郝云馮
(湖北省電力建設(shè)第二工程公司,湖北 武漢430074)
隨著科技的進(jìn)步,能源的利用效率不斷提高,火力發(fā)電廠的單機(jī)容量越來(lái)越大。目前,中國(guó)已投運(yùn)的火電機(jī)組最大等級(jí)已達(dá)到1000MW級(jí),1000MW機(jī)組已經(jīng)逐步成為中國(guó)火力發(fā)電廠的主流機(jī)組。為了減少鍋爐受熱面的泄漏,提高機(jī)組運(yùn)行的可靠性,在鍋爐安裝完畢后必須對(duì)其進(jìn)行一次水壓試驗(yàn)。鍋爐水壓試驗(yàn)的主要目的是通過(guò)超壓試驗(yàn)檢驗(yàn)鍋爐受壓元件焊縫的可靠性,其次是檢查安裝過(guò)程中由于施工不當(dāng)可能對(duì)受壓元件造成的損傷,最后是檢驗(yàn)鍋爐受壓元件原材料在制造過(guò)程中可能產(chǎn)生的缺陷。
華潤(rùn)電力蒲圻電廠二期工程擴(kuò)建2×1000MW超超臨界、凝汽式燃煤機(jī)組,配備上海鍋爐廠有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)、制造的雙切圓燃燒方式、固態(tài)排渣、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型超超臨界壓力直流鍋爐,鍋爐型號(hào):SG-3103/27.46-M536。該鍋爐的設(shè)計(jì)特點(diǎn)為:采用螺旋管圈水冷壁設(shè)計(jì);采用較大的爐膛斷面和容積,較低的爐膛斷面熱負(fù)荷和爐膛出口煙氣溫度;采用單爐膛雙切圓的燃燒方式;采用低NOx同軸燃燒系統(tǒng);采用帶有再循環(huán)泵的啟動(dòng)系統(tǒng),能有效回收啟動(dòng)階段的工質(zhì)和熱量,并增加了運(yùn)行的靈活性;過(guò)熱器蒸汽溫度采用煤水比加3級(jí)噴水調(diào)節(jié),再熱器蒸汽溫度采用以煙氣擋板為主,輔助燃燒器擺動(dòng)和過(guò)量空氣系數(shù)為輔的調(diào)節(jié)方式,低溫再熱器出口連接管道上設(shè)置微量噴水;過(guò)熱器、再熱器受熱面材料選取留有很大的裕度。其中,4號(hào)鍋爐本體共完成安裝焊口88260個(gè),加上數(shù)量龐大的廠家焊口和密封焊,以及施工過(guò)程中對(duì)鍋爐受壓元件可能造成的損傷,因此,對(duì)其進(jìn)行水壓試驗(yàn)就顯得尤為重要。
常規(guī)水壓試驗(yàn)方案一般在鍋爐0m布置一臺(tái)上水泵、一臺(tái)升壓泵以及一個(gè)儲(chǔ)水箱,從化學(xué)車(chē)間接一根臨時(shí)管道,把合格的除鹽水輸送到儲(chǔ)水箱;從輔助蒸汽母管接一路臨時(shí)蒸汽管道,把蒸汽輸送到儲(chǔ)水箱,將除鹽水提升到廠家要求的溫度后,把水壓試驗(yàn)后用來(lái)保護(hù)受熱面的聯(lián)胺和氨水加入到儲(chǔ)水箱中,取樣檢測(cè)合格后,用上水泵將合格的除鹽水打到鍋爐受熱面內(nèi)。待鍋爐內(nèi)充滿(mǎn)除鹽水后,再啟動(dòng)升壓泵,給鍋爐升壓。
華潤(rùn)電力蒲圻電廠二期工程擴(kuò)建2×1000MW超超臨界、凝汽式燃煤機(jī)組由于鍋爐容量大,距離化學(xué)車(chē)間比較遠(yuǎn),采用傳統(tǒng)的水壓試驗(yàn)方案雖然技術(shù)比較成熟,但卻存在如下一系列的難點(diǎn):
鍋爐水壓試驗(yàn)用水為合格的一級(jí)除鹽水,CL-的含量<0.2mg/L。由于水壓試驗(yàn)后不能及時(shí)進(jìn)行酸洗,為了減緩鍋爐受壓元件在水壓試驗(yàn)后遭到的腐蝕,試驗(yàn)時(shí)應(yīng)在水中添加250~300ppm的聯(lián)胺、500ppm左右的氨水以調(diào)節(jié)水的pH值為10~10.5。同時(shí),為了避免鍋爐受壓元件管材產(chǎn)生低溫腐蝕,水壓試驗(yàn)用水溫度應(yīng)控制在21~70℃之間(廠家要求不低于21℃)。
水壓試驗(yàn)前先在儲(chǔ)水箱加滿(mǎn)除鹽水,然后添加蒸汽和聯(lián)胺,取樣化驗(yàn)合格后,用上水泵將合格的除鹽水打到鍋爐受熱面內(nèi)。由于儲(chǔ)水箱的容積是有限的,不可能一次配藥就能滿(mǎn)足整個(gè)鍋爐水壓試驗(yàn)的用水需求,為了保證試驗(yàn)用水符合要求,就必須先將儲(chǔ)水箱內(nèi)的除鹽水配制合格后,啟動(dòng)一次上水泵,待儲(chǔ)水箱內(nèi)的除鹽水打空后,再配制下一儲(chǔ)水箱除鹽水。
該鍋爐一次汽系統(tǒng)(省煤器系統(tǒng)、爐膛水冷壁系統(tǒng)、分離器系統(tǒng)、啟動(dòng)系統(tǒng)、過(guò)熱器系統(tǒng))總水容積為636m3,二次汽系統(tǒng)(再熱器系統(tǒng))總水容積為552m3。臨時(shí)儲(chǔ)水箱的容積是有限的,給儲(chǔ)水箱上除鹽水、加蒸汽、加藥、啟動(dòng)上水泵的次數(shù)就必然會(huì)很多,假設(shè)儲(chǔ)水箱的容積為100m3,給儲(chǔ)水箱上除鹽水、加蒸汽、加藥、啟動(dòng)上水泵的次數(shù)也至少達(dá)到13次之多(一次汽系統(tǒng)7次,二次汽系統(tǒng)6次),考慮到?jīng)_洗、臨時(shí)管路的耗損,實(shí)際次數(shù)會(huì)更多,整個(gè)鍋爐水壓試驗(yàn)的實(shí)施過(guò)程既繁瑣又漫長(zhǎng)。
水壓試驗(yàn)過(guò)程中需要準(zhǔn)備一個(gè)大容積的儲(chǔ)水箱,該水箱為臨時(shí)使用,造價(jià)昂貴,且轉(zhuǎn)運(yùn)不便,因而在經(jīng)濟(jì)上很不合算。很多施工企業(yè)為了節(jié)約費(fèi)用,多采用將系統(tǒng)上的煙風(fēng)道臨時(shí)焊接起來(lái)作為臨時(shí)儲(chǔ)水箱的方法。但是,煙風(fēng)道作為臨時(shí)儲(chǔ)水箱強(qiáng)度不夠,需要重新加固,而且水壓試驗(yàn)完畢后,需要將臨時(shí)儲(chǔ)水箱割除,然后再安裝到煙風(fēng)道上,工作量比較大,會(huì)對(duì)試驗(yàn)后的工期帶來(lái)一定的負(fù)面影響。
華潤(rùn)電力蒲圻電廠4號(hào)鍋爐為二期機(jī)組,距離化學(xué)車(chē)間比較遠(yuǎn),為了不影響其他幾臺(tái)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,從化學(xué)車(chē)間接一路上水管路,預(yù)計(jì)需要布置500m左右的273×12臨時(shí)管道,在耗費(fèi)大量臨時(shí)措施費(fèi)用的同時(shí),安裝工期也比較長(zhǎng)。
輔助蒸汽母管布置在汽機(jī)房25m層,從汽機(jī)房的輔助蒸汽母管接臨時(shí)蒸汽管道至布置在鍋爐0m的臨時(shí)儲(chǔ)水箱,預(yù)計(jì)至少需要150m左右的159×7管道以及相應(yīng)的保溫措施,在耗費(fèi)大量臨時(shí)措施費(fèi)用的同時(shí),安裝工期也比較長(zhǎng),蒸汽的熱損失也比較大。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,為了節(jié)約費(fèi)用、縮短工期,同時(shí)順利完成本次4號(hào)鍋爐水壓試驗(yàn),實(shí)際采用了借用正式凝結(jié)水系統(tǒng)作為臨時(shí)上水系統(tǒng),借用正式輔助蒸汽系統(tǒng)作為臨時(shí)加熱系統(tǒng),借用除氧器作為儲(chǔ)水箱的試驗(yàn)方案。
利用凝結(jié)水補(bǔ)充水管道將化學(xué)除鹽水系統(tǒng)來(lái)一級(jí)除鹽水補(bǔ)到凝結(jié)水泵出口凝結(jié)水管道中,然后依次經(jīng)過(guò)凝結(jié)水精處理裝置旁路,軸封冷卻器旁路,疏水冷卻器、8號(hào)低壓加熱器、7號(hào)低壓加熱器的大旁路,6號(hào)低壓加熱器、5號(hào)低壓加熱器的大旁路,最后補(bǔ)到除氧器;除氧器中除鹽水通過(guò)除氧器水箱溢放水管道放到鍋爐爐右的鍋爐啟動(dòng)疏水?dāng)U容器(87m3)中;鍋爐啟動(dòng)疏水?dāng)U容器中的除鹽水通過(guò)其底部的放水管道自流到集水箱(82m3)中;集水箱中的除鹽水通過(guò)其底部的管道經(jīng)變徑后改接到鍋爐水壓試驗(yàn)臨時(shí)上水泵入口法蘭。鍋爐啟動(dòng)疏水泵出口再循環(huán)管道改接到鍋爐水壓試驗(yàn)臨時(shí)上水泵出口母管。
臨時(shí)上水泵流量280m3/h,揚(yáng)程172m,布置在鍋爐0m爐右集水箱附近,一路通過(guò)臨時(shí)上水管道從給水管道流量計(jì)處水壓臨時(shí)閥門(mén)給一次汽系統(tǒng)上水,一路通過(guò)臨時(shí)上水管道從低溫再熱器進(jìn)口管道上的蒸汽吹灰汽源管接口給二次汽系統(tǒng)上水。水壓試驗(yàn)過(guò)程中,如需臨時(shí)放水,可通過(guò)臨時(shí)管道將除鹽水放回集水箱,以備重新試壓時(shí)使用。整個(gè)正式系統(tǒng)流程可行可靠,且除臨時(shí)上水泵系統(tǒng)需要安裝部分臨時(shí)管路外,從化學(xué)車(chē)間過(guò)來(lái)的除鹽水系統(tǒng)管路一直到集水箱管路全部借用正式系統(tǒng)管路,不需要任何臨時(shí)措施。
輔助蒸汽系統(tǒng)如圖1所示,可利用輔汽聯(lián)箱至除氧器正式管道對(duì)除氧器進(jìn)行加熱,確保上水溫度,加熱汽源來(lái)自廠區(qū)輔助蒸汽母管。不需要任何臨時(shí)措施,只需要接通輔助蒸汽系統(tǒng)的正式管道。水壓試驗(yàn)時(shí),關(guān)閉輔汽聯(lián)箱其他手動(dòng)門(mén)、電動(dòng)門(mén);開(kāi)啟輔助蒸汽母管至輔汽聯(lián)箱電動(dòng)門(mén),開(kāi)啟輔汽聯(lián)箱至除氧器手動(dòng)門(mén)、電動(dòng)門(mén),即可將輔助蒸汽母管來(lái)的蒸汽順利送入除氧器。
圖1 輔助蒸汽系統(tǒng)圖
除氧器有效容積350m3,該鍋爐一次汽系統(tǒng)總水容積為636m3,二次汽系統(tǒng)總水容積為552m3。給儲(chǔ)水箱上除鹽水、加蒸汽、加藥、啟動(dòng)上水泵的次數(shù)可以從13次減少到4次(一次汽系統(tǒng)2次,二次汽系統(tǒng)2次),從而大大縮短水壓試驗(yàn)過(guò)程中給鍋爐上水的等待時(shí)間。
化學(xué)車(chē)間的鍋爐上水泵為上海東方泵業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的400t/h離心泵,揚(yáng)程72m,除氧器中心標(biāo)高36.15m,凝結(jié)水進(jìn)除氧器管道中心標(biāo)高39.284m<72m,所以上水泵的揚(yáng)程滿(mǎn)足將凝結(jié)水輸送到布置在36.15m標(biāo)高除氧器的工況要求。鍋爐上水泵流量400t/h,而除氧器有效容積350m3,即將除氧器上滿(mǎn)約需要1h,滿(mǎn)足鍋爐水壓試驗(yàn)的上水時(shí)間要求。
用除氧器作為加藥容器,通過(guò)除氧器頂部放氣口用電動(dòng)加藥泵加入純氨水和聯(lián)胺,然后開(kāi)啟輔汽聯(lián)箱至除氧器手動(dòng)門(mén)、電動(dòng)門(mén),通入輔助蒸汽充分?jǐn)嚢杈鶆?,取樣化?yàn)除鹽水的pH值為10~10.5后,開(kāi)啟除氧器水箱溢放水管道,向鍋爐啟動(dòng)疏水?dāng)U容器及集水箱系統(tǒng)充水。
升壓泵采用3D2-S型高壓柱塞泵,額定排出壓力70MPa,額定流量70L/min,和臨時(shí)水箱(1m3)一起布置在鍋爐0m。一次汽系統(tǒng)升壓管路在暖管管路疏水管道二次門(mén)后接入,二次汽系統(tǒng)升壓管路在爐右低溫再熱器進(jìn)口管路疏水管道二次門(mén)后接入。
為了確保鍋爐整體水壓試驗(yàn)的一次成功率,減少不必要的浪費(fèi),在水壓試驗(yàn)前進(jìn)行一次0.2~0.3MPa的風(fēng)壓試驗(yàn),以初步檢查部件和管道的嚴(yán)密性。
經(jīng)過(guò)緊張的施工,蒲圻電廠4號(hào)鍋爐水壓試驗(yàn)取得圓滿(mǎn)成功,一方面節(jié)約了臨時(shí)儲(chǔ)水箱、臨時(shí)上水系統(tǒng)、臨時(shí)蒸汽加熱系統(tǒng)等近百萬(wàn)臨時(shí)措施費(fèi)用,另一方面還節(jié)約了臨時(shí)系統(tǒng)的安裝時(shí)間及試壓過(guò)程中給儲(chǔ)水箱加水、加藥、加蒸汽、取樣、放水的時(shí)間,保證了蒲圻電廠4號(hào)機(jī)組的按期移交。根據(jù)本次水壓試驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn),在日后的工作中建議對(duì)鍋爐水壓試驗(yàn)作以下優(yōu)化和改進(jìn):
(1)本次水壓試驗(yàn)借用了汽機(jī)側(cè)的凝結(jié)水、凝結(jié)水補(bǔ)給水和輔助蒸汽系統(tǒng),所以這3個(gè)系統(tǒng)的管道要提前開(kāi)工,以防不能按期完工,影響鍋爐水壓試驗(yàn)工期。
(2)由于7、8號(hào)低加旁路管道的安裝必須在凝汽器穿管結(jié)束、端蓋回裝完畢后才能進(jìn)行,所以凝汽器的安裝工作應(yīng)優(yōu)先安排。如果凝汽器穿管、端蓋回裝的工作比較滯后,也可考慮備用手段,即將除鹽水管道直接與6號(hào)低加進(jìn)口管道相連接,臨時(shí)管道的布置工作量也比較小,而且不影響水壓試驗(yàn)。