李涌 孫水波
【摘要】本文分析了轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)爆炸的原因,針對(duì)分析出的污泥球使用不當(dāng)?shù)仍蛱岢隽讼鄳?yīng)的有效對(duì)策,并對(duì)提出的對(duì)策應(yīng)用效果進(jìn)行研究。
【關(guān)鍵詞】轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī);爆炸原因;有效對(duì)策;效果研究
0.引言
轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)是轉(zhuǎn)爐OG(OXYGEN CONVERTER GAS RECOVERY)系統(tǒng)的最重要設(shè)備[1]。能將轉(zhuǎn)爐在運(yùn)作過程中產(chǎn)生的煙氣冷卻和凈化,并排放至煙囪或者將這些煙氣輸送到煤氣回收系統(tǒng)中,達(dá)到了轉(zhuǎn)爐使用的環(huán)?;蜕a(chǎn)安全化的目的。不過,為了更好的實(shí)施降溫、化渣、降低鋼鐵消耗和生產(chǎn)成本,目前國(guó)內(nèi)的一些鋼鐵企業(yè)把由煉鋼污泥、氧化鐵、石灰等原料制成的污泥球代替了溶劑。這雖然控制了鋼鐵的消耗和生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)了廢棄物的回收循環(huán)利用,但是易產(chǎn)生灰塵大、系統(tǒng)負(fù)荷大等問題,給轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)帶來一定的隱患。
1.轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)的爆炸原因
1.1污泥球的原材料配比不合理
工作人員采取取樣化驗(yàn)的方式,通過對(duì)使用的污泥球進(jìn)行跟蹤查看,對(duì)污泥球的成分配比以及加入的時(shí)間進(jìn)行實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了這些污泥球在原材料的配比存在很大問題,氧化鐵皮、污泥、石灰、粗顆粒、水泥、粘結(jié)劑等材料的比例不合理。正常情況下,氧化鐵皮的比例占40-50%,污泥占20-35%,粗顆粒占10-20%,石灰、水泥、粘結(jié)劑共占10-15%[2]。
1.2污泥球的粉化現(xiàn)象嚴(yán)重
受污泥球的原材料配比不合理影響,工作人員在對(duì)污泥球的成分檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),污泥球的粉化問題較為嚴(yán)重,這加重了除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的負(fù)荷,影響了除塵效果,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)振動(dòng),是引發(fā)爆炸的一個(gè)重要原因。一旦污泥球粉化嚴(yán)重的話,就會(huì)使得大量的粉塵與運(yùn)行中的風(fēng)機(jī)摩擦生火,引發(fā)爆炸。
1.3污泥球的碳含量和水分含量過高
在污泥球的成分檢驗(yàn)結(jié)果出來后,工作人員分別對(duì)污泥球的原材料碳含量進(jìn)行了檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了污泥球原料的碳含量多數(shù)都超過了10%,最高的達(dá)到了20.27%(見表1)。當(dāng)污泥球的碳含量過高時(shí),除塵風(fēng)機(jī)與污泥球的粉末容易產(chǎn)生摩擦生火的現(xiàn)象,碳氧化大量產(chǎn)生的一氧化碳就會(huì)與氧氣發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng),引發(fā)爆炸。污泥球的碳含量正常標(biāo)準(zhǔn)是小于2%。此外,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),污泥球的水分含量也過高,這不僅加重了除塵風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,還容易導(dǎo)致水分氣化。
名稱 C/%
除塵灰 20.27
污泥 3.41
粗顆粒 1.59
1.4污泥球的加量和時(shí)機(jī)不對(duì)
經(jīng)過多次研究實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)爆炸在運(yùn)行中的一個(gè)重要原因是污泥球加量不對(duì)以及沒有把握好加入的時(shí)機(jī)。在煉鋼污泥球使用、鐵水的加入、廢鋼的加入等方面都存在問題,在分批加入污泥球中間的間隔時(shí)間上也沒能很好的把握。
2.防止轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)爆炸的有效對(duì)策
從上述分析可以得知,引發(fā)轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)爆炸的原因有原料的配比不準(zhǔn)確、碳含量高、水分含量高、粉塵含量大、加量和時(shí)機(jī)不對(duì)等。為了有效解決這些問題,降低鋼鐵原料的消耗和煉鋼成本,實(shí)現(xiàn)對(duì)廢棄物的循環(huán)利用,必須在原料的選擇、配比,粉塵和水分的控制以及加料控制上采取一系列有效的對(duì)策。
2.1優(yōu)化原料,合理原料配比
污泥球的原料有除塵系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥、粗顆粒以及由軋鋼系統(tǒng)產(chǎn)生的氧化鐵皮、石灰、水泥、粘貼劑。工作人員在造球過程中必須優(yōu)化原材料的配比,提高造球的成功率,以提高污泥球在風(fēng)機(jī)中的作用。在污泥的選用上,要使用由煉鋼過程產(chǎn)生的污泥,而不是使用煉鐵污泥,主要是因?yàn)闊掕F污泥和除塵灰的碳含量超過了百分之二十,容易使得成品污泥球的碳含量超過10%;石灰在加入量上也要適當(dāng)控制,一旦使用不當(dāng),會(huì)增大煉鋼中的渣量,加大消耗;水分也不宜過高,否則會(huì)使得成品球的粘性不夠,即便成形了,需要烘干和晾曬的時(shí)間過長(zhǎng)會(huì)影響了后續(xù)工作,浪費(fèi)了人力,加大了制作成本。工作人員在造球過程中,要選擇含碳量低的粗顆粒、煉鋼污泥以及氧化鐵皮。
2.2減少倒運(yùn)次數(shù),控制粉塵含量
粉塵含量的高低是判斷污泥球質(zhì)量好壞的重要標(biāo)志之一。一般而言,粉塵的含量越高,除塵風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的負(fù)荷就會(huì)加重,這不僅影響了除塵風(fēng)機(jī)的除塵效果,還會(huì)造成除塵風(fēng)機(jī)震蕩,降低除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的使用壽命,嚴(yán)重的話還會(huì)引發(fā)爆炸。因此,工作人員在造球、倒運(yùn)、晾曬以及最后上料倉(cāng)前的篩分過程中,都要嚴(yán)格控制污泥球的粉塵含量。
2.3加強(qiáng)晾曬和烘烤,控制水分含量
轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)物料水分的要求很高,一般情況下是不允許含水物料進(jìn)入轉(zhuǎn)爐的,主要是因?yàn)樗衷诟咚龠\(yùn)轉(zhuǎn)下容易氣化,是爆炸的一個(gè)重大隱患。然而污泥球的制作需要水分的溶劑,因此工作人員在將污泥球加入轉(zhuǎn)爐時(shí)一定要先控制水分,對(duì)其進(jìn)行烘干或者晾曬。直到污泥球的水分含量低于6%時(shí)才能投入使用[3]。烘烤一般使用蒸汽烘烤,晾曬的話,夏季的晾曬時(shí)間在7天左右,冬季的晾曬時(shí)間則相對(duì)延長(zhǎng),具體時(shí)間視天氣而定。
2.4制定完善的加料控制制度
上述已經(jīng)提到,污泥球每批次加入的量和加入的時(shí)間不合理會(huì)影響除塵風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)和除塵效果,嚴(yán)重的話會(huì)引發(fā)爆炸。為此,相關(guān)單位必須制定完善的加料控制制度,確保風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。以污泥球的水分含量為標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)污泥球的水分含量在區(qū)間(3%,6%]時(shí),煉鋼污泥球可以分三次加入,每次加入的分量≤2t,每次間隔的時(shí)間>40秒;當(dāng)污泥球的水分含量≤3%時(shí),煉鋼污泥球可以分兩次加入,先兌入鐵水加一次,再加入廢鋼后加一次,或者直接兌入鐵水直接加入兩次,每次加入的分量≤3t,每次間隔的時(shí)間>2分鐘。
3.效果研究
通過了優(yōu)化原料,合理原料配比,減少倒運(yùn)次數(shù),控制粉塵含量,加強(qiáng)晾曬和烘烤,控制水分含量,制定完善的加料控制制度,定期對(duì)污泥球的碳含量、水分含量以及粉塵含量進(jìn)行檢測(cè)等措施,污泥球的各項(xiàng)指標(biāo)逐漸合理化(見表2)。污泥球的使用量也逐漸恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)水平,解決了污泥球在使用過程中出現(xiàn)異常聲音的問題。同時(shí),轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)的現(xiàn)象基本消失,除塵效果也逐步提高,風(fēng)機(jī)恢復(fù)了正常作業(yè),煉鋼的過程也較穩(wěn)定。
TFe CaO SiO2 MgO P S C 水份
≥30 ≤25 ≤5 ≤5 ≤0.035 ≤0.130 ≤2 ≤3
表2 污泥球理化指標(biāo)(%)
4.結(jié)語
總之,轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)是轉(zhuǎn)爐OG系統(tǒng)的最重要設(shè)備,對(duì)鋼鐵冶煉有重要作用。但是受污泥球的原料配比不合理、水分含量高、碳含量高、粉塵含量高以及加量和時(shí)機(jī)不對(duì)等因素影響,轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)容易出現(xiàn)爆炸的現(xiàn)象,影響了風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行。因此,在防止風(fēng)機(jī)爆炸的對(duì)策上必須優(yōu)化原料配比、控制粉塵含量、控制水分含量、制定完善的加料控制制度,以保障轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行。
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