王超
【摘要】一臺(tái)投入使用不到半年時(shí)間的倉(cāng)泵發(fā)生了失效,在拆除下封頭后發(fā)現(xiàn)氣化器中的氣化盤(pán)4和鉦接板已經(jīng)磨蝕穿孔,連接氣化盤(pán)4和鉦接板的螺桿已經(jīng)磨損消失,氣室內(nèi)充滿了水泥灰,導(dǎo)致倉(cāng)泵失效無(wú)法達(dá)到預(yù)期的輸送水泥灰的工藝效果,對(duì)此臺(tái)倉(cāng)泵的失效進(jìn)行了分析后,對(duì)其進(jìn)行修理,以及分析了如何改進(jìn)以避免再次發(fā)生此類(lèi)失效情況。
【關(guān)鍵詞】倉(cāng)泵;失效;磨蝕;改進(jìn)
0前言
倉(cāng)泵,作為一種輸送用的壓力容器,廣泛用于火力發(fā)電廠或熱電廠及水泥行業(yè),主要作用是將鍋爐省煤器、電除塵器灰斗內(nèi)的粉煤灰或者水泥灰收集之后,通過(guò)倉(cāng)泵內(nèi)流態(tài)化并均勻進(jìn)入輸灰管路,將粉煤灰或水泥灰輸送到存儲(chǔ)裝置中。但由于粉末狀的介質(zhì)對(duì)容器本體以及內(nèi)件的長(zhǎng)期沖刷,極容易導(dǎo)致在使用一段時(shí)間后容器壁或者容器內(nèi)件的減薄,發(fā)生失效,因此有必要對(duì)倉(cāng)泵的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),盡量減少?zèng)_刷導(dǎo)致容器失效的情況發(fā)生。
1倉(cāng)泵的基本結(jié)構(gòu)和工作原理
倉(cāng)泵, 作為一耐疲勞、耐磨損的低壓容器,其結(jié)構(gòu)形式如圖1所示。
圖1倉(cāng)泵的基本結(jié)構(gòu)
倉(cāng)泵的基本工作原理如下:打開(kāi)進(jìn)料閥,飛灰從倉(cāng)泵本體上封頭進(jìn)料口進(jìn)入倉(cāng)泵;下封頭內(nèi)裝設(shè)一個(gè)氣化器,內(nèi)裝氣化盤(pán),氣化器與進(jìn)氣管道相連,出料管從氣化器中心附近向上引出泵體并與出料閥相聯(lián),出料閥控制灰氣混合物排入管道。
圖2下封頭基本結(jié)構(gòu)
2倉(cāng)泵的失效
某水泥廠一臺(tái)倉(cāng)泵2013年11月投入使用,2014年5月在使用中無(wú)法達(dá)到預(yù)期的輸送效果,拆除下封頭查找原因,發(fā)現(xiàn)氣化器中的氣化盤(pán)4和鉦接板已經(jīng)磨蝕穿孔,連接氣化盤(pán)4和鉦接板的螺桿已經(jīng)磨損消失,氣化盤(pán)3也出現(xiàn)磨損,通氣孔比出廠時(shí)有所增大,氣室內(nèi)充滿了水泥灰,因此導(dǎo)致倉(cāng)泵失效無(wú)法達(dá)到預(yù)期的輸送水泥灰的工藝效果。下封頭基本結(jié)構(gòu)及磨蝕的氣化盤(pán)和鉦接板見(jiàn)圖2-圖6。
圖7鉦接板的穿孔進(jìn)行焊接貼補(bǔ)
3倉(cāng)泵的修理
由于此臺(tái)倉(cāng)泵設(shè)備為水泥廠的主要輸送設(shè)備,其失效導(dǎo)致該廠無(wú)法正常生產(chǎn),所以需要對(duì)受損的倉(cāng)泵氣化器部件快速進(jìn)行維修,修理方案為:對(duì)鉦接板的穿孔進(jìn)行焊接貼補(bǔ),重新安裝連接螺桿,更換氣化盤(pán)4。如圖7-圖9所示。
4倉(cāng)泵的失效的分析及改進(jìn)措施
4.1磨損腐蝕
磨損腐蝕指的是流體對(duì)金屬表面同時(shí)產(chǎn)生磨損和腐蝕的破壞形態(tài)。高速流體的沖擊作用破壞了金屬表面的保護(hù)膜,破損處的金屬進(jìn)一步加速腐蝕。高速流和湍流狀的流體,假若其中還含有氣泡或固體顆粒,會(huì)加重磨損腐蝕。其特征有:呈局部性的溝槽、波紋、圓滑或者山谷形,通常會(huì)有方向性。
4.2失效分析
此次失效的倉(cāng)泵就屬于典型的磨損腐蝕失效案例。
由倉(cāng)泵的工作原理可以看出,倉(cāng)泵的氣化器部位,尤其是氣化盤(pán)4持續(xù)受到水泥灰的沖刷,在水泥灰顆粒磨擦沖擊下,氣化盤(pán)4逐漸磨蝕穿孔,并且穿孔逐漸變大,將氣化器部件后,發(fā)現(xiàn)氣化盤(pán)4的穿孔已達(dá)到Ф77mm,氣化盤(pán)4磨蝕穿孔后水泥灰顆粒進(jìn)一步持續(xù)對(duì)連接螺桿和氣化盤(pán)3以及鉦接板沖刷,導(dǎo)致連接螺桿磨損消失,鉦接板也被磨蝕穿孔,倉(cāng)泵無(wú)法達(dá)到預(yù)期輸送效果而失效。
4.3改進(jìn)措施
改進(jìn)措施大致有以下幾個(gè)方面:
1)在氣化器部件受到磨蝕的表面增加耐磨涂料,如耐磨陶瓷涂料,這樣可以保護(hù)幾個(gè)受沖刷的部位減少磨蝕;
2)改變氣化器部件材料,用耐磨蝕的材料代替現(xiàn)在所采用的碳素結(jié)構(gòu)鋼;
3)改變倉(cāng)泵的內(nèi)部結(jié)構(gòu),增加以下擾流裝置,使水泥灰顆粒在倉(cāng)泵內(nèi)部較為均勻的擴(kuò)散分布,減少對(duì)氣化器部件的長(zhǎng)期直接沖刷;
4)將氣化器中的氣化盤(pán)4作為一個(gè)易耗件,根據(jù)所使用的工況及使用經(jīng)驗(yàn)綜合分析氣化盤(pán)4的磨蝕穿孔時(shí)間,在穿孔之前對(duì)氣化盤(pán)4進(jìn)行更換,以保護(hù)氣化器中的其他部件,保證倉(cāng)泵的輸送效果。
對(duì)比幾個(gè)方面的改進(jìn)措施,措施一和措施二都需要改變或增加一些耐磨蝕的材料,而這些材料往往價(jià)值比較高,對(duì)倉(cāng)泵的制造成本會(huì)有比較大的增加,所以一般不采用這兩種改進(jìn)措施。措施三是一種比較有效且經(jīng)濟(jì)的改進(jìn)措施,但一些擾流擴(kuò)散裝置會(huì)涉及到一些制造企業(yè)的制造機(jī)密或者是一些專利項(xiàng)目,無(wú)法在大部分的制造過(guò)程中進(jìn)行推廣。措施四是一種比較簡(jiǎn)便易行的方法,只需要定期對(duì)易損部件進(jìn)行更換,過(guò)程并不繁瑣,更換價(jià)值也不高,往往是現(xiàn)階段一些倉(cāng)泵的使用單位采用的方法。但從長(zhǎng)期有效的使用考慮,使用單位應(yīng)該盡量采用經(jīng)過(guò)方法三改進(jìn)過(guò)的倉(cāng)泵,這樣對(duì)設(shè)備的長(zhǎng)期有效運(yùn)行,使用單位的時(shí)間成本,維修成本等方面都是非常也有益的。
【參考文獻(xiàn)】
[1]劉凱.氣力除灰系統(tǒng)常見(jiàn)故障及改進(jìn)[J].機(jī)械與電子,2011(13):493.
[2]朱劍洪.正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)堵管原因及處理[J].小氮肥,2010(12):16-18.
[3]強(qiáng)天鵬.壓力容器檢驗(yàn)[M].北京:新華出版社,2008:177.
[4]張時(shí)強(qiáng),鄧光巖,何文堅(jiān),李堅(jiān).正壓濃相氣力輸灰倉(cāng)泵流化盤(pán)的技術(shù)改造[J].2002(1):24,69.
[5]張時(shí)強(qiáng).正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)發(fā)生堵管的原因分析[J].廣西電力技術(shù),2001(2):50-52.
[6]黃南生.正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)堵管原因及處理方法[J].電力安全技術(shù),2002(11):16-18.
[責(zé)任編輯:薛俊歌]