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      影響鋁電解槽氧化鋁濃度的主要因素及控制措施

      2014-09-03 10:52:18高連山
      有色冶金節(jié)能 2014年5期
      關(guān)鍵詞:下料電解槽工藝技術(shù)

      高連山

      (中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司青海分公司, 青海 大通 810108)

      影響鋁電解槽氧化鋁濃度的主要因素及控制措施

      高連山

      (中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司青海分公司, 青海 大通 810108)

      電解槽中氧化鋁濃度的準(zhǔn)確控制直接影響著電解槽電流效率的提高和能耗的降低。本文詳細(xì)闡述了影響氧化鋁濃度控制的兩大主要因素——工藝技術(shù)條件和人工操作質(zhì)量,通過(guò)對(duì)中鋁青海分公司某系列電解槽進(jìn)行了實(shí)證分析,提出了相應(yīng)的控制措施。

      氧化鋁濃度; 分子比; 電解質(zhì)溫度; 操作質(zhì)量

      目前,在國(guó)內(nèi)大量的鋁電解生產(chǎn)中,由于受工藝條件、人工操作質(zhì)量以及原輔材料質(zhì)量等各種因素的影響,電解質(zhì)成分復(fù)雜多樣,不同成分之間濃度比例不易控制,特別是氧化鋁濃度難以控制在最佳狀態(tài),導(dǎo)致電解質(zhì)流動(dòng)性、導(dǎo)電性以及熔解氧化鋁的性能較差,嚴(yán)重影響了電流效率的提高和能耗的降低,也在很大程度上制約了鋁電解生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。

      1 影響氧化鋁濃度的主要因素

      1.1 工藝技術(shù)條件

      影響氧化鋁濃度的主要因素之一就是電解槽工藝技術(shù)條件,其中最重要的是分子比和電解質(zhì)溫度。

      1.1.1 分子比

      選擇合適的分子比對(duì)于電解鋁生產(chǎn)(NaF/AlF3之比)十分重要。長(zhǎng)期以來(lái),基于低分子比生產(chǎn)具有的諸多優(yōu)點(diǎn),國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)電解鋁企業(yè)采用該方式進(jìn)行生產(chǎn)。但較低的分子比使電解質(zhì)導(dǎo)電性降低,電阻增大,不僅使工藝參數(shù)的變化范圍變得較窄,電解槽對(duì)外界的干擾較為敏感,更主要的是熔解氧化鋁的能力減弱[1],電解質(zhì)中氧化鋁濃度會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng),最終導(dǎo)致電解槽穩(wěn)定性下降。

      1.1.2 電解質(zhì)溫度

      電解質(zhì)初晶溫度隨分子比的降低而降低。因此,較低的分子比必然會(huì)導(dǎo)致較低的電解質(zhì)溫度。特別是目前很多電解鋁企業(yè)為了進(jìn)一步節(jié)能降耗,都采用低電壓生產(chǎn)的情況下,由于熱收入的減少,電解質(zhì)溫度必然也會(huì)更低。實(shí)驗(yàn)證明,較低的電解質(zhì)溫度會(huì)降低氧化鋁在電解質(zhì)中的熔解性能[2]。生產(chǎn)實(shí)踐也表明,在電解質(zhì)溫度偏低的狀態(tài)下,氧化鋁濃度出現(xiàn)波動(dòng)的幾率和程度都會(huì)顯著增加,最直觀的表現(xiàn)就是電解槽噪聲值增大,突發(fā)效應(yīng)增多,電壓曲線出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。 以中鋁青海分公司180 kA系列H號(hào)電解槽為例,該槽主要技術(shù)條件保持情況及部分電壓曲線見(jiàn)表1、圖1。

      表1 H號(hào)電解槽主要技術(shù)參數(shù)

      圖1 H號(hào)電解槽部分槽電壓歷史曲線截圖

      從圖1可以看出,H號(hào)電解槽在沒(méi)有任何操作的情況下電壓波動(dòng)劇烈,且突發(fā)效應(yīng)頻繁,這主要是由于氧化鋁濃度異常引起。從表1所示的技術(shù)條件分析可知根本原因是分子比和槽溫偏低所致。

      1.2 人工操作質(zhì)量

      在目前國(guó)內(nèi)電解鋁生產(chǎn)自動(dòng)化程度不高的情況下,人工操作質(zhì)量的好壞對(duì)于氧化鋁濃度控制會(huì)有很大影響,主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:

      圖2 M號(hào)電解槽部分槽電壓歷史曲線截圖

      1.2.1 陽(yáng)極更換

      陽(yáng)極是預(yù)焙鋁電解槽的“心臟”。陽(yáng)極的工作狀態(tài)好壞直接決定著電解槽的運(yùn)行情況,因此,換極工作也就顯得尤為重要。在實(shí)際操作中,出現(xiàn)以下幾種情況時(shí)給電解槽帶來(lái)的影響會(huì)更大。

      (1)換極前,殘極上的浮料沒(méi)有扒干凈,在拔出陽(yáng)極的過(guò)程中大量氧化鋁進(jìn)入電解槽中,造成氧化鋁濃度驟然失衡;

      (2)陽(yáng)極更換時(shí)間過(guò)長(zhǎng)(換極操作時(shí)間超過(guò)25 min)造成換極處局部電解質(zhì)溫度下降過(guò)快,熔解氧化鋁的性能變差,導(dǎo)致氧化鋁濃度失衡,甚至引發(fā)效應(yīng);

      (3)新陽(yáng)極梯度設(shè)置不精確,尤其是新極安裝過(guò)深的情況下會(huì)造成局部極距過(guò)小甚至發(fā)生短路導(dǎo)致鋁液大幅波動(dòng),嚴(yán)重超出濃度控制范圍。

      以上幾種情況最終結(jié)果都是槽電壓出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。圖2是中鋁青海分公司180 kA系列M號(hào)電解槽的部分槽電壓曲線截圖。從圖中可以看到,M槽在換極之前槽電壓非常平穩(wěn),換極之后開(kāi)始出現(xiàn)明顯波動(dòng),直至數(shù)小時(shí)后不得不采用人工調(diào)陽(yáng)極處理后才逐漸恢復(fù)正常。

      1.2.2 下料異常

      (1)下料孔不暢通?,F(xiàn)代大型預(yù)焙鋁電解槽為了將氧化鋁濃度控制在較理想的范圍內(nèi)(1.5~3.5%),基本都采用中間多點(diǎn)打殼下料。但在生產(chǎn)實(shí)踐中,由于各種原因,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)中間下料孔不暢通,甚至積料的情況,導(dǎo)致氧化鋁不能順利地進(jìn)到電解槽里面。人工處理時(shí),如果不提前扒干凈積料,會(huì)造成大量氧化鋁突然進(jìn)入電解槽中,導(dǎo)致氧化鋁濃度忽高忽低,波動(dòng)較大,嚴(yán)重影響智能模糊控制技術(shù)對(duì)氧化鋁濃度的有效控制。

      (2)NB(下料間隔)設(shè)置不合理。生產(chǎn)過(guò)程中,電解槽NB設(shè)置不合理也會(huì)導(dǎo)致下料異常,從而引起氧化鋁濃度頻繁波動(dòng)。特別是在NB設(shè)置過(guò)短的情況下,由于電解槽頻繁下料,會(huì)造成氧化鋁濃度持續(xù)偏高,大大降低了氧化鋁在電解質(zhì)中的熔解性[2],因而,會(huì)有大量氧化鋁無(wú)法及時(shí)熔解而沉降到爐底成為沉淀。相反,在NB設(shè)置過(guò)長(zhǎng)的情況下,由于進(jìn)入槽內(nèi)的氧化鋁量持續(xù)偏少,造成氧化鋁濃度過(guò)低,發(fā)生效應(yīng)的幾率就會(huì)增加。

      2 主要控制措施

      2.1 優(yōu)化電解質(zhì)成分

      從上述影響氧化鋁濃度的主要因素可以看出,氧化鋁濃度控制的一個(gè)重點(diǎn)是對(duì)電解質(zhì)成分進(jìn)行優(yōu)化,其中,最重要的是通過(guò)技術(shù)調(diào)整使電解質(zhì)分子比保持在適當(dāng)較高的范圍內(nèi)。

      生產(chǎn)過(guò)程中,為了保持電解槽的分子比穩(wěn)定,需要每天定量投入氟化鋁來(lái)補(bǔ)償電解質(zhì)中由于揮發(fā)造成的氟鹽損失。因此,為了提升分子比,從經(jīng)濟(jì)的角度出發(fā),更加合理的方法應(yīng)該是通過(guò)分步遞減電解槽中氟鹽(AlF3)投放量的方式逐步將分子比調(diào)控到合理的范圍內(nèi)(2.65~2.80)。需要強(qiáng)調(diào)的是,在分子比優(yōu)化的過(guò)程中必須因槽制宜,根據(jù)每臺(tái)電解槽實(shí)際運(yùn)行狀況有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行,防止分子比提升過(guò)快而其它技術(shù)條件不匹配造成電解槽出現(xiàn)波動(dòng)。

      2.2 合理匹配工藝技術(shù)條件

      在優(yōu)化電解質(zhì)成分的過(guò)程中,必須兼顧其他工藝技術(shù)條件的合理匹配,特別是槽電壓(決定電解槽熱收入)和鋁水平(決定電解槽熱支出)的保持尤為重要。電解槽穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)是必須保證兩個(gè)平衡——能量平衡和物料平衡,相比之下保證能量平衡更為關(guān)鍵,只有在保證能量平衡的前提下才能實(shí)現(xiàn)物料平衡。

      需要強(qiáng)調(diào)的是,對(duì)于電解槽設(shè)定電壓的調(diào)整應(yīng)當(dāng)遵循“先升后降、先高后低”的原則。因?yàn)?,隨著分子比上升,電解質(zhì)初晶溫度必然升高,為了保證足夠的過(guò)熱度,在調(diào)整分子比初始階段應(yīng)先將設(shè)定電壓提高5~10 mV以增加熱收入,同時(shí),加強(qiáng)電解槽保溫以減少熱損失,待分子比上升到合適的范圍且電解質(zhì)物化性能有了明顯改善并保持穩(wěn)定之后,再將電壓逐步降下來(lái)。與此同時(shí),為防止槽溫上升過(guò)快促使?fàn)t底結(jié)殼和沉淀熔解太快導(dǎo)致?tīng)t底返熱甚至出現(xiàn)陰極破損,必須適當(dāng)留鋁,待爐底基本清理干凈,爐膛達(dá)到規(guī)整后再將鋁水平調(diào)整到合理范圍,即遵循“先留鋁后撤鋁”的原則。

      以H號(hào)電解槽為例,工藝技術(shù)條件調(diào)整如下:

      (1)分兩階段遞減氟鹽投放量,每次減少10 kg,逐步將分子比提高至2.75左右,同時(shí)適當(dāng)延長(zhǎng)下料間隔(NB)。

      (2)在調(diào)整分子比初始階段先將設(shè)定電壓提高10 mV至3.900 V,并加強(qiáng)電解槽保溫。槽溫從原來(lái)的918 ℃逐漸上升至926 ℃左右,同時(shí)減少出鋁量;

      (3)下調(diào)設(shè)定電壓10 mV,待槽況穩(wěn)定之后繼續(xù)下調(diào)設(shè)定電壓10 mV,適當(dāng)增加出鋁量。H槽技術(shù)條件調(diào)整前后對(duì)比情況見(jiàn)表2。

      表2 H槽工藝技術(shù)條件調(diào)整前后對(duì)比表

      2.3 提高人工操作質(zhì)量

      2.3.1 確保陽(yáng)極更換質(zhì)量

      (1)陽(yáng)極更換前,仔細(xì)扒干凈所換殘極表面上的浮料,指揮天車(chē)沿陽(yáng)極縫砸開(kāi)“U”型口,盡量避免在拔陽(yáng)極過(guò)程中有多余的氧化鋁料塊掉入電解槽內(nèi)。

      (2)陽(yáng)極拔出后,務(wù)必以最快的速度完成打撈氧化鋁塊、處理沉淀、打撈炭渣、測(cè)換極處兩水平等必要的操作。

      (3)精確安裝新極。考慮到新極在達(dá)到全電流之前消耗速度較慢,因此,新極的安裝位置應(yīng)該比殘極高1.5~2.0 cm,相當(dāng)于正常陽(yáng)極在24 h內(nèi)的消耗量。

      2.3.2 保證氧化鋁正常進(jìn)入槽內(nèi)

      (1)加強(qiáng)對(duì)電解槽打殼下料裝置的維護(hù)、保養(yǎng)及點(diǎn)檢,確保各部件運(yùn)行正常,及時(shí)對(duì)過(guò)短、過(guò)小的打殼錘頭進(jìn)行更換,確保打殼錘頭能順利打開(kāi)下料處電解質(zhì)殼面。

      (2)實(shí)行電解槽分片負(fù)責(zé)制。當(dāng)班期間對(duì)工段內(nèi)電解槽進(jìn)行分片劃分,指定專人負(fù)責(zé)定時(shí)巡檢電解槽打殼下料狀況,確保下料孔暢通。

      (3)正常情況下,定期對(duì)電解槽各下料點(diǎn)定容料量進(jìn)行稱重,根據(jù)稱量結(jié)果及時(shí)對(duì)NB進(jìn)行校正,發(fā)現(xiàn)料量異常及時(shí)聯(lián)系維修人員進(jìn)行維修。

      3 結(jié)論

      (1)穩(wěn)定控制氧化鋁濃度的關(guān)鍵是在合理匹配各項(xiàng)技術(shù)條件的前提下保持適當(dāng)較高的分子比和電解質(zhì)溫度;

      (2)加強(qiáng)日常管理,保證操作質(zhì)量特別是換陽(yáng)極質(zhì)量,確保下料點(diǎn)暢通也是氧化鋁濃度控制的一個(gè)重要手段。

      [1] 邱竹賢.預(yù)焙槽煉鋁[M].北京:冶金工業(yè)出版社(第3版),2005.

      [2] 馮乃祥.鋁電解[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

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      2014-05-02

      高連山(1978—),男,甘肅永登人,大學(xué)本科,工程師,主要從事鋁電解工作。

      TF821

      A

      1008-5122(2014)05-0024-03

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