王昌昌
(1.青銅峽鋁業(yè)股份有限公司, 寧夏 青銅峽 751603; 2.中南大學(xué)冶金與環(huán)境學(xué)院, 湖南 長沙 410006)
工藝節(jié)能
350 kA預(yù)焙鋁電解槽磁場優(yōu)化對工藝技術(shù)指標(biāo)的影響
王昌昌1,2
(1.青銅峽鋁業(yè)股份有限公司, 寧夏 青銅峽 751603; 2.中南大學(xué)冶金與環(huán)境學(xué)院, 湖南 長沙 410006)
介紹了350 kA預(yù)焙鋁電解槽磁場優(yōu)化對電解槽工藝參數(shù)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件的影響情況。
鋁電解槽; 技術(shù)指標(biāo); 磁場優(yōu)化; 平衡母線
電解槽磁場問題是鋁電解槽大型化發(fā)展的一個重要問題。電解槽“物理場”的研究表明,隨著電流的增加,槽內(nèi)磁場強(qiáng)度及磁場梯度也會隨之增加,電解槽穩(wěn)定性降低。某公司GY350 kA預(yù)焙電解槽是以GY240 kA預(yù)焙電解槽設(shè)計為基礎(chǔ)優(yōu)化創(chuàng)新而來。電解槽母線設(shè)計技術(shù)特點是槽大面6點均勻進(jìn)電、槽周圍母線對稱配置,槽磁場補(bǔ)償采用槽周圍強(qiáng)補(bǔ)償、槽底弱補(bǔ)償?shù)姆绞健?/p>
GY350 kA預(yù)焙鋁電解槽自投產(chǎn)以來,存在穩(wěn)定性差、槽電壓高、電流分布不均、電解溫度較高、鋁水平過高、電流效率低、電耗高等問題。經(jīng)測試分析,電解槽磁場補(bǔ)償效果不佳,出鋁端和煙道端垂直磁感應(yīng)強(qiáng)度較大,但其煙道端尤其突出,該處大部分垂直磁感應(yīng)強(qiáng)度絕對值超過20 Gs,甚至達(dá)到30 Gs以上,中間區(qū)域磁場較小,磁場分布不均勻。因此,需要了解電解槽磁場優(yōu)化對工藝技術(shù)指標(biāo)的影響。
為提高電解槽穩(wěn)定性,根據(jù)現(xiàn)場運行情況以及磁流體穩(wěn)定性仿真復(fù)核結(jié)果分析,提出GY350 kA預(yù)焙電解槽磁場優(yōu)化方案。在系列電解槽母線配置不做修改的基礎(chǔ)上,在電解槽的煙道端和出鋁端外側(cè)分別增加補(bǔ)償母線,通80 kA和30 kA的補(bǔ)償電流,電流方向與系列電流方向相同。補(bǔ)償母線于2010年2月25日通電。
補(bǔ)償前電解槽垂直磁場感應(yīng)強(qiáng)度Bz在第一、二、三、四象限均值(絕對值平均值,下同)分別為:7.702 Gs、19.242 Gs、21.466 Gs和9.802 Gs,其中第二、三象限均值很大,一、四象限均值較小,說明磁場在四個象限的均勻性較差,且均值太高,而且垂直磁場最大值達(dá)到35.687 Gs,電解槽陰極母線電流明顯分布不均,最大偏差達(dá)到5%[1]。
補(bǔ)償后電解槽垂直磁場Bz在第一、二、三、四象限均值分別為3.928 Gs、4.43 Gs、7.29 Gs和6.25 Gs,與原設(shè)計垂直磁感應(yīng)強(qiáng)度Bz相比,電解槽四個象限的垂直磁感應(yīng)強(qiáng)度顯著降低,特別是二、三象限,均值分別從19.242 Gs和21.466 Gs降到了4.430 Gs和7.290 Gs,效果非常明顯;另外垂直磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值也降到了20 Gs以內(nèi)[2],電解槽陰極母線電流明顯分布較均勻,最大偏差小于2%。
2.1 電解槽穩(wěn)定性提高槽電壓逐步降低
補(bǔ)償母線通電后,系列槽電壓由通電前的4.24 V降低到通電后的4.15 V(見圖1),噪聲值從23 mV降至15~18 mV(見圖2),效應(yīng)系數(shù)降到由0.06次/槽·日降低至0.03次/槽·日以下。這種變化的主要原因是磁場補(bǔ)償前電解槽受磁場影響,鋁液流速快,電解質(zhì)與鋁液界面變形、波動劇烈,必須保持高極距、高鋁水平才能保持電解槽的穩(wěn)定性,從而導(dǎo)致系列的較高槽電壓。通電后電解槽磁場減小,鋁液流速減慢,電解質(zhì)與鋁液界面波動降低,穩(wěn)定性增強(qiáng),同時不需要較高鋁水平來減少鋁液水平電流,可降低極距,保持較低電壓進(jìn)行生產(chǎn)。
圖1 350 kA鋁電解系列電壓變化趨勢圖
圖2 350 kA鋁電解系列噪聲值變化趨勢圖
2.2 硅含量、側(cè)壁溫度降低
通電前受x、y方向磁場影響較大,鋁液流速大,對槽底和側(cè)部沖刷強(qiáng)烈,導(dǎo)致電解槽早期破損,硅含量較高。通電后由于電解槽x、y方向磁場降低,鋁液流速降低,電解槽穩(wěn)定性增強(qiáng),極距降低,電解槽工作電壓降低,對外部出鋁、換極等操作干擾敏感度降低,新的熱平衡形成后,可形成規(guī)整的側(cè)部結(jié)殼。經(jīng)統(tǒng)計,系列電解槽側(cè)壁溫度均值由原來的370~380 ℃降低至330~350 ℃,爐幫平均增長2 cm左右,原鋁液硅含量由0.05%降低至0.04%以下(見圖3)。同時,在新的熱平衡建立過程中,隨著鋁水平的降低,電解槽穩(wěn)定性并沒有變差(見圖4)。
圖3 350 kA鋁電解系列硅含量變化趨勢圖
圖4 350 kA鋁電解系列鋁水平與日電壓振幅變化趨勢圖
2.3 陽極電流分布變均勻
圖5 優(yōu)化母線通電前一周內(nèi)20臺電解槽陽極電流分布均值圖
補(bǔ)償母線通電后陽極電流分布有明顯改觀,系列單槽陽極電流分布比以前更加均勻,特別是中間極與角部極的導(dǎo)電差異大幅減小,殘極高度變均勻(見圖5、圖6)。改善了原350 kA系列陽中間極消耗過快及角部極消耗慢導(dǎo)致的換極周期較短、陽極毛耗高的情況。據(jù)統(tǒng)計,優(yōu)化母線通電前殘極高度小于12 cm(陽極鋼爪化爪點11.5 cm)的占總殘極的2%,高于17 cm的占83%,殘極高度大于12 cm,小于14 cm的占15%。通電后經(jīng)過2個月調(diào)整,殘極高度大于12 cm,小于14 cm的占6%左右,具備延長換極周期條件。通過提高陽極質(zhì)量、加強(qiáng)陽極使用和管理等工作,延長換極周期2 d,陽極毛耗降低40 kg以上。
圖6 優(yōu)化母線通電后兩周內(nèi)20臺電解槽陽極電流分布均值圖
2.4 通電初期電解槽冷行程明顯
通電初期,電解槽噪聲值由23 mV下降至15~18 mV,電解槽穩(wěn)定性明顯增強(qiáng),原有熱平衡體系產(chǎn)生較大變化,使得在原有技術(shù)條件下,熱量收入不足,電解槽冷行程明顯。其主要表現(xiàn)在槽溫降低,電解質(zhì)收縮,鋁水平上升,氧化鋁熔解性變差,氧化鋁投入量過大,爐底沉淀增多,在近1月內(nèi)陰極壓降上升10 mV。為防止冷行程加劇,采取適當(dāng)提高設(shè)定電壓,增大出鋁量、減小AlF3添加量等措施來抑制冷行程,等氧化鋁投入量正常后,再規(guī)范鋁水平和電壓。
2.5 電解槽經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件變化情況
磁場優(yōu)化后,電解槽的穩(wěn)定性提高,不需要較高的鋁水平來抑制水平電流帶來的影響,在保持較低工作電壓下為進(jìn)一步降低分子比提供空間,同時,電解槽穩(wěn)定性提高使得鋁液表面二次反應(yīng)減少,電流效率得以提高。在保持電解質(zhì)熔解性的前提下,為配合延長換極周期,防止電解質(zhì)沖涮陽極鋼爪,可適當(dāng)降低電解質(zhì)高度。在原磁場作用下,鋁液鏡面變化較大,受磁場與水平電流作用,導(dǎo)致出鋁口及煙道端鋁水平較高,在補(bǔ)償母線通電后,鋁水平較原來下降1 cm左右。經(jīng)過后期調(diào)整,各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐漸穩(wěn)定。補(bǔ)償母線在磁場變化前后系列各項工藝技術(shù)條件、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)變化情況見表1、表2。
表1 補(bǔ)償母線通電前后技術(shù)條件變化情況
注:通電前為3個月實際平均數(shù)據(jù),通電后為技術(shù)調(diào)整穩(wěn)定后3個月實際平均數(shù)據(jù)。
表2 補(bǔ)償母線通電前后經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)變化情況
注:通電前為3個月實際平均數(shù)據(jù),通電后為技術(shù)調(diào)整穩(wěn)定后3個月實際平均數(shù)據(jù)。
(1)磁場優(yōu)化為技術(shù)條件優(yōu)化提供前提。電解槽磁場優(yōu)化后,因陽極電流分布均勻,磁場、水平電流的相互作用對電解槽穩(wěn)定性的影響降低,電解槽穩(wěn)定性提高,從而無需保持較高鋁水平、極距來保證穩(wěn)定性。新的熱平衡可以由比較理想的低鋁水平、低電壓技術(shù)條件來實現(xiàn),從而為此后降低分子比,提高電流效率、降低電耗打好基礎(chǔ)。
(2)磁場優(yōu)化初期電解槽存在明顯的冷行程。補(bǔ)償母線通電后,磁場得以優(yōu)化,電解槽原有熱平衡被打破,隨之進(jìn)入明顯的冷行程,電解槽日氧化鋁投入量過大、陰極壓降上升,應(yīng)及時調(diào)整各項工藝技術(shù)條件,防止?fàn)t膛破壞,槽況惡化。
(3)磁場優(yōu)化后,電解槽各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均有大幅度提高。磁場優(yōu)化后,電解槽各項技術(shù)參數(shù)得以優(yōu)化,為指標(biāo)提升提供了空間。系列原鋁液正常交流電單耗降低380 kW·h/t-Al,陽極毛耗降低40 kg/t-Al以上,電流效率增加1.5%,年產(chǎn)量增加近4 000 t。同時,系列電解槽換極電壓擺臺次由每班次8臺次降低至2臺次,電壓擺時間大幅度降低,降低了勞動強(qiáng)度,增加了天車空余時間,為天車維修、電解槽槽修等工作提供了必要的時間。
[1] 胡紅武,孫康健. 400 kA預(yù)焙鋁電解槽磁場分布應(yīng)用研究[J].輕金屬,2011(增刊).
[2] 青銅峽鋁業(yè)GY350電解槽磁流體穩(wěn)定性研究報告[R].2009.3.
Influence of Magnetic Field Optimization on Technology Indicators of 350 kA Prebaked Aluminum Reduction Cell
WANG Chang-chang
This paper introduces the influences of magnetic field optimization on process indicators and economic and technological conditions in 350 kA prebaked aluminum reducrion cell.
aluminum reduction cell; technology indicators; magnetic field optimization; balance bus
2014-04-28
王昌昌(1985—),男,甘肅合水人,大學(xué)本科,助理工程師,主要從事電解鋁生產(chǎn)管理工作。
TF821
A
1008-5122(2014)05-0010-04