李鴻巖LI Hong-yan;牛海山NIU Hai-shan
(①撫順市政府投資評(píng)審中心,撫順 113001;②遼寧石油化工大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,撫順 113001)
(①Fushun Government Investment Review Center,F(xiàn)ushun 113001,China;②Liaoning Shihua University School of Mining Engineering,F(xiàn)ushun 113001,China)
紅透山銅礦粗銅冶煉廠,1995 年7 月建成投產(chǎn)。原設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝為富氧密閉鼓風(fēng)爐熔煉、連續(xù)吹煉爐吹煉;凈化工序采用絕熱蒸發(fā)、封閉酸洗、部分排放的工藝流程;轉(zhuǎn)化采用四段一次轉(zhuǎn)化工藝;干吸采用一級(jí)干燥一級(jí)吸收工藝,采用亞鈉法處理制酸尾氣。設(shè)計(jì)粗銅產(chǎn)量為6309 噸,硫酸產(chǎn)量為32410 噸。由于分子篩制氧技術(shù)不過(guò)關(guān),原設(shè)計(jì)富氧熔煉工藝一直無(wú)法實(shí)施,生產(chǎn)至今一直采用的是空氣熔煉工藝,造成燃料消耗高,鼓風(fēng)爐床能力低,冰銅品位低,煙氣二氧化硫濃度低。無(wú)法提高粗銅、硫酸產(chǎn)量。為增加粗銅、硫酸產(chǎn)量,增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,降低燃料單耗,提高冰銅品位,提高連吹爐爐壽,紅透山礦冶煉廠在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,新建富氧系統(tǒng),通過(guò)提高熔煉強(qiáng)度,增加產(chǎn)量,降低消耗。以滿足鼓風(fēng)爐混氧后的濃度達(dá)到30%為目的,新上一座純氧量達(dá)2000m3/h 變壓吸附分子篩系統(tǒng)。
1.1 富氧熔煉的原理 在有色冶煉過(guò)程中,硫化礦物的焙燒、熔煉、吹煉以及氧化礦物的還原熔煉,都是在氧與物料、燃料的直接作用下進(jìn)行的。普通空氣中幾乎有四倍于氧的氮?dú)獯嬖?,利用純氧進(jìn)行富氧熔煉,就必然減少煙氣量,由煙氣帶走的熱量亦相應(yīng)減少,從而降低燃料率[1-2]。
采用富氧熔煉加快了燃料燃燒速度,使?fàn)t溫增高、傳熱增強(qiáng),且由于鼓風(fēng)中氧濃度提高,大大加速熔煉過(guò)程,提高爐子生產(chǎn)能力,從而使單位產(chǎn)品的熱損失減少。在硫化銅精礦的熔煉過(guò)程中,燃料率降低,脫硫率就必然提高,脫硫率提高了,使?fàn)t料的反應(yīng)熱能夠更充分地得到利用,而氧化、造渣反應(yīng)的放熱,又給降低燃料率創(chuàng)造條件[3-4]。
1.2 制氧技術(shù)的選擇 目前用于銅冶煉行業(yè)的制氧技術(shù)一般分為深冷法和變壓吸附分子篩制氧兩種[5]。深冷法和變壓吸附分子篩制氧相比見表1。
目前應(yīng)用變壓吸附分子篩制技術(shù)的煉銅行業(yè)有富春江冶煉廠、赤峰金劍銅冶煉廠、赤峰金峰冶煉廠、壽王墳冶煉廠等。從金劍、金峰兩冶煉廠變壓吸附制氧的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄上可以看出,金劍冶煉廠制氧設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到100%。兩廠制氧系統(tǒng)開車后,只需要一名工人監(jiān)視系統(tǒng)軟件的運(yùn)行情況,記錄設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況,在不停車的情況下,定期對(duì)換向閥密封處理。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),軟件進(jìn)行報(bào)警,同時(shí)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題,軟件具有幫助系統(tǒng),因此設(shè)備自動(dòng)化程度高。同時(shí)系統(tǒng)各種相關(guān)技術(shù)指標(biāo)運(yùn)行穩(wěn)定,都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。該裝置的技術(shù)特點(diǎn)是:
表1 變壓吸附分子篩制氧與深冷法制氧(1500m3/h)的比較
①VPSA 流程具有開停車速度快(小于20 分鐘)、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)費(fèi)用低。②可實(shí)現(xiàn)兩塔同時(shí)連續(xù)吸附,抽真空過(guò)程仍能連續(xù)進(jìn)行,比傳統(tǒng)流程大大地提高了風(fēng)機(jī)和真空泵效率,節(jié)能效果明顯,產(chǎn)品氧氣波動(dòng)小。③采用預(yù)處理槽脫二氧化硫、除塵技術(shù)和復(fù)合吸附劑床(3 種吸附劑)技術(shù),充分保證了主體吸附劑的長(zhǎng)期使用壽命(大于10 年)。④采用全金屬密封自補(bǔ)償式三偏心液壓程控蝶閥,該閥具有體積小,重量輕,運(yùn)行準(zhǔn)確、平穩(wěn),開關(guān)速度快(小于2 秒),開啟速度可調(diào)、閥門密封性能好,壽命長(zhǎng)(大于200 萬(wàn)次),自帶閥位檢測(cè)等特點(diǎn)。⑤鼓風(fēng)機(jī)和真空泵全部采用離心式結(jié)構(gòu),不設(shè)備機(jī),但可靠性比傳統(tǒng)羅茨設(shè)備高10 倍以上。⑥采用全自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)便。
經(jīng)過(guò)比較,綜合考慮多種因素,初步認(rèn)為變壓吸附分子篩制氧優(yōu)點(diǎn)較為突出。
通過(guò)系統(tǒng)的匹配計(jì)算,經(jīng)過(guò)連吹爐、前床等局部改進(jìn),又有同行業(yè)成熟廠家的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和冶煉廠近十年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),采用變壓吸附分子篩制氧技術(shù)在技術(shù)上是完全可行的。
①以現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,新建富氧系統(tǒng),將13000m3/h的空氣鼓風(fēng)爐熔煉,改為11500m3/h(富氧濃度為30%)的富氧鼓風(fēng)爐熔煉,通過(guò)提高熔煉強(qiáng)度,增加產(chǎn)量,降低消耗。②為滿足鼓風(fēng)爐混氧后的濃度達(dá)到30%,新上一座純氧量達(dá)到2000m3/h 變壓吸附分子篩系統(tǒng)。③為保證連吹爐與鼓風(fēng)爐匹配,連吹爐需擴(kuò)容3.2m2。
①鼓風(fēng)爐前床加長(zhǎng)250mm,虹吸溜往南移1m,前床爐底重新砌筑,立柱重新部置。護(hù)板新加工4 塊。②連吹爐進(jìn)料口端加長(zhǎng)2m,擴(kuò)大連吹爐面積(原10m2)到13.2m2,每側(cè)增加兩個(gè)明水套,每側(cè)增加6 個(gè)風(fēng)眼,使連吹爐風(fēng)眼支眼增加到34 個(gè),滿足增產(chǎn)的需要。③新增變電所一處,滿足分子篩制氧增容的需要。④利用原設(shè)計(jì)分子篩場(chǎng)房(房空間夠用),新增吸附缶兩臺(tái),真空泵兩臺(tái),風(fēng)機(jī)一臺(tái),以及相應(yīng)的電控部分,相應(yīng)輔屬部件。
富氧熔煉改造工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容見表2。
表2 工程改造項(xiàng)目?jī)?nèi)容匯總表
冶煉物料平衡計(jì)算見表3,轉(zhuǎn)化工序換熱器的計(jì)算見表4,煙氣量及煙氣成份計(jì)算略。
本次冶煉系統(tǒng)技術(shù)改造工程總投資800 萬(wàn)元,其中分子篩520 萬(wàn)元,設(shè)備投資150 萬(wàn)元,材料費(fèi)用130 萬(wàn)元;項(xiàng)目建設(shè)期4 個(gè)月;達(dá)產(chǎn)期1 個(gè)月;經(jīng)營(yíng)費(fèi)用329.60 萬(wàn)元。通過(guò)工藝改造后一年的生產(chǎn)運(yùn)行情況看,取得了明顯的效果:其中銅增產(chǎn)2500 噸,硫酸11000 噸,年增收入額為6774.74 萬(wàn)元,焦碳單耗下降減支94.28 萬(wàn)元,年增利潤(rùn)為280.54 萬(wàn)元。
表3 連吹爐吹煉物料平衡表
表4 轉(zhuǎn)化工序換熱器的計(jì)算結(jié)果匯總表
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