后伸長率不小于23%。改進后整車質(zhì)量增加了7.46 kg。需要說明的是,地板下方是凹凸不平的,在兩個外側(cè)縱梁對稱布置的情況下,無法對其中一個縱梁實施焊接作業(yè)。
圖9 優(yōu)化后的地板結(jié)構(gòu)Fig.9 Optimized structure of the floor
圖10 優(yōu)化方案的相關(guān)照片F(xiàn)ig.10 Photographs of the optimal scheme
因此,在焊接作業(yè)過程中,外側(cè)的兩個縱梁與中間縱梁的距離不同,但相差不大,如圖10(b)所示。
為了驗證優(yōu)化方案對于地板后部振動情況的改進效果,對樣車進行道路試驗。試驗采用LMS.TEST.LAB 系統(tǒng)及B&K/PCB 公司的振動加速度傳感器。在第4 和5 排座椅下方的地板上與局部鼓包模態(tài)密切相關(guān)的區(qū)域布置了9 個加速度傳感器。傳感器的布置情況如圖11 所示。為了消除橡膠墊的彈性對試驗結(jié)果的影響,在粘接傳感器之前,將地板的橡膠墊切除,然后再將傳感器粘接在地板上。
圖11 傳感器的布置情況Fig.11 Accelerometers location
分別采集優(yōu)化前后地板后部各傳感器的振動加速度信號。限于篇幅,本文著重分析了圖11 矩形標示內(nèi)的傳感器采集到的信號,因為該傳感器位于第4 和5 排座椅之間的地板中部,具有代表性。圖12 中的(a)(b)(c)分別為車速在60、90、120 km/h 時優(yōu)化前后地板振動功率譜密度的對比曲線。圖中實線為優(yōu)化前的功率譜密度,虛線為優(yōu)化后的功率譜密度。
從圖12 可看出:在60、90、120 km/h 等典型車速下,地板原結(jié)構(gòu)在頻率為45 ~60 Hz 時存在明顯的共振現(xiàn)象。經(jīng)過優(yōu)化方案改進后,各階共振峰值均得到了顯著衰減。而且,在對所有傳感器采集到的信號進行分析后,可知除了一個采集點的Z 向整體振動水平與優(yōu)化前基本持平外,其他八個采集點的Z 向整體振動水平都得到了顯著降低。
圖13 是優(yōu)化后地板后部同一部位的垂向加速度階次跟蹤圖,與圖1 采用同一幅值標尺。對比圖1 和圖13 可看出:振動劇烈的紅色共振帶明顯淡化了,說明優(yōu)化方案對于地板異常振動的抑制效果非常顯著。此外,根據(jù)試驗過程中試乘員的主觀評價結(jié)果,地板在高速工況中的振動情況得到了明顯改善,而且地板在40 km/h 等低速工況中也保持了較低的振動水平。
圖12 優(yōu)化前、后地板振動加速度功率譜密度的對比Fig.12 Comparison between the PSD of floor vibration acceleration before and after optimization
圖13 垂向加速度階次跟蹤圖(優(yōu)化后)Fig.13 Order tracking of vertical acceleration(after optimization)
綜上所述,優(yōu)化方案有效地控制了地板后部的劇烈振動,且成本較低,易于實施。
(1)某輕型客車的地板后部在頻率為45 ~60 Hz 時存在若干個具有局部鼓包形態(tài)的模態(tài)振型,這些振型的模態(tài)頻率與傳動系的1.28 階激勵及發(fā)動機的2.00 階激勵接近,進而導致地板發(fā)生了劇烈振動的現(xiàn)象。
(2)利用階次跟蹤方法和模態(tài)分析方法分析了地板異常振動的根本原因?;谀B(tài)分析、模態(tài)靈敏度分析及尺寸優(yōu)化的結(jié)果提出了地板的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案并進行了試驗驗證。這種思路和方法具有成本低、效率高的特點,可為類似工程問題的研究提供參考。
(3)設(shè)計的地板結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案經(jīng)濟、合理,優(yōu)化效果顯著。
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