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      老舊變壓器近區(qū)短路故障處理及分析

      2014-12-18 10:51:19房博一
      企業(yè)技術開發(fā)·中旬刊 2014年12期
      關鍵詞:繞組徑向短路

      房博一

      摘 ?要:文章對一起20世紀80年代生產(chǎn)并運行至今的500 kV變壓器主變短路故障的原因進行了分析,并詳細介紹了故障概況及短路情況,提出了相應的處理和預防措施。

      關鍵詞:500 kV變壓器;繞組;短路;分析

      中圖分類號:TM406 ? ? 文獻標識碼:A ? ? ?文章編號:1006-8937(2014)35-0080-02

      20世紀80年代末,單相自耦變壓器的設計受限于當時的工藝和設計驗證水平,變壓器普遍抗短路能力不強的缺陷,尤其是變壓器近區(qū)短路,其特性主要表現(xiàn)在:線圈未采用高強度半硬銅和自粘性換位導線,未采用整體套裝和恒壓干燥工藝,無內(nèi)襯硬紙筒。受限于當時國內(nèi)無大型成套計算軟件,變壓器抗短路強度設計時對漏磁分布、繞組軸向和幅向受力及導線應力計算結(jié)果與實際變壓器受力情況存在較大差異。未采用撐條加倍、墊塊加密等提高變壓器抗短路能力的措施,導致軸向和幅向抗短路能力不足。下文通過一起20世紀80年代生產(chǎn)并運行至今的老舊變壓器近區(qū)短路造成的故障案例,對變壓器的返廠檢修與處理進行了分析。

      1 ?故障案例

      1.1 ?故障基本情況

      2012年5月29日21時33分,某500 kV變電站220 kV近區(qū)(該站附近開關站啟備變,故障點距離#1主變約800 m)發(fā)生故障,故障持續(xù)50 ms,在區(qū)外故障過程中,#1主變C相高壓側(cè)電流為3.34 kA(有效值),中壓側(cè)電流為11.52 kA(有效值)。在區(qū)外故障切除后10 ms,C相本體發(fā)生故障,#1主變差動保護、油壓速動繼電器、壓力釋放、輕重瓦斯相繼動作,切除故障。

      1.2 ?變壓器基本信息

      該變壓器為三繞組500 kV自耦變壓器,有20年的運行經(jīng)歷。根據(jù)歷史運行記錄,該變壓器自20年以來在運行期間經(jīng)受了多次大小不一的短路電流沖擊。按照規(guī)程要求,定期對該變壓器開展了預防性試驗,在此故障之前近三年內(nèi)運行狀況良好,無異?,F(xiàn)象。2010年進行大修后交接試驗、2011年、2011年開展了預防性試驗,試驗結(jié)果合格;歷次油化試驗及油色譜在線監(jiān)測裝置歷次數(shù)據(jù)合格。故障變壓器相關基本參數(shù)見表1。

      2 ?故障分析及處理

      2.1 ?變壓器返廠后解體檢查情況

      ①內(nèi)外壓板有高低不平現(xiàn)象。

      ②中壓線圈Ⅱ上部角環(huán)有炭黑。

      ③中壓線圈Ⅱ上部角環(huán)局部有變形損壞,端圈墊塊錯位。

      ④中壓線圈Ⅱ上部導線扭曲變形,端圈有炭黑顆粒。

      ⑤中壓線圈Ⅱ外側(cè)圍屏有撕裂現(xiàn)象。

      ⑥中壓線圈Ⅱ外側(cè)第一層圍屏有嚴重炭黑痕跡,如圖1所示。

      ⑦中壓線圈Ⅱ線餅發(fā)生嚴重扭曲變形,匝絕緣破損露銅。

      ⑧中壓線圈Ⅱ油隙墊塊、撐條嚴重竄位,整個線圈發(fā)生扭曲。

      ⑨中壓線圈Ⅱ?qū)Ь€發(fā)生嚴重燒蝕、變形斷股,如圖2所示。

      ⑩中壓線圈Ⅱ?qū)Ь€向內(nèi)嚴重凹陷、變形。

      {11}鐵心、油箱未發(fā)現(xiàn)異常。

      2.2 ?變壓器短路能力核算及對比分析

      在該變壓器的設計生產(chǎn)時期,受當時技術水平的限制,沒有專門的變壓器短路附件強度計算軟件,計算手段只能是進行手算校核,不能反映變壓器短路時的實際情況。

      運用專用變壓器短路強度計算軟件對該臺故障變壓器在2012年5月29日的短路故障進行分析,該變壓器C相高壓側(cè)電流為3.47 kA,中壓電流9.29 kA,按單相對地短路工況進行計算,該變壓器(原結(jié)構(gòu))是不安全的。

      ①在變壓器的解體過程中可以發(fā)現(xiàn),高壓線圈、中壓1線圈、低壓線圈、調(diào)壓線圈沒有發(fā)生損傷。中壓2線圈破壞嚴重,其中雖然中壓1線圈端部線餅軸向抗倒伏強度計算值是不安全,但由于采取了加強措施,沒有發(fā)生破壞。

      以線餅翻轉(zhuǎn)破壞情況為例,如圖3所示,破壞段號是E1,該段徑向壓曲強度最小安全系數(shù)1.31,徑向壓應力39.7 MPa,小于允許的最小安全系數(shù)。該段軸向抗倒伏強度最小安全系數(shù)0.87,小于允許的最小安全系數(shù)。由于該段徑向及軸向都失穩(wěn),因此該段線餅發(fā)生翻轉(zhuǎn)破壞。

      ②再以另外一種線餅翻轉(zhuǎn)破壞情況為例,如圖4所示,破壞段號是E2(共66段),該段徑向壓曲強度最小安全系數(shù)1.13,徑向壓應力45.8 MPa,小于允許的最小安全系數(shù)。該段軸向抗倒伏強度最小安全系數(shù)0.48,小于允許的最小安全系數(shù)。由于該段徑向及軸向都失穩(wěn),因此該段線餅發(fā)生翻轉(zhuǎn)破壞。

      ③線餅徑向失穩(wěn)變形破壞情況如圖5所示,破壞段號是E2(共66段),徑向壓曲強度最小安全系數(shù)1.13,徑向壓應力45.8 MPa,小于允許的最小安全系數(shù)。由于發(fā)生破壞位置E2段線圈軸向壓力較小,軸向抗倒伏強度是安全的,因此這些線餅只發(fā)生了徑向失穩(wěn)變形。

      ④徑向彎曲變形如圖6所示,徑向彎曲變形如圖7所示,破壞段號是E2(共66段),由于其位于線圈下端部,徑向壓力不是最大值位置,但其徑向壓力已足以使線餅發(fā)生徑向彎曲變形。

      針對該臺變壓器短路如上短路受損情況,采取加強措施,中壓線圈采用半硬自粘性換位導線(徑向受壓線圈),其余線圈采用半硬銅導線。采用改進結(jié)構(gòu)后,變壓器可承受11 700 A的短路電流沖擊。

      2.3 ?返廠檢修處理措施

      ①更換全部繞組,包括:高壓、中壓、低壓、調(diào)壓繞組,并對原設計進行優(yōu)化,導線采用半硬銅和自粘換位導線以加強線圈的支撐;線圈繞制在5 mm特硬紙筒上,以提高繞組的抗失穩(wěn)能力,增強繞組抗短路能力;按照原圖紙生產(chǎn)全新地屏。

      ②更換全部絕緣件,包括:線圈墊塊、鐵心墊塊、端圈、壓板、角環(huán)、成型件、撐條、圍屏紙板等,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ③更換引線和支架,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ④更換全部緊固件,包括:絕緣螺桿、螺母、金屬螺栓、螺母,壓釘及壓釘及釘碗等,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ⑤更換全部密封膠墊,包括:箱沿膠條、升高座膠圈等,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ⑥對油箱、升高座、金屬管件和等進行清理,重新噴表漆(外漆顏色)。

      ⑦對無載分接開關、開關操作箱、齒輪盒進行檢查、清理,包括更換易損件,重新調(diào)試合格后方可使用。

      ⑧對所有套管和套管CT進行檢查和試驗,處理合格后方可使用。

      ⑨對存放在變電站的儲油柜、主控制箱、端子箱、橋架以及繞組溫度計、溫度控制器、瓦斯繼電器、壓力繼電器、吸濕器等,由柳州局進行妥善保管并進行全面檢查和校驗,確認合格后方可使用。

      ⑩絕緣裝配、引線裝配并進行器身半成品試驗。

      {11}器身入爐干燥并整理器身后二次回爐干燥。

      {12}器身出爐、總裝配、抽真空、注油、熱油循環(huán)、靜放。

      {13}全部出廠試驗。

      {14}拆卸附件、附件包裝。

      {15}主體壓油、排油充氮。

      {16}主體和全部附件發(fā)運。

      2.4 預防措施

      根據(jù)如上變壓器近區(qū)短路情況,運行單位特針對20世紀80年代生產(chǎn)的老舊變壓器進行了排查,并根據(jù)DL/T 1093-2008《電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則》中要求的短路電流的大小、持續(xù)時間、累計次數(shù)決定,對變壓器進行繞組變形試驗。

      根據(jù)GB 1094.5-2008 GB 1094.5-2008《電力變壓器第5部分:承受短路的能力》的要求,利用設備廠家提供的技術參數(shù)進行核算變壓器最大穿越電流與變壓器受到?jīng)_擊時的短路電流進行對比,根據(jù)沖擊情況進行油色譜分析,并根據(jù)分析情況進行預防性試驗,判斷變壓器運行情況,并根據(jù)變壓器專項狀態(tài)評價適當?shù)目s短預防性試驗周期。

      3 ?結(jié) ?語

      近年來,隨著電網(wǎng)容量的不斷增加,系統(tǒng)短路容量越來越大,20世紀80年代生產(chǎn)的老舊變壓器設備普遍面臨著絕緣老化,運行工況差的問題,而近年來隨著設備全生命周期管理,這些變壓器由于未到報廢年限,凈值率較高等因素,還未達到報廢條件,老舊變壓器的抗短路已成為一個突出問題。提高變壓器本體的抗短路能力是防止外部短路引發(fā)變壓器損壞事故的關鍵。工廠化檢修逐漸成為目前變壓器檢修的一種趨勢,加強變壓器狀態(tài)專項評估,根據(jù)評估情況進行工廠化檢修,是預防電網(wǎng)外部短路引發(fā)變壓器事故的有效途徑。

      參考文獻:

      [1] 鄧勇,王劍,劉勇.一起220 kV主變故障案例分析[J].變壓器,2013,50(4):69-72.

      [2] 仇煒,吳偉文.110 kV變壓器事故分析及處理[J].變壓器,2013,50(12):67-70.

      [3] 劉勝軍.突發(fā)短路造成220 kV變壓器損壞原因分析及處理[J].變壓器,2013,50(12):75-78.

      [4] 王健.基于計算校驗的變壓器短路事故分析及建議措施[J].變壓器,2013,50(4):65-68.

      [5] 李強,胡東,孫昭昌.一臺220 kV變壓器短路故障分析[J].變壓器,2014,51(2):74-75.

      [6] 尹克寧.變壓器設計原理[M].北京:中國電力出版社,2003.

      ③更換引線和支架,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ④更換全部緊固件,包括:絕緣螺桿、螺母、金屬螺栓、螺母,壓釘及壓釘及釘碗等,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ⑤更換全部密封膠墊,包括:箱沿膠條、升高座膠圈等,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ⑥對油箱、升高座、金屬管件和等進行清理,重新噴表漆(外漆顏色)。

      ⑦對無載分接開關、開關操作箱、齒輪盒進行檢查、清理,包括更換易損件,重新調(diào)試合格后方可使用。

      ⑧對所有套管和套管CT進行檢查和試驗,處理合格后方可使用。

      ⑨對存放在變電站的儲油柜、主控制箱、端子箱、橋架以及繞組溫度計、溫度控制器、瓦斯繼電器、壓力繼電器、吸濕器等,由柳州局進行妥善保管并進行全面檢查和校驗,確認合格后方可使用。

      ⑩絕緣裝配、引線裝配并進行器身半成品試驗。

      {11}器身入爐干燥并整理器身后二次回爐干燥。

      {12}器身出爐、總裝配、抽真空、注油、熱油循環(huán)、靜放。

      {13}全部出廠試驗。

      {14}拆卸附件、附件包裝。

      {15}主體壓油、排油充氮。

      {16}主體和全部附件發(fā)運。

      2.4 預防措施

      根據(jù)如上變壓器近區(qū)短路情況,運行單位特針對20世紀80年代生產(chǎn)的老舊變壓器進行了排查,并根據(jù)DL/T 1093-2008《電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則》中要求的短路電流的大小、持續(xù)時間、累計次數(shù)決定,對變壓器進行繞組變形試驗。

      根據(jù)GB 1094.5-2008 GB 1094.5-2008《電力變壓器第5部分:承受短路的能力》的要求,利用設備廠家提供的技術參數(shù)進行核算變壓器最大穿越電流與變壓器受到?jīng)_擊時的短路電流進行對比,根據(jù)沖擊情況進行油色譜分析,并根據(jù)分析情況進行預防性試驗,判斷變壓器運行情況,并根據(jù)變壓器專項狀態(tài)評價適當?shù)目s短預防性試驗周期。

      3 ?結(jié) ?語

      近年來,隨著電網(wǎng)容量的不斷增加,系統(tǒng)短路容量越來越大,20世紀80年代生產(chǎn)的老舊變壓器設備普遍面臨著絕緣老化,運行工況差的問題,而近年來隨著設備全生命周期管理,這些變壓器由于未到報廢年限,凈值率較高等因素,還未達到報廢條件,老舊變壓器的抗短路已成為一個突出問題。提高變壓器本體的抗短路能力是防止外部短路引發(fā)變壓器損壞事故的關鍵。工廠化檢修逐漸成為目前變壓器檢修的一種趨勢,加強變壓器狀態(tài)專項評估,根據(jù)評估情況進行工廠化檢修,是預防電網(wǎng)外部短路引發(fā)變壓器事故的有效途徑。

      參考文獻:

      [1] 鄧勇,王劍,劉勇.一起220 kV主變故障案例分析[J].變壓器,2013,50(4):69-72.

      [2] 仇煒,吳偉文.110 kV變壓器事故分析及處理[J].變壓器,2013,50(12):67-70.

      [3] 劉勝軍.突發(fā)短路造成220 kV變壓器損壞原因分析及處理[J].變壓器,2013,50(12):75-78.

      [4] 王健.基于計算校驗的變壓器短路事故分析及建議措施[J].變壓器,2013,50(4):65-68.

      [5] 李強,胡東,孫昭昌.一臺220 kV變壓器短路故障分析[J].變壓器,2014,51(2):74-75.

      [6] 尹克寧.變壓器設計原理[M].北京:中國電力出版社,2003.

      ③更換引線和支架,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ④更換全部緊固件,包括:絕緣螺桿、螺母、金屬螺栓、螺母,壓釘及壓釘及釘碗等,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ⑤更換全部密封膠墊,包括:箱沿膠條、升高座膠圈等,并按照原圖紙生產(chǎn)。

      ⑥對油箱、升高座、金屬管件和等進行清理,重新噴表漆(外漆顏色)。

      ⑦對無載分接開關、開關操作箱、齒輪盒進行檢查、清理,包括更換易損件,重新調(diào)試合格后方可使用。

      ⑧對所有套管和套管CT進行檢查和試驗,處理合格后方可使用。

      ⑨對存放在變電站的儲油柜、主控制箱、端子箱、橋架以及繞組溫度計、溫度控制器、瓦斯繼電器、壓力繼電器、吸濕器等,由柳州局進行妥善保管并進行全面檢查和校驗,確認合格后方可使用。

      ⑩絕緣裝配、引線裝配并進行器身半成品試驗。

      {11}器身入爐干燥并整理器身后二次回爐干燥。

      {12}器身出爐、總裝配、抽真空、注油、熱油循環(huán)、靜放。

      {13}全部出廠試驗。

      {14}拆卸附件、附件包裝。

      {15}主體壓油、排油充氮。

      {16}主體和全部附件發(fā)運。

      2.4 預防措施

      根據(jù)如上變壓器近區(qū)短路情況,運行單位特針對20世紀80年代生產(chǎn)的老舊變壓器進行了排查,并根據(jù)DL/T 1093-2008《電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則》中要求的短路電流的大小、持續(xù)時間、累計次數(shù)決定,對變壓器進行繞組變形試驗。

      根據(jù)GB 1094.5-2008 GB 1094.5-2008《電力變壓器第5部分:承受短路的能力》的要求,利用設備廠家提供的技術參數(shù)進行核算變壓器最大穿越電流與變壓器受到?jīng)_擊時的短路電流進行對比,根據(jù)沖擊情況進行油色譜分析,并根據(jù)分析情況進行預防性試驗,判斷變壓器運行情況,并根據(jù)變壓器專項狀態(tài)評價適當?shù)目s短預防性試驗周期。

      3 ?結(jié) ?語

      近年來,隨著電網(wǎng)容量的不斷增加,系統(tǒng)短路容量越來越大,20世紀80年代生產(chǎn)的老舊變壓器設備普遍面臨著絕緣老化,運行工況差的問題,而近年來隨著設備全生命周期管理,這些變壓器由于未到報廢年限,凈值率較高等因素,還未達到報廢條件,老舊變壓器的抗短路已成為一個突出問題。提高變壓器本體的抗短路能力是防止外部短路引發(fā)變壓器損壞事故的關鍵。工廠化檢修逐漸成為目前變壓器檢修的一種趨勢,加強變壓器狀態(tài)專項評估,根據(jù)評估情況進行工廠化檢修,是預防電網(wǎng)外部短路引發(fā)變壓器事故的有效途徑。

      參考文獻:

      [1] 鄧勇,王劍,劉勇.一起220 kV主變故障案例分析[J].變壓器,2013,50(4):69-72.

      [2] 仇煒,吳偉文.110 kV變壓器事故分析及處理[J].變壓器,2013,50(12):67-70.

      [3] 劉勝軍.突發(fā)短路造成220 kV變壓器損壞原因分析及處理[J].變壓器,2013,50(12):75-78.

      [4] 王健.基于計算校驗的變壓器短路事故分析及建議措施[J].變壓器,2013,50(4):65-68.

      [5] 李強,胡東,孫昭昌.一臺220 kV變壓器短路故障分析[J].變壓器,2014,51(2):74-75.

      [6] 尹克寧.變壓器設計原理[M].北京:中國電力出版社,2003.

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