趙冬梅,蔣惠錚,賈 曼,陸金豐,肖雨亭(. 江蘇龍源催化劑有限公司,江蘇 無錫 245;2. 國電集團(tuán)脫硝催化劑分析測試中心,江蘇 無錫 245)
SCR煙氣脫硝技術(shù)是應(yīng)用較多、較為成熟的一種技術(shù),催化劑是SCR脫硝技術(shù)的核心。目前,燃煤電廠脫硝系統(tǒng)應(yīng)用最廣泛的催化劑是V2O5-WO3-TiO2體系的SCR催化劑,國內(nèi)外學(xué)者對該體系催化劑性能衰減趨勢、中毒失活規(guī)律做過許多研究[1-3]。但是,這些研究往往基于實(shí)驗室某種特定條件下進(jìn)行,不能完全反應(yīng)催化劑實(shí)際運(yùn)行的情況。我國火電機(jī)組燃煤復(fù)雜,煤種多變,裝機(jī)時間較早的一批催化劑已連續(xù)運(yùn)行超過24000h甚至更多,有必要對該體系的催化劑在國內(nèi)燃煤條件下的實(shí)際運(yùn)行性能、活性衰減等情況進(jìn)行研究。
本文選取了某1000MW機(jī)組使用的脫硝催化劑,分別對未使用的新鮮催化劑、使用約8000h和24000h的催化劑做了跟蹤檢測,通過對實(shí)際運(yùn)行的催化劑性能檢測對比,對催化劑的運(yùn)行維護(hù)提供一定的借鑒。
BET比表面積采用SA3100TM比表面及孔隙分析儀(貝克曼庫爾特有限公司)測定;微孔體積采用PoreMaaster-33壓汞儀(美國康塔儀器公司)測定;硫酸根采用CS-800硫分析儀(德國埃爾特公司)測定;中毒元素采用ICP-OES-715電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(美國瓦里安技術(shù)有限公司)測定;抗壓強(qiáng)度采用壓力試驗機(jī)測定;磨損強(qiáng)度采用磨損強(qiáng)度模擬試驗裝置測定(江蘇龍源催化劑有限公司自制);脫硝活性采用微型活性測試裝置測定(江蘇龍源催化劑有限公司自制)。
催化劑分析方法主要按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行[4]。中毒元素含量分析:采用高濃度混合酸對催化劑進(jìn)行加熱至完全消解,使用電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICP)分析樣品中主要中毒元素Fe、K、Na含量。
采用硫分析儀分析催化劑粉末的硫含量。采用比表面及孔隙分析儀對催化劑粉末樣品作比表面積分析。催化劑孔容分析采用壓汞儀對催化劑粉末樣品進(jìn)行分析。同時,對樣品進(jìn)行抗壓強(qiáng)度分析和磨損強(qiáng)度分析。脫硝活性分析:取催化劑樣品3×3共9孔,長度30cm,使用微型活性測試裝置對其進(jìn)行脫硝活性測試 。
催化劑在長期的運(yùn)行過程中,燃煤產(chǎn)生的飛灰會與催化劑長期接觸,其中的堿金屬、重金屬及含硫化合物會逐漸沉積在催化劑表面,并與催化劑活性中心發(fā)生不可逆反應(yīng),導(dǎo)致催化劑活性中心的喪失和活性點(diǎn)位的減少。該催化劑運(yùn)行后表面沉積物和中毒元素的分析結(jié)果見表1。
表1 催化劑主要中毒元素及硫酸根分析結(jié)果
項 目K/uL·L-1Na/uL·L-1Fe/uL·L-1硫酸根/%新鮮催化劑2192801541.8使用8000h4176022801.6使用24000h4257184612.0
從表1可以看出,隨著運(yùn)行時間的延長,催化劑中主要的堿金屬含量逐漸增加。其中,與新鮮催化劑相比,在最初運(yùn)行的8000h,K元素增加了90%以上,Na元素累積了150%以上,但是這兩種元素在催化劑表面累積到一定程度后就趨于平緩了。這可能是因為,當(dāng)燃用煤質(zhì)趨于穩(wěn)定后,活性位與這兩種堿金屬的反應(yīng)趨于穩(wěn)定,其在催化劑表面的作用趨于飽和。另一方面,與新鮮催化劑相比,F(xiàn)e元素增加了近200%,并呈現(xiàn)出遞增的趨勢。這可能是因為,催化劑活性位與Fe元素的反應(yīng)活性要高于K、Na元素,其在催化劑表面的作用還未飽和。對比三種堿金屬的沉積趨勢,可以發(fā)現(xiàn):
(1)該1000MW機(jī)組催化劑沒有明顯的中毒現(xiàn)象,表面堿金屬沉積符合正常的墮化趨勢,堿金屬沉積量在可控范圍內(nèi)。
(2)在催化劑運(yùn)行的初期,堿金屬迅速在催化劑表面沉積并逐漸飽和,說明催化劑中毒往往發(fā)生在運(yùn)行的早期階段。該分析結(jié)果的理論指導(dǎo)意義是,在運(yùn)行的早期,燃用的煤質(zhì)要盡量穩(wěn)定,并且不要過多的偏離設(shè)計煤種,否則會過早導(dǎo)致催化劑中毒失活。
硫酸根的分析結(jié)果顯示,在整個運(yùn)行期內(nèi),催化劑表面的硫化合物沉積不明顯,說明運(yùn)行期間沒有長期低溫運(yùn)行導(dǎo)致硫酸氫銨等硫酸鹽的過多沉積,所燃用的煤種含硫量不高且比較穩(wěn)定[5]。
催化劑比表面積的測定結(jié)果見表2。從表2可知,與新鮮催化劑相比,使用8000h后催化劑的比表面積變小。
這可能是因為堿金屬及其化合物占據(jù)了活性位并堵塞了部分微孔所致。單位體積(或質(zhì)量)催化劑的活性主要取決于催化劑表面積的大小,因此,從比表面積的試驗數(shù)據(jù)初步可知,運(yùn)行催化劑的活性已經(jīng)部分喪失。
表2 催化劑比表面積分析結(jié)果
項 目BET比表面積/m2·g-1新鮮催化劑58.0使用8000h51.4使用24000h46.5
表3是催化劑樣品的微孔總孔容和孔徑分析結(jié)果。從表3可以看出,使用后催化劑的孔容逐漸降低,24000h后的降低幅度為12.5%,說明催化劑的孔道部分被堵塞。從平均孔徑來看,使用后催化劑的平均孔徑增大,由14.97nm增大到22.19nm,說明是催化劑的14nm以下的孔道出現(xiàn)了較多的堵塞情況。根據(jù)孔徑分布結(jié)果分析,5~10nm的孔徑分布明顯減少,說明5~10nm孔徑的細(xì)小微孔堵塞比較嚴(yán)重。同時,大于50nm的孔徑分布增加了近50%??赡艿脑颍阂皇谴呋瘎┪⒖捉Y(jié)構(gòu)受到煙氣中細(xì)微粒子及部分化學(xué)沉積物的堵塞,導(dǎo)致細(xì)小微孔分布明顯減少;二是催化劑在長期的高溫運(yùn)行過程中,載體部分發(fā)生了燒結(jié)作用,從而導(dǎo)致形成了新的大孔徑微孔,而細(xì)小微孔進(jìn)一步燒結(jié)堵塞甚至消失。上述兩個原因共同作用的結(jié)果就是催化劑原有的微觀結(jié)構(gòu)遭到一定程度的破壞。
根據(jù)選擇性催化還原的原理可知,煙氣向催化劑表面和微孔內(nèi)的外擴(kuò)散是整個脫硝反應(yīng)過程中速度最慢的步驟,因而也是脫硝反應(yīng)的控制步驟,而催化劑的微觀結(jié)構(gòu)會直接影響外擴(kuò)散速率,從而影響催化劑的活性[6]。催化劑生產(chǎn)廠商往往通過配方和燒結(jié)工藝的優(yōu)化,結(jié)合化學(xué)壽命、機(jī)械強(qiáng)度的要求,將催化劑的微觀結(jié)構(gòu)控制在平衡可控范圍內(nèi),微觀結(jié)構(gòu)的改變,會或多或少的影響催化劑機(jī)械強(qiáng)度和化學(xué)壽命。微觀結(jié)構(gòu)劣化程度不大的催化劑,可以通過再生手段得到一定程度的恢復(fù),但是過度燒結(jié)等因素引起的微觀結(jié)構(gòu)極端劣化的催化劑,目前尚無有效手段恢復(fù)其性能。
表3 催化劑微孔孔容及孔徑分布分析結(jié)果
項 目孔容/ml·g-1平均孔徑/nm孔徑分布/%>5030~5020~3015~2010~155~10<5nm新鮮催化劑0.3214.977.7617.7615.0314.8124.2219.011.41使用8000h0.3017.097.5015.8420.1524.2324.246.991.45使用24000h0.2822.1911.2013.5822.3824.3623.023.881.58
樣品制備過程中,催化劑表面和內(nèi)部在裁切過程中發(fā)現(xiàn)多處裂紋,有些裂紋為陳舊性裂紋,應(yīng)是催化劑制造過程中產(chǎn)生,有些經(jīng)判斷應(yīng)是運(yùn)行中出現(xiàn)的,新出現(xiàn)的裂紋說明催化劑的機(jī)械強(qiáng)度已開始出現(xiàn)下降趨勢(見表4)。從表4中可以看出,催化劑抗壓強(qiáng)度和磨損強(qiáng)度整體呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢,但下降的程度不大。分析結(jié)果表明,經(jīng)過一個化學(xué)壽命周期的運(yùn)行,催化劑磨損強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度雖然有下降趨勢,但是未明顯劣化,屬于催化劑正常的墜化現(xiàn)象,整體機(jī)械性能保持良好。
表4 催化劑機(jī)械強(qiáng)度分析結(jié)果
項 目軸向抗壓強(qiáng)度/N·cm-2徑向抗壓強(qiáng)度/N·cm-2磨損強(qiáng)度/%·kg-1新鮮催化劑319720.091使用8000h262610.097使用24000h221510.100
催化劑的活性分析結(jié)果見表5。
表5 催化活性分析結(jié)果
項 目標(biāo)準(zhǔn)試驗條件脫硝效率/%工況條件活性系數(shù)K/m·s-1新鮮催化劑59.037.4使用8000h56.935.2使用24000h55.534.0
從表5可知,使用后催化劑活性呈逐漸下降的趨勢,但是仍屬于正常使用條件下的活性衰減。該分析結(jié)果表明,經(jīng)過24000h的運(yùn)行,該1000MW機(jī)組催化劑活性沒有發(fā)生明顯劣化,仍可繼續(xù)服役使用,或添加加裝層后滿足更高的脫硝要求。
以某1000MW燃煤機(jī)組脫硝系統(tǒng)使用的脫硝催化劑為研究對象,分別對不同運(yùn)行時間的催化劑進(jìn)行了對比檢測。檢測結(jié)果表明,運(yùn)行初期,催化劑表面沉積了一定量的堿金屬,但屬于正常范圍內(nèi)。沒有出現(xiàn)過多的硫化合物的沉積。催化劑微觀結(jié)構(gòu)遭到一定程度的破壞,比表面積有下降趨勢。催化劑機(jī)械強(qiáng)度基本保持良好。催化劑活性衰減在正常范圍內(nèi),催化劑可以繼續(xù)使用或添加加裝層。
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