蘇州國環(huán)環(huán)境檢測有限公司 江蘇蘇州 215129
摘要:目的:清洗劑中正己烷等揮發(fā)性有毒物質的存在進行定性分析和定量檢測,并對這類揮發(fā)性物質的通風防護進行了設計,對效果進行了考核。結果:檢測結果表明存在較多有毒物質,作業(yè)場所檢測結果證明其在空氣中存在一定的含量。企業(yè)按照政府要求進行清洗劑更換,使用不含正己烷的清洗劑。第三方機構協(xié)助企業(yè)進行相應的設計和整改后起到了明顯的效果。
關鍵詞:噪聲;職業(yè)病危害;整改
引言
太倉某有限公司成立于1993年,在本次技術改造以前,主要生產(chǎn)設備為600臺老式窄幅有梭小織機,設置在一間900平米的大廠房內(nèi)。2014年以前由于未進行專門的職業(yè)健康管理,并缺乏相應的作業(yè)場所職業(yè)病危害因素定期檢測、職業(yè)健康體檢等過程,加上作業(yè)場所噪聲等職業(yè)病危害因素長期保持較高強度,因此原有項目職業(yè)病防治效果不甚理想。
2015年,為從根本上解決其作業(yè)場所噪聲職業(yè)病危害、保證員工的職業(yè)健康和公司長遠發(fā)展,太倉某有限公司在安監(jiān)部門、第三方職業(yè)健康機構等的指導、協(xié)助下,對其老式小織機生產(chǎn)線進行了技術改造,購置32臺新型的寬幅噴氣織機取代原有600臺窄幅小織機,并對廠房的噪聲防護設施進行了全方位升級?,F(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)表明,改造后作業(yè)場所噪聲職業(yè)病危害8小時等效聲級暴露值相比原有項目明顯下降,對應巡檢和員工操作位的8小時等效聲級暴露值下降均超過20dB。
本文通過職業(yè)病危害現(xiàn)場檢測、職業(yè)健康檢查、現(xiàn)場調(diào)查等方法,對其整改前后作業(yè)場所噪聲職業(yè)病危害情況、防護設施效果進行分析。
一、原有項目噪聲來源及對員工的影響情況分析
噪聲職業(yè)病危害主要來自生產(chǎn)車間噴氣織機、自動接經(jīng)機、冷干機、冷風機、排風機、清潔機等設備和空壓機等產(chǎn)生的噪聲。導致原有項目8小時等效聲級超標嚴重的特性原因包括以下幾點:
1)小織機為普通紡織機,其工作原理是線在紡錘上隨紡錘移動,繞線頻率每秒1-2個來回,噪聲主要是紡錘移動過程中的機械噪聲,最高值出現(xiàn)在紡錘撞擊軸頂端回彈的瞬間,紡錘撞擊軸產(chǎn)生了強烈的瞬間機械噪聲,加上紡錘運動過程的摩擦等聲音,成為主要的噪聲源,具體檢測值見表;
2)小織機噪聲源與巡檢員工之間無隔音、吸音,且設備密度高、過道狹窄,使得噪聲源與員工距離近,噪聲可以直接傳播至巡檢人員耳部;
3)600臺設備在同一時間運行,可能導致撞擊聲互相疊加,成為連續(xù)高噪聲,使得時間加權噪聲結果升高;
4)原有項目墻壁和屋頂為磚混、鋼結構,均未設置吸音裝置,這導致反射的撞擊聲和直接傳遞到員工作業(yè)區(qū)域的噪聲能夠進行多次疊加,加大了噪聲的接觸強度。
二、改造后噪聲防護能力提升情況
1)紡織設備進行了更新?lián)Q代,原來產(chǎn)生較高噪聲的600臺小織機將全部廢棄,選用的新設備為無梭噴氣織機,數(shù)量減少,使得廠房內(nèi)設備密度降低,過道加寬,員工與設備距離明顯加大。
2)設備自帶防護設施:噴氣織機外部有弧形罩,減少噪聲的側向傳播,減少在過道上巡檢員工直接接觸噪聲的強度。
3)吸音板安裝在車間內(nèi)頂部及側面墻壁,能夠減少屋頂及墻面反射回的噪聲。
4)隔音門既擋住生產(chǎn)區(qū)域噪聲對車間外環(huán)境的影響。
5)廠房布置和設備布置:將產(chǎn)生較強噪聲的生產(chǎn)設備相對集中布局,并加強噪聲設備和巡檢線路的布局分布,減少巡檢過程接觸噪聲的情況。
三、改造后噪聲職業(yè)病危害的強度檢測
針對改造前后噪聲職業(yè)病危害的強度,本文進行了現(xiàn)場檢測。檢測方法如下:
按照噪聲強度測定按照國家標準《工作場所物理因素測量 第8部分:噪聲》(GBZ/T189.8-2007),于正常滿負荷生產(chǎn)時廠房對角線中部附近的作業(yè)崗位,員工作業(yè)崗位檢測點設置在人員耳朵高度、距離耳部10cm左右位置進行檢測,特征點位噪聲值檢測點位設置在噪聲源發(fā)生處10cm)。使用AWA6228噪聲統(tǒng)計分析儀,模式為1分鐘計權,數(shù)據(jù)讀取LAeq值,每個點測3次,取平均值。檢測結果見表1
表1噪聲現(xiàn)場檢測結果
序號項目
名稱檢測位置8小時等效聲級[LAeq,TdB(A)]接觸時間
(min/d)
1改造前過道巡檢106.7480
2 員工操作位108.4480
3 梭子撞擊處116.5480
4改造后過道巡檢85.8480
5 員工操作位86.5480
6 織機噴氣口94.9480
四、噪聲整改效果討論
根據(jù)現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù),改造后的噪聲強度比改造前有了明顯下降。
技改后的噴氣織機設備為無梭式,和原有設備小織機相比,梭子撞擊噪聲消失,設備自身產(chǎn)生的聲音主要為氣流噪聲,近距離檢測表明其自身發(fā)聲明顯其降低,噪聲源附近檢測值(8小時等效聲級)從116.5 dB(A)下降至94.9 dB(A)。這表明,設備的改進直接降低了其源頭的噪聲最高值,效果明顯。
每臺小織機的噪聲類型為每秒鐘一到兩次的脈沖型噪聲,噴氣織機則為連續(xù)噪聲,從噪聲類型分析,對人聽力的傷害程度有所減輕。
墻壁和屋頂?shù)奈舭宓扔行p少了作業(yè)區(qū)域噪聲的反射和疊加。
此外,噴氣織機設置的防護罩和屋頂吸音板配合作用。防護罩設置在噪聲源的四周,使得氣流噪聲對一旁過道巡檢員工的直接傳播受到阻擋,另一部分向上傳播的噪聲經(jīng)過屋頂反射,該過程屋頂鋪設的吸音板對噪聲進行吸音減返。
設備布局較原來更加合理,巡檢過道加寬,員工巡檢過程與噪聲源的