仇群輝, 徐建強(qiáng), 周 垠, 顏 彥
(1.華北電力大學(xué) 電氣與電子工程學(xué)院,北京 102206;2.國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司嘉興供電公司,浙江 嘉興 314033;3.國(guó)網(wǎng)浙江桐鄉(xiāng)市供電公司,浙江 桐鄉(xiāng) 314500;4.國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司舟山供電公司,浙江 舟山 316021)
一起20 kV線路故障的分析與對(duì)策
仇群輝1,2, 徐建強(qiáng)3, 周 垠3, 顏 彥4
(1.華北電力大學(xué) 電氣與電子工程學(xué)院,北京 102206;2.國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司嘉興供電公司,浙江 嘉興 314033;3.國(guó)網(wǎng)浙江桐鄉(xiāng)市供電公司,浙江 桐鄉(xiāng) 314500;4.國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司舟山供電公司,浙江 舟山 316021)
介紹一起20 kV線路三相短路故障,引起同供區(qū)不同110 kV變電站母線電壓暫降,導(dǎo)致接入該變電站對(duì)電壓質(zhì)量要求較高的用戶低壓設(shè)備跳閘的事件經(jīng)過(guò);詳細(xì)分析其原因,并對(duì)防止類似異常提出了解決方案。
20 kV;線路故障;電壓暫降;原因分析;對(duì)策
110 kV變電站20 kV母線或20 kV出線發(fā)生故障,引起的上級(jí)220 kV變電站110 kV母線電壓暫降較10 kV系統(tǒng)嚴(yán)重,但其暫降水平低于35 kV故障引起的電壓暫降水平,從根本上說(shuō),低壓系統(tǒng)的電壓等級(jí)決定了低壓故障引起上級(jí)母線電壓的暫降水平。目前產(chǎn)生的電壓暫降幅度值與系統(tǒng)運(yùn)行方式、110 kV輸電線路參數(shù)、110/20 kV變壓器阻抗、20 kV線路參數(shù)及短路點(diǎn)有關(guān)。提高220 kV變電站110 kV母線以下回路的短路阻抗,可有效緩解上級(jí)變電站母線電壓暫降問(wèn)題,但必須綜合考慮系統(tǒng)電能損耗增大、高阻變壓器成本提高、本級(jí)母線電壓暫降加劇等因素。
1.1 故障經(jīng)過(guò)
某110 kV甲變電站1條20 kV甲線路過(guò)流Ⅱ段動(dòng)作,重合失敗,故障報(bào)告顯示為A,B,C三相短路,二次短路電流44.61 A。與此同供區(qū)的另一座110 kV乙變電站有多家用戶反應(yīng)有低壓變頻設(shè)備跳閘情況,調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)顯示乙變電站1號(hào)主變壓器突然甩負(fù)荷5 MW。
當(dāng)時(shí)乙變電站并無(wú)20 kV線路故障,供區(qū)內(nèi)低壓變頻設(shè)備無(wú)故障跳閘顯然是由于甲變電站20 kV甲線路故障引起系統(tǒng)電壓波動(dòng)造成的。由于變頻設(shè)備對(duì)電壓波動(dòng)的靈敏度比較高,因此對(duì)電壓質(zhì)量的要求也較其他設(shè)備高出很多。以10 kV電壓等級(jí)供電時(shí),10 kV線路故障會(huì)引起同母線非故障線路用戶的低壓變頻設(shè)備跳閘。而現(xiàn)在,不同20 kV母線、甚至相鄰110 kV變電站20 kV線路故障,也引起非故障線路用戶低壓變頻設(shè)備跳閘??梢?0 kV電壓等級(jí)線路相間故障,對(duì)本變電站甚至上一級(jí)變電站母線電壓造成的影響均大于10 kV電壓等級(jí)。
1.2 故障分析
故障發(fā)生時(shí)電網(wǎng)運(yùn)行方式為:110 kV甲變電站2號(hào)主變壓器(100 MW)接于110 kVⅡ段母線,通過(guò)110 kV甲線路至220 kV變電站110 kV副母Ⅱ段運(yùn)行;110 kV乙變電站1號(hào)主變壓器接于110 kVⅠ段母線,通過(guò)110 kV乙線路至220 kV變電站110 kV副母Ⅱ段運(yùn)行。20 kV甲線路(導(dǎo)線截面240 mm2)接于甲變電站2號(hào)主變壓器低壓側(cè),系統(tǒng)阻抗(標(biāo)幺值)如圖1所示。
圖1 故障前電網(wǎng)運(yùn)行接線及系統(tǒng)阻抗
20 kV甲線路事故巡線發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn)在距甲變電站出口約2 km處,根據(jù)實(shí)際短路電流可推算出故障時(shí)220 kV變電站110 kV母線阻抗為0.080 97(標(biāo)幺值)。在此運(yùn)行方式下,對(duì)比110 kV甲變電站原10 kV供電時(shí) (50 MW主變壓器,導(dǎo)線截面185 mm2)相同地點(diǎn)發(fā)生三相短路,各變電站母線電壓變化情況如表1所示。
表1 各變電站母線電壓變化對(duì)比
可見,由于20 kV線路線徑增粗以及主變壓器容量增大等因素,導(dǎo)致20 kV線路三相短路對(duì)本母線及上級(jí)變電站110 kV母線電壓的影響遠(yuǎn)大于10 kV系統(tǒng)。10 kV電壓等級(jí)主變壓器容量基本在50 MW以下,線路截面基本采用185 mm2以下,三相短路時(shí)對(duì)本母線電壓會(huì)造成影響,但范圍較小,對(duì)上級(jí)母線電壓基本沒有影響,而20 kV線路三相短路時(shí)對(duì)本母線及上級(jí)母線的影響程度及范圍則大大增加。
由于線路發(fā)生故障的原因比較復(fù)雜,而且大部分原因是不可控的,所以不可能完全消除電壓波動(dòng),只有盡可能地降低線路發(fā)生故障的幾率,并通過(guò)在系統(tǒng)一次設(shè)備及二次保護(hù)上采取措施來(lái)減小故障時(shí)母線電壓波動(dòng)的幅度。另一方面,電壓波動(dòng)之所以危害很大,是因?yàn)楹芏嘤秒娫O(shè)備(如用戶變頻器)對(duì)波動(dòng)太敏感,因此降低用電設(shè)備對(duì)電壓波動(dòng)的靈敏度,提高其抗擾動(dòng)的能力,就可以減少用戶的損失。以下從根源上、系統(tǒng)一/二次設(shè)備以及用戶設(shè)備3個(gè)方面來(lái)分析減小電壓波動(dòng)的對(duì)策。
2.1 從根源上可采取的措施
從根源上來(lái)說(shuō),解決20 kV線路短路故障引起母線上較大壓降的方法是降低20 kV線路故障率。通過(guò)對(duì)實(shí)際引起線路故障跳閘原因的統(tǒng)計(jì)分析可以得出,雷擊和鳥害是其主要根源。
2.1.1 導(dǎo)線絕緣化
與裸導(dǎo)線相比,架空絕緣導(dǎo)線由于多了一層絕緣層,絕緣性能比裸導(dǎo)線優(yōu)越。絕緣導(dǎo)線能防外力破壞和減少受樹木、飛飄物、金屬膜和灰塵等外在因素的影響,減少相間短路及接地故障。架空絕緣導(dǎo)線可降低線路引雷,即使有雷電,影響也會(huì)小得多[1]。因此,新建20 kV線路均要求采用絕緣導(dǎo)線。10 kV線路升壓改造時(shí),考慮盡可能利用原導(dǎo)線的原則,僅對(duì)主干線要求必須按照絕緣線改造。但是絕緣導(dǎo)線與架空裸導(dǎo)線相比也有弊端:遭雷擊時(shí),架空絕緣導(dǎo)線較架空裸導(dǎo)線更易發(fā)生斷線,因此更換成絕緣線時(shí)也要做好防雷措施,如安裝架空地線、防雷絕緣子、過(guò)電壓保護(hù)器、防雷金具等[2]。
2.1.2 線路設(shè)備的絕緣化處理
從對(duì)20 kV線路故障跳閘的分析可知,大部分故障是由于線路設(shè)備絕緣化不到位引起的。線路設(shè)備絕緣不到位時(shí),極易引起鳥害發(fā)生。因此對(duì)于裸線,要求在絕緣子處安裝絕緣護(hù)套,引線采用絕緣線,對(duì)線路設(shè)備接頭處作絕緣包覆,部分無(wú)法絕緣包覆的設(shè)備必須調(diào)整安裝方式并安裝驅(qū)鳥器,以減輕鳥害影響。
2.2 系統(tǒng)側(cè)可采取的措施
2.2.1 調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行方式
電壓暫降程度與系統(tǒng)運(yùn)行方式直接相關(guān),配置3臺(tái)主變壓器的220 kV變電站,需在正常運(yùn)行方式上進(jìn)行調(diào)整:將接有電壓暫降敏感用戶的110 kV變電站接在2臺(tái)主變壓器并列運(yùn)行的110 kV母線上,而將接有對(duì)母線壓降不敏感用戶的110 kV變電站接在單臺(tái)主變壓器供電母線上。
2.2.2 采用高阻變壓器
由于主變壓器容量增大,導(dǎo)致20 kV線路短路對(duì)上級(jí)變電站110 kV母線電壓的影響加大,最直接的解決辦法就是增加主變壓器短路阻抗。但高阻變壓器成本高,電能損耗大,實(shí)際應(yīng)用必須綜合考慮上述因素。通過(guò)理論計(jì)算,110/20 kV 80 MVA主變壓器短路阻抗取16%,即可滿足正常方式下以及20 kV出線在1 km處三相故障時(shí),上級(jí)110 kV母線電壓暫降控制在15%額定線電壓以內(nèi)的要求。
2.2.3 加裝限流電抗器
加裝限流電抗器的目的是利用其電感特性,限制系統(tǒng)的短路電流,降低短路電流對(duì)系統(tǒng)的沖擊,同時(shí)提高系統(tǒng)的殘壓[3]。加裝限流電抗器的安裝方式可以分為2種:一種是在變壓器低壓回路裝設(shè)串聯(lián)限流電抗器,此接線方式占地面積小,工程量相對(duì)較小,比較容易實(shí)現(xiàn),但對(duì)本母線殘壓影響更為嚴(yán)重;另一種是在20 kV饋線的出線側(cè)裝設(shè)出線限流電抗器,此接線方式投資大、占地大,因此建議盡可能不用。限流電抗器的選擇必須綜合考慮電能損耗、系統(tǒng)運(yùn)行方式、繼電保護(hù)整定等各方面因素。
2.2.4 加速單相接地保護(hù)跳閘
通過(guò)對(duì)歷史相間故障錄波的分析,部分相間短路是從單相接地演變而來(lái)的,演變時(shí)間在0.1~0.4 s,現(xiàn)在零序Ⅰ段的動(dòng)作時(shí)間為0.5 s,來(lái)不及動(dòng)作即轉(zhuǎn)變?yōu)槿喽搪?。如果把零序Ⅰ段?dòng)作時(shí)限控制在0.2~0.3 s,則可減少這種轉(zhuǎn)換性故障的發(fā)生,但必須注意與下級(jí)保護(hù)級(jí)差的配合[4]。
2.3 用戶側(cè)可采取的措施
2.3.1 提高用電設(shè)備抗電壓波動(dòng)能力
電壓波動(dòng)對(duì)不同用戶造成的危害程度與其用電設(shè)備對(duì)電壓波動(dòng)的敏感度有關(guān)。因此,用戶可在設(shè)備訂貨合同上向制造商明確相關(guān)的技術(shù)要求,使設(shè)備具備一定的抗電壓波動(dòng)能力;或通過(guò)調(diào)整內(nèi)部某些環(huán)節(jié)參數(shù)來(lái)解決。
2.3.2 加裝補(bǔ)償裝置
一般用戶可采用穩(wěn)壓變壓器、電磁合成器等較便宜的設(shè)備,減少電壓波動(dòng)造成的停產(chǎn)事故。由于用戶在承受多次電壓波動(dòng)的同時(shí),還要承受為數(shù)相對(duì)較少的斷電事故,因此對(duì)供電電壓波動(dòng)敏感的用戶可采用UPS(不間斷電源系統(tǒng))等靈敏、快速的電壓波動(dòng)補(bǔ)償裝置。
2.3.3 防低壓斷路器脫扣裝置誤動(dòng)
重視低壓斷路器脫扣裝置定值的正確性,防止誤動(dòng)。對(duì)新裝及增容的用戶專用變壓器的低壓斷路器采用延時(shí)脫扣器,延時(shí)5 s欠壓脫扣,躲過(guò)線路重合閘影響。對(duì)已運(yùn)行的專用變壓器用戶,經(jīng)征詢用戶意見后,對(duì)HA1型低壓斷路器采用調(diào)換延時(shí)脫扣器,對(duì)DW-15型低壓斷路器則采取了拆除瞬時(shí)脫扣器的措施。
嘉興供電公司在20 kV改造過(guò)程中,根據(jù)實(shí)際情況采取了提高線路絕緣化率、適當(dāng)提高主變壓器短路阻抗、對(duì)用戶低壓斷路器脫扣裝置摸排整改等措施,有效減少了20 kV線路相間故障對(duì)系統(tǒng)電壓的影響,使20 kV配電網(wǎng)供電可靠性得到了有效提升。
[1]侯義明,張東霞,彭冬,等.20 kV中壓配電理論研究與工程實(shí)踐[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009.
[2]DL/T 620-1997交流電氣裝置的過(guò)電壓保護(hù)和絕緣配合[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1997.
[3]郭和彩.變電站10 kV母線短路電流限制措施分析[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2009,27(5)∶24-25.
[4]DL/T 584-2007 3kV~110 kV電網(wǎng)繼電保護(hù)裝置運(yùn)行整定規(guī)程[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1995.
(本文編輯:徐 晗)
Analysis and Countermeasure of a 20 kV Line Fault
QIU Qunhui1,2,XU Jianqiang3,ZHOU Yin2,YAN Yan4
(1.School of Electrical and Electronic Engineering,North China Electric Power University,Beijing 102206,China;2.State Grid Jiaxing Power Supply Company,Jiaxing Zhejiang 314033,China;3.State Grid Tongxiang Power Supply Company,Tongxiang Zhejiang 314500,China;4.State Grid Zhoushan Power Supply Company,Zhoushan Zhejiang 316021,China)
This paper introduces a three-phase short-circuit fault on 20 kV lines,which caused bus voltage sag of different 110 kV substations in the same supply area,resulting in tripping of low-voltage equipment of users integrated into the substation who have higher requirement on voltage quality.The paper analyzes the reasons in detail and presents solution to such similar abnormalities.
20 kV;line fault;voltage sag;cause analysis;countermeasure
TM732
B
1007-1881(2015)04-0066-03
2014-11-11
仇群輝(1977),男,高級(jí)工程師,從事繼電保護(hù)管理工作。