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      提高機(jī)采井系統(tǒng)效率研究

      2014-04-29 13:56:35潘未
      文化產(chǎn)業(yè) 2014年2期
      關(guān)鍵詞:系統(tǒng)效率精細(xì)管理

      潘未

      摘要:結(jié)合區(qū)塊生產(chǎn)實際情況,以錦45塊整體系統(tǒng)效率達(dá)到25%,潛力井達(dá)到30%、低效井達(dá)到25%為目標(biāo),確定了以“深化地質(zhì)分析為前提,加快地面節(jié)能設(shè)備更新為主線,強(qiáng)化日常管理為保障”的總體思路,以精細(xì)管理、挖潛提效為主要手段,重點在采油精細(xì)管理、方案優(yōu)化設(shè)計、優(yōu)選節(jié)能技術(shù)上開展工作。

      關(guān)鍵詞:系統(tǒng)效率 精細(xì)管理 控制圖

      中圖分類號:TB 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編碼:1674-3520(2014)-02-00197-02

      一、細(xì)化方案優(yōu)化設(shè)計、降低油井懸點載荷

      針對錦45塊稠油井生產(chǎn)特點,結(jié)合測試資料和油井具體生產(chǎn)情況,在設(shè)計過程中以降低懸點載荷、提高系統(tǒng)效率為目標(biāo),針對不同油井的具體情況,細(xì)化優(yōu)化方案的制定,并保證優(yōu)化前后測試工作及時跟進(jìn),通過對比優(yōu)化前后各項參數(shù)的變化,制定下步工作開展方向。在設(shè)計思路上主要從以下三個方面入手:

      東部高含水井:

      (一)對于生產(chǎn)周期較長、沉沒度充足、短期內(nèi)不適合注汽的高含水油井轉(zhuǎn)螺桿泵生產(chǎn),節(jié)能降耗,提高系統(tǒng)效率。

      (二)對于不適合轉(zhuǎn)螺桿泵生產(chǎn)的高含水油井,且沉沒度大于200米的油井,將原有泵掛上提30米,以降低懸點載荷,提高系統(tǒng)效率。

      西部低產(chǎn)低液井:

      (一)將原有油井的44mm泵逐漸淘汰、換成更為經(jīng)濟(jì)的38mm泵生產(chǎn),以提高泵效。

      (二)對于低產(chǎn)、油稠的油井,下稠油泵生產(chǎn),提高泵效。

      常規(guī)吞吐井:以吞吐始末平均產(chǎn)液量為基礎(chǔ),兼顧頭尾,利用變頻器動態(tài)調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)。

      共實施優(yōu)化96井次,實施率達(dá)到100%,主要對管桿匹配、沖次進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,其中96口井針對懸點載荷全部進(jìn)行了管桿優(yōu)化,63口井針對產(chǎn)液量進(jìn)行了沖次優(yōu)化,通過機(jī)采優(yōu)化的96口井比優(yōu)化前系統(tǒng)效率平均提高了6.71個百分點。同時,對于東部高含水井實施了轉(zhuǎn)螺桿泵生產(chǎn)4井次,蒸汽驅(qū)井下高溫油井實施防汽泵3井次,泵掛位于油層下界,避免了因“閃蒸”現(xiàn)象而導(dǎo)致泵效降低的問題。通過對各項參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,針對不同油井的具體情況,細(xì)化優(yōu)化方案的制定,綜合提高油井的系統(tǒng)效率。

      二、精細(xì)日常生產(chǎn)管理,保證方案實施率

      (一)低產(chǎn)低液井管理。共實施間開井63口,減少低效生產(chǎn)時間926天,平均單井間開周期14.7天,累節(jié)電14.6×104kWh,系統(tǒng)效率提高15.36個百分點。在間開井管理上,通過實施大間開的方式,采取液面動態(tài)跟蹤法,加密測試,確定油井關(guān)井期液面恢復(fù)時間和開井生產(chǎn)時間,保證了低產(chǎn)低液井的長期穩(wěn)產(chǎn),提高了低產(chǎn)低液井的系統(tǒng)效率。對于日產(chǎn)液量小于3t的井,結(jié)合地質(zhì)進(jìn)行關(guān)井,降低用電消耗,提高整體系統(tǒng)效率;日產(chǎn)液量在3-5t的井,及時跟蹤動液面,安排間開;5-10t的井根據(jù)系統(tǒng)效率和在用設(shè)備情況,對沒有節(jié)能設(shè)備的井加裝變頻器或調(diào)速電機(jī),對于有節(jié)能設(shè)備的井,及時跟蹤動液面,合理安排間開。

      (二)抽油機(jī)井平衡度管理。強(qiáng)化抽油機(jī)平衡度的日常監(jiān)測,嚴(yán)格執(zhí)行所有生產(chǎn)井每日一測,發(fā)現(xiàn)不平衡井及時組織調(diào)平衡,對重點井、蒸汽驅(qū)井、吞吐周期短井、產(chǎn)液波動大井,采取“加密監(jiān)測、動態(tài)調(diào)整、預(yù)調(diào)平衡”的方法來進(jìn)行管理,確保單井平衡度達(dá)標(biāo)。對于吞吐周期短,平衡度變化快,調(diào)整頻率高的井,采取抽油機(jī)井預(yù)調(diào)平衡度管理制度,開井前根據(jù)方案設(shè)計的各項參數(shù),進(jìn)行預(yù)調(diào)平衡,減少開井后調(diào)平衡工作量。實施調(diào)平衡64井次,全區(qū)平衡率達(dá)到96.4%,比計劃指標(biāo)高出3.4個百分點,累節(jié)電4.2×104kWh,64口井實施調(diào)平衡后平均系統(tǒng)效率提高了1.78個百分點。

      (三)降回壓管理。單井回壓的增高勢必造成油井產(chǎn)液量的下降,降低機(jī)采系統(tǒng)效率,結(jié)合作業(yè)區(qū)錦45塊油井實際生產(chǎn)情況,在降回壓上主要從以下2個方面入手:1、精細(xì)摻油動態(tài)管理。本著精細(xì)摻油、動態(tài)調(diào)整的管理思路,對需要摻油的井,加密生產(chǎn)參數(shù)錄取,把初期定摻量一點的降低,直到摻油油井回壓開始升高,把井口回壓出現(xiàn)升高拐點時的摻油量作為控制摻油井摻入量的依據(jù),以最小的摻入量獲得最大的效益,保證油井高效生產(chǎn)。運用該管理方法降摻6井次,日減少摻油5t,停摻2井次,日減少摻油5t,平均單井回壓從0.6MPa降至0.31MPa,在降低摻油量的同時也降低了耗電量,減少異常井的發(fā)生。2、底水回?fù)焦芾?。利?2#、64#站底水回?fù)奖孟淳?8井次,解卡洗井19井次,增油372.7t。根據(jù)各站油井生產(chǎn)情況,及時組織對異常井的洗井,在日常管理中重點對底水回?fù)奖贸隹跍囟取毫M(jìn)行實時跟蹤,確保摻入液體達(dá)到理想效果,降低原油粘度和井口回壓,保證油井正常穩(wěn)定生產(chǎn)。

      (四)抽油機(jī)變頻器管理。加大對損壞變頻器維修力度,通過與變頻器生產(chǎn)廠家進(jìn)行溝通,引進(jìn)常用零部件,共維修變頻器18臺,解決了因變頻器損壞導(dǎo)致無法及時調(diào)參的問題。同時,為避免人為操作引起的變頻器損壞,作業(yè)區(qū)專門制定了《抽油機(jī)變頻器操作規(guī)范》,并加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)工作,確保設(shè)備可靠好用。

      三、應(yīng)用系統(tǒng)效率宏觀控制圖 全面提高油井挖潛效果

      在測試資料的統(tǒng)計上,為更好的結(jié)合測試結(jié)果制定油井的下步工作方向,從抽油機(jī)井系統(tǒng)效率基本公式出發(fā),結(jié)合錦45塊地質(zhì)條件推導(dǎo)出系統(tǒng)效率控制圖基本模型、邊界條件,利用計算機(jī)繪制出該區(qū)塊抽油機(jī)井系統(tǒng)效率控制圖,利用該圖因井而異的采取措施,提高區(qū)塊抽油機(jī)井系統(tǒng)效率。通過劃分資料核實區(qū)、參數(shù)偏小區(qū)、合理區(qū)、參數(shù)偏大區(qū)、維護(hù)提液區(qū)等5個區(qū)間,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,采取相對應(yīng)的措施,在提高測試資料準(zhǔn)確性的同時,為油井的下步安排提供參考依據(jù)。

      合理區(qū):分布在這一區(qū)域的抽油機(jī)井泵吸入口壓力為0.2~ 5.5MPa,其系統(tǒng)效率反映了合理工作狀態(tài)下的水平。

      維護(hù)提液區(qū):分布在這一區(qū)域的抽油機(jī)井系統(tǒng)效率小于10% ,沉沒壓力大于1.5MPa,泵漏失造成吸入口壓力高,井下效率低,采取以檢泵為主的維護(hù)措施,可使油井進(jìn)入合理區(qū)。

      參數(shù)偏小區(qū): 分布在這一區(qū)域的抽油機(jī)井系統(tǒng)效率一般為10% ~ 35%,泵吸入口壓力大于5.5MPa,位于該區(qū)域的抽油機(jī)井,雖然泵效高,但沉沒壓力高,舉升高度小,系統(tǒng)效率仍然不高,采取調(diào)大參數(shù)、小泵換大泵等工藝措施,可使油井進(jìn)入合理區(qū)。

      參數(shù)偏大區(qū):分布在這一區(qū)域的抽油機(jī)井系統(tǒng)效率在10%以下,沉沒壓力在1.5MPa以下,這部分抽油機(jī)井雖然舉升高度大,但泵效低,系統(tǒng)效率低。采取調(diào)小參數(shù)、大泵換小泵可使油井進(jìn)入合理區(qū)。

      資料核實區(qū):分布在這一區(qū)域的抽油機(jī)井資料有誤, 須進(jìn)一步落實。

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