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      立體式厭氧/好氧反應(yīng)池處理垃圾滲濾液的工程應(yīng)用

      2014-12-25 02:28:58關(guān)國強黃振興繆恒鋒任洪艷趙明星阮文權(quán)
      食品與生物技術(shù)學報 2014年12期
      關(guān)鍵詞:氧區(qū)處理量濾液

      關(guān)國強, 黃振興, 繆恒鋒, 任洪艷, 趙明星, 阮文權(quán)

      (江南大學 環(huán)境與土木工程學院,江蘇 無錫 214122)

      垃圾焚燒發(fā)電是城市生活垃圾減量化、無害化和資源化的重要方法之一,然而垃圾本身內(nèi)含的水以及垃圾在堆放、運輸、堆酵過程中產(chǎn)生的水分往往具有成分復雜、產(chǎn)生量和污染物濃度隨季節(jié)變化波動較大等特點[1-2],因此垃圾滲濾液是較難處理的高濃度工業(yè)廢水。垃圾焚燒廠滲濾液中COD、SS和NH3-N的濃度均偏高,可生化性相對較差,因此在設(shè)計處理工藝時必須考慮上述污染物的去除。一般來說,COD可通過厭氧生物法去除[3-5],而NH3-N的去除方法主要有空氣吹脫法[6-7]、化學沉淀法[8-9]、短程硝化-厭氧氨氧化法[10-12]、電催化氧化法[13-14]等,生物除磷主要依靠傳統(tǒng)的聚磷菌厭氧釋磷、好氧過量吸磷,以及新工藝反硝化除磷[15]。江蘇省某市垃圾焚燒發(fā)電廠日焚燒城市生活垃圾800 t,垃圾滲濾液最大產(chǎn)生量為150 t/d,配套建設(shè)200 t/d垃圾滲濾液處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)由調(diào)節(jié)池、厭氧反應(yīng)池、立體式厭氧好氧反應(yīng)池及后續(xù)深度處理池組成。經(jīng)過厭氧反應(yīng)池去除部分有機污染物和SS后的廢水進入立體式厭氧好氧反應(yīng)池進行脫氮除磷,以及有機污染物的進一步去除。本文介紹了立體式厭氧/好氧反應(yīng)池處理垃圾焚燒廠滲濾液厭氧出水的工程應(yīng)用情況,并從工藝設(shè)計、啟動調(diào)試、運行等方面進行分析,以期為垃圾焚燒發(fā)電廠滲濾液工程處理提供經(jīng)驗參考。

      1 工程設(shè)計參數(shù)及主要構(gòu)筑物

      1.1 設(shè)計進出水水質(zhì)

      工程建設(shè)兩組獨立的立體式厭氧好氧反應(yīng)池,每組設(shè)計處理量為100 m3/d,反應(yīng)池設(shè)計進水、出水水質(zhì)見表1。

      表1 立體式厭氧/好氧反應(yīng)池設(shè)計進水、出水水質(zhì)Table 1 Designed influent and effluent quality (mg/L)

      1.2 設(shè)計工藝流程

      立體式厭氧/好氧反應(yīng)池工藝流程如圖1所示。

      圖1 立體式厭氧/好氧反應(yīng)池工藝流程Fig.1 Flow chart of Stereo anaerobic/aerobic reactor

      池內(nèi)分上下兩層,上層為厭氧區(qū),下層為好氧區(qū),前段厭氧出水由進水管道從反應(yīng)池頂部自流進入上層厭氧區(qū),在潛水推流器的作用下在池內(nèi)沿著固定方向流動,流速約為0.1~0.2 m/s,流經(jīng)厭氧區(qū)后進入下層好氧區(qū)。好氧區(qū)充分曝氣,控制好氧區(qū)DO>1.5 mg/L,好氧區(qū)內(nèi)潛水推流器推動污水沿著與厭氧區(qū)相反的方向流動,流過好氧區(qū)后重新進入?yún)捬鯀^(qū),并與前段厭氧出水混合后繼續(xù)在反應(yīng)池內(nèi)進行生物降解。在反應(yīng)池內(nèi)兩臺潛水推流器的作用下,廢水在池內(nèi)形成流動式循環(huán),依次經(jīng)過厭氧區(qū)、好氧區(qū),處理完的污水通過溢流溝流入沉淀池。在沉淀池內(nèi)泥水分離后,上清液溢流入后續(xù)處理系統(tǒng),污泥由泵部分回流至反應(yīng)池內(nèi),剩余污泥由泵排入污泥濃縮池。該反應(yīng)池采用立體式結(jié)構(gòu),節(jié)約占地面積,并且池內(nèi)污水呈特殊的循環(huán)流動方式,污染物可以得到充分的降解。同時反應(yīng)池能耗低,出水指標穩(wěn)定,運行操作簡單。

      1.3 主要構(gòu)筑物和設(shè)備參數(shù)

      1.3.1 反應(yīng)池 反應(yīng)池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),共兩組,單組設(shè)計尺寸16 m×5 m×7 m,有效水深6.25 m,單組總有效容積500 m3,HRT(水力停留時間)為5 d。池內(nèi)分上下兩層,上層為厭氧區(qū),下層為好氧區(qū),每層裝有一臺潛水推流器(2臺,n=63 r/min),同時池底均勻分布曝氣頭,采用羅茨風機曝氣(2臺,一用一備,Q=10.46 m3/min,P=68.6 kPa), 并配備開式冷卻塔(1 座,Q=75 m3/h)。

      1.3.2 沉淀池 沉淀池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計直徑 Φ 5 m,池邊深 3.5 m,表面負荷為 0.21 m3/(m2·h),沉淀時間為6~8 h。沉淀池底部裝有中心傳動刮泥機(1臺,v=0.026 m/s),污泥回流泵為臥式無堵塞自吸離心泵(2 臺,一用一備,Q=10 m3/h,H=12 m)。

      1.4 分析測定方法

      每日分別對反應(yīng)池進水和出水相關(guān)指標進行測定,具體測定方法[16]見表2。

      表2 測定指標和方法Table 2 Items and methods of analysis

      2 調(diào)試運行結(jié)果分析

      2.1 污泥馴化

      反應(yīng)池啟動調(diào)試前需對污泥進行馴化,使其適應(yīng)該垃圾滲濾液的水質(zhì)條件。反應(yīng)池接種污泥取自某城市污水處理廠的剩余污泥,投加種泥后,采用間歇式悶曝氣的方式進行污泥馴化。待污泥變?yōu)辄S褐色后,開始少量進廢水(1 m3/d)用以提供污泥生長所需的營養(yǎng),同時大量回流沉淀池污泥,并且逐漸提高添加的廢水量,同時控制好氧區(qū)DO在3~4 mg/L。經(jīng)過30 d的馴化培養(yǎng),污泥狀況已符合進水調(diào)試要求,污泥馴化結(jié)束。隨后開始進入調(diào)試階段,調(diào)試用的是前段厭氧系統(tǒng)的出水。

      2.2 啟動調(diào)試期COD的去除

      在反應(yīng)池啟動調(diào)試階段,先采用間歇進水的方式運行,初始處理量為10 m3/d,每隔6 h進水一次,每天進水4次,每7 d提升一次處理量,每次增加10 m3/d,至處理量達到70 m3/d后采用連續(xù)進水的方式運行。圖2顯示了調(diào)試啟動期間反應(yīng)池出水COD濃度、COD去除率與反應(yīng)池進水有機負荷之間的關(guān)系。調(diào)試開始階段,反應(yīng)池出水COD濃度較低且穩(wěn)定,隨著進水有機負荷的逐漸提升,出水COD濃度也逐漸升高,在前50 d內(nèi),反應(yīng)池的COD去除率穩(wěn)定在80%以上,從第50天開始,出水COD濃度和COD去除率有明顯的下降。第64天達到滿負荷運行 (處理量100 m3/d,進水有機負荷COD 1.6 kg/(m3·d)),此后 7 d 內(nèi),反應(yīng)池出水 COD 穩(wěn)定在1 800 mg/L左右,反應(yīng)池對COD的去除率穩(wěn)定在76%~80%。由于前段厭氧系統(tǒng)的出水COD濃度存在波動,反應(yīng)池進水有機負荷也存在小幅波動,但并未對出水COD濃度有影響。這說明反應(yīng)池抗負荷沖擊能力強,去除COD的效果良好。

      圖2 啟動調(diào)試期間反應(yīng)池COD的去除Fig.2 Removal of COD in commissioning

      2.3 啟動調(diào)試期NH3-N的去除

      圖3顯示了啟動調(diào)試期間反應(yīng)池出水NH3-N質(zhì)量濃度、NH3-N去除率與進水NH3-N負荷之間的關(guān)系。

      圖3 啟動調(diào)試期間反應(yīng)池NH3-N的去除Fig.3 Removal of NH3-N in commissioning

      調(diào)試開始階段,反應(yīng)池處理量較小,NH3-N去除率維持在較高的水平。之后隨著處理量的不斷提升,進水NH3-N負荷逐漸升高,反應(yīng)池出水NH3-N質(zhì)量濃度也小幅上升。第21天,反應(yīng)池進水NH3-N負荷達到 0.1 kg/(m3·d),反應(yīng)池出水 NH3-N 質(zhì)量濃度達到145 mg/L,但NH3-N去除率依然高于90%。第64天反應(yīng)池進水NH3-N達到滿負荷 (0.35 kg/(m3·d)),此后 7 d 內(nèi),反應(yīng)池出水 NH3-N 質(zhì)量濃度穩(wěn)定在180 mg/L以下,反應(yīng)池對NH3-N的去除率穩(wěn)定在89%以上,處理效果符合設(shè)計要求。有研究表明,若進水NH3-N負荷過高,會影響硝化速率[17],從而影響反應(yīng)池對NH3-N的去除效果。在啟動調(diào)試期當反應(yīng)池進水 NH3-N 負荷達到 0.35 kg/(m3·d)時(設(shè)計進水 NH3-N 負荷為0.3 kg/(m3·d)),反應(yīng)池對NH3-N的去除率依然可穩(wěn)定在88%以上,反應(yīng)池對NH3-N的去除效果并未受到顯著影響,說明利用該反應(yīng)池處理垃圾滲濾液等高濃度氨氮廢水可達到良好的氨氮去除效果。

      2.4 啟動調(diào)試期TN、TP的去除

      啟動調(diào)試期反應(yīng)池處理量、反應(yīng)池出水TN、TP質(zhì)量濃度與TN、TP去除率的關(guān)系如圖4所示。啟動調(diào)試前期,反應(yīng)池出水TN、TP質(zhì)量濃度相對較低,之后逐漸升高。第64天反應(yīng)池處理量達到滿負荷100 m3/d,此階段出水TN質(zhì)量濃度在470 mg/L左右,而TP質(zhì)量濃度在7 mg/L上下波動,反應(yīng)池對TN和TP的去除率分別為76%和81%。傳統(tǒng)的硝化、反硝化系統(tǒng)為分離式,需要將硝化液回流至反硝化池進行脫氮除磷,但硝化液的回流需要很大的能耗[18]。而該立體式厭氧/好氧反應(yīng)池兼顧好氧池與厭氧池,同時在潛水推流器的推動下使污水形成流動式循環(huán),污水在池內(nèi)依次經(jīng)過厭氧區(qū)和好氧區(qū)。反應(yīng)池內(nèi)污水的特殊流動方式,使得污水可連續(xù)交替經(jīng)過厭氧區(qū)、好氧區(qū),從而提高了反應(yīng)池對NH3-N、TN和TP的去除效率。因而反應(yīng)池具有很好的脫氮除磷的效果,并且能耗相對較少。

      圖4 啟動調(diào)試期間反應(yīng)池TN、TP的去除Fig.4 Removal of TN and TP in commissioning

      經(jīng)過70 d的啟動調(diào)試,反應(yīng)池處理量、出水中COD,NH3-N、TN和TP的質(zhì)量濃度均達到設(shè)計要求,表明反應(yīng)池啟動成功,調(diào)試完成。

      2.5 反應(yīng)池滿負荷運行效能

      啟動調(diào)試階段結(jié)束后,垃圾焚燒發(fā)電廠滲濾液年高峰期已近,在隨后120 d的運行中,反應(yīng)池出水的各項指標如表3所示。

      表3 立體式厭氧/好氧反應(yīng)池運行效果Table 3 Effect of stereo anaerobic/aerobic reactor

      此階段反應(yīng)池對 COD、NH3-N、TN、TP、SS 的平均去除率均達到設(shè)計要求,并且出水水質(zhì)指標較穩(wěn)定。盡管立體式厭氧/好氧反應(yīng)池進水污染物濃度存在波動,對反應(yīng)器存在沖擊,但并沒有影響反應(yīng)器的運行效能。研究結(jié)果說明,該立體式厭氧/好氧反應(yīng)池可穩(wěn)定處理垃圾焚燒廠滲濾液厭氧出水,且取得了良好的運行處理效果。

      3 結(jié)語

      1)采用立體式厭氧/好氧反應(yīng)器對垃圾焚燒發(fā)電廠滲濾液厭氧出水進行處理,經(jīng)過70 d的啟動和運行調(diào)試,出水COD,NH3-N、TN和TP質(zhì)量濃度均達到設(shè)計要求,說明該反應(yīng)器在顯著減少占地面積的同時可以有效去除污染物。

      2)通過啟動、調(diào)試以及后續(xù)滿負荷運行,結(jié)果顯示,當進水COD和NH3-N負荷高于設(shè)計負荷時(設(shè)計進水 COD 負荷為 1.5 kg/(m3·d), 設(shè)計進水NH3-N 負荷為 0.3 kg/(m3·d)), 反應(yīng)池仍然可以穩(wěn)定運行,而且出水指標符合設(shè)計要求。由此說明該處理工藝具有較好的抗沖擊負荷能力和穩(wěn)定性。

      3)本項目中采用兩組獨立的立體式厭氧/好氧反應(yīng)池,可以隨著季節(jié)交替獨立或同時運行;在滲濾液量較少的冬天可單組運行,從而減少運行維護費用。

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