苑文輝,劉國柱
(天津大沽化工股份有限公司,天津 300455)
目前本公司苯乙烯裝置采用DNBP與協(xié)同阻聚劑A(羥胺類化合物)配合使用來降低苯乙烯精餾過程中聚合物的產(chǎn)生。某阻聚劑廠家研發(fā)的精餾阻聚劑B(哌啶自由基類化合物)在水相和油相中都有溶解性,因精餾阻聚劑B有利于保護催化劑、不產(chǎn)生腐蝕、無毒性,在取得更好的阻聚效果的同時,又保護了環(huán)境和員工職業(yè)健康,符合高效、環(huán)保的生產(chǎn)經(jīng)營理念,因此進行試用。
本公司苯乙烯裝置自2014年3月4日至2014年3月27日對精餾阻聚劑B進行了試用,在此次精餾阻聚劑B試用過程中,由于受到乙苯單元的影響,精餾單元的負荷波動比較頻繁(如圖1所示),為了便于分析,特選取精餾負荷較為穩(wěn)定時的運行數(shù)據(jù)來進行分析比較。
圖1 精餾單元負荷
在3月4日到3月8日精餾阻聚劑B試用期間,精餾單元負荷基本維持在100t/h。由圖2分析可得,在精餾阻聚劑B試用初期,由于精餾系統(tǒng)中換用了新的阻聚劑,工藝運行數(shù)據(jù)發(fā)生了較大波動,低壓EB回收塔塔釜和高壓EB回收塔塔釜中聚合物的含量與試用之前相比,數(shù)值突然增高,這與換用新的阻聚劑可能存在一定的關系。當出現(xiàn)該狀況后,對精餾阻聚劑B的加入量和DNBP的加入量進行調(diào)整。調(diào)整精餾阻聚劑B和DNBP加入量之后,各工藝條件都相對穩(wěn)定。具體工藝運行參數(shù)如表1所示。
圖2 精餾單元負荷100t/h時的工藝運行數(shù)據(jù)
結(jié)論:在DNBP加入量相同的情況下,精餾阻聚劑B的加入量高于精餾阻聚劑A,因此精餾阻聚劑B的單耗要高于精餾阻聚劑A;由聚合物含量對比可得精餾阻聚劑B有一定的阻聚效果,但由于焦油回收量有所減少(焦油回收物料中的主要成分為重組分和聚合物,焦油回收量的減少也會導致精餾系統(tǒng)中聚合物的含量減少),僅從聚合物含量對比不能得出精餾阻聚劑B的阻聚效果與精餾阻聚劑A的優(yōu)劣關系;由苯乙烯精餾單元焦油單產(chǎn)量對比可得,精餾阻聚劑B的單產(chǎn)量要低于精餾阻聚劑A,因此精餾阻聚劑B的阻聚效果要優(yōu)于精餾阻聚劑A,精餾阻聚劑B更加節(jié)省能耗。
在3月13日到3月18日精餾阻聚劑B試用期間,精餾單元負荷基本維持在108t/h。由圖3分析可知,精餾阻聚劑B在這段時期內(nèi)的加入總量較為穩(wěn)定,基本維持在27kg/h;DNBP的加入量受到低壓EB回收塔塔釜和高壓EB回收塔塔釜中聚合物含量變化的影響,加入量也在隨時變化。具體工藝運行參數(shù)如表1所示。
圖3 精餾單元負荷108t/h時的工藝運行數(shù)據(jù)
結(jié)論:由于此段時間內(nèi),苯乙烯精餾單元負荷和DNBP加入量以及焦油回收量都有所調(diào)整,僅從聚合物含量對比不能得出精餾阻聚劑B的阻聚效果與精餾阻聚劑A之間的優(yōu)劣關系;由苯乙烯精餾單元的焦油單產(chǎn)量對比可得,精餾阻聚劑B的焦油單產(chǎn)量要低于精餾阻聚劑A,因此精餾阻聚劑B的阻聚效果要優(yōu)于精餾阻聚劑A,精餾阻聚劑B更加節(jié)省能耗。
在3月18日到3月23日精餾阻聚劑B試用期間,精餾單元負荷基本維持在110t/h。由圖3分析可知,精餾阻聚劑B在這段時期內(nèi)的加入總量有所調(diào)整,加入量由27kg/h調(diào)整到33kg/h;DNBP的加入量受到低壓EB回收塔塔釜和高壓EB回收塔塔釜中聚合物含量變化的影響,加入量也在隨時變化。具體工藝運行參數(shù)如表1所示。
圖4 精餾單元負荷110t/h時的工藝運行數(shù)據(jù)
結(jié)論:由DNBP加入量和精餾阻聚劑加入量對比可得,DNBP的加入總量由57kg/h縮減到31kg/h,DNBP節(jié)省了大概40%,故精餾阻聚劑B可以減少DNBP的加入量;此段時間內(nèi),苯乙烯精餾單元負荷和DNBP加入量都有所調(diào)整,由聚合物含量數(shù)據(jù)分析可知此段時間內(nèi),聚合物的含量并沒有上升,基本穩(wěn)定維持在0.3wt%以下,故精餾阻聚劑B的阻聚效果明顯,但僅從聚合物含量對比不能得出精餾阻聚劑B的阻聚效果與精餾阻聚劑A之間的優(yōu)劣關系;由苯乙烯精餾單元的焦油單產(chǎn)量對比可得,精餾阻聚劑B的焦油單產(chǎn)量要低于精餾阻聚劑A,因此精餾阻聚劑B的阻聚效果要優(yōu)于精餾阻聚劑A,精餾阻聚劑B更加節(jié)省能耗。
表1 精餾負荷110t/h時工藝參數(shù)對比
圖5 苯/甲苯塔塔壓
由圖5分析可知,在精餾阻聚劑B試用期間,苯/甲苯塔塔頂壓力有所升高,而塔壓控制閥OP值則出現(xiàn)了較大波動。使用精餾阻聚劑A期間,苯/甲苯塔塔壓都穩(wěn)定維持在26kPaA,且塔壓控制閥OP值都較為穩(wěn)定,并未出現(xiàn)過大幅度波動的情況。在3月27日精餾阻聚劑B試用結(jié)束恢復至精餾阻聚劑A后,苯/甲苯塔塔頂壓力又穩(wěn)定維持在26kPaA,塔壓控制閥OP值恢復至原有數(shù)值且未出現(xiàn)波動狀況。由此分析可知,精餾阻聚劑B的加入導致苯/甲苯塔塔壓控制閥OP值出現(xiàn)較大幅度波動,精餾阻聚劑B對苯/甲苯塔塔壓的控制影響較大。
由圖6分析可知,在精餾阻聚劑B試用期間,低壓EB回收塔塔壓一直都高于原有塔壓控制值,而塔壓控制閥OP值自精餾阻聚劑B試用之后,由原有的54%左右的開度縮減到-5%,且長時間維持在關閉狀態(tài),造成塔壓超出可控范圍。而在使用精餾阻聚劑A期間,低壓EB回收塔塔壓都穩(wěn)定維持在6.7kPaA,且塔壓控制閥OP值都比較穩(wěn)定,可以有效地控制塔頂壓力。在3月27日精餾阻聚劑B試用結(jié)束恢復到精餾阻聚劑A后,低壓EB回收塔的塔壓又穩(wěn)定維持在6.7kPaA,且塔壓控制閥OP值又重新開啟并恢復至原有數(shù)值,低壓EB回收塔塔壓恢復至可控狀態(tài)。由此分析可知,精餾阻聚劑B的加入導致低壓EB回收塔塔壓控制閥OP值出現(xiàn)較大幅度波動,塔壓超出可控狀態(tài)。長時間的超壓狀態(tài)對工藝安全埋下了隱患,這對于工藝的穩(wěn)定運行來說是不能允許的。塔壓的波動,也導致了低壓EB回收塔分離效果的變化,造成低壓EB回收塔塔頂和塔釜的組分有所發(fā)生改變,導致部分精餾塔的分析樣品出現(xiàn)不合格現(xiàn)象。
圖6 低壓EB回收塔塔壓
圖7 低壓EB回收塔塔釜溫度
由圖7分析可知,在精餾阻聚劑B試用初期,低壓EB回收塔塔釜溫度有所上升。自3月7日將焦油回收量減少之后,塔釜溫度才有所下降。因受到精餾負荷的影響,塔釜溫度在3月8日到3月13日之間有所波動。自3月13日到3月23日,精餾負荷較為穩(wěn)定期間,低壓EB回收塔塔釜溫度較為穩(wěn)定,但相較于適用之前的塔釜溫度還是有所增長。由此分析可知,精餾阻聚劑B的加入導致低壓EB回收塔塔釜溫度上升,而更高的溫度會導致苯乙烯發(fā)生更多的聚合反應,產(chǎn)生更多的聚合物,造成焦油單產(chǎn)量和裝置能耗的增加。
圖8 精苯乙烯塔塔釜溫度
由圖8分析可知,在精餾阻聚劑B試用初期,精苯乙烯塔塔釜溫度有所上升。自3月7日將焦油回收量減少之后,塔釜溫度才有所下降。因為受到精餾負荷的影響,塔釜溫度在3月8日到3月13日之間有所波動。自3月13日到3月23日,精餾負荷較為穩(wěn)定期間,精苯乙烯塔塔釜溫度較為穩(wěn)定,但相較于試用之前的塔釜溫度還是有所增長。由此分析可知,精餾阻聚劑B的加入導致精苯乙烯塔塔釜溫度上升,而更高的溫度會使苯乙烯發(fā)生更多的聚合反應,產(chǎn)生更多的聚合物,造成焦油單產(chǎn)量和裝置能耗的增加。
圖9 焦油閃蒸罐溫度
由圖9分析可知,在精餾阻聚劑B試用初期,焦油閃蒸罐溫度有明顯的上升趨勢。自3月7日將焦油回收量減少之后,溫度才有所下降。因為受到精餾負荷的影響,焦油閃蒸罐溫度在3月8日到3月13日之間有所波動。自3月13日到3月23日,精餾負荷較為穩(wěn)定期間,焦油閃蒸罐溫度出現(xiàn)一次較大幅度的波動,溫度上升至160℃,此種工藝狀況會導致苯乙烯發(fā)生更多的聚合反應,產(chǎn)生更多的聚合物,增加了焦油單產(chǎn)量和裝置能耗。經(jīng)過這次波動后,焦油閃蒸罐的溫度都較為穩(wěn)定,但相較于使用精餾阻聚劑A時的溫度,還是有所增長。由此分析可知,精餾阻聚劑B的加入對焦油閃蒸罐溫度影響較大。
圖10 轉(zhuǎn)烷基化催化劑運行情況
在2014年3月4日,精餾阻聚劑B試用之后,轉(zhuǎn)烷基化催化劑活性出現(xiàn)波動。分析認為,如果精餾阻聚劑B存在或可在系統(tǒng)中生成導致乙苯單元催化劑活性降低的物質(zhì),可能會隨循環(huán)苯的回收利用進入乙苯單元,從而對乙苯單元催化劑活性造成影響。
基于上述分析,在轉(zhuǎn)烷基化催化劑出現(xiàn)活性降低以后,在3月8日上午將苯/甲苯分離塔塔頂氣相切至火炬,側(cè)線采出循環(huán)苯切至罐區(qū)。由圖10分析可知,在3月10日,轉(zhuǎn)烷基化催化劑活性開始逐漸恢復。3月13日,在催化劑活性逐漸恢復正常后,苯/甲苯分離塔側(cè)線采出循環(huán)苯切回到乙苯單元。3月19日,催化劑活性再度出現(xiàn)下降現(xiàn)象。在3月21日晚,苯/甲苯分離塔塔側(cè)線循環(huán)苯再度切至罐區(qū),在3月25日催化劑活性逐漸開始恢復。3月27日精餾阻聚劑B試用結(jié)束后,精餾單元阻聚劑恢復至精餾阻聚劑A,在3月29日上午將苯/甲苯分離塔塔(苯/甲苯分離塔)氣相和側(cè)線循環(huán)苯切至EB單元,轉(zhuǎn)烷基化催化劑運行情況都相對穩(wěn)定并未出現(xiàn)再次下降現(xiàn)象。
由上述分析可知,精餾阻聚劑B的加入可能會在系統(tǒng)中生成導致乙苯單元催化劑活性降低的物質(zhì),會隨循環(huán)苯的回收利用進入乙苯單元,從而對乙苯單元催化劑活性造成影響。
通過以上的論述探討,可以得出以下結(jié)論。
4.1 精餾阻聚劑B的阻聚效果要優(yōu)于精餾阻聚劑A,且協(xié)同阻聚過程中,精餾阻聚劑B可以減少DNBP的加入量。
4.2 精餾阻聚劑B的焦油單產(chǎn)量小于精餾阻聚劑A的焦油單產(chǎn)量。
4.3 精餾阻聚劑B使用過程中,對于工藝運行參數(shù)影響較大,導致精餾單元的精餾效果發(fā)生改變,并造成相應精餾塔溫度和壓力的變化,有些控制點甚至超出了可控范圍,不利于工藝的穩(wěn)定性生產(chǎn)。因此,精餾阻聚劑A更適合于本公司苯乙烯裝置。