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      核電站蒸汽發(fā)生器水位控制主/旁路閥切換改進(jìn)與優(yōu)化

      2015-05-16 02:17:22陳永偉付敬強(qiáng)邱河文張立國猶代倫
      原子能科學(xué)技術(shù) 2015年3期
      關(guān)鍵詞:主閥水流量旁路

      陳永偉,付敬強(qiáng),邱河文,張立國,猶代倫

      (中廣核核電運(yùn)營有限公司,廣東深圳 518124)

      核電站蒸汽發(fā)生器水位控制主/旁路閥切換改進(jìn)與優(yōu)化

      陳永偉,付敬強(qiáng),邱河文,張立國,猶代倫

      (中廣核核電運(yùn)營有限公司,廣東深圳 518124)

      結(jié)合國內(nèi)多個(gè)核電基地CPR1000機(jī)組,從工程實(shí)際的角度闡述了核電站蒸汽發(fā)生器水位控制主/旁路閥切換過程中常見的故障模式,其主要包括主/旁路閥允許切換的閾值欠優(yōu)、主/旁路閥頻繁切換以及主閥開啟時(shí)間過遲。針對(duì)上述常見故障模式給出了解決方案,從切換點(diǎn)優(yōu)化、擾動(dòng)量控制和差異化控制3方面實(shí)現(xiàn)對(duì)蒸汽發(fā)生器水位控制系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn)。此方案在工程中得到了驗(yàn)證,對(duì)避免核電站蒸汽發(fā)生器水位控制在主/旁路閥切換過程中出現(xiàn)較大水位擾動(dòng)及保護(hù)設(shè)備方面取得了良好效果,同時(shí)此方案中的具體操作和實(shí)現(xiàn)方法也為同類CPR1000核電機(jī)組提供參考和借鑒。

      CPR1000機(jī)組;蒸汽發(fā)生器;水位控制;主/旁路閥;PID調(diào)節(jié)

      核電站蒸汽發(fā)生器水位控制系統(tǒng)作為核電站CPR1000機(jī)組重要控制系統(tǒng)之一,其主要功能為實(shí)現(xiàn)蒸汽發(fā)生器二次側(cè)水位維持在需求的整定值上[1]。如果水位過高,將會(huì)造成出口蒸汽含水量超標(biāo),加劇汽輪機(jī)的沖蝕現(xiàn)象,影響機(jī)組的壽命,甚至造成機(jī)組損壞。同時(shí)在蒸汽管道破裂的事故工況下,對(duì)堆芯產(chǎn)生過大的冷卻易導(dǎo)致反應(yīng)性事故的發(fā)生。如果水位過低,則將會(huì)導(dǎo)致U型管頂部裸露[2],可能導(dǎo)致給水管線出現(xiàn)水錘現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成堆芯余熱的導(dǎo)出功能惡化。而在蒸汽發(fā)生器水位調(diào)節(jié)過程中最易出現(xiàn)調(diào)節(jié)擾動(dòng)的時(shí)間點(diǎn)為主/旁路閥的切換過程,如何保證主/旁路閥切換的順暢和穩(wěn)定,對(duì)于核電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行顯得尤為重要,針對(duì)上述問題本文進(jìn)行有效地探討。

      1 控制原理

      核電站蒸汽發(fā)生器水位控制主要包括主給水調(diào)節(jié)閥(主閥)調(diào)節(jié)和旁路給水調(diào)節(jié)閥(旁路閥)調(diào)節(jié)兩個(gè)部分,其原理如圖1所示。

      圖1 核電站蒸汽發(fā)生器水位控制原理Fig.1 Level control principle of steam generator in nuclear power plant

      主給水調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)是1個(gè)三通道調(diào)節(jié)回路,包括1個(gè)閉環(huán)調(diào)節(jié)通道和1個(gè)開環(huán)調(diào)節(jié)通道。在開環(huán)調(diào)節(jié)回路中,實(shí)測(cè)給水流量(MD1、MD2)的小選值(ZI)與經(jīng)過校正后的蒸汽流量(MD3、MD4)的大選值(ZA)輸入到加法器(ZO1)相比較,給出汽水失配信號(hào)QPV。采用汽水失配信號(hào)反映水位變化趨勢(shì)較水位誤差信號(hào)靈敏,是一種前饋。而閉環(huán)通道則主要產(chǎn)生水位偏差值,其主要通過由負(fù)荷1(KM1)產(chǎn)生的需求蒸汽發(fā)生器水位與真實(shí)水位(AVG)進(jìn)行差值運(yùn)算(ZO2)實(shí)現(xiàn)。水位偏差值再經(jīng)過水位PID調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)(RG1、RG2)產(chǎn)生給水流量整定值信號(hào)與開環(huán)通道產(chǎn)生的汽/水失配信號(hào)一同送到流量PI調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)(RG3)中[3]進(jìn)行處理,輸出對(duì)應(yīng)的主給水調(diào)節(jié)閥的開度信號(hào)(ME1)。

      在低負(fù)荷時(shí),測(cè)量流量的節(jié)流裝置兩端壓差太小,使流量測(cè)量不精確,信噪比也變得較差。因此在電站啟動(dòng)及低負(fù)荷期間,蒸汽發(fā)生器的水位由旁路調(diào)節(jié)閥來控制,控制通道為P調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)(RG4)。同時(shí)低負(fù)荷情況下,水位的膨脹及收縮現(xiàn)象十分明顯,為了提高低負(fù)荷時(shí)調(diào)節(jié)回路的穩(wěn)定性,通過給水溫度引入一個(gè)變?cè)鲆姝h(huán)節(jié)(MU)[4],使低負(fù)荷時(shí)水位調(diào)節(jié)器的增益系數(shù)減小。

      2 常見故障模式

      2.1 閾值欠優(yōu)

      核電站蒸汽發(fā)生器水位主閥控制的流量PI調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)(RG3)有兩路輸入信號(hào),一路為實(shí)際蒸汽發(fā)生器水位(AVG)與二回路負(fù)荷1(KM1)表征的水位整定值(GD)進(jìn)行差值運(yùn)算產(chǎn)生的流量整定值QSP;另一路為汽水偏差信號(hào)QPV。當(dāng)二回路負(fù)荷2(KM2)小于切換定值,切換開關(guān)閉合,人為設(shè)定的蒸汽流量QMS(定值環(huán)節(jié)MS)被引入。汽水偏差信號(hào)QPV=QG-QW-QMS。其中:QG為儀表變送器測(cè)得的蒸汽流量信號(hào)(大選環(huán)節(jié)ZA);QW為儀表變送器測(cè)得的給水流量信號(hào)(小選環(huán)節(jié)ZI);QMS=-8.5%Qn,其中,Qn為核電機(jī)組滿功率蒸汽額定流量。只有當(dāng)QPV>QSP,蒸汽發(fā)生器主閥才開始開啟,但在真實(shí)工況下,實(shí)際與需要水位一致,QSP≈0,蒸汽流量與給水流量近似相等QG≈QW,得到QPV=QG-QW-QMS≈-8.5%Qn,主閥處于可靠關(guān)閉的位置。當(dāng)二回路負(fù)荷KM2大于切換定值,切換開關(guān)斷開,虛擬了一個(gè)負(fù)的8.5%Qn的蒸汽流量被切除,汽水偏差信號(hào)QPV=QG-QW-0,如果滿足QPV>QSP,主閥就會(huì)產(chǎn)生開啟信號(hào)。

      在實(shí)際過程中,由于二回路用汽量表征的二回路負(fù)荷KM2不準(zhǔn)確或切換定值設(shè)置的不合理,常會(huì)導(dǎo)致允許主/旁路閥切換的時(shí)間點(diǎn)不合理。如果允許切換點(diǎn)過早,可能由于需求信號(hào)QPV>QSP,導(dǎo)致主閥提前開啟。因主閥的供水能力強(qiáng),進(jìn)而導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器水位波動(dòng)。如果允許切換點(diǎn)過遲,由于旁路閥在大開度情況下調(diào)節(jié)能力差,亦會(huì)導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器水位波動(dòng)。允許切換點(diǎn)的設(shè)置常以旁路閥的開度信號(hào)作為參考,理想的切換區(qū)間為旁路閥開度信號(hào)的70%~80%,如圖2中國內(nèi)某CPR1000核電機(jī)組二回路負(fù)荷在增長過程中對(duì)應(yīng)三環(huán)路旁路閥開度指示。

      圖2 二回路負(fù)荷曲線對(duì)應(yīng)環(huán)路旁路閥開度Fig.2 The second loop load curve corresponding bypass valve opening

      2.2 頻繁切換

      對(duì)國內(nèi)多臺(tái)CPR1000核電機(jī)組統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),蒸汽發(fā)生器水位控制過程中發(fā)生概率較高的一種故障模式為主/旁路閥的頻繁切換。其主要原因?yàn)榻o水流量變送器和蒸汽流量變送器量程標(biāo)定參數(shù)設(shè)置的不合理或校驗(yàn)參數(shù)調(diào)整的不準(zhǔn)確,進(jìn)而導(dǎo)致主閥經(jīng)過頻繁的開啟關(guān)閉之后才能保持穩(wěn)定的開度。圖3為國內(nèi)某CPR1000核電機(jī)組主/旁路閥頻繁切換故障模式的信號(hào)曲線。隨蒸汽發(fā)生器水位的降低,被調(diào)量小于水位整定值,經(jīng)控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)作用使蒸汽發(fā)生器給水主閥開始開啟,由于給水需求值較大,瞬間開度達(dá)到10%左右。主閥開大后,給水流量增加,蒸汽發(fā)生器水位也明顯增加,當(dāng)被調(diào)量大于水位整定值時(shí),控制系統(tǒng)反相調(diào)節(jié),隨著水位升高主閥又開始關(guān)閉。此過程循環(huán)多次,造成主/旁路閥頻繁切換,進(jìn)而導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器水位波動(dòng)劇烈(波動(dòng)幅度達(dá)0.3m),如果嚴(yán)重可能觸發(fā)蒸汽發(fā)生器水位保護(hù)邏輯。

      圖3 主/旁路閥頻繁切換故障模式Fig.3 Failure mode of master/bypass valve frequent switch

      同時(shí)主給水調(diào)節(jié)閥在較小的開度下頻繁開啟、關(guān)閉運(yùn)行也會(huì)引起閥座過度磨損,對(duì)設(shè)備存在損壞的風(fēng)險(xiǎn)。

      2.3 切換過遲

      常見的又一類故障模式為主/旁路閥切換過遲,圖4為國內(nèi)某CPR1000核電機(jī)組主/旁路閥切換過遲故障模式的信號(hào)曲線,從曲線上可看出,當(dāng)旁路閥達(dá)到90%開度信號(hào)時(shí),主閥還未開啟,而此時(shí)旁路閥的流量調(diào)節(jié)特性已明顯變差,造成給水流量不足,蒸汽發(fā)生器水位緩慢降低。在旁路閥接近100%開度信號(hào)時(shí),控制主閥的流量調(diào)節(jié)器RG3(PI調(diào)節(jié)器)仍無需開度信號(hào),蒸汽發(fā)生器水位持續(xù)降低,造成實(shí)際蒸汽發(fā)生器水位與整定值偏差大。而流量整定值QSP是由實(shí)際蒸汽發(fā)生器水位和與二回路負(fù)荷表征的水位整定值偏差產(chǎn)生的,隨蒸汽發(fā)生器水位的降低,QSP向負(fù)值方向變化,且其絕對(duì)值增大,當(dāng)QPV>QSP時(shí),主閥開始開啟。此故障模式為降低蒸汽發(fā)生器實(shí)際水位值來謀求主閥的開啟信號(hào),這種方式對(duì)蒸汽發(fā)生器水位的擾動(dòng)劇烈,從圖4的曲線上可看出,在蒸汽發(fā)生器水位降低到約-0.2m時(shí)(水位整定值為0 m),主閥才有開啟信號(hào)。而隨后由于主閥瞬間的開大,開度達(dá)10%左右,又導(dǎo)致蒸汽發(fā)生器水位出現(xiàn)了明顯的超調(diào)現(xiàn)象。

      圖4 主/旁路閥切換過遲故障模式Fig.4 Late failure mode of master/bypass valve switch

      3 改進(jìn)與優(yōu)化

      3.1 切換點(diǎn)優(yōu)化

      為了保證主/旁路閥在切換過程中的順暢和穩(wěn)定,首先需對(duì)允許切換點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,其主要包括兩個(gè)方面。

      1)保證KM2表征的二回路負(fù)荷的準(zhǔn)確性

      二回路負(fù)荷KM2是用二回路的用汽量表征的,主要分為3部分:汽機(jī)用汽量、排冷凝器用汽量和排除氧器用汽量[5]。通常采用的標(biāo)定方式為假設(shè)加法器的每個(gè)輸入的增益系數(shù)和加法器偏置作為4個(gè)未知變量,通過變化功率,獲得4組方程等式。通過聯(lián)立4個(gè)四元一次方程求解出變量,求解公式為:

      E=K1A+K2B+K3C+D

      式中:E為熱功率;A為蒸汽旁路控制信號(hào);B為蒸汽排除氧器調(diào)制信號(hào);C為汽機(jī)進(jìn)汽壓力;K1、K2、K3為加法器的增益系數(shù);D為加法器的偏置。

      根據(jù)上述標(biāo)定方式,求解K1、K2、K3、D,得到二回路負(fù)荷KM2的計(jì)算公式:

      EKM2=K1A+K2B+K3C+D

      但標(biāo)定完成后可能由于多種原因?qū)е旅看螜C(jī)組在啟動(dòng)過程中KM2表征的二回路負(fù)荷出現(xiàn)稍許偏差,則需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行一定的微調(diào)和修正。其修正方法為在核功率約17%FP時(shí)(主/旁路閥切換前),比較二回路負(fù)荷KM2與一回路功率信號(hào)的匹配性,若偏差數(shù)值大并超過一定閾值,即|EKM2-EAM|>ΔE(偏差閾值),則可能危及水位調(diào)節(jié)控制,需對(duì)加法器增益系數(shù)和偏置進(jìn)行微調(diào)和修正,保證其一致性。

      2)保證允許切換點(diǎn)閾值的合理性

      允許切換點(diǎn)閾值的設(shè)置主要參考旁路閥的調(diào)節(jié)特性,常用的方法為:如果EKM2=20%FP,給水流量仍可通過旁路閥調(diào)節(jié),即給水流量非保持不變,說明旁路閥的給水調(diào)節(jié)能力較強(qiáng),則可適當(dāng)提高允許切換的閾值。同時(shí)參考旁路閥開度信號(hào),一般理想的切換區(qū)間為旁路閥開度約為70%~80%,結(jié)合3個(gè)環(huán)路的一致性,確定允許切換的閾值。

      3.2 擾動(dòng)量控制

      蒸汽流量與給水流量之間的差異是系統(tǒng)的主要擾動(dòng)[6],主/旁路閥的頻繁切換的主要原因?yàn)檎羝髁颗c給水流量之間的差異導(dǎo)致流量PI調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)RG3輸出主閥開啟信號(hào)時(shí)有時(shí)無。消除這一故障主要實(shí)現(xiàn)方式為在允許切換后RG3保持緩慢增長、穩(wěn)定的輸出信號(hào),即擾動(dòng)量控制,擾動(dòng)量控制主要包括以下兩個(gè)方面。

      1)保證給水流量標(biāo)定的準(zhǔn)確性

      在100%FP平臺(tái)變送器測(cè)得的給水流量實(shí)際值為QW,變送器的初始量程為R01,給水流量理論值為QFWO(由熱平衡測(cè)得),如果給水流量實(shí)際值與理論值存在偏差且|QFWO-QW|>ε0+ε′FW,則需重新校正變送器的量程,計(jì)算變送器新的量程值為:

      2)增加蒸汽流量修正值并保證蒸汽流量標(biāo)定的準(zhǔn)確性

      由于QSP≈0,保證QG>QW,則RG3輸出穩(wěn)定的開啟信號(hào)。所以在蒸汽流量變送器標(biāo)定時(shí),適當(dāng)增加一流量修正值QM,則可消除主/旁路閥的頻繁切換,主要的實(shí)現(xiàn)過程如下。

      在100%FP平臺(tái)變送器測(cè)得的蒸汽流量實(shí)際值為QG,變送器的初始量程為R02,蒸汽流量理論值為QG-S,其值為:

      QG-S=QRef+QM

      式中:QRef=QFWO-Qbd,為蒸汽流量參考值,Qbd為排污流量;QM為流量修正值,QM≈10t/h。

      3.3 差異化控制

      CPR1000機(jī)組安裝有3臺(tái)蒸汽發(fā)生器,即存在3個(gè)蒸汽發(fā)生器水位的控制環(huán)路,如果3個(gè)環(huán)路的水位控制參數(shù)偏差較大,不可避免對(duì)蒸汽發(fā)生器水位的控制帶來困難。二回路負(fù)荷KM2允許切換閾值動(dòng)作信號(hào)對(duì)3個(gè)環(huán)路的蒸汽發(fā)生器控制都生效。如果在允許切換信號(hào)動(dòng)作時(shí)刻,3個(gè)環(huán)路旁路閥的調(diào)節(jié)特性存在較大差別,會(huì)給部分蒸汽發(fā)生器的水位控制帶來擾動(dòng)。

      差異化控制主要保證3個(gè)蒸汽發(fā)生器水位控制環(huán)路的一致性,影響差異化的因素較多,有工藝系統(tǒng)的原因[7]、安裝和設(shè)計(jì)的差別及設(shè)置參數(shù)的不合理等。但從儀控的角度主要考慮兩個(gè)方面:1)保證主/旁路閥前后壓差的一致性,此通過給水母管和蒸汽母管壓差控制通道實(shí)現(xiàn)[8];2)保證主/旁路閥特性的一致性,即在相同的壓差和控制信號(hào)下,閥門的給水能力具有較好的一致性,此主要通過閥門功能校驗(yàn)控制。

      4 結(jié)論

      結(jié)合國內(nèi)多個(gè)核電基地CPR1000機(jī)組的統(tǒng)計(jì)和分析,本文列舉了核電站蒸汽發(fā)生器水位控制主/旁路閥切換過程中常見的故障模式,其中包括主/旁路閥允許切換的閾值欠優(yōu)、主/旁路閥頻繁切換以及主閥開啟時(shí)間過遲。而上述故障模式的出現(xiàn)無疑給蒸汽發(fā)生器水位的控制帶來困難,嚴(yán)重時(shí)可能觸發(fā)保護(hù)動(dòng)作,對(duì)機(jī)組的安全和穩(wěn)定運(yùn)行埋下隱患。針對(duì)上述故障模式,本文從切換點(diǎn)優(yōu)化、擾動(dòng)量控制以及差異化控制3方面,提出了對(duì)蒸汽發(fā)生器水位控制主/旁路閥切換過程的優(yōu)化和改進(jìn),此優(yōu)化和改進(jìn)方案對(duì)同類CPR1000核電機(jī)組具有較大的借鑒和參考意義。

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      Improvement and Optimization of Master/Bypass Valve Switching Process for Steam Generator Level Control of Nuclear Power Plant

      CHEN Yong-wei,F(xiàn)U Jing-qiang,QIU He-wen,ZHANG Li-guo,YOU Dai-lun
      (China Nuclear Power Co.,Ltd.,Shenzhen518124,China)

      According to the statistics of domestic nuclear power plant CPR1000units,the common failure modes in the steam generator level control about the master/bypass valve switching process were described.The main modes include that the master/bypass valve switching threshold owes excellent,the master/bypass valve frequently switches and the master valve opens too late.And then a solution was raised about how to improve the master/bypass valve switching process,including switching point optimization,disturbance value control and difference control.This solution is performed in the project site and is verified feasible and effective.

      CPR1000units;steam generator;water level control;master/bypass valve;PID regulator

      TH165.3

      :A

      :1000-6931(2015)03-0523-06

      10.7538/yzk.2015.49.03.0523

      2013-11-28;

      2014-01-20

      陳永偉(1986—),男,浙江海寧人,工程師,自動(dòng)化專業(yè)

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