譚曉峰,陳遠樹,任艷增,張錦
(大港油田石油工程研究院,天津 300280)
南頁1井是四川盆地川東南構(gòu)造帶南川斷鼻上實施的第一口頁巖氣預(yù)探井,位于重慶市南川區(qū)石墻鎮(zhèn)西南方約3.3 km處,設(shè)計井深4050 m,實際完鉆井深是4465 m,目的層是下志留統(tǒng)龍馬溪組-上奧陶統(tǒng)五峰組。本井自二開580 m開始使用聚合物防塌鉆井液體系,三開使用鈣基聚磺鉆井液體系完成該井的鉆探任務(wù),共歷時6個月。在目的層首次發(fā)現(xiàn)了良好的氣體顯示,并且通過電測顯示實施的井段井徑規(guī)則。體現(xiàn)出鈣基聚磺鉆井液體系體系的強抑制性和良好的保護油氣層效果。
南頁1井是一口三開直井,其實際鉆井井身結(jié)構(gòu)為:
導管:Φ660.4 mm ×20 m+Φ508 mm ×19 m;一開:Φ444.5 mm ×435 m+Φ339.7 mm ×435 m;二開:Φ311.1 mm ×2612 m+Φ244.5 mm ×2610 m;三開:Φ 215.9 mm×4465 m。
氣體鉆井結(jié)束后,使用全油基前置液注入井內(nèi)潤濕干燥的井壁,改變地層親水性,防止替入常規(guī)鉆井液后,產(chǎn)生的濾液與地層中的泥巖作用,從而發(fā)生分散、剝落,引起井壁失穩(wěn)問題。
1.1.1 全油基前置液作用機理
該前置液在氣液轉(zhuǎn)換前注入井內(nèi),改變井壁界面為親油特性,為井壁涂上一層保護膜,防止替入常規(guī)鉆井液后產(chǎn)生的濾液與地層中的泥頁巖發(fā)生水化作用,從而導致井壁失穩(wěn)。
1.1.2 前置液的基本配方
50%潤濕反轉(zhuǎn)劑+43%柴油+5%瀝青類封堵劑+2%復(fù)合堵漏劑。
1.1.3 氣液轉(zhuǎn)換鉆井液施工工藝
a)地面配置:在地面按配方配置好轉(zhuǎn)換鉆井液。前置液需要提前配制,數(shù)量為30方。
b)氣液轉(zhuǎn)換方式采用旋轉(zhuǎn)噴淋法:上提鉆具至上層套管內(nèi),使用原鉆具低排量噴淋前置液,靜停約半小時,讓前置液粘糊在井壁作用;然后以排量30~35 L/s跟注鉆井液至井口。
1.2.1 控制適當?shù)你@井液密度一方面提供有效應(yīng)力支撐井壁,另一方面有助于快速形成薄泥餅。
1.2.2 嚴格控制鉆井液API失水小于4mL,;同時,加足防塌抑制劑、封堵類材料,滿足對泥巖的有效抑制和封堵增強鉆井液護壁能。
1.2.3 如出現(xiàn)井塌,使用重稠漿舉砂,將井內(nèi)坍塌塌塊及時帶出。
1.3.1 進入漏層前鉆井液密度盡量走下限,降低壓差。同時,在鉆井液中加入單向壓力封閉劑提高地層承壓能力的目的。
1.3.2 如發(fā)生微漏時可以采用井漿+隨鉆堵漏劑進行堵漏。
1.3.3 如發(fā)生失返性漏失,采用靜止堵漏的方法堵漏。基本配方:井漿+1%細目鈣+2%單向壓力封閉劑+5%復(fù)合堵漏劑。
1.4.1 適當提高鉆井液密度,平衡地層壓力;提高鉆井液pH值至10~11。
1.4.2 在原井漿中加入除硫劑:井漿+2~3%堿式碳酸鋅。
一旦發(fā)現(xiàn)地層水污染,采用“一壓、二堵、三放”處理原則進行處理;首先提高鉆井液密度壓死地層水,防止水污染鉆井液。加入封堵劑進行堵水防止水進入。如果大量地層水侵污鉆井液,根據(jù)侵污程度適當排放,并加入適量處理劑進行處理。
采用預(yù)水化膨潤土鉆井液稀釋后鉆進。然后下入導管。
本井一開依據(jù)設(shè)計采用空氣鉆鉆進。至井深77.70 m開始出水,至井深285.00 m出水量升至70 m3/h。由于地層出水量逐漸增大無法使用空氣鉆井,后將空氣鉆井改為清水充氣鉆井。鉆完一開進尺后,順利下入表層套管。
二開技術(shù)難點:所鉆層位存在石膏層、煤層等,難點是鈣侵和煤層的井壁穩(wěn)定問題。
二開仍采取空氣鉆鉆進。由于鉆遇多個水、漏同層。且常規(guī)堵漏方式無法滿足井下情況,采用了6次水泥封堵的方式進行堵漏,至580 m扔無法滿足要求,為滿足井下安全轉(zhuǎn)換聚合物防塌鉆井液體系。其鉆井液體系配方為:生產(chǎn)水+4%~5%膨潤土+0.1%~0.3%Na2CO3+0.1%~0.3%NaOH+0.2%~0.3%KPAM+0.1%~0.2%HV-PAC+1%~2%LVCMC+1%~2%環(huán)保降濾失劑+2%~3%HF-KYG+2%單向壓力封閉劑+2%~3%鉆井液用防塌劑HFT-201+CaO水溶液。
鉆井液維護與處理:(1)二開上部井段為空氣鉆鉆進,轉(zhuǎn)換鉆井液前井內(nèi)掉塊較多,上提下放遇阻,扭矩不穩(wěn)。考慮井壁沒有泥餅有較大的井壁失穩(wěn)和漏失風險,因此采用前置液+鉆井液的方式轉(zhuǎn)換。并嚴格控制循環(huán)井漿的中壓濾失量在3 mL以下,有效保證了井壁的穩(wěn)定性。(2)鑒于上部已經(jīng)形成的大肚子井眼,氣液轉(zhuǎn)換后鉆井液性能進行了提高粘切補充搬土含量的調(diào)整使鉆井液具有良好的造壁性,保證了井下安全。(3)根據(jù)現(xiàn)場鉆井液助劑消耗和鉆井液性能情況進行日常維護。日常維護以膠液形式完成。保證體系中包被劑含量在0.2%以上,防塌劑含量在2%以上。(4)充分利用鉆井液四級固控設(shè)備,及時清除鉆井液無用固相。同時在鉆井液中加入CaO以保持鉆井液的清潔度,來達到對鉆井液粘切的控制。(5)為避免地層酸性氣體侵入,對鉆井液進行了調(diào)整:一是提高循環(huán)井漿的密度由1.30 g/cm3調(diào)整至1.37 g/cm3;二是加入片堿提高鉆井液pH值到11;三是補充加入氧化鈣,除去碳酸根及碳酸氫根、降低鉆井液粘切。(6)二開完鉆井深2612 m。電測一次成功,平均井徑擴大率為1.82%。為確保下套管順利施工,大排量循環(huán)兩周起鉆下套管。套管順利下深2610.73 m。
三開技術(shù)難點:所鉆地層以硅質(zhì)頁巖、碳質(zhì)頁巖為主。因此,井壁穩(wěn)定問題是重點。
三開使用鉆井液體系鈣基聚磺鉆井液體系。
其配制方案為:生產(chǎn)水+2%~3%膨潤土+0.1%~0.2%Na2CO3+0.1%~0.3%NaOH+0.2%~0.3%KPAM+1%~2%LV-CMC+2%~3%SAS+2%~3%SMP-II+2%~3%SMC+2%~3%HFT-201+3%~4%HF-KYG+0.5%特種稀釋劑+CaO水溶液。
三開原設(shè)計井深為3980 m,更改設(shè)計井深為4050 m,實際完鉆井深4465 m。原計劃取芯進尺40 m實際為97.97 m,增加了57.97 m;完鉆井深由4050 m變?yōu)?465 m,加深415 m。
鉆井液維護與處理:(1)三開鉆井液在二開鉆井液基礎(chǔ)上直接轉(zhuǎn)換,因此,采取補充新膠液和氧化鈣的方式對二開鉆井液進行處理,使其性能達到密度1.35 g/cm3,漏斗粘度45 s,塑性粘度20 mPa.s,動切力5 Pa,初終切1/9 Pa,中壓失水3.3 mL。三開鉆進。(2)根據(jù)現(xiàn)場消耗和鉆井液性能對鉆井液進行日常維護,保證循環(huán)井漿中的各處理劑含量充足,滿足鉆井液的抑制性能、防塌性能要求。為避免鉆井液性能出現(xiàn)較大波動引起井下復(fù)雜情況產(chǎn)生,處理劑嚴格以膠液的形式細水長流按循環(huán)周進行補充。(3)三開井段泥巖段長,嚴格控制API濾失量在3mL左右,同時保證防塌劑及磺化瀝青含量充足,提高抑制性,保證泥巖井段穩(wěn)定。同時,在循環(huán)井漿中不斷補充加入CaO以消除地層中酸性氣體影響,并且使粘土始終處于適度分散有利于鉆井液清潔。(4)在鉆進過程中根據(jù)鉆井液粘切情況使用稀釋劑,保證鉆井液粘切處于合理范圍;同時,加入1%~2%的潤滑劑保證鉆井液的潤滑性嚴格控制泥餅潤滑系數(shù)在0.06。(5)在完成第一次取芯后,鉆井液在起下鉆過程中出現(xiàn)粘切上漲現(xiàn)象。通過取樣檢測發(fā)現(xiàn)鉆井液中、HCO3-離子量分別達到1620 mg/L、7198 mg/L,為最大限度的消除、HCO3-對鉆井液性能的影響,定期按需加入了CaO水溶液和0.5%特種稀釋劑,同時提高鉆井液pH值至11,提高了鉆井液的抗污染能力,保證鉆井液性能的穩(wěn)定。(6)本井三開完鉆井深4465 m,完鉆鉆井液密度1.56 g/cm3,完井電測前大排量循環(huán),工程短起下鉆,探井底無阻卡顯示后起鉆電測。平均井徑擴大率為3.8%。
通過鈣基聚磺鉆井液體系在南頁1井的使用,該體系具有以下特點:
3.1 鈣基聚磺鉆井液體系性能穩(wěn)定,具有良好的流變性能,維護處理簡單;
3.2 鈣基聚磺鉆井液體系具有較好的抑制粘土分散和穩(wěn)定井壁能力,能很好地解決長段泥巖和硬脆性泥頁巖的井壁穩(wěn)定問題;
3.3 鈣基聚磺鉆井液體系具有較好的抗污染能力,南頁1井先后鉆遇石膏層、石膏線,酸性氣體層等特殊地層,鉆井液未產(chǎn)生較大波動;
3.4 鈣基聚磺鉆井液體系具有較好的保護儲層能力。鉆井液具有低固相、低分散、低濾失量等特性,最大程度的減少了鉆井液對儲層的損害。