【摘 要】本聯(lián)合裝置是中國石油四川石化1000萬噸/年煉油與80萬噸/年乙烯煉化一體化工程中配套的65萬噸/年對(duì)二甲苯芳烴聯(lián)合裝置。裝置以重整生成油為原料,生產(chǎn)對(duì)二甲苯、鄰二甲苯和重芳烴等芳烴產(chǎn)品,以充分發(fā)揮煉油化工一體化的優(yōu)勢(shì),綜合利用煉油和乙烯的芳烴資源,實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和產(chǎn)品的增值。對(duì)二甲苯裝置由95萬噸/年歧化單元、347萬噸/年吸附分離單元、281萬噸/年異構(gòu)化單元和420萬噸/年二甲苯分餾單元組成。本裝置采用美國UOP公司的專利技術(shù)及工藝包設(shè)計(jì),裝置設(shè)計(jì)年生產(chǎn)對(duì)二甲苯64.9萬噸,年產(chǎn)鄰二甲苯5.1萬噸。歧化裝置工藝技術(shù)特點(diǎn):采用UOP的Tatoray專利技術(shù)及TA-20HP催化劑,反應(yīng)器入口壓力為2.979MPa(g),反應(yīng)溫度363~482℃,重量空速3.5h-1,氫烴分子比3.0。
【關(guān)鍵詞】歧化裝置 標(biāo)定 問題 措施
一、前言
裝置考核的目的:
1.檢驗(yàn)和考核裝置是否達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求、工程設(shè)計(jì)要求,包括裝置負(fù)荷、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品收率、物耗、能耗等。
2.通過標(biāo)定發(fā)現(xiàn)裝置在設(shè)計(jì)負(fù)荷運(yùn)行時(shí)存在的問題,找出薄弱環(huán)節(jié),分析、解決問題的方案和改造措施,為設(shè)計(jì)改造提供數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)原料供應(yīng)情況進(jìn)行裝置負(fù)荷標(biāo)定,測(cè)試在滿足產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)條件下裝置的100%負(fù)荷,為生產(chǎn)調(diào)整提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
二、裝置考核時(shí)間
標(biāo)定從2014年05月11日15時(shí)開始至05月14日15時(shí)結(jié)束,在100%負(fù)荷下連續(xù)標(biāo)定72小時(shí)。
三、裝置加工量標(biāo)定
標(biāo)定期間歧化單元加工量標(biāo)定數(shù)據(jù)如下所示:
四、工藝參數(shù)與設(shè)計(jì)工況對(duì)比
歧化反應(yīng)部分標(biāo)定結(jié)果如下表所示:
五、裝置考核的結(jié)論與討論
歧化裝置性能參數(shù)標(biāo)定結(jié)果與UOP保證值對(duì)比如下所示:
重量空速3.24 h-1,低于設(shè)計(jì)值3.5 h-1,表明催化劑裝填總量比設(shè)計(jì)值高,催化劑有余量,進(jìn)料量有一定的提升空間。在設(shè)計(jì)進(jìn)料量下,反應(yīng)進(jìn)料在催化劑停留時(shí)間延長,因此在初始的設(shè)計(jì)溫度(363.0℃)下,反應(yīng)苛刻度增加,轉(zhuǎn)化率提高。
氫烴比為2.35,低于設(shè)計(jì)值3.0,從標(biāo)定期間DCS數(shù)據(jù)來看,循環(huán)氫平均流量為81050 NM3/h,低于設(shè)計(jì)值111196 NM3/h,純度為71.1%,略高于設(shè)計(jì)值70.0%。循環(huán)氫流量無法達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),導(dǎo)致輕烴比低于設(shè)計(jì)值,催化劑易積炭,影響催化劑使用壽命。裝置標(biāo)定期間反應(yīng)器出口過濾器壓差為34.5KPa,可能是造成循環(huán)氫流量偏低的主要原因。在裝置停工期間,應(yīng)對(duì)反應(yīng)器出口過濾器進(jìn)行清理,核實(shí)過濾器流通面積是否符合設(shè)計(jì)工況;同時(shí)檢查壓縮機(jī)出入口閥門內(nèi)部是否為全開狀態(tài)。