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      煤直接液化項(xiàng)目零排放裝置運(yùn)行及改進(jìn)探索

      2015-05-30 19:08:27王偉
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2015年18期
      關(guān)鍵詞:零排放

      王偉

      摘 要:零排放裝置采用兩套降膜蒸發(fā)器并聯(lián)運(yùn)行,緩沖罐+換熱器+除氧器+降膜蒸發(fā)器+旋液分離器+主輔空冷器工藝處理煤制油生產(chǎn)裝置排放的高含鹽廢水和催化劑廢水,高含鹽廢水的TDS:19105 mg/L,催化劑廢水的TDS:46550 mg/L,硫酸根:33,000 mg/L,氨:10042 mg/L,處理后的出水水質(zhì)E1產(chǎn)品水COD<30 ppm、TDS<10 ppm,E2產(chǎn)品水COD<9 ppm、TDS<10 ppm,且運(yùn)行穩(wěn)定。

      關(guān)鍵詞:零排放 降膜蒸發(fā)器 高含鹽廢水 硫酸銨廢水 回用水

      中圖分類號(hào):X784 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)06(c)-0107-02

      1 煤直接液化項(xiàng)目零排放裝置概況

      神華煤直接液化項(xiàng)目是我國(guó)也是世界上第一個(gè)煤炭直接液化商業(yè)性建設(shè)項(xiàng)目。生產(chǎn)油品108萬(wàn)噸/年,建設(shè)地點(diǎn)在鄂爾多斯,其中煤液化裝置排放污水水量大、濃度高、國(guó)內(nèi)外沒(méi)有類似的污水處理經(jīng)驗(yàn)可借鑒,根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于神華煤直接液化項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審查意見(jiàn)的批復(fù)要求,貫徹清污分流、污污分治、一水多用、節(jié)約用水的原則,對(duì)不同水質(zhì)的廢水分別進(jìn)行處理,最大限度地提高水的重復(fù)利用率及廢水資源化利用率,裝置產(chǎn)生的含油污水、高濃度有機(jī)廢水、含鹽廢水等經(jīng)處理后均要返回系統(tǒng)回用,高含鹽廢水處理后要求達(dá)到零排放要求。

      2 ZLD裝置組成

      零排放裝置簡(jiǎn)稱ZLD裝置,煤直接液化項(xiàng)目ZLD裝置采用兩效蒸發(fā)的原理處理高含鹽廢水。該裝置2006年建設(shè),2008年底建成投產(chǎn)。

      ZLD裝置組成:蒸汽減溫減壓器系統(tǒng)、催化劑廢水預(yù)處理系統(tǒng)、兩套蒸發(fā)器系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱E1蒸發(fā)器系統(tǒng)和E2蒸發(fā)器系統(tǒng))、主輔空冷器系統(tǒng)和硫酸銨結(jié)晶系統(tǒng)組成。其中E1蒸發(fā)器系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理負(fù)荷129 m3/h,主要處理電廠廢水和RO濃液,E1產(chǎn)品水設(shè)計(jì)118 m3/h回用電廠,11 m3/hE1濃液排放至121單元蒸發(fā)塘自然蒸發(fā)。E2蒸發(fā)器系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理負(fù)荷103 m3/h,主要處理催化劑廢水(即硫酸銨廢水),E2產(chǎn)品水設(shè)計(jì)有94 m3/h去污水汽提裝置脫氨處理后用于配置硫酸亞鐵溶液和主裝置用水,結(jié)晶系統(tǒng)采用單效蒸發(fā)處理硫酸銨廢水濃液,設(shè)計(jì)處理負(fù)荷9 m3/h,其產(chǎn)品是硫酸銨鹽類作為化肥外賣。

      3 ZLD裝置流程簡(jiǎn)述

      含鹽廢水和催化劑廢水進(jìn)入ZLD裝置后,分別經(jīng)加酸、預(yù)熱和脫氣處理。之后含鹽廢水進(jìn)入含鹽廢水蒸發(fā)器E1(154-C-4801),使用外部提供的低壓蒸汽將管殼內(nèi)部的濃水蒸發(fā),蒸發(fā)后的蒸汽接著進(jìn)入催化劑廢水蒸發(fā)器E2(154-C-5701)完成對(duì)催化劑廢水的蒸發(fā)。由于含鹽廢水設(shè)計(jì)處理水量大于催化劑廢水水量,因此將有部分多余的蒸汽從E1蒸發(fā)器中排出,送至副空冷器(154-E-5401A/B/C)冷凝后直接給換熱器換熱后回用至產(chǎn)品水罐送電廠。

      由E2蒸發(fā)器排出的蒸汽送至主空冷器(154-E-6401A~F/154-E-6402A~F)冷凝。主空冷器及副空冷器的凝液混合經(jīng)E-2換熱器(154-E-5601A/B)與催化劑廢水進(jìn)料換熱后送入E-2蒸餾液罐(154-T-7002),再由泵送出界區(qū)至污水氣體裝置進(jìn)行脫氨處理后直接回用。由E1蒸發(fā)器下部排出的一次蒸汽凝液經(jīng)泵送蒸發(fā)器產(chǎn)品水罐T-8003;由E2蒸發(fā)器下部排出的蒸汽凝液經(jīng)E-1換熱器(154-E-4701A/B)與含鹽廢水進(jìn)料換熱后送入E-1蒸餾液罐(154-T-7001),再由泵輸送至T-8003罐后送至電廠回用。經(jīng)E1蒸發(fā)器濃縮排出的含鹽濃液以及經(jīng)E2蒸發(fā)器濃縮排出的催化劑廢水濃液分別送入含鹽廢水濃縮液儲(chǔ)罐(154-T-5001)以及催化劑廢水濃縮液儲(chǔ)罐(154-T-5901),之后經(jīng)泵送至蒸發(fā)塘和結(jié)晶裝置進(jìn)行處理。

      4 設(shè)備和材質(zhì)

      ZLD裝置關(guān)鍵設(shè)備是降膜蒸發(fā)器、除氧器國(guó)內(nèi)加工制造,合金材料從國(guó)外購(gòu)買;循環(huán)泵、加藥泵等從國(guó)外采購(gòu)。

      5 進(jìn)出水水質(zhì)分析

      E1進(jìn)料水質(zhì)(譜尼分析)(如表1所示)

      E1產(chǎn)品水水質(zhì)(譜尼分析)(如表2所示)

      E2進(jìn)料水質(zhì)(譜尼分析)(如表3所示)

      E2產(chǎn)品水水質(zhì)(如表4所示)

      汽提后的E2產(chǎn)品水水質(zhì)(如表5所示)

      通過(guò)分析數(shù)據(jù)可以看出,高含鹽廢水經(jīng)蒸發(fā)后,E1/E2產(chǎn)品水水質(zhì)完全滿足回用水水質(zhì)要求,全部回收利用,E1濃液去蒸發(fā)塘自然蒸發(fā),E2實(shí)現(xiàn)了污水零排放,達(dá)到了安全環(huán)保、節(jié)約用水的目的。

      6 公用工程消耗

      (如表6所示)

      雖然運(yùn)行能耗較高,但在運(yùn)行費(fèi)用中,蒸汽占主導(dǎo),用于做ZLD裝置的蒸汽來(lái)源于PSA尾氣回收產(chǎn)生的蒸汽,應(yīng)該是廢氣綜合利用產(chǎn)生熱能用于蒸發(fā),ZLD裝置做到了清污分流、污污分治、一水多用、節(jié)約用水的原則,減少了一次用水量,最大限度地提高水的重復(fù)利用率及廢水資源化利用率,特別是對(duì)于鄂爾多斯水資源匱乏,要求零排放,尤期重要,同時(shí)造福于環(huán)境,符合國(guó)家環(huán)保政策。

      7 ZLD裝置運(yùn)行及改造情況

      ZLD裝置自2009年底開(kāi)車調(diào)試,運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)一些問(wèn)題,通過(guò)技術(shù)人員的攻關(guān),實(shí)現(xiàn)了較長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn),相對(duì)來(lái)說(shuō)比較平穩(wěn)。針對(duì)這幾年出現(xiàn)的問(wèn)題和改造歸納如下:

      (1)存在問(wèn)題:催化劑廢水中氯根含量高,對(duì)E2蒸發(fā)器產(chǎn)生腐蝕。原設(shè)計(jì)催化劑廢水中氯離子的含量為5.50 mg/L,而實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,催化劑廢水中氯離子的含量為50 mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)計(jì)值,氯離子來(lái)源主要是催化劑制備過(guò)程采用的煤、水和硫酸亞鐵,而配催化劑的水采用的是生產(chǎn)水。蒸發(fā)器鹽水槽的操作條件是溫度90~100℃,PH值3~4,廢水濃縮倍數(shù)10~12,水中氯離子達(dá)到500 mg/L以上。催化劑廢水處理采用的主要設(shè)備材質(zhì)是316L,在設(shè)計(jì)條件下運(yùn)行氯離子腐蝕十分嚴(yán)重。

      解決方案:將催化劑制備用的配水改為RO產(chǎn)品水,從根本上解決氯根含量。同時(shí)與GE專家研究,提出將底槽中PH改為6~7,這將會(huì)增大氫氧化鈉的消耗量,同時(shí)E2產(chǎn)品水中氨含量將會(huì)很高,無(wú)法達(dá)到回用水指標(biāo)。通過(guò)研究討論,針對(duì)此方案,我們將E2產(chǎn)品水送至汽提裝置脫氨處理后,產(chǎn)品水回用于循環(huán)水或膜處理系統(tǒng)(處理完后回用于電廠)。

      (2)存在問(wèn)題:E2蒸發(fā)器去主空冷器的蒸汽管線(DN1650)抽癟。在蒸發(fā)器調(diào)試過(guò)程中,由于E2去主空冷蒸汽管線(DN1650)設(shè)計(jì)壁厚較?。?.5 mm)。至使在試蒸汽引射器抽真空時(shí)將管線抽癟。

      解決方案:經(jīng)核算,在蒸汽管線上每隔1米做一個(gè)加強(qiáng)圈,修復(fù)了該管線,運(yùn)行至今比較平穩(wěn)。

      (3)存在問(wèn)題:進(jìn)口泵密封水的改造,設(shè)計(jì)上進(jìn)口泵采用新鮮水做為機(jī)械密封水,在實(shí)際運(yùn)行中,由于泵輸送的是97~99℃的熱水,所以用新鮮水做密封水會(huì)在泵機(jī)械密封面上產(chǎn)生結(jié)垢,致使泵無(wú)法運(yùn)行。

      解決方案:將新鮮水改為除鹽水,解決了這一問(wèn)題。

      (4)存在問(wèn)題:在調(diào)試過(guò)程中,提出其濃液排放線在不排放濃液時(shí),管線上存在死端,易結(jié)晶堵塞管線,從而使蒸發(fā)器無(wú)法運(yùn)行。

      解決方案:提出在E1、E2蒸發(fā)器濃液排放線上調(diào)節(jié)閥前加一回流線,這一方案被現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試技術(shù)人員采納,實(shí)施后投入運(yùn)行后,效果較好。

      (5)存在問(wèn)題:E2加堿泵無(wú)法滿足工藝要求,在調(diào)試過(guò)程中,由于E2鹽水槽內(nèi)工藝操作條件的改變,PH值由原來(lái)的3~4更改為6~7,將會(huì)增大氫氧化鈉的消耗量,目前的堿泵無(wú)法滿足工藝要求,需要將E1蒸發(fā)器的2臺(tái)加堿泵給E2供應(yīng)。

      解決方案:將E1/E2加堿泵出口管線上加跨線,同時(shí)增大E2加堿泵出口管線管徑。

      (6)存在問(wèn)題:由于催化劑廢水來(lái)水水量和TDS含量比設(shè)計(jì)值高,E2蒸發(fā)器主空冷和E2鹽種旋流分離器能力不足,E2蒸發(fā)器無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)行,造成來(lái)水無(wú)法完全處理。

      解決方案:E2旋液分離器擴(kuò)能,增加一組鹽種旋液分離器系統(tǒng),和原有的旋液分離器并聯(lián)運(yùn)行,以降低E2鹽水槽內(nèi)TDS的含量,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,投用后運(yùn)行比較平穩(wěn)。

      主空冷器系統(tǒng)擴(kuò)能,運(yùn)行過(guò)程中負(fù)壓達(dá)不到設(shè)計(jì)值,造成系統(tǒng)負(fù)荷達(dá)不到設(shè)計(jì)值。研究后增加了一組空冷器,同時(shí)增加一組引射器并改造主空冷噴淋系統(tǒng)更換泄露管束,以解決主空冷能力不足問(wèn)題。夏季溫度較高,對(duì)空冷影響很大。

      8 需要解決的問(wèn)題及后期的改造和探索

      E1/E2蒸發(fā)器內(nèi)管束的清洗疏通還需要進(jìn)一步研究。從近年來(lái)停車檢修經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,我們通過(guò)高壓清洗和化學(xué)清洗,效果不是很明顯。還需要進(jìn)一步找原因。煤直接液化項(xiàng)目零排放裝置自2008年底投運(yùn)以來(lái),總體運(yùn)行情況比較良好,但是運(yùn)行中還需要進(jìn)一步優(yōu)化,更好地降低運(yùn)行成本。

      9 結(jié)語(yǔ)

      (1)煤直接液化項(xiàng)目零排放裝置主要用于處理高含鹽廢水,其處理成本高、長(zhǎng)周期運(yùn)行受限,為了提高系統(tǒng)運(yùn)行周期,降低廢水噸水處理成本,還需要進(jìn)一步的技術(shù)攻關(guān)。(2)E2蒸發(fā)器濃鹽液經(jīng)過(guò)硫酸銨結(jié)晶系統(tǒng)處理后,其產(chǎn)品硫酸銨直接外賣給化肥廠,而E1蒸發(fā)器濃鹽液設(shè)計(jì)直接外排蒸發(fā)塘進(jìn)行自然蒸發(fā),需要進(jìn)一步研究E1濃鹽液結(jié)晶系統(tǒng),對(duì)雜鹽進(jìn)行分質(zhì)分離,減少?gòu)U水外排量。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 謝曉,凌怡敏.煤化工廢水零排放策略探討[J].水處理信息報(bào)道,2010(12):15-20.

      [2] 魏江波.煤制油廢水零排放實(shí)踐與探索[J].工業(yè)用水與廢水,2011(5):70-75.

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